何帥印
(神東煤炭集團公司石圪臺煤礦,陜西 神木 719315)
我國煤礦礦井自然發(fā)火頻發(fā)[1-2],尤其在西北地區(qū),由于煤層埋深較淺,地表裂縫較為發(fā)育[3-6]。礦區(qū)上覆淺埋深煤層區(qū)域分布著大量的小煤礦,前期小煤礦對淺埋深的煤層簡單粗放的開采,自然發(fā)火如得不到有效治理將嚴(yán)重威脅下覆煤層的開采[7-11]。
石圪臺煤礦31206工作面位于31煤二盤區(qū),工作面推進長度2 252 m,工作面長度267.1 m,平均煤厚3.6 m,上覆有22煤和12煤,22煤平均厚5 m,22煤與31煤層平均間距34 m,12煤與22煤層平均間距38 m。工作面已于2016年9月7日布置完成,原計劃于2016年10月份接續(xù),但受上覆小窯火區(qū)影響無法正常接續(xù)。本文結(jié)合石圪臺煤礦周邊小煤礦的分布情況,針對小煤礦自然發(fā)火狀況進行了分析研究,并采取了針對性的措施,對31206工作面上覆小煤礦火區(qū)進行治理,取得了良好的效果,研究成果對類似條件下礦井安全開采提供了寶貴的實踐經(jīng)驗。
石圪臺煤礦周邊存在24個小煤礦,主要分布在31煤一盤區(qū)與二盤區(qū)周邊,小煤礦與石圪臺礦相鄰或重疊,各小煤礦存在相互盜采現(xiàn)象,且部分小煤礦曾越界開采,導(dǎo)致小煤礦采空區(qū)之間和小煤礦采空區(qū)與石圪臺礦采空區(qū)存在漏風(fēng)現(xiàn)象。石圪臺煤礦31煤二盤區(qū)上覆存在7個地方小煤礦,分別為:爾林兔鄉(xiāng)糖漿渠礦、爾林兔鄉(xiāng)前渠礦、瓦羅鄉(xiāng)劉石畔礦、野貓灣礦、北大渠礦、糖漿渠二礦和神府碳窯渠礦。截至2011年所有小煤礦全部關(guān)停,目前石圪臺煤礦周邊存在3個綜合治理項目分別對小煤礦12煤和22煤資源進行剝挖治理。
22煤采空區(qū)未剝挖區(qū)域面積為3.7萬m2,該區(qū)域22煤底板等高線范圍為1 115~1 125 m,總體呈東高西低趨勢,該區(qū)域小煤礦巷道錯綜復(fù)雜,具體資料不明。利用紅外熱成像儀對31206切眼上覆小窯火區(qū)裂隙處煤巖體進行紅外掃描測溫,測得最高溫度147℃,31206切眼2調(diào)探孔CO濃度最高為4 315×10-6,C2H6濃度最高為71×10-6,C2H4濃度最高為13×10-6,水溫34℃,嚴(yán)重威脅石圪臺煤礦安全開采。小煤礦及綜合治理項目分布關(guān)系見圖1。
圖1 小煤礦及綜合治理項目分布關(guān)系示意圖
31206切眼區(qū)域上覆小煤礦12煤層已剝挖完畢,22煤層存在火區(qū),根據(jù)同位素測氡法圈定的疑似火區(qū)范圍、煤層賦存、巷道布置及火區(qū)發(fā)展?fàn)顩r等綜合因素,利用地面打鉆注漿滅火措施對火區(qū)進行治理。所注漿液在采空區(qū)內(nèi)流動堆積沉淀一段時間后,通過井下施工探放水鉆孔進行疏放水,地面鉆孔持續(xù)注漿,直至沙土充滿整個采空區(qū),使漏風(fēng)通道得到有效封堵,進而隔絕火區(qū)氧氣供應(yīng)。
注漿鉆孔不取芯,施工至22煤巷道頂板。以?215 mm孔徑施工至22煤巷道頂板。貫通22煤巷道后,全孔下?159 mm鋼管至巷道頂板,上口露出地面0.2 m,鋼管與鋼板之間用梯形鋼板焊接,拉筋加固固定于上口蓋0.8 m×0.8 m的鋼板上,?159 mm鋼管需高出鋼板0.1 m;鋼管下口要求高于巷道頂板以上2 m,鋼管不得進入巷道。護管、套管與孔壁之間用砂土進行充填。
根據(jù)治理方案,一期設(shè)計13個鉆孔,其中1個供電鉆孔、11個注漿鉆孔和1個驗證兼注漿鉆孔,二期設(shè)計8個驗證兼注漿鉆孔,三期設(shè)計11個驗證兼注漿鉆孔,施工布置如圖2所示。2017年8月16日開始施工一期鉆孔,2017年9月27日施工完畢,首先在31206膠運頂頭(切眼調(diào)車硐)施工1個供電鉆孔(GD1),利用已施工的注水鉆孔(G S1),從井下供水、供電;然后對該區(qū)域施工注漿鉆孔。共計施工12個注漿鉆孔(鉆孔名:Y F1-Y F11、Y F13,圖2中顯示紅色和粉色圓點)和1個供電鉆孔。
2017年12月1日開始施二期設(shè)計的8個驗證兼注漿鉆孔(鉆孔名:YZ1-YZ8,圖2顯示藍(lán)色圓點),2017年12月10日施工完畢。
2018年3月30日開始施工三期設(shè)計的11個驗證兼注漿鉆孔(鉆孔名:BC1-BC10、BC12,圖2中顯示綠色圓點),2018年4月27日施工完畢。
圖2 鉆孔實際施工分布圖
2017年8月26日開始注漿,利用泥漿泵從緩漿池中抽取漿液,輸送管路連接地表鉆孔泵送漿液的方式進行注漿。
截至2018年5月7日完成31個注漿鉆孔及裂隙注漿治理工作,累計注漿液993 843 m3(其中注山砂234 412 m3,注水量759 431 m3)。
注漿治理效果的檢驗手段主要是通過對注漿作業(yè)區(qū)氣體和溫度的監(jiān)測分析,因此地表可利用已施工注漿鉆孔和地表裂隙,井下可利用31206切眼附近區(qū)域施工探放水孔來檢測注漿區(qū)的氣體及溫度變化。
圖3 注漿前后地表溫度變化
注漿前,利用紅外熱成像儀對31206切眼上覆火區(qū)裂隙處煤巖體進行紅外掃描測溫,測得最高溫度147℃,2018年4月24日再次測定,測得最高溫度為49.2℃,溫度降低了97.8℃,說明注漿治理效果顯著。
隨著注漿治理的持續(xù)進行,漿液堆積覆蓋的范圍越來越大,原高溫區(qū)域產(chǎn)生的高濃度CO被壓縮的空間越來越小,運移范圍也逐漸變小,且CO濃度下降明顯(圖4),說明注漿治理效果逐漸顯現(xiàn)。
圖4 鉆孔Y F9氣體變化趨勢圖
注漿區(qū)域治理前,治理區(qū)域內(nèi)煙勢較大且CO濃度嚴(yán)重超標(biāo),隨著注漿量的不斷增加,CO濃度逐漸下降,直至穩(wěn)定在0×10-6,且注漿治理區(qū)域內(nèi)冒煙點已基本消失(見圖5)。
圖5 切眼注漿前后對比圖
31206切眼4調(diào)探孔初始出水溫度35℃(見圖6),2018年2月22日出水溫度為19.9℃,較初始溫度下降了15.1℃,隨后該探孔被砂漿封堵嚴(yán)實。
圖6 31206切眼4調(diào)探孔水溫變化趨勢圖
31206回風(fēng)頂頭調(diào)車硐探孔初始出水溫度31℃,2018年4月3日出水溫度19.9℃,較初始溫度下降11.1℃,隨后該探孔被砂漿封堵(見圖7)。
圖7 31206回風(fēng)頂頭調(diào)車硐探孔水溫變化趨勢圖
以上2處探孔出水溫度均較初始溫度明顯下降,說明注漿取得一定效果。31206切眼新施工的T5鉆孔(31206切眼0-1調(diào)副幫側(cè))從2018年3月31日開始測定出水溫度,至2018年4月13日期間水溫一直穩(wěn)定在21℃左右,2018年4月14日該探孔被砂漿封堵嚴(yán)實,該區(qū)域出水溫度雖然下降明顯,但仍高于正常水溫,說明火災(zāi)隱患暫未徹底消除。
31206膠運44聯(lián)探孔內(nèi)CO和O2濃度濃度均較注漿前明顯下降(圖8-圖9),目前CO濃度穩(wěn)定在17×10-6以下,O2濃度穩(wěn)定在0%左右;31206切眼新施工的T F6鉆孔(31206切眼3-4調(diào)副幫側(cè))CO濃度穩(wěn)定在7×10-6以下,O2濃度穩(wěn)定在0%,2018年4月21日后該鉆孔被漿液封堵嚴(yán)實。以上2個氣體觀測點數(shù)據(jù)基本接近采空區(qū)氣體濃度,說明火災(zāi)隱患通過注漿治理已經(jīng)得到有效控制。
圖8 31206膠運44聯(lián)探孔氣體變化趨勢圖
圖9 31206切眼T F6探孔氣體變化趨勢圖
通過對31206工作面切眼上覆小窯采空區(qū)注漿過程中氣體及溫度觀測數(shù)據(jù)分析,得出如下結(jié)論:
1)探放水鉆孔水溫由開始時的31℃逐漸降低,最終穩(wěn)定在20℃左右,說明漿液流經(jīng)小窯采空區(qū)高溫煤體時起到了降溫滅火的效果。
2)探放水孔觀測數(shù)據(jù)顯示CO濃度有明顯下降,目前穩(wěn)定在4×10-6左右,表明漿液有效封堵了小窯采空區(qū)漏風(fēng)通道,減少漏風(fēng)供氧,起到了抑制采空區(qū)遺煤氧化自燃的目的。
3)Y F9注漿鉆孔內(nèi)的一氧化碳?xì)怏w由原先的10 000×10-6降低到200×10-6左右,表明漿液有效覆蓋注漿鉆孔附近的22煤高溫煤體,抑制采空區(qū)遺煤氧化自燃,注漿滅火效果逐漸顯現(xiàn)。
4)地表平臺區(qū)域冒煙現(xiàn)象已基本消除,對比注漿前后紅外測溫數(shù)據(jù),注漿滅火效果顯著。