尹少勇
(廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東 惠州 516000)
水電、風(fēng)電、太陽能、核電等清潔能源機(jī)組裝機(jī)容量在電網(wǎng)中占比不斷提高,電網(wǎng)亟待增加更多的調(diào)峰、調(diào)頻容量。為構(gòu)建有效的調(diào)頻輔助服務(wù)市場機(jī)制,保障電力市場成員的合法權(quán)益,激勵(lì)發(fā)電企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的調(diào)頻輔助服務(wù),保障電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行,寧夏、廣東、甘肅建設(shè)了首批試點(diǎn)電網(wǎng),推行電力輔助服務(wù)市場試點(diǎn)實(shí)施工作,其后東北、華北、華東電網(wǎng)及多個(gè)省級電網(wǎng)公司都發(fā)布了發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則和運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則。調(diào)頻輔助服務(wù)機(jī)組容量的主要提供者包括水電機(jī)組、燃?xì)鈾C(jī)組、電池儲(chǔ)能、燃煤發(fā)電機(jī)組。其中,水電機(jī)組、燃?xì)鈾C(jī)組長期以來擔(dān)任電網(wǎng)主力調(diào)峰機(jī)組[1-3],新增的調(diào)頻容量有限;電池儲(chǔ)能系統(tǒng)調(diào)頻效果好,但需要大量投資,且調(diào)頻容量有限;燃煤發(fā)電機(jī)組在電網(wǎng)總裝機(jī)容量中占比達(dá)到60%以上,通過對機(jī)組控制系統(tǒng)優(yōu)化來增加電網(wǎng)調(diào)頻容量,是一種投資省、見效快的調(diào)頻容量快速增加方式,可作為電力企業(yè)增加機(jī)組調(diào)頻容量的主要方式。
在調(diào)頻模式下,機(jī)組負(fù)荷變化幅度大(40%~100% Pe),變化速率高(1.5%~2% Pe/min),加劇了機(jī)組的非線性影響[4-6],對機(jī)爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)提出了更高要求,同時(shí)機(jī)組設(shè)備改造、煤質(zhì)變化也會(huì)造成機(jī)組動(dòng)態(tài)特性較大程度變動(dòng),加大機(jī)組協(xié)調(diào)控制任務(wù)難度,汽溫、壓力等參數(shù)波動(dòng)較大。為提升火電機(jī)組機(jī)爐協(xié)調(diào)系統(tǒng)控制性能,專家、學(xué)者提出了諸如智能控制[7-9]、預(yù)測控制[10-11]、模糊控制[12-14]和魯棒控制[15]等多種先進(jìn)控制方法,但能在實(shí)際工程中得到實(shí)施應(yīng)用的仍占少數(shù)。
針對調(diào)頻模式中的過程難控,本文先構(gòu)造一種新型控制器,并在此基礎(chǔ)上,加入一種智能前饋策略,實(shí)踐表明,新方法的應(yīng)用有效克服了調(diào)頻模式下機(jī)組超溫超壓的問題。
通過超前觀測,可以提前獲取系統(tǒng)響應(yīng)的信息,可以極大提高過程控制的性能,常見的形式有微分器、比例微分、相位超前校正等。接下來構(gòu)造一種具有較高相位超前效率的高性能超前觀測器(HPLO)。通過一種高增益PI控制器,實(shí)現(xiàn)了ASWF的逆變換。對逆變換的輸出進(jìn)行1階濾波,得到HPLO,如圖1所示。
圖1 HPLO示意圖
在高性能PI控制器(HPPI)和高性能超前觀測器(HPLO)的基礎(chǔ)上,構(gòu)造出一種新型基礎(chǔ)控制器(NFC),如圖2所示。
圖2 NFC示意圖
為了更好地將NFC用于實(shí)際,仿真實(shí)驗(yàn)的過程對象采用某電廠鍋爐主控模型,外擾耦合模型為1階慣性環(huán)節(jié),外擾為-1,具體表達(dá)式為
分別對NFC和PID進(jìn)行參數(shù)整定[19],得到階躍響應(yīng)如圖3所示。
圖3 NFC與PID控制特性仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果
從仿真結(jié)果可以看出,對于大延遲、大慣性的控制對象,NFC的響應(yīng)速度和抗干擾能力明顯快于傳統(tǒng)PID調(diào)節(jié)。
同時(shí),考慮到鍋爐側(cè)相對汽機(jī)側(cè)慣性大的特點(diǎn),為了加快機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)速度,除了先進(jìn)控制器,還加入智能前饋策略:鍋爐主控指令變負(fù)荷前饋修正、壓力偏差前饋修正、減溫水流量擾動(dòng)前饋修正。如邏輯框圖4、圖5所示。
圖4 鍋爐主控指令增加變負(fù)荷前饋修正
圖5 鍋爐主控指令增加壓力偏差前饋修正
某電廠1#機(jī)組為上海電氣集團(tuán)的百萬超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組。為提高機(jī)組AGC綜合調(diào)頻能力,以先進(jìn)控制器NFC為核心,輔以智能前饋策略,采用PLC外掛系統(tǒng)方式,對鍋爐主控、汽機(jī)主控、一級過熱汽溫、二級過熱汽溫回路實(shí)施控制。
先進(jìn)控制器和智能前饋策略均通過PLC實(shí)現(xiàn)。采用1路串口通信方式(RS485)將外置的PLC硬件與DCS控制柜相連,完成PLC與DCS的信息交互。即,PLC所需的現(xiàn)場信息通過DCS通信模件從DCS控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫中獲得。與此同時(shí),PLC中運(yùn)算結(jié)果通過DCS通信模件通信至DCS,并更新相應(yīng)AO輸出,操縱現(xiàn)場執(zhí)行機(jī)構(gòu)。圖6、圖7分別是以NFC為核心的鍋爐主控和汽機(jī)主控原理結(jié)構(gòu)圖。
圖6 鍋爐主控原理結(jié)構(gòu)圖
圖7 汽機(jī)主控原理結(jié)構(gòu)圖
表1所示為1#機(jī)組于2020年9月2日16:00—24:00第3次進(jìn)行的連續(xù)8 h的輔助調(diào)頻性能指標(biāo)。其中調(diào)頻綜合K值(見表1)最低0.62(由于該時(shí)段機(jī)組接近滿負(fù)荷運(yùn)行汽機(jī)高壓調(diào)門全開或接近,全開,無調(diào)節(jié)裕量),最高1.68,8 h平均1.24,調(diào)頻綜合性能良好。
表1 連續(xù)8 h調(diào)頻綜合K值(日期:2020年9月2日)
火電機(jī)組熱工過程控制對象的動(dòng)態(tài)特性為大延遲、大慣性、時(shí)變性、耦合性和非線性,調(diào)頻模式的出現(xiàn)加劇了這些影響,對機(jī)爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)提出了更高要求。通過構(gòu)造一種新型控制器和智能前饋策略,有效克服了調(diào)頻模式下機(jī)組超溫超壓的問題,提高了燃煤發(fā)電機(jī)組的調(diào)頻性能。本方法的成功應(yīng)用,一方面顯著提高了發(fā)電企業(yè)在電網(wǎng)調(diào)頻輔助服務(wù)市場的競爭力,為發(fā)電企業(yè)帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益;另一方面,在大規(guī)模消納清潔能源、保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行方面發(fā)揮了重要作用。