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      喇嘛甸油田加熱爐過??諝庀禂?shù)影響原因分析及治理方法

      2021-09-23 07:45:50尤勇大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠
      石油石化節(jié)能 2021年9期
      關(guān)鍵詞:熱效率擋板加熱爐

      尤勇(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)

      喇嘛甸油田建有轉(zhuǎn)油站48座,脫水站7座,安裝加熱爐303 臺,總設(shè)計能力412 MW。負壓加熱爐248 臺,占總數(shù)的81.8%。對于油田常用的管式加熱爐,過??諝庀禂?shù)是保證加熱爐燃燒良好的主要參數(shù)之一。過剩空氣系數(shù)與合理的負壓、排煙溫度的大小有關(guān),負壓值小,過??諝庀禂?shù)也小,燃燒不充分;負壓值大,過??諝庀禂?shù)也大,排煙溫度升高,排煙損失加大[1-2]。通過對加熱爐熱效率進行監(jiān)測,平均效率77.5%。分析表明,過剩空氣系數(shù)最高達到4.79,超出節(jié)能標準2.79,加熱爐過剩空氣系數(shù)高是目前影響加熱爐高效運行的主要問題。

      1 喇嘛甸油田加熱爐熱效率水平及評價

      加熱爐熱效率現(xiàn)場測定采用KM701燃燒效率測定儀和遠紅外輻射測溫儀進行監(jiān)測,其中KM701燃燒效率測定儀測試煙氣成分,遠紅外輻射測溫儀測試爐體表面溫度,加熱爐熱效率測試儀器及準確度見表1。

      表1 加熱爐熱效率測試儀器及準確度

      通過對油田25 臺加熱爐在其正常運行狀態(tài)下進行的現(xiàn)場監(jiān)測,結(jié)果如下:其熱負荷率平均為54.66%;空氣系數(shù)平均為1.66;排煙溫度平均為145 ℃;加熱爐熱效率平均為78.37%;加熱爐爐體外表溫度為10.5 ℃?,F(xiàn)場監(jiān)測的25 臺加熱爐,其中空氣系數(shù)達到標準指標要求的有18 臺,合格率為72.00%。根據(jù)石油企業(yè)節(jié)能監(jiān)測綜合評價方法的規(guī)定,當加熱爐額定容量在0.582<D≤1.163 時,空氣系數(shù)≤1.6;當加熱爐額定容量在2.326<D≤3.489時,空氣系數(shù)≤1.5。其中7臺加熱爐排煙處過剩空氣系數(shù)略高,不合格,分別占監(jiān)測數(shù)量的32%。

      2 過剩空氣系數(shù)影響因素分析

      過??諝庀禂?shù)即燃燒所用實際空氣用量和理論空氣用量的比值,通常以α表示,用來表示空氣的過剩程度。

      計算公式如下:

      式中:α為過剩空氣系數(shù);V為實際空氣量,Nm3/kg燃料;Vo為理論空氣量,Nm3/kg燃料。

      合理的α值應(yīng)根據(jù)爐型、所用燃料、燃燒方式、燃燒器性能以及工藝上對爐子的特殊要求來選定。α值過小,會造成燃料燃燒不完全而降低熱效率;α值過大,會降低火焰最高溫度,減低輻射傳熱能力,增大排煙的熱損失,從而降低爐子熱效率,并加劇爐管金屬表面氧化腐蝕[3]。

      加熱爐燃燒過程中,當燃料完全燃燒時,進行加熱爐標定、核算可通過煙氣組成分析,計算實際加熱爐[4]過??諝庀禂?shù)。

      影響過??諝庀禂?shù)的主要因素有以下幾個方面[5-6]:

      一是燃料性質(zhì)。加熱爐可采用液體與氣體燃料,液體燃料的黏度、密度比氣體燃料大,不易與空氣混合均勻,α較高;油田加熱爐主要燃料為天然氣,易與空氣混合均勻,α較小。

      二是燃燒器的性能。不同形式、性能的燃燒器,其空氣與燃料混合的程度也不同,因此,過??諝庀禂?shù)也不同。改進燃燒器的性能,使用各種高效燃燒器是降低過??諝庀禂?shù)的關(guān)鍵。

      三是爐體密封性。油田應(yīng)用的加熱爐大部分微負壓的條件下工作,如果加熱爐爐體密封不好,大量吸入空氣就會導(dǎo)致??諝庀禂?shù)增大,增加了現(xiàn)場操作控制難度。

      四是加熱爐調(diào)節(jié)的參數(shù)水平。其中入爐空氣量是加熱爐操作中可調(diào)節(jié)的參數(shù)之一,其調(diào)節(jié)直接影響α的大小。因此,生產(chǎn)操作中,三門一板(風(fēng)門、油門、氣門和煙道擋板)的調(diào)節(jié)是保證燃料完全燃燒,降低α的有效方法。

      目前油田在用的加熱爐,燃料性質(zhì)固定,由于采用微正壓操作,加熱爐不受漏風(fēng)問顆影響,因此“三門一板”的調(diào)控是主要影響因素,當燃氣量與進風(fēng)量比例失調(diào)時,會導(dǎo)致配風(fēng)不合理,從而直接導(dǎo)致加熱爐效率損失。

      3 過剩空氣系數(shù)治理方法及效果

      針對以上存在的問題,現(xiàn)場主要采取多種治理優(yōu)化方法,包括應(yīng)用燃燒器PLC控制系統(tǒng),通過負壓信號對煙道擋板進行實時自動調(diào)節(jié);根據(jù)燃料消耗量,適時調(diào)整配風(fēng)量,將空氣系數(shù)降到合格指標范圍內(nèi);以及優(yōu)化過??諝庀禂?shù)配方參數(shù),調(diào)節(jié)煙道擋板開度,適應(yīng)季節(jié)溫度、風(fēng)力的變化,使爐加熱爐過??諝庀禂?shù)處于經(jīng)濟合理范圍[7]。

      3.1 應(yīng)用煙氣含氧檢測技術(shù)優(yōu)化燃燒器PLC 控制系統(tǒng)

      調(diào)查表明,熱洗爐使用自動燃燒器,平均效率只有71%。通過配置煙氣含氧分析儀、爐腔負壓檢測儀等完善的測控系統(tǒng),可以自動檢測煙氣中的氧含量,通過PLC控制系統(tǒng)可以對輸入氧含量進行判斷,及時調(diào)節(jié)煙道擋板,用煙氣分析儀檢測加熱爐運行效率、過??諝庀禂?shù),比較分析加熱爐過??諝庀禂?shù)、運行效率與負壓對應(yīng)關(guān)系,從而計算控制量,校正燃燒曲線,在經(jīng)系統(tǒng)輸出指令給合風(fēng)控制器,調(diào)節(jié)煙道擋板,加熱爐負壓處于合理范圍,從而實現(xiàn)加熱爐過剩空氣系數(shù)處于經(jīng)濟合理范圍,同時又可大大降低工人勞動強度[8-9]。現(xiàn)場實施后,排煙溫度下降了156 ℃,熱效率提高9.1 個百分點,達到81.4%,3#熱洗爐(1.74 MW)措施前后效果對比見表2。累計實施14臺,累計節(jié)氣25.02×104m3。

      表2 3#熱洗爐(1.74 MW)措施前后效果對比

      3.2 過??諝庀禂?shù)配方參數(shù)優(yōu)化

      試驗表明,當過??諝庀禂?shù)較大時,會有大量沒有參加燃燒的空氣僅由環(huán)境溫度被加熱到排煙溫度后排放到大氣,造成大量的熱量損失。

      通過對加熱爐測試數(shù)據(jù)回歸分析,找出空氣系數(shù)、排煙溫度與熱效率之間的定量關(guān)系,見圖1、圖2。試驗表明,當過??諝庀禂?shù)每降低0.1~0.15,熱效率提升1 個百分點;當排煙溫度每降低10~18 ℃,熱效率提升1個百分點。

      圖1 過??諝庀禂?shù)與熱效率關(guān)系曲線

      圖2 排煙溫度與熱效率關(guān)系曲線

      同時考慮到季節(jié)變化,分階段(11—3 月)、(4—10月)設(shè)定過剩空氣系數(shù)配方表和擋板開度范圍,即按照季節(jié)天氣變化情況優(yōu)化擋板開度[10],分別設(shè)置為2個不同范圍,通過檢測煙道壓力,根據(jù)設(shè)定壓力連鎖煙道擋板開度,從而實現(xiàn)加熱爐對氣溫、風(fēng)力的適應(yīng),有效控制過??諝庀禂?shù),不同季節(jié)通過擋板開度控制過剩空氣系數(shù)優(yōu)化曲線見圖3?,F(xiàn)場實施優(yōu)化調(diào)節(jié)86臺次累計節(jié)氣119.51×104m3。

      圖3 不同季節(jié)通過擋板開度控制過??諝庀禂?shù)優(yōu)化曲線

      3.3 其他優(yōu)化治理措施

      針對熱效率低的加熱爐,在煙火管、爐管表面涂刷遠紅外節(jié)能涂料,通過遠紅外涂料受熱可發(fā)射遠紅外線,將熱能轉(zhuǎn)換成遠紅外輻射能,提高加熱爐換熱效率。40臺熱洗爐應(yīng)用節(jié)能涂料后,效率提高5.88 個百分點,日節(jié)氣123 m3,節(jié)氣率12.7%,當年累計節(jié)氣66.7×104m3。

      同時現(xiàn)場試驗摸索熱洗爐流量參數(shù)界限(表3),按優(yōu)化后控制參數(shù),在保證熱洗質(zhì)量的同時,排煙溫度能夠控制在260 ℃以內(nèi)?,F(xiàn)場治理后,排煙溫度平均降低39 ℃,單臺年節(jié)氣2.64×104m3,實施37臺,當年累計節(jié)氣10.1×104m3。

      表3 熱洗爐流量參數(shù)優(yōu)化界限

      此外,加強熱洗爐精細管理,應(yīng)對運行2臺以上的加熱爐,按季節(jié)變化和生產(chǎn)實際的需要,合理確立加熱爐運行臺數(shù),采取“停一開一”的運行方式,使加熱爐盡可能處于高負荷狀態(tài)下運行,以提高負荷率,從而降低各項損失,節(jié)約燃氣使用。

      4 經(jīng)濟效益分析

      2020年應(yīng)用加熱爐優(yōu)化措施177臺次,累計節(jié)約天然氣221.33×104m3,加熱爐優(yōu)化節(jié)氣效果統(tǒng)計表見表4。依據(jù)油田2021年經(jīng)濟評價方法及參數(shù)選取標準中的天然氣銷售購銷價格,創(chuàng)經(jīng)濟效益約335.9萬元。

      表4 加熱爐優(yōu)化節(jié)氣效果

      5 結(jié)論及認識

      1)過??諝庀禂?shù)是影響加熱爐運行效率的主要參數(shù),與排煙熱損失、氣體不完全燃燒熱損失及加熱爐熱效率有著直接的關(guān)系。通過研究分析定量給出空氣系數(shù)、排煙溫度、負荷率與熱效率的關(guān)系,為指導(dǎo)加熱爐優(yōu)化運行提供技術(shù)依據(jù)。

      2)不同季節(jié)氣溫下,加熱爐負壓顯示不同的變化規(guī)律,通過調(diào)節(jié)加熱爐煙囪擋板開度大小,在冬夏兩個階段優(yōu)化燃燒器的配風(fēng),能夠進一步提高加熱爐熱效率。

      3)通過加強加熱爐運行狀態(tài)控制管理,依據(jù)加熱爐的進口溫度、出口溫度、排煙溫度等環(huán)節(jié)判斷加熱爐的運行狀態(tài),及時對處于非合理狀態(tài)的加熱爐參數(shù)進行及時調(diào)節(jié),能夠提高加熱爐燃燒效率,大幅度提升加熱爐技術(shù)管理水平。

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