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      翻車機端環(huán)鉸點結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造

      2021-09-18 09:38:00朱洺赤
      商品與質(zhì)量 2021年34期
      關(guān)鍵詞:鉸點重車云圖

      朱洺赤

      河北港口集團有限公司 河北秦皇島 066000

      秦皇島港煤五期翻車機為轉(zhuǎn)子式“O”型三翻式翻車機,每次同時翻卸3輛車。翻車機采用了“單梁鉸點”式結(jié)構(gòu),最突出的問題就是自2009-2012年3臺翻車機端環(huán)鉸點同一部位先后發(fā)生兩次開裂故障,雖然在2012年進行的第二次修復(fù)中焊接了加強筋板,但插入板下部焊縫由于空間狹小,無法維修處理,依然存在極大的安全隱患。但該設(shè)計不能保證已經(jīng)徹底解決鉸點開裂問題,依然存在故障隱患。而依據(jù)國家相關(guān)行業(yè)標準規(guī)定同一位置焊縫返修次數(shù)不宜超過兩次,所以端環(huán)鉸點處鋼結(jié)構(gòu)已接近使用壽命極限[1]。

      1 技術(shù)方案

      (1)分析前兩次開裂,主要原因是由于應(yīng)力集中造成疲勞開裂。我們對此進行了優(yōu)化:將餃點插入板結(jié)構(gòu)由長條形改為扇形,采用圓弧平滑過渡,避免應(yīng)力集中[2]。如圖1:

      圖1 改造前后插入板

      (2)對優(yōu)化后端環(huán)結(jié)構(gòu)進行有限元分析。

      ①基本屬性:

      材料:Q345-D

      ②材料基本許用應(yīng)力:

      a.材料屈強比:

      b.安全系數(shù):根據(jù)GB/T3811-2008起重機設(shè)計規(guī)范選取。GB/T3811-2008起重機設(shè)計規(guī)范中強度安全系數(shù)n和鋼材的基本許用應(yīng)力如表1所示。

      表1 強度安全系數(shù)n和鋼材的基本許用應(yīng)力

      ③材料/焊縫的許用疲勞強度:

      i.構(gòu)件疲勞許用應(yīng)力:

      ④改造前后端環(huán)及鉸耳插入板有限元模型如圖2和圖3[3]。

      圖2 改造前后端環(huán)有限元模型

      圖3 改造前后端環(huán)鉸耳插入板有限元模型

      ⑤計算工況施加的載荷表。加載位置為端環(huán)與平臺連接的兩個鉸點處,工況與載荷見表2。

      表2 工況與載荷

      ⑥改造前應(yīng)力與變形量云圖。

      a.工況1翻車機翻卸重車工況1翻轉(zhuǎn)0°插入板處變形云圖如圖4。

      圖4 改造前(左)后(右)工況1鉸耳插入板處應(yīng)力云圖

      b.工況2翻車機翻卸重車工況2翻轉(zhuǎn)45°插入板變形云圖如圖5。

      圖5 改造前(左)后(右)工況2鉸耳插入板處應(yīng)力云圖

      (3)工況3翻車機翻卸重車工況3翻轉(zhuǎn)90°插入板變形云圖如圖6。

      圖6 改造前(左)后(右)工況3鉸耳插入板處應(yīng)力云圖

      (4)工況4翻車機翻卸重車工況4翻轉(zhuǎn)165°插入板變形云圖如圖7。

      圖7 改造前(左)后(右)工況4鉸耳插入板處應(yīng)力云圖

      (5)工況3翻車機翻卸重車工況3翻轉(zhuǎn)90°。針對90°工況,考慮到可能出現(xiàn)的最不利情況,對加載方式進行改變,即在靠板近處鉸點施加X向作用力,在靠板遠處鉸點處施加X向作用力和Y向作用力,改造前后應(yīng)力分析結(jié)果如圖8、9所示。

      圖8 改造前與鉸耳插入板連接的圓弧板的應(yīng)力分布云圖

      (6)ANSYS有限元計算結(jié)果匯總(見表3)。

      表3 改造前與改造后的應(yīng)力、位移對比表

      (7)強度、疲勞判定。在ANSYS有限元計算結(jié)果中,所查看的應(yīng)力均為力學(xué)第四強度理論的馮氏應(yīng)力,即VonMisesstress。

      ①強度。通過計算的4個工況,即翻車機在翻卸重車作業(yè)時翻轉(zhuǎn)0°、翻轉(zhuǎn)45°、翻轉(zhuǎn)90°及翻轉(zhuǎn)165°。從應(yīng)力云圖看出,改造前后端環(huán)鋼結(jié)構(gòu)在0°、45°、90°、165°工況時的最大應(yīng)力沒有超過板材的許用應(yīng)力,因此,端環(huán)鋼結(jié)構(gòu)滿足強度要求。

      圖9 靠車板近處(左)及遠處(右)鉸耳插入板的應(yīng)力分布云圖

      ②疲勞。參考GB/T3811-2008《起重機設(shè)計規(guī)范》,端環(huán)鋼結(jié)構(gòu)屬于焊接構(gòu)件,工作級別為E8,焊縫應(yīng)力集中情況等級為,在端環(huán)鋼結(jié)構(gòu)強度計算中,在45°、90°與165°工況時在焊接處的最大應(yīng)力超過了疲勞許用應(yīng)力,即:

      結(jié)構(gòu)不滿足要求,改造后其最大應(yīng)力值均小于疲勞許用應(yīng)力,即:

      因此,端環(huán)鋼結(jié)構(gòu)滿足300萬次重載有效翻卸周期技術(shù)要求。

      (8)結(jié)論。綜上所述,改造后的端環(huán)鋼結(jié)構(gòu)在強度以及使用壽命上滿足300萬次重載有效翻卸周期技術(shù)要求。

      2 實施效果

      九公司于2015年對翻車機端環(huán)進行優(yōu)化改造后,使用至今,端環(huán)鉸點處鋼結(jié)構(gòu)未出現(xiàn)開裂及其他結(jié)構(gòu)性問題。

      3 結(jié)語

      此次針對翻車機端環(huán)鉸點鋼結(jié)構(gòu)焊縫開裂問題,確定的端環(huán)優(yōu)化方案,從根本上解決了應(yīng)力集中帶來的問題,修復(fù)后設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,達到了預(yù)期目標。

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