陳昊 司大權(quán) 黃旭初 雷先偉 王永慶
華電桐梓發(fā)電有限公司 貴州遵義 563200
桐梓電廠鍋爐采用“W”形火焰燃燒,燃用煤為高硫無煙煤(硫含量3.8%),煤中灰分含量高。煙氣中二氧化硫含量高達(dá)12000mg/Nm3,脫硝運(yùn)行中高的二氧化硫?qū)τ诿撓醮呋瘎┦褂脡勖绊懞艽?。目前脫硝系統(tǒng)采用高含塵布置方式,脫硝反應(yīng)器布置于鍋爐省煤器后,空預(yù)器前,全部采用定頻常規(guī)聲波吹灰器[1]。機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)于2014年投用以來,低負(fù)荷運(yùn)行(305℃)時(shí)間長(在高硫低負(fù)荷(低溫)下運(yùn)行,存在的最大問題就是粘性硫酸氫銨導(dǎo)致的催化劑中毒、堵塞以及空預(yù)器堵塞、藍(lán)色煙羽等問題),機(jī)組歷次檢修發(fā)現(xiàn),定頻聲波吹灰器的吹灰效果不理想,催化劑表面積灰嚴(yán)重,已影響到機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
本項(xiàng)目一方面利用聲波的高聲強(qiáng)非線性效應(yīng),在脫硝反應(yīng)器內(nèi)建立高強(qiáng)聲場,可使得還原劑與煙氣充分震蕩得以良好混合提高脫硝反應(yīng)效率。另一方面利用聲波除塵的原理,清除催化劑中的灰垢減少由于積灰導(dǎo)致的催化劑失活。
聲波頻率和聲壓級對除垢效果有明顯的影響,聲壓級越高,作用于介質(zhì)和結(jié)垢顆粒的交變聲壓絕對值越大,有利于介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)及結(jié)垢顆粒的振動位移和振動加速度的提高。另一方面,頻率增高,有利于提高介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)和振動加速度,同時(shí)頻率的提高直接增大了聲場中聲壓的交變次數(shù),有利于結(jié)垢疲勞效應(yīng)的增強(qiáng)[2]。根據(jù)理論計(jì)算得鍋爐SCR催化劑內(nèi)的除灰頻率40~500Hz,聲壓級>145dB。
根據(jù)機(jī)組SCR脫硝催化反應(yīng)器的環(huán)境,對脫硝裝置進(jìn)行聲學(xué)分析,在選擇相同聲源的情況下(30000W),每層設(shè)置兩臺可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波裝置時(shí)(如圖1),催化劑表面的聲場均勻性好,催化劑表面的聲壓級高,最終設(shè)計(jì)在#1機(jī)組脫硝SCRA/B側(cè)第一層催化劑上各部布置2臺。
圖1 兩臺可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器作用時(shí)催化劑
試驗(yàn)采用可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波裝置對堵塞的催化劑模塊進(jìn)行解堵試驗(yàn),催化劑試驗(yàn)件取自桐梓電廠#1機(jī)組A側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器內(nèi)原上層催化劑中堵塞嚴(yán)重區(qū)域。截面尺寸150.5mm×150.6mm,孔數(shù)18×18,孔徑7.1mm,節(jié)距8.2mm,樣件1長度1000mm,重161.25Kg,樣件2長1500mm,重144.75Kg。試驗(yàn)件放置使用框架固定放置在混響室中間。
表1 實(shí)驗(yàn)件試驗(yàn)前后樣件重量對比
設(shè)備于2019年8月12日投入使用,可調(diào)頻聲波吹灰器單臺運(yùn)行1min、間隔5min的運(yùn)行方式進(jìn)行順控循環(huán)運(yùn)行,解決了催化劑層表面的積灰的問題,催化劑板縫之間通透無積灰情況,如圖2。
圖2 運(yùn)行積灰情況
①針對催化劑的特殊堵塞情況,采用可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器可有效打散內(nèi)部的積灰,并使表面硬垢逐步在聲波作用下破碎,達(dá)到解堵效果;②設(shè)備運(yùn)行一年后,滿負(fù)荷壓差增穩(wěn)定在1Kp,未超過設(shè)計(jì)值20%,催化劑活性持續(xù)保持時(shí)間在原有基礎(chǔ)上延長1倍,活性恢復(fù)至26.3m/h,達(dá)到初始值(32.6m/h)的80.7%。