杜學(xué)敏,祿軍讓
(中國石油慶陽石化公司,甘肅 慶陽 745000)
隨著國家安全、環(huán)保法律法規(guī)的頒布實施,國家對環(huán)保要求更加嚴(yán)厲苛刻,尤其對大氣污染治理提出了更高的要求。石油化工行業(yè)大氣污染物排放總量在涉及工業(yè)生產(chǎn)的各行各業(yè)中位列第2,自2012年以來,國內(nèi)各地區(qū)石化公司先后增上催化裝置煙氣脫硫脫硝項目。煙氣脫硫技術(shù)路線可以分為3類:濕法脫硫、半干法脫硫、干法脫硫;煙氣脫硝技術(shù)路線可分為4類:潔凈燃燒技術(shù)、吸收法、固體吸附法、催化還原法[1~3]。
目前國內(nèi)催化裂化裝置煙氣脫硫系統(tǒng)主要采用WGS濕法脫硫工藝[4],隨著煙氣脫硫系統(tǒng)的投用運行,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)多套WGS洗滌塔入口處非金屬膨脹節(jié)開工時有漏液現(xiàn)象,嚴(yán)重者投用仍存在漏液現(xiàn)象,液體含堿液等腐蝕性成分,泄漏對設(shè)備、裝置構(gòu)架、地面腐蝕嚴(yán)重,且不滿足環(huán)保及安全生產(chǎn)要求,存在嚴(yán)重的安全和環(huán)保隱患[5]。國內(nèi)多套WGS洗滌塔入口文丘里管處正常運行時有振動現(xiàn)象,設(shè)備管口及支架易疲勞受損,存在安全隱患。
某石化公司催化裂化裝置煙氣脫硫系統(tǒng)于2014年12月投用,2018年9停工檢修。煙氣脫硫系統(tǒng)采用噴射文丘里(JEV)型濕氣洗滌技術(shù)(WGS),煙氣管道設(shè)計5個膨脹節(jié)吸收熱膨脹。文丘里管入口處存在振動現(xiàn)象,在開停工及正常生產(chǎn)中有漿液飛濺至DN2400/500非金屬膨脹節(jié),從膨脹節(jié)密封處滲漏,導(dǎo)致膨脹節(jié)低點密封處堿液結(jié)晶,部分掉落造成地面腐蝕,如與雨水混合將流入雨水系統(tǒng),存在安全、環(huán)境風(fēng)險。通過調(diào)查,同類裝置中多家石化公司W(wǎng)GS洗滌塔入口文丘里管處非金屬膨脹節(jié)普遍存在漏液現(xiàn)象,嚴(yán)重者開工后期有漏液現(xiàn)象,且入口處文丘里管有振動現(xiàn)象。
(1)膨脹節(jié)安裝位置不合理,距文丘里口噴射堿液的位置太近,使堿液噴入膨脹節(jié)處,導(dǎo)至膨脹節(jié)處漏液。
(2)現(xiàn)場工況與膨脹節(jié)設(shè)計工況不符,開工時煙氣管道壓力為負(fù)壓,引起堿液倒流至膨脹節(jié),引起膨脹節(jié)泄漏。開工時,通過先通液體至文丘里管產(chǎn)生微負(fù)壓,進(jìn)而使煙氣由鍋爐出口通過文丘里管進(jìn)入洗滌塔,膨脹節(jié)工作介質(zhì)存在液相,引起泄漏,待煙氣流量正常,煙氣管道達(dá)到正壓時,液體倒流現(xiàn)象消失,膨脹節(jié)處泄漏現(xiàn)象消失。開工時操作壓力與泄漏率變化曲線見圖1。
圖1 開工—運行期間壓力與泄漏率變化曲線
用于濕法脫硫的文丘里管主要為噴射式,從上至下依次由噴嘴、煙道入口、筒體、喉口、擴(kuò)散段構(gòu)成。噴嘴用于噴射循環(huán)液,煙氣受到液體的抽吸作用自文丘里管側(cè)面進(jìn)入筒體,在喉口處液體霧化、氣液兩相發(fā)生劇烈混合,煙氣中的SO2和顆粒物被液滴吸收、捕捉后混合相共同進(jìn)入擴(kuò)徑段液滴由于重力作用落入塔底氣體進(jìn)入塔頂。經(jīng)過上述過程脫除煙氣中的SO2和顆粒物。在噴射及劇烈混合過程中,文丘里管存在不同程度的振動現(xiàn)象。支架位置及結(jié)構(gòu)不合理,導(dǎo)致文丘里管支撐不合理,也是振動現(xiàn)象存在的原因之一。
2018年,該公司從裝置本質(zhì)安全出發(fā),將煙氣脫硫非金屬膨脹節(jié)泄漏列為2018年大檢修隱患治理項目,對WGS洗滌塔入口管道升級改造。
(1)洗滌塔入口管道膨脹節(jié)位置改造。改變WGS洗滌塔入口管道膨脹節(jié)位置,使膨脹節(jié)遠(yuǎn)離文丘里管入口堿液噴射處。避免因噴濺堿液進(jìn)入膨脹節(jié)及開工時負(fù)壓引起的堿液倒流至膨脹節(jié)處引起泄漏。
(2)支吊架位置及型式重新設(shè)置。根據(jù)應(yīng)力分析計算出各種支撐及約束的設(shè)計載荷,對支架進(jìn)行選型設(shè)計。此次改造項目新增彈簧支架,新增承重支架、加固原有支架。
(3)結(jié)構(gòu)框架進(jìn)行核算并加固改造。計算出各種支撐及約束的設(shè)計載荷,對原有結(jié)構(gòu)進(jìn)行核算,對不能滿足受力要求的進(jìn)行加固。
(4)管道做坡向設(shè)計改造。將管道由膨脹節(jié)處以0.1%的坡度坡向文丘里管,避免開車時,洗滌塔循環(huán)液先運行引起的負(fù)壓導(dǎo)致堿液倒竄至膨脹節(jié)引起的泄漏。
通過對煙氣脫硫洗滌塔入口煙氣管道的優(yōu)化設(shè)計改造,對管系重新進(jìn)行應(yīng)力分析的核算及非金屬膨脹節(jié)的安裝位置及形式進(jìn)行重新設(shè)計,更換2個非金屬膨脹節(jié),對支吊架形式、位置及洗滌塔框架結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,保證開工及正常運行時,非金屬膨脹節(jié)處無泄漏,減小文丘里管振動。
裝置開工煙氣未投用時及此周期運行期間,煙氣脫硫文丘里管入口膨脹節(jié)處再無滲漏,管線振動明顯減弱。
洗滌塔入口文丘里管處非金屬膨脹節(jié)開工過程中普遍存在漏液問題,嚴(yán)重者開工后期也存在漏液,且入口處文丘里管存在振動現(xiàn)象。通過非金屬膨脹節(jié)泄漏及文丘里管原因進(jìn)行分析,對洗滌塔入口管道膨脹節(jié)位置改造、支吊架位置及型式重新設(shè)置、結(jié)構(gòu)框架進(jìn)行核算并加固改造及管道做坡向設(shè)計改造,徹底解決了洗滌塔入口文丘里管處非金屬膨脹節(jié)泄漏問題,管線振動明顯減弱,本質(zhì)上杜絕了安全隱患,也能夠避免對該區(qū)域地面及構(gòu)架基礎(chǔ)的腐蝕損壞,有效降低了環(huán)保風(fēng)險,同時滿足了環(huán)境及生產(chǎn)要求。