陳麗娟
(汾西礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司水峪煤業(yè)選煤廠,山西 孝義 032302)
我國的優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源稀缺,儲量低,僅為2 758億t,占全國查明煤炭資源儲量的27%,其中,氣煤占我國煤炭總資源量的13.75%、肥煤占3.53%、主焦煤占5.81%、瘦煤占4.01%。去除高灰、高硫、難洗選、不能用于煉焦的部分,優(yōu)質(zhì)的焦煤和肥煤資源占查明煤炭資源儲量的比例不足6%和3%。但是很多煉焦煤選煤廠直接將產(chǎn)后中煤作為電煤利用,沒有對稀缺資源進行有力回收,造成稀缺資源的浪費[1-5,8-9,16]。
賀西煤礦選煤廠設(shè)計入選能力為3.00 Mt/a,入選賀西煤礦生產(chǎn)的3號、4號原煤,均為優(yōu)質(zhì)主焦煤,主導(dǎo)產(chǎn)品為灰分小于11.00%的12級冶煉焦精煤。采用無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器為核心的分選設(shè)備,不脫泥不分級無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器主選+粗煤泥分選+浮選的聯(lián)合工藝流程。粗煤泥分選采用煤泥重介旋流器,浮選采用噴射式浮選機分選。浮選精煤采用沉降過濾離心機和快開壓濾機聯(lián)合脫水回收,浮選尾煤經(jīng)濃縮機濃縮后,采用快開壓濾機脫水回收。中煤煤量約占入洗原煤的10%左右,平均灰分為39.00%~42.00%。每年中煤產(chǎn)量約30 萬t。為了提高稀缺焦煤資源回收利用率,以賀西煤礦選煤廠細粒中煤為研究對象,通過對細粒中煤磨礦后再進行分步釋放浮選試驗研究,找到最佳磨礦時間參數(shù),為下一步細粒中煤磨礦后再選提供參考數(shù)據(jù)。
(1)對重介中煤在中煤脫介篩前,按照橫斷面進行采樣,采樣時間按照每30 min采樣1次,每次不少于25 kg,采樣總重3 000 kg,獲取具有代表性中煤樣品;
(2)對重介中煤中小于0.5 mm粒級進行分步釋放浮選試驗分析后進行評價;
(3)從總煤樣中每次采煤樣300 g,按照磨礦濃度65%,磨礦時間:1 min、4 min、6 min、8 min、10 min、12 min、14 min、16 min和20 min進行磨礦;
(4)依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 36167-2018《選煤實驗室分步釋放浮選試驗方法》在相同條件下對以上磨礦后的產(chǎn)品進行分步釋放試驗分析后進行評價[6-8];
(5)探討不同磨礦時間條件下,對分步釋放浮選試驗精煤回收率的影響,為從磨礦中煤中回收精煤提高二次資源利用率提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)[9-12];
(6)根據(jù)分步釋放浮選試驗數(shù)據(jù)總結(jié)出中煤磨礦時間對精煤回收率的影響[13]。
依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 36167—2018《選煤實驗室分步釋放浮選試驗方法》中規(guī)定進行分步試驗。礦漿濃度80 g/L,浮選槽容積1.5 L,葉輪轉(zhuǎn)速1 800 r/min,浮選機葉輪直徑60 mm,充氣量為0.20 m3/(m2·min),礦漿欲攪拌時間為2 min,礦漿與捕收劑接觸時間為2 min,礦漿與起泡劑接觸時間為10 s,試驗用水為自來水。干煤泥藥耗0.40 kg/t,藥劑比例為捕收劑:起泡劑=1∶2的條件下(藥劑用量根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)實際確定),對磨礦產(chǎn)品進行分步釋放浮選試驗。各產(chǎn)物的質(zhì)量稱準(zhǔn)到0.1 g,產(chǎn)率灰分的數(shù)據(jù)取小數(shù)點后兩位。根據(jù)綜合試驗結(jié)果繪制分步釋放試驗圖[14-16]。
將重介中煤煤樣進行篩分,取細粒中煤(小于0.5 mm粒級)為試驗煤樣進行分步釋放浮選試驗,試驗數(shù)據(jù)見圖1。
圖1 細粒中煤分步釋放浮選試驗結(jié)果
由圖1可知,對未進行磨礦處理的細粒中煤的分步釋放浮選試驗表明,隨著分選次數(shù)的增加,精煤產(chǎn)率與精煤灰分都在降低;精煤產(chǎn)率與精煤灰分呈正相關(guān)分布,隨著精煤灰分降低其產(chǎn)率逐漸降低。當(dāng)浮選精煤灰分為11%時,浮選精煤產(chǎn)率為4.5%。
磨礦試驗及條件:對細粒中煤煤樣進行濕法磨礦,每次磨礦煤樣為200 g,磨礦濃度65%,磨礦時間分別為:1 min、4 min、6 min、8 min、10 min、12 min、14 min、16 min和20 min[14-16],根據(jù)試驗結(jié)果繪制于圖2。
圖2 磨礦時間與解離粒級關(guān)系
由圖2可知,細粒中煤煤樣在未經(jīng)磨礦前小于200目粒級煤樣含量為30.66%。隨著磨礦時間的增長,煤樣中所含小于200目粒級產(chǎn)率逐漸增多。在磨礦時間為1 min時,小于200目粒級產(chǎn)率增長最大,為30.13%。當(dāng)磨礦時間為14 min時,煤樣中小于200目粒級產(chǎn)率為99.88%;當(dāng)磨礦時間為16 min時,煤樣中小于200目粒級產(chǎn)率為100%。因此可以確定,當(dāng)磨礦時間為14 min左右時,煤樣粒度可全部滿足小于200目。
將磨礦試驗所得煤樣在相同試驗條件下進行分步釋放浮選試驗,對不同磨礦時間下煤樣的性質(zhì)變化進行分析研究。
將磨礦試驗所得煤樣在相同試驗條件下進行分步釋放浮選試驗,試驗所得數(shù)據(jù)繪制于圖3。
圖3 磨礦產(chǎn)品分步釋放浮選試驗
由圖3可知,經(jīng)過磨礦后,細粒中煤煤樣性質(zhì)發(fā)生了變化。由分步釋放浮選試驗可以看出,磨礦后的浮選精礦灰分較磨礦之前煤樣的浮選精礦灰分平均降低1.81%,當(dāng)要求精煤灰分一定時,磨礦后煤樣的精礦產(chǎn)率均有所提升。由此可見,適當(dāng)?shù)哪サV時間可以使煤樣中的低灰精煤和灰分較高雜物發(fā)生解離。進而增加浮選精礦的產(chǎn)率。
按照選煤廠精煤灰分不超11.00%的要求,將分步釋放浮選試驗的數(shù)據(jù)進行處理,可得到不同磨礦時間下的精煤產(chǎn)率,見圖4。
圖4 磨礦時間與煤泥分步釋放浮選試驗精煤產(chǎn)率變化曲線
由圖4可知,磨礦時間小于6 min時,精煤產(chǎn)率變化不明顯,當(dāng)磨礦時間到8 min時,精煤產(chǎn)率有了極大的變化,精煤產(chǎn)率達到最高,為10.00%,較無磨礦煤樣的精煤產(chǎn)率提高了5.5個百分點。
當(dāng)磨礦時間為8 min時,精煤產(chǎn)率最高。以此數(shù)據(jù)與無磨礦時數(shù)據(jù)進行對比,分析磨礦后細粒中煤性質(zhì)及可浮性的變化情況。圖5為無磨礦與8 min磨礦分步釋放浮選數(shù)據(jù)對比。
圖5 無磨礦與8 min磨礦分步釋放浮選驗數(shù)據(jù)對比
由圖5可知,因磨礦作用使煤炭與其伴生矸石解離,使原為中煤產(chǎn)品的細粒中煤解離為低灰精煤和高灰矸石,因此提升了精煤產(chǎn)率。
可燃體回收率(Ec)可以作為煤炭可浮性的評價指標(biāo),其計算公式為:
式中:Ec——可燃體回收率,%;
γj——浮選精煤產(chǎn)率,%;
Aj——浮選精煤灰分,%;
Ar——浮選入料灰分,%。
由式(1)可以計算出磨礦前后煤樣的可燃體回收率,并繪制無磨礦與8 min磨礦可燃體回收率數(shù)據(jù)對比,如圖6。根據(jù)表1可浮性等級劃分可以得到煤樣磨礦前后的可選性等級。
表1 可浮性等級劃分
圖6 無磨礦與8 min磨礦可燃體回收率數(shù)據(jù)對比
由表1、圖6可知,磨礦后可燃體的回收率也發(fā)生了變化,當(dāng)浮選次數(shù)為2次時磨礦后煤樣的可浮性較磨礦之前較好,浮選次數(shù)大于3次之后浮選性變差,但基本沒有改變其可浮性等級。并且,不同磨礦時間的表現(xiàn)與8 min磨礦時長的現(xiàn)象相同。
綜合上述試驗結(jié)果,得出以下結(jié)論:
(1)每個粒度級分步釋放浮選試驗都是隨著分選次數(shù)的增加,精煤產(chǎn)率以及灰分都逐漸降低。
(2)雖然隨著磨礦時間加長,粒度逐漸變細,煤與礦物的解離度在增加,但是由于在磨礦中煤泥表面性質(zhì)的變化,煤泥浮選特性呈現(xiàn)出不同的變化,造成磨礦時間與煤泥分步釋放浮選試驗精煤產(chǎn)率形不成特定的線性關(guān)系。
(3)細粒中煤煤樣經(jīng)磨礦解離后浮選效果有明顯的改善。隨著磨礦時間的延長,磨礦產(chǎn)品的浮選精煤產(chǎn)率先逐漸升高后逐步降低,磨礦時間為8 min時,浮選精煤產(chǎn)率最高,浮選精煤灰分為11.00%時,其產(chǎn)率為10.0%。