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      某乘用車加速異響問題的排查及改進(jìn)

      2021-09-23 09:46:32邢維者陳寒霜田子龍徐仰匯
      汽車實(shí)用技術(shù) 2021年17期
      關(guān)鍵詞:皮帶輪異響曲軸

      邢維者,陳寒霜,田子龍,徐仰匯,任 超

      (廣州汽車集團(tuán)股份有限公司汽車工程研究院,廣東 廣州 511434)

      前言

      隨著市場(chǎng)發(fā)展,顧客對(duì)汽車的品質(zhì)越來越關(guān)注,業(yè)內(nèi)對(duì)舒適性的要求也越來越高。汽車在行駛時(shí),由于發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、輪胎等零部件的工作,會(huì)帶來NVH等方面的問題,這些問題如果不加以解決,則會(huì)引發(fā)客戶的抱怨。因此,各大主機(jī)廠都投入了大量資源來提升汽車的NVH水平。某乘用車搭載2.0T+6AT的動(dòng)總,在研發(fā)期間,主觀評(píng)價(jià)整車NVH性能。動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)過程中(D擋模式),車內(nèi)存在加速異響,主觀描述為“咕嚕咕?!钡穆曇?。對(duì)該工況進(jìn)行測(cè)試,車內(nèi)噪聲測(cè)試結(jié)果如圖1所示。對(duì)原始數(shù)據(jù)的音頻進(jìn)行回放,“咕?!甭曉诘?秒時(shí)出現(xiàn),并持續(xù)至22秒。結(jié)合頻譜圖,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波處理,通過帶阻濾波器,將350~450 Hz頻段的聲音濾除,回放該音頻,“咕嚕”聲異響消除,因此可以明確,加速異響頻段為350~450 Hz。

      圖1 車內(nèi)噪聲測(cè)試結(jié)果

      本文以某乘用車加速異響為案例,采用試驗(yàn)的手段對(duì)問題點(diǎn)進(jìn)行排查及分析。通過對(duì)不同工況的測(cè)試,明確了問題點(diǎn)的發(fā)生工況,結(jié)合動(dòng)力總成本體振動(dòng)測(cè)試及拆除零部件的驗(yàn)證,確定了加速異響與發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)相關(guān)。根據(jù)扭振減振理論,對(duì)扭轉(zhuǎn)減振器進(jìn)行改進(jìn)和試驗(yàn)驗(yàn)證,以消除車內(nèi)加速異響。

      1 問題工況及排查

      1.1 工況分析

      為便于排查,分別對(duì)空擋加減速工況、三擋全油門工況、2 000 rpm定轉(zhuǎn)速工況進(jìn)行主觀評(píng)價(jià)及測(cè)試。車內(nèi)噪聲測(cè)試結(jié)果如圖2所示,各工況下400 Hz存在共振帶,主觀評(píng)價(jià)這三個(gè)工況均存在“咕?!甭暋?/p>

      圖2 不同工況下車內(nèi)噪聲測(cè)試結(jié)果

      根據(jù)空擋點(diǎn)踩油門工況,可以排除路面激勵(lì)及風(fēng)激勵(lì)。因此初步判定,“咕嚕”聲來源于動(dòng)力總成本體。

      1.2 動(dòng)總振動(dòng)測(cè)試

      為確定異響頻段的相關(guān)零件,在動(dòng)力總成上布置加速度傳感器進(jìn)行測(cè)試,布點(diǎn)位置如圖3所示。

      圖3 動(dòng)力總成振動(dòng)測(cè)點(diǎn)示意圖

      測(cè)試工況與主觀評(píng)價(jià)工況一致,以D擋模式進(jìn)行加速,由于測(cè)試中使用的傳感器為三向加速度振動(dòng)傳感器,因此每個(gè)測(cè)點(diǎn)有X/Y/Z三個(gè)方向的結(jié)果。根據(jù)之前車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)的濾波分析,問題點(diǎn)頻段為350~450 Hz,因此測(cè)試目的為尋找350~450 Hz最大振動(dòng)量級(jí)的區(qū)域。對(duì)所有測(cè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的該頻段振動(dòng)量級(jí)最大的方向數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如圖4所示,各個(gè)測(cè)點(diǎn)在400 Hz附近均有一定的振動(dòng)能量,從頻譜圖上可得,增壓器、正時(shí)罩及右懸置支架能量較高。

      圖4 動(dòng)力總成本體振動(dòng)測(cè)試結(jié)果

      為了更進(jìn)一步地分析各振動(dòng)測(cè)點(diǎn)與問題點(diǎn)的相關(guān)性,對(duì)上述頻譜圖進(jìn)行頻率切片分析,統(tǒng)計(jì)帶寬為(400±50) Hz,結(jié)果如圖5所示。從頻率切片的分析結(jié)果可以得出,增壓器、右懸置支架及正時(shí)罩在該頻段的振動(dòng)較大,其中振動(dòng)量級(jí)最大的位置為正時(shí)罩測(cè)點(diǎn)。而這幾個(gè)測(cè)點(diǎn)均靠近動(dòng)力總成前端,因此推測(cè)異響源與動(dòng)力總成前端相關(guān),下一步將對(duì)動(dòng)力總成前端進(jìn)行排查。

      圖5 頻率切片分析結(jié)果

      1.3 附件輪系排查及驗(yàn)證

      動(dòng)力總成前端主要為附件輪系系統(tǒng),附件輪系系統(tǒng)如圖6所示,主要包括曲軸扭轉(zhuǎn)減振器、空調(diào)壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵和皮帶張緊輪。發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),曲軸通過曲軸皮帶輪及皮帶,將扭矩傳遞到空調(diào)壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)及水泵[2]。

      圖6 附件輪系系統(tǒng)

      為了排除空調(diào)壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)、張緊輪及水泵,可以通過拆除附件皮帶的方式進(jìn)行驗(yàn)證。但由于拆除了附件皮帶,水泵停止了工作,只能進(jìn)行短時(shí)間的空擋升降速的工況進(jìn)行驗(yàn)證。主觀評(píng)價(jià)該驗(yàn)證方案,車內(nèi)“咕?!甭暬緹o變化,因此異響與發(fā)電機(jī)、空調(diào)壓縮機(jī)、水泵和張緊輪均無關(guān)。

      接下來,還需對(duì)曲軸皮帶輪進(jìn)行拆除驗(yàn)證。由于曲軸皮帶輪通過正時(shí)罩與曲軸直接相連,如果直接拆除,機(jī)油會(huì)從正時(shí)罩與曲軸皮帶輪的安裝面流出。因此,為了防止上述現(xiàn)象,保留曲軸皮帶輪的密封部件。曲軸皮帶輪拆除前后對(duì)比如圖7所示。

      圖7 拆除曲軸皮帶輪前后對(duì)比

      采用原地空擋加減速工況對(duì)該狀態(tài)進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。主觀評(píng)價(jià)車內(nèi)“咕?!甭暶黠@變大,客觀數(shù)據(jù)如圖8所示,由圖可見,車內(nèi)400 Hz附近的噪聲幅值較原狀態(tài)有一定升高,見圖2(a)。

      圖8 拆除皮帶輪車內(nèi)噪聲測(cè)試結(jié)果

      曲軸皮帶輪在發(fā)動(dòng)機(jī)上的作用除了帶動(dòng)附件輪系運(yùn)轉(zhuǎn)之外,還有降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)的功能[3]。當(dāng)拆除曲軸皮帶輪,曲軸的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)得不到衰減,而此時(shí)的車內(nèi)“咕?!甭暶黠@增大,頻率基本沒變化,因此,車內(nèi)“咕嚕”聲與發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)相關(guān)。

      2 曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)測(cè)試及改進(jìn)

      2.1 曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)測(cè)試

      整車狀態(tài)下測(cè)試曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)所需儀器包括SIMMENS數(shù)據(jù)采集器、光電編碼器。光電編碼器需要制作測(cè)試工裝,編碼器安裝在工裝上,再將工裝安裝到曲軸皮帶輪端面,如圖9所示。

      要高度重視豬舍的通風(fēng)工作,同時(shí)豬舍的雜物以及垃圾要定期并及時(shí)清理,特別是豬糞便的及時(shí)清理,避免滋生以及傳播細(xì)菌。

      圖9 曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)測(cè)試示意圖

      D擋工況曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)測(cè)試頻譜如圖10所示。結(jié)果顯示,曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)頻帶較寬,中心頻率在400 Hz,350~450 Hz均存在曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)能量。與問題點(diǎn)的車內(nèi)噪聲測(cè)試結(jié)果(圖1)具有相同的頻譜特征。因此可以確定,車內(nèi)加速“咕嚕”聲與曲軸扭振相關(guān)。

      圖10 曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)測(cè)試結(jié)果

      通過曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)測(cè)試結(jié)果,明確曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)是引起車內(nèi)加速“咕嚕”聲的根本原因,因此需采取一定措施降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)。

      2.2 曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)優(yōu)化

      優(yōu)化曲軸設(shè)計(jì),可以有效地降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)[4]。但對(duì)于曲軸的設(shè)計(jì),早在發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)期間就已完成。在整車項(xiàng)目開發(fā)過程中,受到成本及周期的限制,如對(duì)曲軸重新進(jìn)行優(yōu)化,顯然滿足不了整車開發(fā)節(jié)點(diǎn)。在整車項(xiàng)目上,通??梢酝ㄟ^優(yōu)化扭轉(zhuǎn)減振器(Torsional Vibration Damper, TVD),如圖11所示,降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)。

      圖11 曲軸扭轉(zhuǎn)減振器

      根據(jù)扭振減振原理,曲軸皮帶輪匹配不同的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量及橡膠扭轉(zhuǎn)剛度的扭轉(zhuǎn)減振器,可以有效降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)[5]。在方案選擇過程中,如果重新匹配轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,則需要對(duì)扭轉(zhuǎn)減振器重新開具模具,成本較高,且需要一定時(shí)長(zhǎng)的制件周期。通過調(diào)節(jié)橡膠配方改變橡膠的扭轉(zhuǎn)剛度,既曲軸皮帶輪的工作頻率,也可以達(dá)到降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)的目的,且制件周期較短,成本較低。權(quán)衡成本及周期,選擇優(yōu)化橡膠的扭轉(zhuǎn)剛度的方式改進(jìn)曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)。

      原狀態(tài)曲軸皮帶輪的工作頻率為360 Hz,在此基礎(chǔ)上制作不同工作頻率的曲軸皮帶輪,如表1所示。

      表1 曲軸皮帶輪改進(jìn)方案

      圖12 優(yōu)化后車內(nèi)噪聲及扭振測(cè)試結(jié)果

      3 總結(jié)

      本文針對(duì)某乘用車加速異響問題,采用試驗(yàn)的手段進(jìn)行排查及優(yōu)化。首先對(duì)問題點(diǎn)的現(xiàn)象及發(fā)生工況進(jìn)行主觀評(píng)價(jià)及客觀測(cè)試,明確了350~450 Hz為異響頻段。其次,通過測(cè)試動(dòng)力總成本體振動(dòng)及拆除零部件的方式驗(yàn)證,明確了加速異響與曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)相關(guān)。最終,通過改進(jìn)曲軸扭轉(zhuǎn)減振器的工作頻率,降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng),消除了車內(nèi)加速異響。

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