韓曉極
(1.中煤科工集團沈陽研究院有限公司,遼寧 撫順 113122;2.煤礦安全技術國家重點實驗室,遼寧 撫順 113122)
礦井火災作為煤礦開采過程中的五大災害之一,長期制約著我國煤礦安全高效開采[1]。我國煤炭資源稟賦復雜,近水平煤層與急傾斜煤層、特厚煤層與薄煤層、單一煤層與近距離煤層群廣泛分布[2-3]。不同煤層賦存與開采技術條件下的自然發(fā)火特性差異極大[4]。川南礦區(qū)作為四川省內(nèi)主要的煤炭生產(chǎn)基地,為全省乃至西南地區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展提供了重要的能源保障[5]。區(qū)內(nèi)主要開采高硫、高灰近距離煤層群,由于煤層賦存條件的特殊性,因監(jiān)測預警不及時、防治措施不合理而導致的采空區(qū)自然發(fā)火事故時有發(fā)生[6-8],嚴重制約了礦井安全生產(chǎn)。因此,如何科學制定近距離煤層自然發(fā)火預警及防治方案,成為亟需解決的難題[9]。
近距離煤層群開采過程中,由于層與層之間距離較近,因此這種開采方式會形成大量層間裂隙,從而導通上下2 層的采空區(qū),進而形成復合采空區(qū)[10-12]。由于層間裂縫使得漏風通道增多,上覆煤層采空區(qū)內(nèi)的遺煤經(jīng)多次氧化后,其自身發(fā)火特性發(fā)生顯著改變,增大了煤層自燃預測預報的難度[13]。同時層間裂隙會導致地下水大量進入采空區(qū),使采空區(qū)遺煤長期處于水浸狀態(tài),而當下部煤層回采完畢后,采空區(qū)積水會逐漸變干,而水浸后的煤層更易被氧化,自然發(fā)火率大大提高[14]。此外,近距離復合采空區(qū)間的巖層垮落,造成上分層遺煤再次破碎,改變了巖體滲透率,影響了空氣的滲流特性[15]。
為此,以川南礦區(qū)新維煤礦3102 工作面為研究對象,在煤自然發(fā)火特性分析的基礎上,提出煤自然發(fā)火分級預警判別標準與防治方法。
芙蓉公司新維煤礦新位于四川省筠連礦區(qū)沐愛勘探區(qū)東北部,采用中央平硐加暗斜井開拓,中央并列式通風方式。井田范圍內(nèi)通過煤層群聯(lián)合布置由上至下依次開采2#、3#、8#煤層,其中3#、8#煤層屬Ⅱ類自燃煤層,2#煤層屬Ⅲ類不易自燃煤層。3102工作面為一盤區(qū)3#煤層首采工作面,煤層平均厚度1.4 m,煤層傾角平均9°,采用走向長壁綜合機械化采煤法,全負壓“U”型通風方式,全部垮落法管理頂板。工作面走向長度350 m,傾斜寬度180 m,采用內(nèi)錯布置,上部為已回采完畢的2102 工作面,下部為未開采的8102 工作面。
3102 工作面掘進期間,選取新鮮暴露的煤樣作為研究對象,利用中煤科工集團沈陽研究院有限公司自主研發(fā)的煤氧化程序升溫實驗裝置,依次開展不同O2體積分數(shù)條件下煤自然氧化過程中氣體產(chǎn)生規(guī)律研究。各O2體積分數(shù)條件下的煤溫與CO 體積分數(shù)關系如圖1。
由圖1 可以看出,當O2體積分數(shù)在10%和20.9%的條件下,煤溫達到58 ℃時,開始出現(xiàn)CO;而O2體積分數(shù)在7%條件下,煤溫達到70 ℃時,才開始出現(xiàn)CO;且CO 體積分數(shù)不論O2體積分數(shù)如何,都呈現(xiàn)先上升再下降的趨勢。O2體積分數(shù)越高,CO 產(chǎn)生速率越快;當O2體積分數(shù)為20.9%時,CO體積分數(shù)最高達3 829×10-6,此時煤溫為513 ℃;當O2體積分數(shù)分別為10%和7%時,CO 產(chǎn)生速率差距不大,但CO 最高體積分數(shù)有所變化,分別為1 429×10-6和859×10-6,對應煤溫分別為402 ℃和368 ℃。
O2體積分數(shù)在20.9%的條件下,當煤溫升高到180 ℃時,CO 體積分數(shù)達到196×10-6,此時煤樣處于緩慢氧化階段;當煤溫升高到219 ℃時,CO 體積分數(shù)達到487×10-6,此時煤樣處于加速氧化階段;當煤溫繼續(xù)升高到513 ℃時,CO 體積分數(shù)達到3 829×10-6,此時煤樣處于加速氧化向劇烈氧化過渡階段;當CO 體積分數(shù)在3 829×10-6以上時,煤樣處于劇烈氧化階段。
不同O2體積分數(shù)條件下熱力學特性曲線如圖2。由圖2 可以看出,O2體積分數(shù)在20.9%的條件下,煤樣的氧化有明顯的激烈氧化升溫階段,而當O2體積分數(shù)為10%時,煤樣雖然也有明顯的激烈氧化階段,但與O2體積分數(shù)為20.9%時比較,CO 產(chǎn)生速率,反應最高溫度都有所降低,說明煤樣氧化受到抑制,O2體積分數(shù)為7%時,反應最高溫度更低,氧化也不明顯,說明煤樣氧化受到進一步抑制。
依據(jù)煤樣升溫氧化實驗中煤樣所處不同階段時CO 最高體積分數(shù)為依據(jù),基于現(xiàn)場容易實施的原則,對其取整數(shù)后,對工作面煤層自然發(fā)火實行分級管控。管控標準劃分:一級CO 體積分數(shù)為24×10-6~200×10-6;二級CO 體積分數(shù)為200×10-6~500×10-6;三級CO 體積分數(shù)為500×10-6~4 000×10-6;四級為CO 體積分數(shù)大于4 000×10-6。
3.2.1 CO 體積分數(shù)低于24×10-6
采空區(qū)CO 體積分數(shù)在24×10-6以下時,主要采取以采空區(qū)埋管注氮以及上下隅角漏風封堵為主的防滅火日常管理,工作面每推進30 m,上下隅角施工1 道懸空密閉。采空區(qū)自然發(fā)火預測預報是該階段的重點,每周一、周三、周五派專人對采空區(qū)氣體進行取樣化驗分析。
在工作面回風巷間隔30 m 布置趟束管,束管外套無縫鋼管進行保護,配合停采線處安裝的抽氣泵,構建工作面簡易束管監(jiān)測系統(tǒng),3102 工作面束管測點布置如圖3。
圖3 3102 工作面束管測點布置示意圖Fig.3 Schematic diagram of measuring point layout of beam tube on 3102 working face
3102 工作面回采期間采用邁步式埋管注氮的方式,采空區(qū)注氮量QN可按下式計算:
式中:Q0為采空區(qū)氧化帶內(nèi)漏風量,m3/min;C1為采空區(qū)氧化帶內(nèi)平均O2體積分數(shù),%,一般取14%;C2為采空區(qū)惰化防火指標,其值為煤自燃臨界O2體積分數(shù),%,取7%;CN為注入N2的N2體積分數(shù),97%;K為備用系數(shù),取1.5。
根據(jù)各系數(shù)的取值結果,當C2取10%時,工作面所需供氮量約為400 m3/h;當C2取7%時,工作面所需的供氮量約為1 200 m3/h。
3.2.2 四級管控標準下管控措施
1)CO 體積分數(shù)為24×10-6~200×10-6。當采空區(qū)CO 體積分數(shù)為24×10-6~200×10-6時,工作面啟動一級預警,此時煤體處于緩慢氧化階段,CO 產(chǎn)生速率升高,但仍可控制,這一階段,需縮短檢測周期,束管取樣化驗每天至少1 次,同時加快推進度,每天至少推進3 m,工作面每推進15 m,上下隅角施工1道懸空密閉。提高采空區(qū)注氮量至1 200 m3/h,直至CO 體積分數(shù)降低到安全水平以下。
2)CO 體積分數(shù)為200×10-6~500×10-6。當采空區(qū)CO 體積分數(shù)為200×10-6~500×10-6時,工作面啟動二級預警,此時煤體處于加速氧化階段,溫度迅速升高,這一階段,束管取樣化驗變?yōu)槊咳罩辽? 次,并施工探火鉆孔,對疑似高溫火區(qū)進行圈定并進行注漿處理,停止瓦斯抽采,減少采空區(qū)漏風,做好液態(tài)CO2井下直注管路鋪設、設備檢修、氣源聯(lián)系等各項準備工作。
3)CO 體積分數(shù)為500×10-6~4 000×10-6。當采空區(qū)CO 體積分數(shù)為500×10-6~4 000×10-6時,工作面啟動三級預警,此時煤體處于劇烈氧化轉化階段,CO產(chǎn)生速率急劇升高,且伴隨有上隅角、架間CO 超限現(xiàn)象,這一階段,需增加探火孔數(shù)量,加大探火范圍,對隱患區(qū)域進行精確圈定,根據(jù)探測結果,將漿液改為膠體,若CO 體積分數(shù)繼續(xù)升高并超過1 000×10-6時,需通過預埋管路向采空區(qū)灌注液態(tài)CO2,每次灌注量不小于40 m3,若CO 體積分數(shù)超過2 500×10-6時,立即準備工作面封閉材料。
4)CO 體積分數(shù)大于4 000×10-6。當采空區(qū)CO體積分數(shù)大于4 000×10-6時,工作面啟動四級預警,此時采空區(qū)內(nèi)的煤體已出現(xiàn)明火,這一階段,需要臨時封閉工作面,進行閉區(qū)注液態(tài)CO2,待達到火區(qū)熄滅條件后,再次啟封工作面。
由采空區(qū)束管監(jiān)測數(shù)據(jù)可知,3102 工作面在10月17 日監(jiān)測到CO,CO 體積分數(shù)為3×10-6,在之后的監(jiān)測中,CO 體積分數(shù)繼續(xù)升高,到10 月28 日,CO 體積分數(shù)達到了54×10-6,且有持續(xù)升高的趨勢,因此,在10 月28 日當天,工作面啟動一級預警,注氮量從原來的400 m3/h 升高至1 200 m3/h,同時,工作面上下隅角施工懸空密閉的距離由原來的每推進30 m 變?yōu)?5 m,在做好上述工作的基礎上,結合加快工作面推進度,加強浮煤清收等措施,使采空區(qū)CO 體積分數(shù)在之后的1 周內(nèi)下降至安全體積分數(shù),直至不再出現(xiàn),保證了3102 工作面的安全回采。由此說明該分級管控措施能夠及時的發(fā)現(xiàn)采空區(qū)隱患并采取針對性措施消除隱患。
改變注氮量前后的采空區(qū)CO 體積分數(shù)隨時間的變化曲線如圖4。
圖4 采空區(qū)CO 體積分數(shù)變化曲線Fig.4 Change curve of CO volume fraction in goaf
1)新維礦3#煤層氧化過程呈現(xiàn)顯著的CO 階段產(chǎn)氣特征,并以CO 標志氣體為依據(jù),對該工作面自然發(fā)火實行四級預警與管控。
2)氧化升溫實驗表明,O2體積分數(shù)下降對抑制3#煤層氧化效果顯著,當采空區(qū)注氮量400 m3/h時,采空區(qū)O2體積分數(shù)下降至10%,可滿足日常防滅火管理;當采空區(qū)注氮量1 200 m3/h 時,采空區(qū)O2體積分數(shù)下降至7%,可作為應急滅火處置手段。
3)當采空區(qū)CO 體積分數(shù)達到54×10-6時,啟動一級預警,通過提升注氮量并結合漏風封堵、加快推進度、浮煤清理等措施,快速消除了火災隱患,有效保障了工作面安全回采。