單朝暉 孫森 金志娜 曹佳旭 李學(xué)軍 邱江源 馬大文 樊玉新
1新疆油田公司風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)
2北京京潤環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p>
3新疆油田公司工程技術(shù)研究院
近十幾年來,新疆油田風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)不斷引進(jìn)和開發(fā)新的油田采出水處理技術(shù)。2009 年起,超稠油采出水處理采用重力除油、混凝沉降、離子調(diào)整、旋流反應(yīng)、氣浮、壓力過濾、軟化處理、真空除氧等技術(shù),實現(xiàn)凈化、軟化后回用鍋爐,以滿足蒸汽吞吐與SAGD 的稠油開采方式[1-3]。由于稠油采出水的硅含量較高,而早期工藝未考慮除硅工藝,回用污水硅含量高導(dǎo)致過熱鍋爐系統(tǒng)出現(xiàn)結(jié)鹽、結(jié)垢問題。通過室內(nèi)研究和現(xiàn)場試驗,2014年10 月,化學(xué)混凝除硅裝置在風(fēng)城油田開始工業(yè)化應(yīng)用,將SiO2濃度(質(zhì)量濃度)降至70 mg/L,一定程度緩解了過熱鍋爐結(jié)鹽、結(jié)垢問題[4]。
根據(jù)SY/T 0097—2000《稠油油田采出水用于蒸汽發(fā)生器給水處理設(shè)計規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求,注汽鍋爐給水SiO2<50 mg/L。目前的“重力除油+化學(xué)除硅+混凝沉降+壓力過濾”的除硅、凈化工藝雖在一定程度上節(jié)約了鍋爐運行成本,保障了鍋爐的安全運行,但仍存在結(jié)垢問題,無法滿足注汽鍋爐給水的指標(biāo)要求。
現(xiàn)有稠油采出水凈化工藝存在以下問題:除硅深度不滿足注汽鍋爐給水水質(zhì)要求;除硅凈化過程加藥種類多、用量大、成本高,且會惡化采出水的水質(zhì);化學(xué)除硅產(chǎn)生泥量大[5-6];化學(xué)除硅、凈化工藝流程長。為實現(xiàn)稠油采出水深度除硅,滿足過熱鍋爐給水要求,保障注采系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,確保新疆油田稠油穩(wěn)產(chǎn),亟需開發(fā)一種綠色、經(jīng)濟(jì)的深度除硅工藝。而電化學(xué)方法深度除硅機理與效果已有相關(guān)研究和驗證[7-8]?;谏鲜銮闆r,2018年,風(fēng)城油田開始在稠油采出水深度除硅領(lǐng)域開展一系列電化學(xué)法和藥劑法深度除硅技術(shù)室內(nèi)研究實驗,確定了電化學(xué)深度除硅效果。并于2019 年開始進(jìn)行現(xiàn)場中試試驗研究?,F(xiàn)場中試試驗結(jié)果表明,電化學(xué)協(xié)同藥劑法可滿足深度除硅要求,且運行成本低、工藝流程短,產(chǎn)生污泥量少。
試驗裝置水質(zhì)為調(diào)儲罐高溫超稠油采出水,水溫85 ℃。
水一區(qū)調(diào)儲罐水質(zhì)如表1 所示。
表1 風(fēng)城油田水一區(qū)儲水罐水質(zhì)指標(biāo)Tab.1 Water quality index of the water storage tank in Shui Yi Area of Fengcheng Oilfield
(1)石油類。HJ637—2018 水質(zhì)石油類和動植物油的測定紅外分光光度法。
(2)SiO2。GB12149—2017 工業(yè)循環(huán)冷卻水和鍋爐用水中硅的測定;GBT 12148—2006 鍋爐用水和冷卻水分析方法、全硅的測定、低含量硅氫氟酸轉(zhuǎn)換法。
風(fēng)城油田稠油采出水的主要特點是油水密度差小、水溫高、黏度高、乳化程度高等[9],水中的油在除硅過程中會吸附在硅泥表面,與SiO2同步沉淀去除,轉(zhuǎn)入到污泥中,從而導(dǎo)致硅泥的含油率增加。依據(jù)HJ607—2011《廢礦物油回收利用污染控制技術(shù)規(guī)范》,當(dāng)含油污泥、油泥沙的含油率大于5%時,應(yīng)進(jìn)行再生利用。因此,現(xiàn)場試驗在除硅前先進(jìn)行深度除油,避免對污泥造成二次污染[10]。
該現(xiàn)場試驗深度除油工藝選用電化學(xué)除油工藝,即采用具有聚結(jié)功能的三維電極電化學(xué)破乳除油技術(shù),同時利用氮氣清洗電極表面聚結(jié)的油滴,從而實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、綠色的深度除油目的。
該現(xiàn)場試驗深度除硅工藝選用電化學(xué)協(xié)同藥劑除硅技術(shù),即利用電催化作用提高水中SiO2與活性物種的反應(yīng)速度,從而實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、綠色的深度除硅目的。
設(shè)計處理量5 m3/h;設(shè)計出水水質(zhì):石油類≤20 mg/L,SiO2≤50 mg/L。
工藝流程圖如圖1 所示。
圖1 工藝流程Fig.1 Process flow
稠油采出水經(jīng)調(diào)儲罐隔油、均質(zhì)后,經(jīng)泵輸送至電化學(xué)深度除油除硅系統(tǒng)。該系統(tǒng)共分為三個橇塊,包括電化學(xué)除油橇塊、電化學(xué)協(xié)同藥劑除硅橇塊和沉淀分析橇塊。油田采出水先經(jīng)電化學(xué)除油橇塊將水中大部分油脫除,自流進(jìn)入電化學(xué)除硅橇塊,除硅過程中產(chǎn)生的高懸浮物污水進(jìn)入沉淀分離橇塊,進(jìn)一步分離凈化。系統(tǒng)產(chǎn)水去后續(xù)過濾工段去除懸浮物。除油橇塊產(chǎn)生的污油去浮渣池,各個裝置產(chǎn)生的污泥排至污泥濃縮池。
(1)電化學(xué)深度除油機理。電化學(xué)破乳是電場破乳與電化學(xué)破乳劑破乳的協(xié)同技術(shù)。O/W 破乳是利用“連續(xù)相”水中的電流,在“乳化油滴雙電層”界面上直接作用形成電場,壓縮并破壞其雙電層結(jié)構(gòu),達(dá)到破乳的目的。
稠油采出水中經(jīng)過破乳、失穩(wěn)后的油滴經(jīng)過相互碰撞聚結(jié),因而要求其必須充分混合。混合的方式可以采用機械攪拌或曝氣攪拌方式。由于在電極反應(yīng)室中電化學(xué)破乳的同時進(jìn)行曝氣,攪拌過程中應(yīng)選擇恰當(dāng)?shù)臄嚢鑿姸?,避免聚結(jié)的油滴再度分散乳化。
(2)電化學(xué)深度除硅機理。電化學(xué)不僅可以通過電極反應(yīng)產(chǎn)生金屬水合物凝聚劑,更主要的作用是專門設(shè)計的電極陣列及內(nèi)部電場可大大增加電極室內(nèi)部局部水中膠體及離子的濃度,增加了膠體及離子相互碰撞的機會,增加了其“反應(yīng)”速度,起到了“催化劑”作用。從宏觀角度看達(dá)到了降低硅酸鹽“溶度積”的效果,適用于水的深度除硅。
陽極產(chǎn)生鋁離子或鐵離子,與水中的硅酸生成難溶的硅酸鹽,在電極陣列內(nèi)部電場作用下硅酸鹽從廢水中析出,達(dá)到深度脫硅的效果。當(dāng)進(jìn)水含硅較高,所需除硅量較高時,輔助一定量除硅劑是比較經(jīng)濟(jì)的選擇。
電化學(xué)深度除硅現(xiàn)場試驗裝置如圖2所示。
圖2 電化學(xué)深度除油除硅現(xiàn)場試驗裝置Fig.2 Field test device for electrochemical deep oil and silicon removal
試驗裝置規(guī)格參數(shù)如表2 所示。
表2 現(xiàn)場試驗裝置規(guī)格參數(shù)Tab.2 Specification and parameter of field test device
設(shè)計加工階段:2019 年7 月—2019 年10 月.
現(xiàn)場安裝階段:2019 年11 月中旬進(jìn)廠—2019年12 月下旬安裝結(jié)束。
現(xiàn)場調(diào)試階段:2020 年1 月—2020 年5 月,因疫情影響,試驗調(diào)試試運行進(jìn)展緩慢。
連續(xù)運行階段:2020 年6 月—2020 年10 月。
新疆油田風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)電化學(xué)深度除油除硅裝置進(jìn)水即調(diào)儲罐出水的含油濃度4.85~127.81 mg/L,平均含油濃度38.72 mg/L;調(diào)儲罐出水SiO2濃度186.9~269.68 mg/L,SiO2平均濃度為236.38 mg/L。
電化學(xué)除油橇塊三維電化學(xué)除油反應(yīng)器工作電流70~85 A,工作電壓4~5 V,未投加任何藥劑。電化學(xué)除油橇塊出水石油類濃度1.52~11.44 mg/L,平均值石油類濃度為5.58 mg/L,滿足原設(shè)計出水指標(biāo)要求。電化學(xué)除油橇塊進(jìn)出水含油濃度如圖3所示。
圖3 電化學(xué)除油橇塊進(jìn)出水油含濃度曲線Fig.3 Oil concentration curve of inlet and outlet water of electrochemical deoiling skid
電化學(xué)除硅橇塊的電化學(xué)除硅反應(yīng)器采用鋁極板,工作電流100~120 A,工作電壓4~5 V,同時輔助專用高效除硅劑,除硅劑投加量為300 mg/L。經(jīng)電化學(xué)除硅橇塊處理后,出水SiO2濃度2.07~35.76 mg/L,SiO2平均濃度為12.94 mg/L,滿足原設(shè)計出水指標(biāo)要求。電化學(xué)除硅模塊進(jìn)出水SiO2濃度如圖4 所示。
圖4 電化學(xué)除硅模塊進(jìn)出水SiO2濃度曲線Fig.4 Silicon dioxide concentration curve of inlet and outlet water of electrochemical desilication module
本次現(xiàn)場試驗每噸水直接運行成本約2.20 元,包括電耗和藥劑消耗,具體消耗量見表3。
表3 除油除硅經(jīng)濟(jì)分析Tab.3 Economic analysis of oil and silicon removal
本次電化學(xué)深度除油除硅現(xiàn)場試驗研究為稠油采出水工程應(yīng)用提供了可靠的數(shù)據(jù)、工藝參數(shù)及工程設(shè)計依據(jù)?,F(xiàn)場試驗結(jié)果能夠滿足工程需要,具有良好的廣泛推廣價值。從以上運行參數(shù)和進(jìn)出水水質(zhì)分析,得出如下結(jié)論:
(1)電化學(xué)除油裝置出水油含量低,可實現(xiàn)深度除油,無需投加任何除油藥劑,出水含油濃度可降至2 mg/L 以下,去除率可達(dá)到95.9%。
(2)采用電化學(xué)協(xié)同一定量除硅劑,可實現(xiàn)深度除硅,出水SiO2濃度可降至2.07 mg/L,去除率可達(dá)到99%;與常規(guī)的化學(xué)藥劑法除硅比,藥劑投加量少,產(chǎn)生的污泥量少,綜合運行成本低。
(3)電化學(xué)深度除油除硅工藝,首次在稠油采出水領(lǐng)域應(yīng)用,開辟了電化學(xué)應(yīng)用發(fā)展新領(lǐng)域,同時驗證了電化學(xué)除油除硅的顯著效果,較已有除油除硅技術(shù)可大大改善水質(zhì),節(jié)約處理成本,在國內(nèi)其他稠油區(qū)塊稠油采出水深度除油除硅領(lǐng)域具有較高的推廣應(yīng)用價值。