祁向榮
(桂林理工大學(xué) 南寧分校,南寧 530001)
系統(tǒng)統(tǒng)框圖法的基本思想是將數(shù)控機床中被懷疑有故障的某一些元器件和其他元器件的關(guān)系用框圖的方法表示出來,根據(jù)被懷疑元件在框圖中的位置及它和其他元件之間的關(guān)聯(lián)性,來進(jìn)行故障的定位和分析,以便快速找出故障原因的方法[1]。
1)故障現(xiàn)象。西門子802D系統(tǒng)數(shù)控銑床開機出現(xiàn)000300急停報警,按復(fù)位等按鍵無法消除報警信息。
2)分析。根據(jù)以往的經(jīng)驗,數(shù)控機床急停報警的出現(xiàn)一般有以下幾種情況:a.工作臺碰到行程開關(guān)導(dǎo)致急停報警;b.急停開關(guān)自身斷線;c.驅(qū)動器相關(guān)線路接線不良[2]。現(xiàn)在經(jīng)過仔細(xì)檢查機床發(fā)現(xiàn)這幾處部位都沒有任何問題。按先易后難的故障分析原則,可以先通過觀察數(shù)控銑床的組成框圖來進(jìn)行分析,考慮到是CNC報警,因此應(yīng)該以CNC裝置為研究對象進(jìn)行分析,分析與CNC裝置直接連接的部件,經(jīng)觀察系統(tǒng)框圖(如圖1)[3]可以發(fā)現(xiàn),與CNC直接相連的部件有3個,分別為輸入輸出設(shè)備、伺服系統(tǒng)、PLC裝置??紤]到機床顯示器能正常顯示,因此圖1中CNC裝置左側(cè)的輸入輸出設(shè)備是沒有問題的,而右側(cè)的伺服單元是否正??梢酝ㄟ^伺服驅(qū)動器上面的狀態(tài)指示燈來判斷,經(jīng)檢查指示燈的顏色發(fā)現(xiàn)伺服驅(qū)動器也是正常的,測量裝置也沒有報警信息,所以通過排除法排除了CNC裝置左側(cè)和右側(cè)的元器件出故障的可能。那么現(xiàn)在就只有CNC裝置與PLC的連接這條線路沒有檢查了,因為PLC這條線路的連接范圍非常廣泛,伺服單元、電氣控制等線路全部都要通過PLC與CNC裝置連接在一起,因此初步推測,PLC與CNC的連接是不是出現(xiàn)了一些問題,具體到本臺機床,PLC與CNC之間通過3個線纜X111、X222、X333連接,這3個接口將機床面板上的所有按鍵和開關(guān)都與PLC聯(lián)系起來,因此初步判斷,這3個接口可能存在問題,按照通電不能插拔線纜的原則,首先將機床斷電,然后分別拆下這3條線纜,經(jīng)仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn),X111號連接線纜的中間一段有被老鼠咬過的破損跡象,其他兩條連接線是正常的,于是懷疑X111號線纜已經(jīng)損壞,經(jīng)過更換X111 號線纜,重新連接機床,開機測試后,此故障排除。
圖1 數(shù)控銑床部分組成框圖
1)故障現(xiàn)象。FANUC系統(tǒng)數(shù)控銑床在開機之后,按主軸正轉(zhuǎn)按鈕,主軸無法啟動,輸入程序指令,也無法啟動主軸。
2)分析。由于主軸由主軸電動機驅(qū)動,主軸電動機又由變頻器驅(qū)動,因此應(yīng)首先檢查變頻器是否正常,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)變頻器的電源信號燈都不亮,因此懷疑變頻器沒有接通。分析過程,首先分析變頻器的線路連接情況,根據(jù)圖2的變頻器電路圖,此變頻器的電源輸入端接自接觸器KM3輔助觸頭的6L3號線和零線6N,因此,首先測量這兩端的信號是否正常,在正常的情況下,輸入變頻器的這兩端應(yīng)該有220 V的電壓,測量得到的結(jié)果是這兩端僅僅有微弱的電壓。因此,變頻器電源輸入信號不正常,那么再向電路前方查找與KM3連接的前一個元器件的輸入信號,根據(jù)圖2可以看出,前一個原件為斷路器QF4,檢查這個信號發(fā)現(xiàn),QF4的第3相5L3和零線1N間仍然只有很小的電壓,輸入信號仍然不正常,因此繼續(xù)向QF4前面的線路追蹤,根據(jù)總電路圖發(fā)現(xiàn)QF4前面的元器件是斷路開關(guān)QF1,如圖3所示。繼續(xù)檢查QF1的第3相1L3和零線之間的電壓,發(fā)現(xiàn)此電壓仍然只有幾伏,說明QF1的信號仍然不正常,而QF1的前方元器件是漏電保護(hù)開關(guān)QF0及外接的三相電源線,如圖4所示。因此繼續(xù)向前追蹤此信號,經(jīng)檢查QF0第3相和零線的電壓仍然只有幾伏,繼續(xù)向前追蹤此信號一直到墻上的外接電源空氣開關(guān),打開空氣開關(guān)柜子之后,經(jīng)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)零線信號線和墻上零線的接口已經(jīng)發(fā)生了松動,因而第三相和零線的電壓始終處于十分微弱的狀態(tài),經(jīng)過斷電,然后重新擰緊零線螺栓之后,再次啟動機床,故障排除,變頻器可以正常工作了。此分析過程可以通過圖5的局部電氣元件連接簡圖來分析,在圖5中,變頻器是該電路中的最后一個元件,其前面的電路元件 分 別 為QF4、QF1、QF0及外接電源,因為變頻器無輸出,因此向前檢查前一個元件QF4的信號是否正常,如果不正常就繼續(xù)向前檢查前一個元件QF1的信號,直到最后檢查出外接電源中的0 V線接觸不良。本例將與故障的初始發(fā)生部件變頻器相關(guān)的所有其他元器件從電路中隔離出來一一進(jìn)行分析,體現(xiàn)了框圖法的另一種運用,若某元件的輸入信號不正常,先檢查與其連接的前一個元器件的輸出信號,若此輸出還是不正常,則繼續(xù)向前檢查與其連接的前一個元器件,如此持續(xù)追蹤下去,直到把故障的真正原因找到。
圖2 變頻器的前端器件為斷路器QF4
圖3 斷路器QF4的前端器件斷路器QF1
圖4 斷路器QF1的前端器件為斷路器QF0和墻上的外接電源線
圖5 變頻器與其前端電路元件的連接簡圖
1)故障現(xiàn)象。FANUC 0i M系統(tǒng)數(shù)控銑床,開機后,機床的顯示屏可以工作,操作面板上的開關(guān)大部分的功能是正常的,但有1個開關(guān)失效了,就是方式選擇開關(guān),方式選擇開關(guān)在開機后始終顯示在MDI狀態(tài),不管如何旋轉(zhuǎn)開關(guān)旋鈕,方式選擇的狀態(tài)始終不能改變,其他的按鍵功能正常,因此機床無法運行。
2)分析過程如下。因為方式選擇開關(guān)由組合開關(guān)SA6所控制,該組合開關(guān)有3個輸入端子MD1、MD2、MD4見圖6,其信號代碼分別為X13.4,X13.5,X13.6,其開關(guān)信號的狀態(tài)與對應(yīng)的開關(guān)功能如表1所示。
圖6 機床面板控制開關(guān)與CNC 系統(tǒng)的連接示意圖
表1 工作方式組合開關(guān)信號編碼表
由表1可以得出一個結(jié)論,之所以所有的開關(guān)都顯示為MDI不變,意味著組合開關(guān)的信號端子狀態(tài)的改變并沒有傳入到數(shù)控系統(tǒng),因為電路中某處出現(xiàn)了斷路,所以各個信號的宏觀狀態(tài)都顯示為0,而0、0、0就是MDI開關(guān)的輸出狀態(tài)。因此考慮將組合開關(guān)列為一個獨立元件用線段框起來,然后對其進(jìn)行分析,根據(jù)圖6,組合開關(guān)整體的信號不正常,要么是開關(guān)上面的線和24 V的連接不正常,即Q點與左邊的24 V電源端,要么是開關(guān)下面幾條線和右邊的0 V線的連接不正常。進(jìn)一步分析可能出現(xiàn)的原因:1)組合開關(guān)與24 V線的連接出現(xiàn)斷路;2)組合開關(guān)與0 V線的連接出現(xiàn)斷路。經(jīng)過分析后對電路進(jìn)行測量,將方式選擇開關(guān)打到回參考點方式,因為在這個方式下如果系統(tǒng)能正常工作,按表1所示,組合開關(guān)的各端子的狀態(tài)應(yīng)全部為接通狀態(tài),經(jīng)測量P點與24 V的電壓,約為22 V左右,而開關(guān)下面各點MNT點與0 V端的電壓為0 V,因此可以初步得出結(jié)果,組合開關(guān)與24 V的電壓不正常,P點上方可能已經(jīng)出現(xiàn)斷路,而組合開關(guān)與0 V的電壓是正常的。接下來進(jìn)行實操驗證,先關(guān)閉機床電源,然后打開操作面板背面,拆開方式選擇組合開關(guān),發(fā)現(xiàn)此開關(guān)后面的24 V公共端已經(jīng)脫焊,將脫焊點Q重新焊接后再開機,故障排除,各個方式選擇信號恢復(fù)正常,機床能正常運行。
本文出現(xiàn)的3個故障現(xiàn)象,都是很小并且很隱蔽的故障,但是卻全都造成了數(shù)控銑床無法運行的結(jié)果,文中分析了系統(tǒng)框圖法在排除此類故障時的獨到作用,在進(jìn)行故障分析時,靈活地運用系統(tǒng)框圖法,將懷疑有問題的元器件用框圖標(biāo)記出來,然后根據(jù)故障現(xiàn)象畫出與其有關(guān)的其各部件和該元件的聯(lián)系框圖,進(jìn)而分析它與其他元器件或其他信號的關(guān)系,列出所有可能導(dǎo)致故障的原因,然后再進(jìn)行測量和驗證,直到找出故障的確切位置,是一種比較快捷和高效的數(shù)控機床故障分析方法。