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    核電站棒電源機(jī)組振動高處理及改進(jìn)

    2021-10-09 07:27:02吳文軒林紹斌王一凡賴澤彬張水龍
    設(shè)備管理與維修 2021年16期
    關(guān)鍵詞:套件聯(lián)軸器飛輪

    吳文軒,林紹斌,王一凡,賴澤彬,張水龍

    (中核國電漳州能源有限公司,福建漳州 363000)

    0 引言

    棒電源機(jī)組對控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)的線圈連續(xù)供電,如果兩套棒電源機(jī)組同時故障,將使控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)磁力線圈失去電源,導(dǎo)致驅(qū)動桿和控制棒依靠自身的重力落入堆芯,使反應(yīng)堆緊急停堆。

    對于電機(jī)設(shè)備而言,其振動值大小對于電機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行具有非常重要的影響。電機(jī)長時間高振動值運(yùn)行,容易使軸承發(fā)生位移,造成電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)卡澀,電機(jī)內(nèi)部溫度升高,最終導(dǎo)致電機(jī)跳機(jī),影響機(jī)組正常運(yùn)行。因此,在機(jī)組日常運(yùn)行時應(yīng)對重要電機(jī)的振動值加以監(jiān)測。某核電站棒電源機(jī)組電機(jī)長時間以接近規(guī)定的振動標(biāo)準(zhǔn)值運(yùn)行,存在設(shè)備故障的風(fēng)險。為保證設(shè)備和機(jī)組正常運(yùn)行,有必要采取有效措施降低該電機(jī)的振動值。

    1 某核電站棒電源機(jī)組設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)

    某核電站一套棒電源機(jī)組自2018 年12 月開始出現(xiàn)電機(jī)振動高的問題,至2020 年6 月,一直處于接近振動標(biāo)準(zhǔn)值的狀態(tài)運(yùn)行。

    2 棒電源機(jī)組電機(jī)振動分析

    2.1 頻譜分析

    2018 年12 月,維修人員現(xiàn)場巡檢時發(fā)現(xiàn)棒電源機(jī)組電機(jī)非驅(qū)動端軸向振動達(dá)到5.0 mm/s(標(biāo)準(zhǔn)值≤5.6 mm/s),隨后持續(xù)監(jiān)測,電機(jī)和發(fā)電機(jī)聲音、溫度均正常,無升高趨勢,振動值保持在4.9~5.2 mm/s 波動,性能測振人員在線測量電機(jī)振動和頻譜,棒電源機(jī)組測點(diǎn)如圖1 所示,振動測量記錄數(shù)據(jù)見表1。

    表1 振動測量記錄

    圖1 棒電源機(jī)組測點(diǎn)布置

    電機(jī)額定轉(zhuǎn)速1480 r/min,轉(zhuǎn)速頻率為25 Hz,通過頻譜分析主要為1×頻率,少量2×頻率,振動貢獻(xiàn)頻率主要為25 Hz和50 Hz,大量低頻產(chǎn)生的振動可能是不對中或電機(jī)不平衡引起的[1]。

    2.2 可能性分析

    根 據(jù)RAM 機(jī)組結(jié)構(gòu)以及性能頻譜分析,判斷電機(jī)非驅(qū)動端軸向振動高可能原因如下:

    (1)電動發(fā)電機(jī)耦合套件中的緩沖塊磨損或受擠壓變形,造成電機(jī)轉(zhuǎn)子受力不均勻,導(dǎo)致軸向振動高。

    (2)耦合套件中的魚尾板長時間受擠壓拉扯變形,造成電機(jī)轉(zhuǎn)子中心偏移,導(dǎo)致軸向振動高。

    (3)如電機(jī)空載振動超標(biāo),電機(jī)非驅(qū)動端內(nèi)部軸承壓緊彈簧可能損壞,使非驅(qū)動端軸承在軸承室內(nèi)發(fā)生軸竄,造成非驅(qū)動端軸向振動高。

    (4)電動發(fā)電機(jī)在日常運(yùn)行中對中跑偏,使電動發(fā)電機(jī)同軸度與平行度不滿足要求,導(dǎo)致軸向振動增大。

    (5)電機(jī)軸承與軸承室、軸頸的公差配合不合格,導(dǎo)致運(yùn)行中振動高。

    3 振動高改進(jìn)措施及效果驗證

    3.1 對可能性原因進(jìn)行排查

    (1)更換魚尾板和耦合套件緩沖塊,新的魚尾板厚度為9.5 mm,比原魚尾板厚度小0.5 mm。

    (2)解體時檢查非驅(qū)動端軸承壓緊彈簧,發(fā)現(xiàn)無異常。

    (3)脫開聯(lián)軸器,重新復(fù)查對中,同軸度與平行度均合格,對中不是振動高的根本原因。

    (4)電機(jī)驅(qū)動端和非驅(qū)動端均采用6322/C3 軸承,解體檢修后測量公差數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)均合格。

    (5)電機(jī)軸向間隙測量及動平衡校驗,測量間隙和轉(zhuǎn)子動平衡,均符合標(biāo)準(zhǔn)。

    3.2 深入分析

    通過分析可以排除電機(jī)驅(qū)動端端蓋軸向間隙配合過大和非驅(qū)動端軸承壓緊彈簧損壞等故障,并根據(jù)檢修廠家提出的意見,針對聯(lián)軸套件進(jìn)行排查(圖2)。

    圖2 聯(lián)軸器組件及實物

    3.2.1 第一次啟機(jī)試驗

    使用新的聯(lián)軸器套件(魚尾板和緩沖塊),調(diào)整魚尾板與飛輪之間的間隙(表2),將電機(jī)和發(fā)電機(jī)飛輪連接后啟機(jī)試驗,試驗數(shù)據(jù)見表3。

    表2 第一次啟機(jī)試驗聯(lián)軸器端面間隙記錄

    表3 第一次啟機(jī)試驗數(shù)據(jù)記錄 mm/s

    本次使用新聯(lián)軸器后,電機(jī)非驅(qū)動端軸向振動仍然為5.3 mm/s,無明顯下降趨勢,且對比電機(jī)停運(yùn)之前的振動值,均偏高,說明新的緩沖墊塊與魚尾板、彈性螺栓和飛輪之間未形成一定的磨合,聯(lián)軸器套件與飛輪之間未形成漲力平衡。

    3.2.2 第二次啟機(jī)試驗

    重新更換舊聯(lián)軸器套件(魚尾板及緩沖墊塊),測量10 個緩沖墊塊的長度,再次調(diào)整聯(lián)軸器間隙,根據(jù)舊魚尾板的形變量(0.6 mm),通過與停機(jī)前和廠家檢修時的聯(lián)軸器間隙數(shù)據(jù)對比,調(diào)整緩沖墊塊位置,重新測量魚尾板外端面到飛輪之間的間距(表4)。

    表4 第二次啟機(jī)試驗聯(lián)軸器端面間隙記錄 mm

    更換緩沖墊塊位置后,聯(lián)軸器的端面最大間隙差由停機(jī)前的1.20 mm 下降到0.50 mm,這與廠家檢修試驗時的間隙完全一致,聯(lián)軸器間隙達(dá)到相對均勻狀態(tài),啟機(jī)試驗,數(shù)據(jù)記錄見表5。

    表5 第二次啟機(jī)試驗數(shù)據(jù)記錄 mm/s

    第二次啟機(jī)試驗,電機(jī)非驅(qū)動端軸向振動由最大5.0 mm/s 下降到2.8 mm/s,說明電機(jī)在運(yùn)行過程中,受到來自發(fā)電機(jī)方向的反向拉力或壓力變小,魚尾板與飛輪之間達(dá)到相對平衡的狀態(tài)。

    4 結(jié)束語

    根據(jù)試驗數(shù)據(jù),判斷棒電源機(jī)組電機(jī)非驅(qū)動端軸向振動高的主要原因為聯(lián)軸器魚尾板與飛輪之間間隙不均勻[2],使10 塊聯(lián)軸器在運(yùn)行過程中受不同程度擠壓,造成電機(jī)轉(zhuǎn)子受力不平衡。同時得出如下結(jié)論:

    (1)更換新聯(lián)軸器套件后,機(jī)組的振動不降反升,說明新的聯(lián)軸器套件與飛輪之間的磨合度較低,機(jī)組無法達(dá)到平衡狀態(tài)。

    (2)魚尾板端面與飛輪之間的間隙,會影響電機(jī)運(yùn)行過程中的轉(zhuǎn)子受力,因此間隙的距離和均勻度都要保持適當(dāng)。

    (3)魚尾板通過螺栓固定在靠背輪上,并通過10 個緩沖墊塊與飛輪連接,因魚尾板已有0.6 mm 的彈性形變,以靠背輪的端面和外圈為基準(zhǔn)面對中不夠準(zhǔn)確,會影響到魚尾板與飛輪間間隙的均勻性,因此對中時應(yīng)以魚尾板的端面和外圈與飛輪進(jìn)行對中。

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