• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      地鐵盾構(gòu)機改造技術(shù)研究與實踐

      2021-09-14 03:56:34陳招偉王振坤
      建筑施工 2021年12期
      關(guān)鍵詞:盾體新制包殼

      陳招偉 錢 超 王振坤

      中國葛洲壩集團市政工程有限公司 湖北 宜昌 443002

      隨著我國城市化進程的飛速發(fā)展,城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加快,城市人口密度持續(xù)增高,導(dǎo)致城市交通壓力劇增,對軌道交通的運載能力提出了更高的要求。列車的運載容量及運行速率不斷提升,相應(yīng)的隧道斷面直徑不斷增大,北京、上海、深圳、廣州、成都、武漢等城市在地鐵盾構(gòu)區(qū)間隧道斷面設(shè)計上均進行了不同程度的擴徑。

      盾構(gòu)機是針對項目工程條件進行的專項設(shè)計,在通用性方面有一定的局限性,尤其在工程地質(zhì)、隧道斷面等方面,城市軌道交通盾構(gòu)區(qū)間斷面的變化將進一步影響盾構(gòu)的通用性,勢必造成工程建設(shè)的工期和成本增加。針對這一情況,對于管片外徑相近的盾構(gòu)隧道,很有必要對盾構(gòu)機擴徑改造技術(shù)進行探討和研究[1]。

      1 工程概況

      武漢市軌道交通某標(biāo)段施工范圍包含“三站四區(qū)間”,車站采用明挖順筑法施工,區(qū)間為雙線隧道,采用土壓平衡盾構(gòu)法施工,盾構(gòu)隧道管片外徑為6 200 mm。隧道洞身沿線穿越地層主要為淤泥,粉質(zhì)黏土,全風(fēng)化泥巖,強風(fēng)化、中風(fēng)化泥巖,中風(fēng)化石灰?guī)r等。依照施工部署,標(biāo)段全線投入10臺盾構(gòu)機,其中2個盾構(gòu)區(qū)間采用適應(yīng)管片外徑為6 000 mm的土壓平衡盾構(gòu)機,共投入3臺,1臺華遂通盾構(gòu)機、2臺中鐵裝備盾構(gòu)機(型號及規(guī)格相同)。

      2 盾構(gòu)改造方案

      盾構(gòu)機擴徑改造方案由施工方組織專家評審,通過專家評審會論證,1臺華遂通盾構(gòu)機采用新制刀盤+新制盾殼法改造方案,2臺中鐵裝備盾構(gòu)機采用刀盤改造+包殼法改造方案。盾構(gòu)機擴徑改造前后的主要參數(shù)如表1所示。

      表1 盾構(gòu)機改造前后主要參數(shù)

      3 新制法改造方案

      3.1新制刀盤

      針對地層中存在大范圍CFG樁的情況,新制刀盤采用輻條+面板式設(shè)計,支撐方式為中心支撐,刀盤上安裝滾刀、切刀、刮刀和保徑刀等。刀盤鋼結(jié)構(gòu)采用Q345C高強度鋼板焊接而成。新制刀盤設(shè)計有4個中心進渣土口、12個大尺寸正面進渣口,刀盤開口率39%,有利于進渣;刀盤上安設(shè)5道泡沫和膨潤土管路,刀盤隔板上安設(shè)1個高壓沖水口,有利于加強渣土改良,同時有效防止結(jié)“泥餅”;刀盤設(shè)有2個磨損檢測裝置,部分區(qū)域焊接耐磨板及耐磨網(wǎng)進行針對性的耐磨保護。改造前后刀盤如圖1所示。

      圖1 改造前后刀盤示意

      3.2盾體內(nèi)部裝置拆卸

      將盾體翻轉(zhuǎn)豎向放置于馬凳上架空,將尾盾內(nèi)部拼裝機拆除;將中盾內(nèi)部推進油缸、鉸接油缸、液壓控制設(shè)備、電氣設(shè)備等全部裝置拆除,分離中盾與中折盾;拆除前盾內(nèi)部全部裝置。盾體內(nèi)部裝置拆除后進行維護保養(yǎng),妥善封存以備在新制盾體上安裝,通過精密測量確保設(shè)備安裝尺寸精度。

      3.3新制盾體

      由于管片外徑擴增至6 200 mm,新制盾體直徑相應(yīng)增大。改造前后前盾、中盾、尾盾尺寸對比詳見表2。

      表2 盾體改造前后外徑參數(shù)

      3.3.1 前盾

      新制前盾整體直徑增加,結(jié)構(gòu)形式不變,保證前大后小的趨勢。為確保盾體內(nèi)部裝置安裝位置協(xié)調(diào)統(tǒng)一,前盾長度加長200 mm。

      盾體土倉底部增加錐板,以便出土,減少土倉底部土體堆積,同時增加切口部位殼體的結(jié)構(gòu)強度。

      盾體間連接法蘭增加凸臺和密封槽,盾體間連接由原來的螺栓+焊接密封改為螺栓+密封條密封。

      3.3.2 中盾

      新制中盾整體直徑增加,結(jié)構(gòu)形式不變,保證前大后小的趨勢。法蘭形式改造同前盾。推進油缸安裝位置外移,油缸球頭中心分布于長5 850 mm的圓周上,重新制作撐靴及靴套以匹配新管片。

      3.3.3 尾盾

      尾盾內(nèi)部空間保證寬30 mm管片拼裝間隙,注漿塊采用內(nèi)嵌式結(jié)構(gòu);注漿、油脂管路分布不變;盾尾采用3道鋼絲刷密封,1道止?jié){板。

      3.4管片拼裝機改造

      管片結(jié)構(gòu)的改變導(dǎo)致管片單塊質(zhì)量增加,需提高管片拼裝機的提升能力,滿足單塊質(zhì)量5 t的拼裝要求;增加拼裝機的配重塊質(zhì)量,保證拼裝機的穩(wěn)定性;拼裝機抓舉臂增設(shè)軸向延伸裝置,使其具備洞內(nèi)更換2道盾尾刷的能力。

      3.5盾體裝配

      將原盾體內(nèi)部拆卸下來的裝置及設(shè)備安裝至相應(yīng)的位置,恢復(fù)其完整的系統(tǒng)功能。

      3.6后配套臺車改造

      由于管片內(nèi)徑發(fā)生變化,將后配套臺車車輪通過墊鋼板進行加高處理,墊高后的臺車結(jié)構(gòu)中心與隧道結(jié)構(gòu)中心重合。

      3.7組裝調(diào)試

      對盾構(gòu)機進行整機組裝并按照盾構(gòu)機出廠調(diào)試驗收方案進行通電調(diào)試驗收,各項功能及指標(biāo)符合要求。

      4 包殼法改造方案

      4.1刀盤擴徑

      原刀盤為輻條+面板式復(fù)合刀盤,通過在原刀盤外周加焊耐磨鋼板及耐磨環(huán),將刀盤外徑擴增至6 450 mm,通過重新調(diào)整刀具布置方案,在達(dá)到開挖半徑6 470 mm要求的同時,保障刀盤具有足夠的圍巖切削能力。

      具體實施方法:檢測刀盤關(guān)鍵焊縫、外形尺寸;刨去原刀盤外周、刀盤面板外緣處的耐磨材料,打磨平整;刨去原安裝在外周的刀具及刀座;取出超挖刀;在刀盤外周裝焊2圈HARDOX500的耐磨鋼板以及1環(huán)耐磨環(huán),刀盤結(jié)構(gòu)外徑擴增至6 450 mm;重新調(diào)整邊緣滾刀的布置方案,增加邊緣滾刀的數(shù)量,調(diào)整其切削軌跡線,使刀盤開挖直徑達(dá)到6 470 mm,調(diào)整邊緣刮刀、撕裂刀、滾刀的數(shù)量及位置,使其切削軌跡符合設(shè)計要求。

      4.2前、中盾盾體包殼

      對前盾、中盾進行包殼處理,即在前盾、中盾外周通過焊接鋼肋條和弧形鋼板,使其外徑擴增至設(shè)計要求,改造前后前盾、中盾、尾盾尺寸對比詳見表3。

      表3 改造前后前、中盾外徑參數(shù)

      首先將鋼材加工成寬30 mm、高75 mm,長度與前盾、中盾盾體長度一致的鋼肋條;其次將鋼肋條打坡口,按照290 mm間隔均勻焊接于前盾、中盾整個外圈;然后將厚20 mm鋼板通過卷板機加工成外徑與改造后尺寸匹配的弧形鋼板,將弧形鋼板切分成弧長290 mm的扇形板;最后將扇形板加焊在鋼肋條上,形成一個整體的外包鋼環(huán),將前盾、中盾外徑擴增至設(shè)計要求。

      4.3新制尾盾

      尾盾內(nèi)部空間需保證留有寬30 mm的管片拼裝間隙,注漿塊采用內(nèi)嵌式結(jié)構(gòu);注漿、油脂管路分布不變;盾尾采用3道鋼絲刷密封,1道止?jié){板。

      4.4拼裝機改造

      原管片拼裝機提升能力滿足管片單塊質(zhì)量增加的需求,不做處理,對拼裝機的配重塊質(zhì)量進行適當(dāng)調(diào)整,保證拼裝機具備足夠的穩(wěn)定性能。

      4.5組裝調(diào)試

      對盾構(gòu)機進行組裝并按照盾構(gòu)機出廠調(diào)試驗收方案進行通電調(diào)試驗收,各項功能及指標(biāo)符合要求。

      5 改造方案對比分析

      5.1工期對比

      新制法改造方案需要拆卸盾體內(nèi)部全部裝置及設(shè)備,新制刀盤及全部殼體,在新殼體內(nèi)安裝拆卸下來的裝置及設(shè)備,最后進行整機組裝調(diào)試,改造工期為5個月;包殼法改造方案對刀盤、前盾、中盾進行擴徑改造,僅新制尾盾,最后整機組裝調(diào)試,改造工期1.5個月。

      5.2成本對比

      新制法改造方案主要工作內(nèi)容為刀盤及全部盾體拆卸并重裝盾體內(nèi)部全部裝置及設(shè)備,更新鉸接密封,新購刀具,改造花費合計585萬元;包殼法改造方案主要工作內(nèi)容為刀盤擴徑、前中盾包殼、新制尾盾、新購部分刀具,改造花費合計128萬元。

      5.3適應(yīng)性對比

      新制法改造方案有2套殼體和刀盤,通過盾體內(nèi)部裝置及設(shè)備拆裝,既能適用直徑6 000 mm管片的軟土地層,又能適用直徑6 200 mm管片的土質(zhì)及軟巖地層,適用范圍較改造前大;包殼法改造方案改造后適用直徑6 200 mm管片的軟巖地層,適用范圍較改造前不變。

      5.4性能對比

      通過新制法改造后的華遂通盾構(gòu)機盾體整體性高,盾體外徑與盾體長度比例協(xié)調(diào),鉸接角度及轉(zhuǎn)彎能力較原來不變,推進油缸中心與管片受力中心基本重合,受力情況較好;包殼法改造后的中鐵裝備盾構(gòu)機由于盾體長度未做調(diào)整,整體協(xié)調(diào)性較改造前低,盾體真圓度較改造前低,盾構(gòu)鉸接度較改造前小,盾構(gòu)機轉(zhuǎn)彎能力較改造前弱,推進油缸中心與管片中心存在一定偏差。

      5.5使用情況對比分析

      以上2種改造方案的盾構(gòu)機都圓滿地完成了區(qū)間掘進任務(wù),華遂通盾構(gòu)機掘進2.2 km,中鐵裝備盾構(gòu)機掘進2.4 km,使用情況滿足改造設(shè)計要求。2種方案綜合對比情況詳見表4。

      表4 改造方案綜合對比

      采用包殼法改造的盾構(gòu)機試掘進過程中出現(xiàn)管片真圓度不足、管片內(nèi)破損的情況。經(jīng)分析,主要原因為推進油缸中心與管片中心偏差過大,管片受力不均,經(jīng)更換撐靴后情況得到改善。

      6 結(jié)語

      改造后的盾構(gòu)機都完成了區(qū)間隧道掘進任務(wù),證明擴徑改造方案可行。相較租賃或者新購盾構(gòu)設(shè)備,擴徑改造盾構(gòu)方案大大降低了施工成本。對2種改造方案進行比較分析,包殼法具有改造成本低、改造周期短的優(yōu)點,但是改造后盾構(gòu)整體性及協(xié)調(diào)性較改造前有所下降;新制法具有盾構(gòu)適應(yīng)性高、整體性和協(xié)調(diào)性較好的優(yōu)點,相較包殼法,其改造成本更高,改造周期更長。

      在方案論證可行的前提下,針對掘進壽命不長的老舊機型,推薦采用包殼法進行改造;對需要提高適應(yīng)性,掘進壽命余量較大,成色較新的機型,則推薦采用新制法進行改造。

      猜你喜歡
      盾體新制包殼
      LOCA事故下碳化硅復(fù)合包殼失效概率計算
      核技術(shù)(2023年9期)2023-09-21 09:21:32
      碳化硅復(fù)合包殼穩(wěn)態(tài)應(yīng)力與失效概率分析
      雙層盾殼盾體系統(tǒng)關(guān)鍵點設(shè)計及成本分析
      建筑機械化(2021年6期)2021-07-12 05:23:38
      耐事故包殼中子經(jīng)濟性分析*
      中國核電(2021年2期)2021-06-04 06:23:16
      主動鉸接盾構(gòu)機的中前盾體加工變形及糾正工藝措施
      橫看成嶺側(cè)成峰,遠(yuǎn)近高低各不同
      以新制趣 以趣促深——提高信息技術(shù)課堂參與度的策略研究
      改善研究堆用鋁合金包殼抗腐蝕性能的研究
      盾體焊接中對接接頭工藝實驗與研究
      盾構(gòu)洞內(nèi)快速平移方法
      建筑機械化(2014年3期)2014-06-30 01:43:34
      旺苍县| 余庆县| 湾仔区| 习水县| 平潭县| 梅河口市| 修武县| 闽侯县| 金山区| 江阴市| 宁城县| 九龙城区| 博乐市| 砚山县| 昭觉县| 新绛县| 明水县| 陆丰市| 瑞丽市| 固镇县| 明星| 巴塘县| 封开县| 璧山县| 策勒县| 云和县| 玉溪市| 黄冈市| 门头沟区| 静宁县| 大冶市| 元氏县| 遵义县| 吐鲁番市| 阳山县| 宣化县| 苗栗市| 黔江区| 柘荣县| 马鞍山市| 芜湖市|