李余洋 王冠
摘要:針對本公司甲醇裝置合成精餾的特點,分析精甲醇產品中乙醇超標的原因,總結出甲醇合成精餾過程的有效工藝處理措施,生產符合GB338-2011 優(yōu)等品精甲醇,滿足甲醇的高端市場,為企業(yè)贏得良好的經濟效益。
關鍵詞:甲醇合成精餾 精甲醇 乙醇超標
甲醇是多種有機產品的基本原料和重要溶劑,廣泛用于有機合成、染料、醫(yī)藥、涂料和國防等工業(yè)。甲醇在有機合成工業(yè)中,是僅次于烯烴和芳烴的重要基礎有機原料。
一、甲醇裝置的工藝技術特點及應用
本公司甲醇裝置主要包括合成氣壓縮、甲醇合成、甲醇精餾和中間罐區(qū)四個部分。甲醇合成采用華東理工大學管殼外冷-絕熱復合式固定床催化反應器,為低壓合成技術,所用催化劑為大連瑞克RK-05銅系催化劑。精餾裝置采用節(jié)能三塔精餾流程,三塔流程的特點是:能生產高純度無水甲醇,同時不增加甲醇的損失量,在不增加甲醇損失量的基礎上,從甲醇產品中分離出有機雜質,特別是乙醇,能合理利用熱能。
二、甲醇裝置精甲醇產品中乙醇超標問題描述
本公司甲醇裝置自2019年初開車以來裝置運行平穩(wěn),精甲醇產品指標符合中華人民共和國國家標準工業(yè)用甲醇(GB338-2011 )優(yōu)等品標準,精甲醇中乙醇含量平均值小于30ppm,隨著裝置負荷的逐漸提高,運行負荷為設計負荷的103%—116%,自2019年底至2020年2月份,間斷性出現(xiàn)精甲醇中乙醇含量高于100ppm的現(xiàn)象。
三.精甲醇產品中乙醇含量高的原因分析及處理措施
3.1.甲醇合成粗甲醇中乙醇含量高
3.1.1甲醇合成原料氣中CO/CO2比例高,導致粗甲醇中乙醇含量高
甲醇合成原料氣中的CO、CO2分別和H2在銅基催化劑作用下反應生成甲醇,同時還伴有多種副反應,生成CnH(2n+1)CH2OH等長鏈副產物。根據(jù)高級醇的生成原理,碳鏈增長的速度近似正比于CO的分壓,當CO/H2較高時,高級醇的生成量明顯增加。過高的CO濃度會促進乙醇形成,但水卻會抑制乙醇的生成。由于所有的水都是CO2和H2反應生成甲醇所生成的,所以CO2對乙醇的生成有間接的抑制作用。由于系統(tǒng)中高CO/CO2比例運行,因此粗甲醇中乙醇含量較高。
因此,甲醇合成要求嚴格控制H/C比,低溫甲醇洗工段將CO2含量由2%提高至3.5%左右,提高入塔氣中的CO2含量,現(xiàn)階段粗甲醇中的水含量在2.5%—3%左右,粗甲醇中的乙醇含量基本穩(wěn)定在0.11%左右,能夠滿足精餾裝置的乙醇處理能力。
3.1.2甲醇合成塔反應溫度波動大,導致粗甲醇中乙醇含量高。
一般來說隨著反應溫度提高,乙醇的生成越多,催化劑運行中后期由于要提溫,乙醇含量也隨之增加。因此,在達產的前提下,要盡量降低反應溫度。現(xiàn)甲醇合成塔出口溫度要求控制在232℃以下,新增加汽包副產2.2MPa蒸汽至新鮮氣加熱器配管,當管網系統(tǒng)壓力高時及時要求管網降壓,同時調整汽包副產蒸汽旁路閥及現(xiàn)場放空,如仍然超溫則申請合成減負荷,保證合成塔反應溫度穩(wěn)定。
3.2常壓精餾塔及回收塔側線雜醇油采出量小
在常壓精餾塔第12塊塔板處,主要聚集了高沸點物質和乙醇等雜質,高沸點物質、乙醇等雜質的精餾主要是通過常壓精餾塔側線采出量來控制的。若采出溫度過低,采出量大,將造成不必要的浪費;若采出溫度高,采出量較小,會使重組分上移,影響甲醇產品的質量。精餾系統(tǒng)中雜醇油量積累較多,導致精甲醇產品中乙醇含量超標(詳見圖3)。
針對以上分析,開大常壓精餾塔及回收塔的側線采出閥,同時控制常壓精餾塔靈敏板溫度盡量在78℃以下,加大雜醇油采出量,能夠滿足生產需求。
3.3回收塔回流槽甲醇中乙醇含量高返回精餾系統(tǒng)
常壓精餾塔側線采出的雜醇作為回收塔的進料,經過回收塔精餾回收部分甲醇,回收塔回流槽內甲醇,一部分作為回收塔的回流,一部分采出到預精餾塔回流槽,返回精餾系統(tǒng)。因此回收塔的塔頂溫度控制尤其重要,要保證塔頂甲醇的指標,控制塔頂甲醇中的重組分,當塔頂溫度升高時,說明重組分上移,同時塔頂采出量也隨著溫度的升高而升高,此時重組分返回預精餾塔,帶到加壓精餾塔和常壓精餾塔,影響精甲醇中乙醇含量?;灧治龌厥账亓鞑壑屑状家掖己吭?.2778(%w/w)—15.3244(%w/w)波動比較大,主要受塔頂溫度及回流量的影響。
針對以上分析,提高回收塔回流量,控制回收塔塔頂溫度在67.5℃左右,保證塔頂甲醇的指標,降低塔頂甲醇中的乙醇含量,防止乙醇等重組分再次返回精餾系統(tǒng)造成產品指標波動。
3.4加壓精餾塔、常壓精餾塔回流比小
在精餾操作過程中,調整回流比是脫除甲醇雜質保障甲醇產品質量的重要手段,回流比大,產品甲醇中雜質少,但精餾塔溫度降低,重組分下移,需增大再沸器蒸汽用量,保障物料和熱量平衡;回流比小,精餾塔溫度上升,重組分上移,蒸汽消耗低,但產品甲醇中雜質含量升高,特別是精甲醇中的水分和乙醇容易超標?,F(xiàn)階段加壓精餾塔的回流比控制在2.7左右,常壓精餾塔的回流比控制在1.8左右,雙塔精甲醇產品中乙醇含量均能小于50ppm,同時蒸汽能耗控制在0.9t/t左右。
四、總結
本文結合甲醇裝置自身運行特點,總結精甲醇產品中乙醇超標的原因,通過對甲醇合成裝置和精餾裝置的工藝優(yōu)化,采取以上措施對其進行優(yōu)化控制,甲醇產品中乙醇含量達標穩(wěn)定運行,并能滿足下游生產需求。
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