藺寶祥
摘 要 本文介紹了**公司氣化爐煤鎖加料溜槽故障率高的現(xiàn)狀及原因分析,通過對煤溜槽故障原因的研究,結合行業(yè)內(nèi)其他地方應用成功的案例案例,將原有的圓筒閥加煤裝置技改為液壓插板閥,從而保障氣化爐穩(wěn)定長周期運行。
關鍵詞: 煤溜槽、圓筒閥、液壓插板閥
(一)設備運行現(xiàn)狀
**公司現(xiàn)有15臺氣化爐, 而煤鎖加料溜槽由于結構相對復雜,運動部件較多,故障頻發(fā):存在圓筒閥變形與溜煤管、溜槽本體摩擦、卡澀;筒閥驅(qū)動裝置連接部件故障率高,頻繁出現(xiàn)筒閥閥桿斷裂,筒閥銷子變形、退出,油缸固定螺栓斷裂、油缸漏油等諸多問題。受現(xiàn)場作業(yè)條件限制及生產(chǎn)要求,檢修時間緊,檢修難度高,嚴重制約氣化爐長周期穩(wěn)定運行。
(二)設備運行現(xiàn)狀
經(jīng)了解與交流,結合國內(nèi)類似廠家的使用成功業(yè)績,邀請相關技術人員到現(xiàn)場進行技術交流。針對圓筒閥故障率高的特點,取消了現(xiàn)有筒閥結構,采用2臺全封閉液壓插板閥代替圓筒閥加煤,經(jīng)現(xiàn)場反復試驗,插板閥安裝在煤溜槽左右兩側,實現(xiàn)原有圓筒閥加煤功能。
(三)、實施方案內(nèi)容、工藝路線
1.將原煤溜槽解體,將煤溜槽內(nèi)屬于圓筒閥的部件拆除,然后組裝煤溜槽;
2.按照液壓插板閥的尺寸,在煤溜槽左右兩側溜煤管正前方斜45°位置開孔,將液壓插板閥內(nèi)置在煤溜槽內(nèi),外部與煤溜槽殼體進行焊接滿焊固定;
3.煤溜槽安裝到位后,將原筒閥油缸的液壓油管,連接至液壓插板閥油缸;
4.打開煤倉底部手動插板閥,采用液壓插板閥進行加煤調(diào)試,單批次加煤時間控制在80秒內(nèi),煤鎖上閥和液壓插板閥動作正常,上閥關閉到位無泄漏方可投用;
(四)實施效果
因取消了現(xiàn)有筒閥結構,采用全封閉液壓插板閥進行加煤。改造后,不僅徹底消除筒閥閥桿斷裂,銷子變形、退出,油缸固定螺栓斷裂、筒閥卡澀等問題還由于插板閥應用的密封結構,減少了煤粉的泄漏;降低了氣化廠房6層CO超標帶來的安全隱患。且全封閉插板閥油路及控制沿用原系統(tǒng)圓筒閥現(xiàn)有油路,系統(tǒng)無需大的改動即可實現(xiàn),改造方便簡單。兩臺全密封插板閥一臺故障時,另一臺閥運行,避免因筒閥故障導致氣化爐無法加煤的停爐事件,有效降低停爐次數(shù)。
(五)結論
圓筒閥改造為插板閥不僅提高設備使用周期,不僅減少檢修次數(shù)、節(jié)約備件費用,還降低檢修帶來勞動力浪費。2020年前半年氣化爐因機械設備原因故障停爐23次,其中因煤溜槽故障(煤鎖原筒閥、上閥)9次,占比39%;但技改安裝液壓插板閥煤溜槽自2020年1月4日在A5、后用于A7爐試運行6個月未出現(xiàn)一例故障事件,此項技改系國內(nèi)首創(chuàng),極大的降低了氣化爐故障頻次。徹底解決圓筒閥故障率高影響氣化爐穩(wěn)定長周期運行設備瓶頸問題,有效的保障氣化爐安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行。
參考文獻
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