王 智,張志銀,王 韜,朱建國
(湖北省電力勘測設計院有限公司,湖北 武漢 430040)
電廠除渣系統(tǒng)的選型與鍋爐型式相匹配[1],直接影響鍋爐運行的穩(wěn)定性[2]和效率[3]。
某熱電廠位于和田市拉斯奎鎮(zhèn),裝機容量為2×300 MW。鍋爐采用單爐膛超臨界自然循環(huán)汽包爐,固態(tài)排渣。熱電廠投運后,由于鍋爐實際燃用煤質(zhì)與設計煤質(zhì)(見表1)偏離較大,導致干式除渣系統(tǒng)故障頻發(fā)。為提高除渣系統(tǒng)運行的可靠性和鍋爐的效率,需對除渣系統(tǒng)進行改造。
表1 設計煤質(zhì)參數(shù)
現(xiàn)有除渣系統(tǒng)采用干式風冷除渣系統(tǒng),每臺鍋爐配一臺風冷式干渣機。鍋爐排渣通過渣井和液壓關(guān)斷門,進入風冷式干渣機冷卻至150 ℃以下,輸送至渣倉頂部的碎渣機。冷卻后的爐渣破碎至10 mm以下后,排入渣倉儲存。系統(tǒng)工藝流程見圖1。
圖1 除渣系統(tǒng)工藝流程圖
風冷式干渣機設計出力為2.5 t/h, 最大出力為10 t/h,傾角為30.4°。碎渣機配變頻器,處理能力為2~10 t/h,與干渣機出力相匹配。每臺鍋爐設一座鋼渣倉,渣倉直徑6 m,有效容積120 m3,可貯存單臺爐額定負荷工況下48 h的排渣量。渣倉頂部設布袋除塵器,采用耐高溫布袋(最高工作溫度不小于280 ℃);渣倉下部設一臺汽車散裝機和一臺加濕攪拌機,用于爐渣裝車外運。
由于煤炭市場的變化,電廠實際采購的燃用煤質(zhì)灰份多在24%~37%之間,平均灰份達30%以上,與設計值偏離很大。而且新疆地區(qū)所產(chǎn)多為易結(jié)焦的褐煤[4],當鍋爐負荷較高時,爐膛結(jié)焦問題尤為突出。鍋爐頻繁結(jié)焦,會導致鍋爐換熱效率降低[5]、水冷壁損壞以及排渣粒度過大[6]。機組投運后,鍋爐帶負荷能力一直偏低,不足80%。
燃煤灰份增加,必然導致鍋爐耗煤量和排渣量均增加[7]。由于實際鍋爐排渣量增加,水冷壁結(jié)焦頻繁掉焦塊[8]等原因,不僅造成干渣機排渣溫度超標, 而且使得進入的爐膛冷風量增大。經(jīng)電科院檢測,鍋爐在140 t/h給煤量時,平均排渣溫度約為158 ℃;在170 t/h給煤量時,平均排渣溫度高達485 ℃。鍋爐總?cè)济毫?40 t/h及170 t/h兩個不同的工況下,完全關(guān)閉排渣系統(tǒng)液壓關(guān)斷門情況下測試,排煙溫度分別下降17.8 ℃和16 ℃;過熱器減溫水總量分別減少了15 t/h和7.11 t/h;一級減溫水前過熱器壁溫可下降約20 ℃。
同時,除渣系統(tǒng)還存在碎渣機頻繁卡澀、干渣機鋼帶壓死、組合過濾器布袋頻繁燒損[9]、負壓風機磨損、干渣機上部槽體變形[10]等問題。此外,由于結(jié)焦底渣顆粒較大,在干渣機頭部上傾角為33.7°的條件下輸送,使得大量渣塊滑落后堆集在干渣機轉(zhuǎn)角處,不得不定期采用人工清除,大大增加了運行和檢修維護工作量及費用。
為徹底解決以上問題,需對除渣系統(tǒng)進行技術(shù)改造。
鑒于該工程煤質(zhì)變化較大,煤質(zhì)易結(jié)焦,經(jīng)常造成鍋爐及干式除渣系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,無法滿足機組穩(wěn)定運行的要求。針對鍋爐實際燃用煤質(zhì)及現(xiàn)場布置情況,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟比較,確定拆除原風冷輸渣機干式除渣系統(tǒng),改為采用水浸式刮板撈渣機直接上渣倉濕式除渣系統(tǒng)。系統(tǒng)工藝流程為將爐底渣經(jīng)刮板撈渣機?;?、冷卻、撈出、脫水后直接送至儲渣倉,撈渣機采用補水自平衡式。少量間斷溢流水經(jīng)排水溝,自流至鍋爐房內(nèi)的渣水泵坑內(nèi),經(jīng)冷卻、澄清后,通過渣水泵排回撈渣機重復使用。改造后的除渣系統(tǒng)工藝流程見圖2。
圖2 改造除渣系統(tǒng)工藝流程圖
改造內(nèi)容包括:拆除原有的渣井、關(guān)斷門、干渣機、以及干渣輸送系統(tǒng),在鍋爐下部重新設計渣井、關(guān)斷門、撈渣機及渣倉等。經(jīng)現(xiàn)場勘查可利用原有渣井支架,僅進行局部改造,渣井本體重新制作,并配裝濕式除渣專用的關(guān)斷門,以承受大渣塊水爆時所造成的沖擊。
改造工程在總結(jié)近年來國內(nèi)工程中發(fā)現(xiàn)的問題和先進經(jīng)驗的基礎上,并結(jié)合工程運行實際情況,確定更新設備的主要技術(shù)參數(shù)及結(jié)構(gòu)性能如下:
(1)充分調(diào)查和了解近幾年來燃用劣質(zhì)煤種的成份分析和幾率,確定撈渣機出力為8~32 t/h。
(2)為盡量減少撈渣機正常運行工況下的補水量,增大了撈渣機冷卻水的儲水容積,確保結(jié)焦大渣塊能被充分粒化,撈渣機上槽體水深1.80 m,最小內(nèi)寬1.65 m,有效容積為70 m3。
(3)撈渣機殼體以加強結(jié)構(gòu)設計,水平段上槽體側(cè)板采用14 mm厚的鋼板焊制而成,外側(cè)采用#16工字鋼做肋;倒“鐘”型、開闊式、防飛濺槽體,可引導沖濺飛起的冷卻水向內(nèi)側(cè)流動,防止塌焦產(chǎn)生的過熱灰水濺出撈渣機槽外而造成人身傷害。
(4)撈渣機采用可調(diào)速的變頻雙電機驅(qū)動,電機功率為2×7.5 kW,驅(qū)動鏈條規(guī)格為φ34×126,保證撈渣機除渣量最大32 t/h時仍具有足夠的動力。
(5)每臺爐設置1座渣倉。由于渣倉布置受現(xiàn)場條件所限,因此渣倉最大容積僅為80 m3,可貯存鍋爐燃用平均灰份30%煤質(zhì)最大連續(xù)蒸發(fā)量工況下約10 h的排渣量。
改造完成后,經(jīng)電科院檢測,確定爐底漏風和空預器漏風大幅降低,燃燒系統(tǒng)運行狀況良好,排煙熱損失明顯降低,鍋爐熱效率大幅提升(約2%)。鍋爐蒸發(fā)量可以達到940 t/h,減溫水余量增大。技改工程前后運行數(shù)據(jù)見表2。
表2 運行數(shù)據(jù)對比表
由上表可知:
(1)排煙溫度由改造前的157 ℃降低至改造后的128.8 ℃,排煙溫度降低了28.2 ℃,說明鍋爐效率提高了。
(2)送風量由改造前的997 t/h提升至1 094 t/h,這與改造前進行的干渣機漏風量約100 t/h的測試結(jié)果相吻合,說明干式除渣系統(tǒng)改為濕式撈渣機系統(tǒng)后,爐底漏風率幾乎為零。由于爐底漏風量大幅減少,整個鍋爐運行工況發(fā)生了顯著的變化。技改工程除塵器由原靜電除塵器改為電袋除塵器后系統(tǒng)阻力增大造成引風機電耗上升較大,但除渣系統(tǒng)改造后引風機電流反而大幅下降,說明改造前鍋爐運行總煙氣量遠遠偏大,這也是造成改造前排煙溫度高、鍋爐熱效率低的主要原因。
(3)風機總電流由624.2 A下降至574.5 A,下降了49.7 A,風機電耗大幅降低。這與改造前干渣機漏風率試驗結(jié)果(關(guān)閉液壓關(guān)斷門后,風機總電流降低了約50 A)相吻合。
(4)改造前干式除渣系統(tǒng)包括干式除渣機、兩級碎渣機、負壓風機、雙軸攪拌器、冷卻器等設備總用電145.76 kW·h,而改造后濕式除渣系統(tǒng)總用電僅15 kW·h,改造后的除渣系統(tǒng)較改造前節(jié)電130.76 kW·h。
除渣系統(tǒng)改造后,不僅滿足鍋爐各種工況下排渣的處理要求,而且運行平穩(wěn)可靠,運行及檢修維護費用大幅降低。
(1)干式風冷除渣系統(tǒng)雖然有節(jié)能節(jié)水等優(yōu)點,但對煤種的適應性較差。燃用強結(jié)焦型煤質(zhì)及排渣量大時,干式風冷除渣系統(tǒng)對排渣溫度和鍋爐效率會有一定影響。
(2)濕式除渣系統(tǒng)對煤種的適應性較強、運行安全穩(wěn)定性高,但系統(tǒng)復雜,渣水處理設備需連續(xù)加藥,運行費用較高。
(3)除渣系統(tǒng)設計選型時,應充分考慮設計煤種和實際采購煤種的差異,必要時可按最不利的工況設計。