摘要:受儲(chǔ)層裂縫發(fā)育、井身結(jié)構(gòu)不合理以及鉆井液密度性能差等多種因素影響,W公司鉆井過程中存在防漏堵漏水平低、電測(cè)阻卡現(xiàn)象頻繁以及事故復(fù)雜管控環(huán)節(jié)薄弱等問題,影響鉆井周期,為此從地質(zhì)構(gòu)造、儲(chǔ)層特征、鉆井參數(shù)、泥漿密度以及人為因素等多方面進(jìn)行原因剖析,并提出下步技術(shù)對(duì)策,為公司高效穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
主題詞:鉆井 ??存在問題 ?原因剖析 ?技術(shù)對(duì)策
1.前言
W鉆井公司以提升技術(shù)管理為中心,積極做好“強(qiáng)化復(fù)雜事故管控、保障重點(diǎn)項(xiàng)目、夯實(shí)井控管理”三方面工作,技術(shù)服務(wù)水平持續(xù)提升,2020年各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均得到改善,如堵漏一次成功率由2019年55.6%提高至60.3%,并且形成一系列技術(shù)規(guī)范,為公司“十四五”高效穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
2.存在主要問題
通過持續(xù)科技創(chuàng)新、強(qiáng)化技術(shù)管理等一系列措施,W公司在提高服務(wù)保障能力方面取得一定成績(jī),但受各方面因素影響,仍存以下三方面問題:一是防漏堵漏水平仍較低,井漏損失占總事故復(fù)雜的40%以上,需要進(jìn)一步加大科技研發(fā)力度,提升防漏堵漏效果;二是電測(cè)阻卡現(xiàn)象嚴(yán)重,延長(zhǎng)完井周期,降低經(jīng)濟(jì)效益,仍需加強(qiáng)管理,細(xì)化措施,減少電測(cè)阻卡次數(shù),實(shí)現(xiàn)降本增效目的;三是環(huán)保形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻,事故復(fù)雜管控環(huán)節(jié)薄弱,由于環(huán)保原因?qū)е碌目ㄣ@、卡套管等事故險(xiǎn)情明顯增多,亟需研發(fā)新型環(huán)保鉆井液解決環(huán)保與安全生產(chǎn)之間的矛盾,加強(qiáng)相關(guān)方溝通配合,加強(qiáng)事故復(fù)雜預(yù)防。
3原因剖析
3.1井漏原因
綜合地質(zhì)構(gòu)造、儲(chǔ)層發(fā)育、鉆井參數(shù)等分析,井漏原因主要有四方面,一是低壓地層與高壓層、易坍塌地層處于同一裸眼井段內(nèi),未進(jìn)行完井方式優(yōu)化,井身結(jié)構(gòu)不合理;二是儲(chǔ)層裂縫、孔洞發(fā)育,連通性較好,承壓能力低;三是受斷層影響,鉆井過程中未避開斷層,導(dǎo)漏失嚴(yán)重;四是其它原因,包括鄰井采出程度高導(dǎo)致地層虧空大、鉆井開泵過猛等。
3.2電測(cè)卡阻原因
電測(cè)卡阻原因主要有三方面,一是泥漿抑制性差,部分井泥漿維護(hù)不當(dāng),失水偏大,泥餅虛厚,井眼不規(guī)則,形成“大肚子”或“糖葫蘆”井眼;二是泥漿搬含高,由于泥漿排放受限,聚合物、硅基體系搬含控制難以達(dá)到預(yù)期效果,造成泥漿流變性差、井眼不清潔;三是設(shè)計(jì)體系不滿足施工要求,部分深井、大斜度井設(shè)計(jì)硅基防塌泥漿體系,硅基泥漿在抑制、防塌、抗高溫等方面存在局限性,不能滿足深井施工要求,導(dǎo)致電測(cè)阻卡。
3.3事故復(fù)雜原因
(1)泥漿排放受限
W鉆井公司實(shí)行泥漿不落地處理制度,影響泥漿正常排放,造成泥漿性能調(diào)整困難,搬含一直居高,導(dǎo)致粘卡、卡套管等事故復(fù)雜次數(shù)增多。
(2)泥漿設(shè)計(jì)體系不合理
對(duì)于大斜度井、深井,多采用硅基泥漿體系,硅基泥漿在防塌、潤(rùn)滑防卡以及抗溫等方面性能相對(duì)較差,特別是按提出“去磺化”要求,導(dǎo)致硅基體系保障能力進(jìn)一步減弱,造成井壁失穩(wěn)、定向困難等復(fù)雜情況,影響鉆井周期。
(3)其它原因
主要有三方面,一是泥漿密度設(shè)計(jì)不合理,部分井設(shè)計(jì)密度低于鄰井實(shí)際施工密度,無法平衡地層坍塌壓力,出現(xiàn)井塌劃眼,制約鉆井進(jìn)度;二是井身結(jié)構(gòu)不合理,包括斷層與高壓層同開次、易漏失層與坍塌層同開次、高壓層與低壓層同開次等,導(dǎo)致鉆井過程中出現(xiàn)防漏與壓井同時(shí)進(jìn)行、邊塌邊漏等異常狀況,影響鉆井速度。
(4)管理原因
雖然定期召開生產(chǎn)會(huì),但對(duì)于個(gè)別重點(diǎn)井、關(guān)鍵井段前期監(jiān)控仍欠缺,部分工程師未執(zhí)行“一井一策”,全憑經(jīng)驗(yàn)施工,對(duì)井下事故復(fù)雜缺乏預(yù)見性。
4下步技術(shù)對(duì)策
4.1提高防漏堵漏技術(shù)水平
與高校開展技術(shù)合作,研制新型高端堵漏劑,完善實(shí)驗(yàn)室防漏堵漏儀器設(shè)備,提高堵漏工程師素質(zhì)和數(shù)量,進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)防漏堵漏工藝,整體提高防漏堵漏技術(shù)水平。
4.2研制新型強(qiáng)抑制環(huán)保型泥漿體系
針對(duì)建設(shè)綠色礦山要求及土壤環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司泥漿不落地實(shí)際要求,加快研發(fā)新型強(qiáng)抑制環(huán)保泥漿體系,滿足環(huán)保要求,解決生產(chǎn)中的問題,降低泥漿排放量,實(shí)現(xiàn)全井泥漿體系一套化,為規(guī)范泥漿體系設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)。
4.3強(qiáng)化事故復(fù)雜管控
首先減少人為事故復(fù)雜,要提高工程師專業(yè)技術(shù)水平,強(qiáng)化技術(shù)人員責(zé)任意識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行“一井一策”制度;其次是減少重復(fù)事故復(fù)雜,深入分析區(qū)域性事故復(fù)雜原因,制定防范措施,杜絕重復(fù)問題發(fā)生;三是減少事故復(fù)雜隱患,加強(qiáng)各方溝通協(xié)調(diào),快速有效解決施工中隱患問題。
5結(jié)論
(1)W公司鉆井過程中存在防漏堵漏水平低、電測(cè)阻卡現(xiàn)象頻繁以及事故復(fù)雜管控薄弱等問題,影響鉆井周期。
(2)針對(duì)存在問題,從地質(zhì)構(gòu)造、儲(chǔ)層特征、鉆井參數(shù)、泥漿密度以及人為因素等多方面進(jìn)行原因剖析,并提出下步技術(shù)對(duì)策,為公司高效穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
(3)本文在鉆井漏失及電測(cè)遇阻方面取得的認(rèn)識(shí),可為同行提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。
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作者簡(jiǎn)介:劉爽,男,1986年7月出生河北,滿族,工程師,2016年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(北京),現(xiàn)于中國(guó)石油長(zhǎng)城鉆探工程有限公司從事鉆井技術(shù)相關(guān)工作。
中國(guó)石油集團(tuán)長(zhǎng)城鉆探工程有限公司?北京?100020