宋元強(qiáng) 鮑帥華 鄒明恩 張 楊 甄洪梅
(1-寧波吉利羅佑發(fā)動機(jī)零部件有限公司 浙江 寧波 315336 2-浙江吉利動力總成有限公司)
活塞是發(fā)動機(jī)的關(guān)鍵部件,在發(fā)動機(jī)運行過程中,活塞處于高速運動狀態(tài),主要承受氣體壓力和往復(fù)慣性力所產(chǎn)生的交變負(fù)荷[1]。若活塞頭部燒蝕失效,會造成發(fā)動機(jī)性能不佳、連桿斷裂、缸體擊穿等嚴(yán)重故障。本文針對一款增壓汽油發(fā)動機(jī)的活塞頭部燒蝕失效問題,通過運動學(xué)仿真分析計算,運用魚刺圖對其失效進(jìn)行系統(tǒng)分析,并提出相應(yīng)的解決方案。經(jīng)過方案驗證,活塞燒蝕問題得到解決。
某款汽油發(fā)電機(jī)在試驗過程發(fā)現(xiàn)曲軸箱壓力報警,內(nèi)窺鏡發(fā)現(xiàn)活塞頭部燒蝕,見圖1。
圖1 故障圖片
按照圖2 所示的魚刺圖思路進(jìn)行排查。
圖2 魚刺圖
1)早燃/爆震。調(diào)取失效發(fā)動機(jī)ECU 點火提前角數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)連續(xù)爆震現(xiàn)象,且其最大點火提前角為0.55°CA,排除發(fā)動機(jī)存在早燃/爆震問題。
2)整機(jī)清潔度。調(diào)取前期該型號發(fā)動機(jī)試驗后的活塞照片,發(fā)現(xiàn)部分發(fā)動機(jī)活塞頭部有不同程度的磨損,且磨損區(qū)域僅在活塞頭部環(huán)岸位置,活塞裙部、銷孔及其它摩擦副零件無異常磨損現(xiàn)象,可排除整機(jī)清潔度問題。見圖3。
圖3 發(fā)動機(jī)試驗后照片
1)活塞材料選擇。對失效活塞材料成份、金相組織、材料性能進(jìn)行檢測,結(jié)果滿足要求。
2)活塞樣件質(zhì)量。調(diào)取失效活塞出廠報告,活塞的各項尺寸均滿足要求。
3)活塞型線設(shè)計。對活塞型線設(shè)計引入活塞動力學(xué)分析校核,見圖4,發(fā)現(xiàn)活塞頭部在換向時與氣缸內(nèi)表面有接觸,接觸應(yīng)力達(dá)到8.2 MPa,見圖5。同時進(jìn)行其它型號發(fā)動機(jī)活塞動力學(xué)計算,未發(fā)現(xiàn)活塞頭部與氣缸內(nèi)表面存在接觸現(xiàn)象,見圖6。排查此型號其它發(fā)動機(jī)試驗后的活塞頭部,發(fā)現(xiàn)部分發(fā)動機(jī)存在第一環(huán)岸磨損現(xiàn)象,初步確認(rèn)活塞型線設(shè)計為此問題發(fā)生的可能原因。
圖4 失效活塞動力學(xué)分析圖
圖5 失效活塞頭部接觸應(yīng)力
圖6 其它型號發(fā)動機(jī)活塞動力學(xué)分析圖
4)活塞設(shè)計溫度。根據(jù)活塞溫度場仿真計算(圖7)及硬度塞法溫度實測(圖8),活塞最高溫度為257 ℃,滿足要求,排除活塞設(shè)計溫度不合理。
圖7 活塞溫度場仿真計算
圖8 硬度塞法活塞頭部溫度測試
1)氣缸變形量。通過對氣缸變形量進(jìn)行分析可知,失效發(fā)動機(jī)氣缸變形量滿足要求,且氣缸變形量比其它型號發(fā)動機(jī)小,見圖9,紅色為失效型號發(fā)動機(jī),藍(lán)色為其它未失效機(jī)型號發(fā)動機(jī),排除氣缸變形原因。
圖9 氣缸變形量計算
2)缸徑問題。調(diào)取試驗前缸徑、氣缸內(nèi)表面粗糙度出廠數(shù)據(jù),均合格,排除缸徑、氣缸內(nèi)表面粗粗糙度問題。
3)缸體散熱能力?;钊麥囟葓鲈囼灉y試結(jié)果表明,缸體散熱無問題。
1)將出現(xiàn)故障的發(fā)動機(jī)活塞、曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)、增壓器、缸蓋總成搭載在其它未失效發(fā)動機(jī)上進(jìn)行驗證[2],未發(fā)現(xiàn)問題。
2)對活塞冷卻噴嘴、活塞環(huán)進(jìn)行單品檢測,未發(fā)現(xiàn)問題。
通過問題排查,初步確認(rèn)問題主因為活塞型線設(shè)計問題,需對活塞型線進(jìn)行優(yōu)化。
對活塞型線進(jìn)行優(yōu)化[3],優(yōu)化前后活塞型線對比如圖10 所示。通過活塞動力學(xué)計算,活塞頭部接觸應(yīng)力基本消除(見圖11),但仍有較小的應(yīng)力存在。
圖10 活塞型線對比
圖11 優(yōu)化后活塞頭部應(yīng)力
為徹底消除活塞頭部接觸應(yīng)力,優(yōu)化活塞銷孔偏心量?;钊N孔偏心量從0.7mm 更改為0.5mm后,活塞頭部接觸應(yīng)力消除(見圖12)。同時,活塞的運動平穩(wěn)性較前期有了較大的改善(見圖13)。
圖12 活塞動力學(xué)分析
圖13 活塞運動平穩(wěn)性(轉(zhuǎn)速為2 000r/min)
按活塞型線及活塞銷孔偏心量優(yōu)化后的方案進(jìn)行活塞試驗驗證,結(jié)果表明,活塞頭部無異常磨損現(xiàn)象,問題解決(見圖14)。
圖14 優(yōu)化后活塞試驗照片
活塞頭部燒蝕原因為活塞型線設(shè)計不合理,活塞運動過程中,活塞頭部接觸應(yīng)力過大,拉傷缸體,導(dǎo)致機(jī)油進(jìn)入燃燒室,造成活塞頭部燒蝕。