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    泰業(yè)煤礦動壓巷道圍巖加固技術(shù)研究及應(yīng)用

    2021-09-14 03:58:20胡奇峰
    現(xiàn)代礦業(yè) 2021年8期
    關(guān)鍵詞:回風(fēng)順錨索錨桿

    胡奇峰

    (山西樓俊集團(tuán)泰業(yè)煤業(yè)有限公司)

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,至2025年,我國煤炭消費(fèi)量在能源消費(fèi)總量中的占比仍高達(dá)50%以上,可見未來一定時期內(nèi)煤炭在我國能源消費(fèi)中仍占主體地位[1]。就煤炭井工開采而言,回采巷道的順利掘進(jìn)和穩(wěn)定性維護(hù)是確保工作面安全高效生產(chǎn)的必要條件之一[2]。沿空掘巷受鄰近工作面與本工作面巷道掘進(jìn)及回采所產(chǎn)生的動壓影響,巷道圍巖破碎、完整性較差、圍巖變形較大,甚至出現(xiàn)冒頂和片幫等風(fēng)險,嚴(yán)重威脅著工作面安全[3-5]。對此,武建山等[6]提出“錨注支護(hù)+幫底澆筑+底板錨索”聯(lián)合支護(hù)方案,有效控制了南窯頭礦回風(fēng)巷的圍巖變形。常青[7]采用“高強(qiáng)錨網(wǎng)索+噴漿”聯(lián)合支護(hù)措施,解決了龍頂山煤業(yè)9#煤運(yùn)輸大巷受動壓影響變形較大的難題。張文平[8]基于數(shù)值模擬結(jié)果,確定了王臺煤礦153303 回風(fēng)巷的最佳布置方式和區(qū)段煤柱寬度,并提出了“錨索支護(hù)+注漿加固”的支護(hù)方式,維護(hù)了巷道穩(wěn)定性。由于泰業(yè)煤礦采掘接替緊張,在8301 工作面回采結(jié)束但圍巖新的平衡狀態(tài)尚未形成時,采用留窄煤柱沿空掘巷技術(shù)施工8302 回風(fēng)順槽。但回風(fēng)順槽支護(hù)時,未充分考慮上一工作面回采的動壓影響,導(dǎo)致巷道網(wǎng)兜現(xiàn)象明顯,局部出現(xiàn)掉頂,巷道圍巖變形較大,給巷道正常施工和工作面安全生產(chǎn)造成較大威脅?;谏鲜鲅芯砍晒?,本研究對泰業(yè)煤礦8302 回風(fēng)順槽沿空掘巷圍巖變形控制方案進(jìn)行研究,以期為類似工程條件巷道施工提供一定的參考。

    1 工程概況

    泰業(yè)煤礦當(dāng)前主采3#煤,煤層厚度為1.75~3.55 m,平均為2.65 m;煤層傾角為4°~6°,平均為5°;煤層埋深為438~636 m,平均為537 m。3#煤直接頂為厚10.83 m 的細(xì)粒砂巖,老頂為厚1.00 m 的細(xì)粒砂巖和厚7.79 m 的粉砂巖;直接底為厚4.95 m 的細(xì)粒砂巖,老底為厚2.85 m 的粗砂巖。8302 綜采工作面位于3#煤八采區(qū),北為保護(hù)煤柱,南鄰東翼3 條大巷,西隔8 m 寬的區(qū)段煤柱與8301 工作面采空區(qū)相接,東為實體煤區(qū)。8302 綜采工作面布置情況見圖1。出于提高煤炭回采率和延長礦井服務(wù)年限的考慮,8302 工作面回風(fēng)順槽采用沿空掘巷技術(shù)進(jìn)行施工。8302 回風(fēng)順槽為跟底掘進(jìn),矩形斷面,尺寸為3.3 m×4.6 m(高×寬),設(shè)計長度為1 308 m。受8301 工作面回采和巷道掘進(jìn)所產(chǎn)生的動壓影響,8302 回風(fēng)順槽圍巖破碎,巷道掘進(jìn)初期局部區(qū)域掉頂達(dá)500 mm,巷道圍巖變形量較大,控制難度較大。

    2 原支護(hù)方案及存在的問題

    2.1 原支護(hù)方案

    8302 工作面回風(fēng)順槽沿空掘巷初期采用錨網(wǎng)(索)支護(hù),支護(hù)參數(shù)主要根據(jù)8301 工作面回采巷道支護(hù)參數(shù)確定。原支護(hù)設(shè)計如圖2所示,具體支護(hù)參數(shù)如下。

    (1)頂板支護(hù)參數(shù)。頂錨桿采用φ20 mm×2 400 mm 的左旋螺紋鋼錨桿,間排距為900 mm×1 000 mm,頂板左右兩端錨桿距巷幫50 mm,所有錨桿均垂直于頂板布置。錨桿托盤規(guī)格為100 mm×100 mm,每根頂錨桿用MSK2340 樹脂錨固劑2 支。菱形金屬網(wǎng)由12#鐵絲加工,規(guī)格為5 000 mm×1 200 mm(長×寬)。頂錨桿預(yù)緊力為80 kN。錨索為SKP22-1/1720-5400 高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力鋼絞線,采用“二O 二”的方式布置,間排距為2 000 mm×2 000 mm,錨索垂直頂板布置。錨索托盤規(guī)格為180 mm×180 mm,每根錨桿用MSK2340 樹脂錨固劑4 支。錨索預(yù)緊力為120 kN。垂直于巷道中線布置長4 400 mm的鋼帶。

    (2)巷幫支護(hù)參數(shù)。幫錨桿采用φ18 mm×2 000 mm 的左旋螺紋鋼錨桿,間排距為900 mm×1 000 mm,頂、底角錨桿分別距巷道頂板和底板400 mm,與水平呈15°角布置,其余幫錨桿垂直巷幫布置,每根幫錨桿用MSK2340 樹脂錨固劑2 支。幫錨桿預(yù)緊力為60 kN。

    2.2 巷道礦壓顯現(xiàn)特征

    8302工作面回風(fēng)順槽沿用了8301工作面支護(hù)方案,受8301工作面采動影響,8302回風(fēng)順槽在掘進(jìn)過程中礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)烈。掘進(jìn)后10 d 內(nèi),巷道頂板下沉量和兩幫移近量分別達(dá)到316.22 和562.51 mm,且呈現(xiàn)出明顯的非對稱變形,煤柱側(cè)巷道變形程度較實體煤側(cè)更為顯著,巷道頂板破碎,網(wǎng)兜現(xiàn)象明顯,局部發(fā)生掉頂現(xiàn)象,部分區(qū)段需假設(shè)π型鋼梁補(bǔ)打錨索進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)。巷道圍巖破碎,裂隙較為發(fā)育,頂板離層量最大達(dá)到175 mm。部分區(qū)段錨桿螺母與桿體松動脫落,防沖扎絲失效等。

    2.3 巷道圍巖變形分析

    基于8302 回風(fēng)順槽現(xiàn)場觀測結(jié)果,并結(jié)合類似工程地質(zhì)條件工作面礦壓顯現(xiàn)情況分析可知,由于泰業(yè)煤礦采掘接替緊張,8302 回風(fēng)順槽在8302 工作面回采結(jié)束4 個月后開始掘進(jìn)施工,此時8302 工作面采空區(qū)頂板圍巖發(fā)生破斷、回轉(zhuǎn)下沉,原來應(yīng)力平衡狀態(tài)被打破,新的應(yīng)力平衡尚未形成。且在8302 回風(fēng)順槽掘進(jìn)產(chǎn)生的擾動影響下,靠近煤柱側(cè)巷道頂板和巷幫圍巖裂隙進(jìn)一步發(fā)育,破碎程度進(jìn)一步增加,原支護(hù)方案難以有效控制沿空巷道圍巖變形,礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)烈[6-8]。原支護(hù)方案在使用過程中存在錨桿、錨索預(yù)緊力和長度不能滿足實際需求等問題。

    3 巷道圍巖支護(hù)機(jī)理及加強(qiáng)支護(hù)方案設(shè)計

    3.1 巷道圍巖支護(hù)機(jī)理

    受相鄰工作面采動影響,沿空巷道一定深度范圍內(nèi)圍巖裂隙發(fā)育、破碎程度增大,錨桿(索)支護(hù)懸吊作用下可有效增強(qiáng)巷道圍巖整體性,進(jìn)而提高圍巖的承載能力[3]。錨桿(索)的長度和角度決定了其是否能將破碎圍巖有效地錨固在完整巖體上,因而通過增加錨桿(索)的長度和改變其布置角度,可實現(xiàn)提高錨桿(索)支護(hù)效果的作用[5]。此外,研究表明,縮小錨桿(索)間距,即增加錨桿(索)的布置密度,可顯著提高錨桿(索)支護(hù)強(qiáng)度,提高錨桿(索)預(yù)緊力可有效阻止巷道圍巖中裂隙的發(fā)育和擴(kuò)展,提高巷道圍巖承載能力,并實現(xiàn)巷道圍巖的高阻讓壓,進(jìn)而維護(hù)巷道圍巖穩(wěn)定[7-8]。

    3.2 加強(qiáng)支護(hù)方案設(shè)計

    基于巷道圍巖控制機(jī)理,針對8302 回風(fēng)順槽采用原支護(hù)方案時存在的錨桿、錨索預(yù)緊力和長度不能滿足實際需求的現(xiàn)狀,將錨索長度由原來的5 400 mm 增大至7 000 mm,間排距由原來的2 000 mm×2 000 mm 縮小為1 800 mm×2 000 mm,頂錨桿和錨索預(yù)緊力分別由原來的80 kN 和120 kN 增大至120 kN 和150 kN;將幫錨桿由原來φ18 mm×2 000 mm 改為φ18 mm×2 400 mm 的左旋螺紋鋼錨桿,同時將幫錨桿預(yù)緊力由原來的60 kN 增大至100 kN,以增強(qiáng)支護(hù)體系對圍巖的夾持和懸吊作用。加強(qiáng)支護(hù)設(shè)計如圖3所示。

    4 工業(yè)性試驗

    為了判斷加強(qiáng)支護(hù)方案的合理性及對巷道圍巖變形的控制效果,在8302 回風(fēng)順槽進(jìn)行現(xiàn)場試驗。在試驗段每隔50 m 布置一個巷道表面位移測站,共布置2 個測站,每2 d 對巷道表面位移數(shù)據(jù)測讀一次并記錄,對采用加強(qiáng)支護(hù)方案后30 d 內(nèi)的巷道表面位移情況進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果如圖4所示。

    由圖4 可知,在8302 回風(fēng)順槽掘進(jìn)期間,前16 d時巷道頂?shù)装搴蛢蓭鸵平砍手饾u增大趨勢,該時期內(nèi)巷道頂?shù)装搴蛢蓭鸵平孔畲笾捣謩e為50.72和115.19 mm。在16 d 以后,巷道圍巖變形基本趨于穩(wěn)定,30 d內(nèi)巷道頂?shù)装搴蛢蓭屠塾嬕平糠謩e穩(wěn)定在52.70 和116.51 mm。由此可見,加強(qiáng)支護(hù)方案對8302 回風(fēng)順槽圍巖變形控制效果顯著,為巷道正常使用和8302工作面安全高效回采提供了保障。

    5 結(jié)語

    (1)對泰業(yè)煤礦8302 回風(fēng)順槽原支護(hù)方案難以有效控制巷道圍巖變形原因進(jìn)行分析,提出增大錨桿、錨索預(yù)緊力,錨索和幫錨桿長度及縮小錨索間距的加強(qiáng)支護(hù)方案。

    (2)現(xiàn)場試驗結(jié)果表明,采用加強(qiáng)支護(hù)方案,巷道頂?shù)装搴蛢蓭屠塾嬕平糠謩e穩(wěn)定在52.70 和116.51 mm,圍巖變形控制效果顯著,為巷道正常使用和工作面安全高效回采提供了保障。

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