趙鵬
(大慶煉化公司檢維修中心生產(chǎn)協(xié)調(diào)組,黑龍江 大慶 163411)
聚丙烯廠(chǎng)聚丙烯二車(chē)間2-P210 漿料軸流泵為獨(dú)生子設(shè)備,同時(shí)也是核心設(shè)備。該泵總體由殼體、葉輪、軸、機(jī)械密封、軸承等部分組成,它設(shè)置在預(yù)聚合小環(huán)管上,殼體為90°的彎管管道。它的作用將環(huán)管內(nèi)的丙烯及催化劑進(jìn)行不間斷的循環(huán)、反應(yīng)、聚合。由于機(jī)泵位于室外,為長(zhǎng)軸泵,同時(shí),與電機(jī)不是同在一個(gè)基座上,并且機(jī)泵安裝在反應(yīng)器管線(xiàn)上,隨著外部環(huán)境溫度和介質(zhì)濃度的變化,機(jī)泵在環(huán)管上位置也在變化。
(1)葉輪處研料或轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡不良。處理方法:葉輪清理聚合的物料,轉(zhuǎn)子做動(dòng)平衡檢測(cè)。
(2)泵軸撓度變形。處理方法:由于該機(jī)泵為長(zhǎng)軸泵,檢查轉(zhuǎn)子跳動(dòng)超標(biāo),建議更換新泵軸。
(3)電機(jī)與泵對(duì)中不良。處理方法:復(fù)查機(jī)泵與電機(jī)同心度,同時(shí),要考慮管線(xiàn)下沉和溫差形變的影響。
(4)萬(wàn)向聯(lián)軸器故障。處理方法:檢查萬(wàn)向聯(lián)軸器緊固螺栓有無(wú)松動(dòng)和磨損情況,磨損超差需更換新聯(lián)軸器;萬(wàn)向聯(lián)軸器為花鍵叉接結(jié)構(gòu),只需花鍵旋轉(zhuǎn)90°,就將萬(wàn)向聯(lián)軸器原來(lái)一字連接法改為十字連接法,這樣具有較大的角度補(bǔ)償能力,軸線(xiàn)折角、降低機(jī)泵同心度要求;為延長(zhǎng)萬(wàn)向聯(lián)軸器的使用壽命,在保養(yǎng)拆洗時(shí),將十字軸調(diào)轉(zhuǎn)180°,以達(dá)到軸頸受力交替使用。
(5)軸承或軸承座長(zhǎng)期運(yùn)行磨損。處理辦法:軸承或軸承座長(zhǎng)期運(yùn)行磨損,軸承“跑外圓”,建議更換軸承修復(fù)軸承安裝位置。機(jī)泵振動(dòng)同時(shí)影響軸功率:葉輪處物料聚合葉輪與機(jī)泵殼體摩擦,導(dǎo)致軸功率高;機(jī)泵或電機(jī)軸承磨損故障,導(dǎo)致軸功率高,該機(jī)泵軸功率高主要由于物料聚合而導(dǎo)致。通常應(yīng)該調(diào)整工藝數(shù)據(jù),加強(qiáng)平穩(wěn)操作,避免聚丙烯物料聚合;計(jì)劃?rùn)z修,定期保養(yǎng)或更換機(jī)泵或電機(jī)軸承。
(1)處理經(jīng)過(guò)。2019年1月28 日,裝置臨時(shí)停工,處理預(yù)聚合軸流泵2-P210 最外側(cè)機(jī)封滲漏、振動(dòng)超標(biāo)問(wèn)題。29 日更換備用泵后試運(yùn),葉輪與管道有碰磨聲,振動(dòng)值為水平7.1mm/s,垂直4.2mm/s。觀(guān)察運(yùn)行至30 日,振動(dòng)值逐漸變大,達(dá)到水平8.6mm/s,垂直4.5mm/s。31 日,從消除管線(xiàn)應(yīng)力的思路上出發(fā),加工一個(gè)支架,支架上有托架,設(shè)置水平方向四個(gè)頂絲,沿著管線(xiàn)應(yīng)力的方向,使泵體沿南北方向調(diào)整,同時(shí)使泵體向上頂起,可明顯降低振動(dòng)值,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量水平5.5mm/s,垂直3.9mm/s。同時(shí),每隔幾天由于螺栓松動(dòng),振動(dòng)導(dǎo)致支架位置偏移,水平振動(dòng)值就會(huì)升高到7.2mm/s,甚至更高,重新調(diào)整支架松緊,能使水平振動(dòng)值重新下降至5.5mm/s。
(2)頻譜分析。該電機(jī)額定轉(zhuǎn)速為2980r/min,額定功率18.5kW,現(xiàn)場(chǎng)負(fù)荷無(wú)調(diào)整。電機(jī)底部坐落于槽鋼基礎(chǔ)焊臺(tái)上,泵基礎(chǔ)坐落于水泥灌漿平臺(tái)上,但是,支撐方式為撓性。設(shè)備轉(zhuǎn)軸中心標(biāo)高≥315mm,功率>15kW,安裝方式為柔性支撐,符合《ISO 10816-3 旋轉(zhuǎn)機(jī)器振動(dòng)烈度標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于“額定功率大于15kW”軸流式機(jī)泵的振動(dòng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備振動(dòng)最大點(diǎn)始終在泵端水平方向,振動(dòng)幅值平均在7.5mm/s,各點(diǎn)振動(dòng)頻譜以轉(zhuǎn)頻能量為主。通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,目前設(shè)備振動(dòng)基本穩(wěn)定,無(wú)明顯大幅上升趨勢(shì),設(shè)備可以短時(shí)間連續(xù)運(yùn)行。監(jiān)測(cè)結(jié)論:①設(shè)備振動(dòng)趨勢(shì)較平穩(wěn),可短期連續(xù)運(yùn)行;②適機(jī)檢查軸流泵轉(zhuǎn)子及其附件,排查是否存在平衡故障(帶聯(lián)軸節(jié))。
處理經(jīng)過(guò)。2019年5月27 日,裝置臨時(shí)停工,針對(duì)機(jī)泵振動(dòng)故障對(duì)該泵進(jìn)行故障分析。通過(guò)對(duì)中檢測(cè),環(huán)管向北側(cè)整體移動(dòng)10mm,由于機(jī)泵與電機(jī)不在一個(gè)基礎(chǔ)上,電機(jī)與機(jī)泵對(duì)中值偏差較大,需擴(kuò)孔電機(jī)進(jìn)行找正。拆卸入口法蘭,檢查入口法蘭與管道有10mm 的位置錯(cuò)口(2016年檢修管道檢修后一直有該錯(cuò)口),通過(guò)螺栓帶緊,接入口法蘭口,但是管線(xiàn)應(yīng)力無(wú)法消除,加工調(diào)整墊片消除10mm 錯(cuò)口,消除該處應(yīng)力;萬(wàn)向聯(lián)軸器中間節(jié)較長(zhǎng),檢查發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸節(jié)跳動(dòng)值為0.35mm,超標(biāo)更換新的萬(wàn)向聯(lián)軸器;更換新彎管殼體,舊彎管殼體鏜床檢查垂直度,垂直度小于0.10mm,在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),證明懷疑彎管管道變形說(shuō)法不成立。啟機(jī)試運(yùn),水平振動(dòng)依然偏高。
(1)處理經(jīng)過(guò)。2019年6月21 日,裝置臨時(shí)停工,機(jī)泵超標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量驅(qū)動(dòng)端水平振動(dòng)7.2mm/s,垂直4.2mm/s,非驅(qū)動(dòng)端水平6.5mm/s,垂直3.6mm/s,軸向2.8mm/s。斷開(kāi)出口或入口法蘭面,短時(shí)間空試機(jī)泵,發(fā)現(xiàn)機(jī)泵振動(dòng)明顯減?。ň∮?.0mm/s),且上開(kāi)口1mm,所以判斷為管線(xiàn)應(yīng)力導(dǎo)致該機(jī)泵振動(dòng)超標(biāo)。斷開(kāi)環(huán)管底部管線(xiàn),防止底部管線(xiàn)產(chǎn)生應(yīng)力。斷開(kāi)入口法蘭(垂直法蘭)拆卸八層平臺(tái)環(huán)管和基層地腳螺栓,用5T 導(dǎo)鏈從九層平臺(tái)吊環(huán)管,使其整體上提約2mm,然后連接出口法蘭,緩慢松解導(dǎo)鏈,調(diào)整找正法蘭口,然后,在八層平臺(tái)地腳處墊加斜鐵,之后焊接固定斜鐵。經(jīng)過(guò)電機(jī)重新找正后,試機(jī),發(fā)現(xiàn)振動(dòng)值仍然超標(biāo),驅(qū)動(dòng)端水平6.4mm/s,垂直2.0mm/s,軸向1.8mm/s,非驅(qū)動(dòng)端水平5.2mm/s,垂直2.8mm/s,經(jīng)過(guò)第一次找正后,取得了一定的效果,但是,振動(dòng)值仍然超標(biāo)。兩道法蘭口應(yīng)力已解除,懷疑南北方向的火炬放空管線(xiàn)存在管線(xiàn)應(yīng)力,通過(guò)2T 導(dǎo)鏈沿火炬管線(xiàn)方向拉扯小環(huán)管,發(fā)現(xiàn)振動(dòng)值明顯下降,且在標(biāo)準(zhǔn)值范圍內(nèi),如下表1 所示:
表1 找正數(shù)據(jù)匯總(標(biāo)準(zhǔn)值≤4.5mm/s)單位:mm/s
最終2019年裝置停工大檢修期將火炬線(xiàn)法蘭口重新焊接,并且在管線(xiàn)上加支撐,解決了機(jī)泵長(zhǎng)期振動(dòng)問(wèn)題。
(2)頻譜分析。檢修后振動(dòng)穩(wěn)定,電機(jī)額定轉(zhuǎn)速為2980r/min,現(xiàn)場(chǎng)反應(yīng)電機(jī)軸功率有波動(dòng)。設(shè)備振動(dòng)最大點(diǎn)在泵對(duì)輪側(cè)水平,幅值4.6mm/s。電機(jī)對(duì)輪水平,幅值3.3mm/s,水平方向頻譜以轉(zhuǎn)頻為主(如圖1、圖2),伴有小幅諧波頻率,設(shè)備在前期檢修中發(fā)現(xiàn)設(shè)備管道應(yīng)力過(guò)大,可能與此有關(guān);垂直方向頻譜以轉(zhuǎn)頻的1、2 倍頻為主,可能與支撐剛性不足,轉(zhuǎn)子彎曲有關(guān)。
圖1 電機(jī)頻譜
圖2 泵頻譜
2019年10月6 日,設(shè)備在泵體與電機(jī)水平方向各增加了一個(gè)無(wú)線(xiàn)振動(dòng)采集探頭,從采集的振動(dòng)趨勢(shì)與頻譜中分析,設(shè)備振動(dòng)趨勢(shì)較平穩(wěn),頻譜結(jié)構(gòu)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常變化。
產(chǎn)生振動(dòng)幾點(diǎn)原因:(1)機(jī)泵在八樓平臺(tái),環(huán)管自重大,長(zhǎng)年運(yùn)行,基礎(chǔ)變形,環(huán)管沉降,導(dǎo)致法蘭口張口,管線(xiàn)應(yīng)力增大,產(chǎn)生振動(dòng)。(2)環(huán)管沉降,南北方向的火炬放空管線(xiàn)受力,該法蘭處產(chǎn)生開(kāi)口,電機(jī)底部坐落于槽鋼基礎(chǔ)焊臺(tái)上,泵基礎(chǔ)坐落于水泥灌漿平臺(tái)上,泵基礎(chǔ)向南移動(dòng),電機(jī)基礎(chǔ)未變化,造成對(duì)中值超差,產(chǎn)生振動(dòng)。吸取的教訓(xùn):管線(xiàn)應(yīng)力導(dǎo)致機(jī)泵振動(dòng)超標(biāo)的故障,容易被忽視,在今后檢修作業(yè)中,機(jī)泵有強(qiáng)度高的管線(xiàn)時(shí),首先要斷開(kāi)法蘭檢查管線(xiàn)應(yīng)力。
在分析問(wèn)題時(shí)應(yīng)多思維、多角度分析,才能消除影響正確判斷的因素,做出正確的診斷。設(shè)備發(fā)生故障可能伴有很多種故障原因,分析主要原因的同時(shí)應(yīng)不放過(guò)任一可疑原因,才能更全面地分析出設(shè)備存在的各種故障。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)判斷、頻譜分析、反復(fù)驗(yàn)證有效防治故障,確保設(shè)備長(zhǎng)周期、安全穩(wěn)定運(yùn)行,振動(dòng)偏離治理很需要經(jīng)驗(yàn)技術(shù),重在積累,才能抓住細(xì)節(jié)具體分析出故障。