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    計轉站工藝改造與應用

    2021-09-10 02:12:18馬金香朱孔飛林平平宋靜劉國軍
    油氣·石油與天然氣科學 2021年3期

    馬金香 朱孔飛 林平平 宋靜 劉國軍

    摘要:隨著蒸汽驅開發(fā)延長,油井產液量、產油量呈下降趨勢,部分計轉站因開井數(shù)減少,原油集輸系統(tǒng)設計規(guī)模與目前實際生產能力差距較大,有9座采油站運行負荷率低,針對集輸系統(tǒng)負荷率低和站內設備能耗大的問題,擬將部分負荷率低的計轉站改為直輸站生產。

    關鍵詞:站場負荷? 直輸? 混摻

    1背景

    歡喜嶺采油廠采油作業(yè)三區(qū)管理區(qū)塊為齊40塊,管理采油站20余座,油井700余口,開井500余口,日產液近萬噸,日產油1200余噸,日摻油量300余噸,是。區(qū)塊為蒸汽驅開發(fā),地面工程采用井口-計量接轉站-聯(lián)合站的大二級布站形式,油氣集輸流程采用雙管摻液流程,稀油由歡四聯(lián)供給,回摻污水由站內分離緩沖罐就地脫出污水提供。在站內初分離后的高含硫伴生氣通過管匯進入脫硫塔脫硫,然后管輸至氣體處理站(道博爾),經(jīng)無害化處理后進行二次利用。

    2 管理難度解析

    2.1 站場負荷率低

    隨著蒸汽驅開發(fā)延長,油井產液量、產油量呈下降趨勢,部分計轉站因開井數(shù)減少,原油集輸系統(tǒng)設計規(guī)模與目前實際生產能力差距較大,有7座采油站運行負荷率低。

    2.2 站內在用設備多,管理難度大

    采油站23座,緩沖罐44臺,外輸泵44臺,摻水泵22臺,生產分離器32臺,空冷器22臺,污油罐22臺。各類設備需定期進行維護保養(yǎng),安全閥、壓力表等附件需要定期校驗更換,冬季生產自產氣管線易凍堵,要定期加藥,管理難度大。

    2.3 設備能耗大

    工藝改造前,在用外輸泵22臺、摻水泵22臺,能耗大,日耗電量6600度。

    2.4 摻油低效

    邊部油井驅替受效差,地層供液能量不足,含水普遍較低,摻油量大,扣除日摻油量,油井負效生產。摻油量小,易結蠟堵塞摻油管線。

    2.5稀油供需矛盾大

    采油廠實施原油分質分銷,作業(yè)區(qū)整體日摻油量由400噸下調至330噸,壓縮摻油量70噸,存在一定的供需矛盾。

    3 地面工藝改造

    3.1 計量轉接站改直輸生產

    針對集輸系統(tǒng)負荷率低和站內設備能耗大的問題,擬將部分負荷率低的計轉站改為直輸站生產。

    3.1.1初步篩選5座計轉站進行試驗

    作業(yè)區(qū)從以上9座采油站中,篩選出5座采油站進行試驗,停用外輸泵直輸生產,分別由3#站、31#站、8#站、21#站、9#站接收。

    在試運過程中,35#站、22-31#站與接收站距離近,直輸壓力較低。29#站、4#站直輸壓力也可以維持正常生產。但32#站與接收站較遠,外輸壓力與單井回壓高,無法正常生產。將32#站外輸爐點火運行,使外輸壓力降至0.35MPa,單井回壓降至0.5MPa,保證了直輸生產的正常運行。

    3.2 油水混摻工藝改造

    為解決稀油供需矛盾和凸顯出的管理問題,分兩步組織實施摻油井摸底調查和油井混摻試驗。

    3.2.1摻油井摸底調查

    對作業(yè)區(qū)139口摻油井按照產液量、產油量、油井溫度、含水、電流等方面重新進行梳理摸底,排查出摻油比值大、低效井有46口井。

    3.2.2工藝改造,油水混摻

    結合摻油和摻水在生產管理中的優(yōu)缺點,設想能否通過工藝改造使摻油和摻水通過各自系統(tǒng)壓力進行有效混合(稀油干線壓力1.6MPa,摻水壓力0.5MPa),解決上述存在的管理矛盾。基于這種理念,篩選出摻油比過大的2座采油站,通過工藝改造,實施油水混摻試驗。

    通過在計量間找一口空頭井,在摻油表后改工藝連到計量間摻水管線上,利用該單井摻油表控制稀油量,實現(xiàn)油水定比例混合。

    4 應用效果經(jīng)濟評價

    目前7座采油站(32#站、30#站、29#站、4#站、33#站、35#站、22-31#站)實施了直輸站改造,停用了外輸泵14臺、摻水泵7臺、緩沖罐14臺、生產分離器12臺、空冷器7臺、污油罐7臺,對應6個接收站集輸系統(tǒng)負荷率平均提升26.5%,其中5#站負荷率提升了56%。

    7座直輸站停用外輸泵、摻水泵,每天節(jié)約用電2000余度,日節(jié)電費1700余元,年創(chuàng)造經(jīng)濟效益60余萬元。停用自產氣處理系統(tǒng),每年節(jié)約甲醇5噸,節(jié)約成本2萬元。

    作業(yè)區(qū)對7座直輸采油站中的6座進行了承包管理,承包后采油站人員由14-16人縮減至3-6人,減少人員60人。

    通過油水混摻工藝改造的推廣,作業(yè)區(qū)每日少摻稀油量近30噸,保證了作業(yè)區(qū)整體日摻油量在320噸水平。

    5 應用前景及結論

    隨著產液量、產油量的逐漸下降,采油站負荷率會進一步下降,采油站直輸生產的方式具有廣泛的應用前景,面對原油價格的持續(xù)低迷,企業(yè)對成本的壓縮,直輸站在節(jié)電方面、設備損耗方面有著具大優(yōu)勢。

    油水混摻管理方式達到了降低原油粘度的目的,有效防止管線結蠟,使邊遠低產井能夠順利過冬,保證了油井正常生產,減輕了員工勞動強度,有效的解決了油井負效問題,緩解了摻稀油量的供需矛盾。

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