摘要:受地質(zhì)條件復(fù)雜影響,SY油田長停井井數(shù)多,影響油田開發(fā)效果,為此開展長停井復(fù)產(chǎn)技術(shù)研究,通過與重大開發(fā)試驗、注水專項治理、產(chǎn)能建設(shè)、滾動勘探以及與天然氣開發(fā)等工作相結(jié)合,優(yōu)選潛力大井恢復(fù)生產(chǎn),取得較好效果,階段累增油4.64萬噸,低油價下實現(xiàn)油藏高質(zhì)量開發(fā),對于同類油藏的開發(fā)具有一定指導(dǎo)意義。
主題詞:沈陽油田? ?長停井復(fù)產(chǎn)? ?技術(shù)研究
1.概況
SY油田油田是一個多物源、多巖性、多斷裂、多層系地質(zhì)條件復(fù)雜的油氣田,油田地質(zhì)條件的復(fù)雜性決定了長停井長停原因的多樣性。
一是SY油田長停井數(shù)多,時間跨度大,停產(chǎn)原因多。截至2020年底,SY采油廠共有各類長停井527口,占總井數(shù)20.4%。其中油氣井450口,占油氣井總數(shù)22.2% ;注水井77口,占注入井總數(shù)14.0%。
二是SY油田長停井類型多,恢復(fù)潛力大,恢復(fù)意義大。長停產(chǎn)井主要集中在注水開發(fā)油藏,稀油油藏長停井數(shù)多于高凝油油藏,從油藏類型上來看,中高滲油藏長停井占多數(shù),井型以直井為主,其次為側(cè)鉆井,長停水平井較少。
2.難點
SY油田多年來持續(xù)開展“地質(zhì)大調(diào)查”工作,盡管長停井治理恢復(fù)取得了一定的成效,但仍難滿足油田高效開發(fā)的需要,如何將“瓶頸”變?yōu)椤巴黄瓶凇保枰タ藘咏犹鏉摿ω毞?、主力油層水淹嚴重、?yōu)勢滲流通道發(fā)育、復(fù)雜斷塊斷裂發(fā)育等難題,為長停井恢復(fù)實現(xiàn)效益增產(chǎn)提高保障。
3.主要研究內(nèi)容
3.1應(yīng)用測井二次解釋技術(shù)恢復(fù)長停井,老井試油帶動勘探增儲
加強三老資料復(fù)查,以測井資料二次解釋為手段,開展老資料精細評價,重新研究儲層“四性”關(guān)系,針對不同區(qū)塊不同層位建立新的相應(yīng)解釋模型和油氣識別圖版。圍繞新增儲量區(qū)擴邊研究,加強老井再評價,實施老井試油,推進老資料再評價工作,老井試油井獲得工業(yè)油流,為下步深入評價提供依據(jù)。Q32為358-268區(qū)塊南部的一口老探井,2016年投產(chǎn)后,于2013年低產(chǎn)關(guān)井,2018年對該井重新試油試采,2019年1月老井試采投產(chǎn),初期日產(chǎn)油4.3t,目前日產(chǎn)油3.4t,累產(chǎn)油1110t。
3.2通過油藏精細描述技術(shù)恢復(fù)長停井,帶動區(qū)塊建產(chǎn)能
J59塊于1988年建產(chǎn),投產(chǎn)油井6口,2014年底區(qū)塊開井2口,日產(chǎn)油由最高83噸下降到1.8噸,己近廢棄。通過油藏精細描述,采用側(cè)鉆挖潛構(gòu)造高部位剩余油,J73171于2015年2月側(cè)鉆恢復(fù)后,初期日產(chǎn)油6.9t,累增油1615t,帶動區(qū)塊新建產(chǎn)能井4口,實施后均收到較好的效果。近年來,先后在S24塊、S95塊等區(qū)塊,通過7口長停井的恢復(fù)帶動落實產(chǎn)能井49口,帶動新建產(chǎn)能5.5萬噸。
3.3利用儲層評價二次解釋技術(shù)恢復(fù)長停井,實現(xiàn)低滲砂巖[4]儲層接替
結(jié)合核磁新方法對儲層進行二次評價,分析認為S257砂巖S4下底部低油和部分干層、水層為潛力層,認識到該塊S4下底部存在一套儲層接替潛力層。針對S257砂巖S4下底部多解釋為干層未動用,應(yīng)用核磁新方法進行儲層評價二次解釋,對新識別潛力層實施儲層接替,共實施5口井,階段累增油1100噸。
3.4加強井組分析,利用長停井恢復(fù)完善注采對應(yīng)關(guān)系
一是通過側(cè)鉆加深技術(shù)恢復(fù)長停井,完善縱向上注采對應(yīng)關(guān)系。針對S84-AN12塊部分上層系井長停,局部注采井網(wǎng)不完善的問題,2014年以來,利用側(cè)鉆加深恢復(fù)6口井,完善完善縱向注采對應(yīng)關(guān)系,提高水驅(qū)動用程度0.4%,新增水驅(qū)動用儲量33萬噸,累增油6142噸。
二是恢復(fù)長停注水井,完善平面注采井網(wǎng),提高對應(yīng)油井產(chǎn)量。B37-K24井2017年6月轉(zhuǎn)注后注不進停注,井區(qū)處于有采無注的狀態(tài),2018年6月大修鉆砂面后復(fù)注,初期日注水30方,完善了注采井網(wǎng),對應(yīng)油井BT-H21液量已回升,對應(yīng)BT-H5Z產(chǎn)油量也有所上升。
三是通過油水井同步恢復(fù),完善注采井網(wǎng),進一步保證長停復(fù)產(chǎn)效果。2016年2月S233井區(qū)油井撈油長停,2018年選取地層壓力恢復(fù)好、注水受效明顯的S628-6-10復(fù)產(chǎn),初期日產(chǎn)油9.6噸,目前日產(chǎn)油3.8噸,累增油341噸,同時復(fù)注S233井穩(wěn)定井區(qū)地層壓力,保持了復(fù)產(chǎn)效果。
四是通過停產(chǎn)井堵水恢復(fù)長停井,完善注采對應(yīng)關(guān)系。以J67-255為例,該井位于J67-155井組,日注121m3、日產(chǎn)液91.2t、含水97.1%、注采比1.33,遠高于合理注采比,水驅(qū)單方向受效,井組水淹加劇。為完善平面注采關(guān)系,2018年1月進行堵水恢復(fù),階段增油340。
3.5 現(xiàn)場實施效果
一是助力了老區(qū)穩(wěn)產(chǎn)。近五年,通過與重大開發(fā)試驗、注水專項治理、產(chǎn)能建設(shè)、滾動勘探等工作相結(jié)合,累計恢復(fù)各類長停油氣井257口,累計年增油4.64萬噸,平均年增油0.9萬噸,為油田穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)做出了貢獻。
二是提升了油田開發(fā)指標。近五年,累計恢復(fù)各類長停油氣井257口,累計恢復(fù)長停注水井60口,平均每年恢復(fù)油氣水井50口井左右,在提高油水井開井率的同時,進一步提高了水驅(qū)動用儲量。
三是實現(xiàn)了效益增產(chǎn)。2015年以來,長停井恢復(fù)大修、壓裂、側(cè)鉆等高投入措施,由年實施34口下降到10口;高效措施由年實施29口上升到45口,平均單井投入由92萬元下降到46萬元,平均單井投資回收期由2.3年下降到1.2年。
4.結(jié)論和建議
(1)通過與注水專項治理結(jié)合,由研究單井恢復(fù)轉(zhuǎn)向研究井組潛力,通過多種方法恢復(fù)、完善井組注采井網(wǎng),可進一步提高長停井恢復(fù)效果,實現(xiàn)由單井恢復(fù)向井組恢復(fù)的轉(zhuǎn)變。
(2)采取長停井側(cè)鉆完善井區(qū)注采井網(wǎng)的思路,通過長停井側(cè)鉆恢復(fù)油井產(chǎn)能,改善區(qū)塊注采關(guān)系,完善注采井網(wǎng),可進一步提高油藏開發(fā)水平。
(3)通過合理注采參數(shù)研究,在合理注采參數(shù)指導(dǎo)下,找準出水層段,對部分高含水井實施堵水恢復(fù),可取得顯著效果。
參考文獻:
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[2]王勝利等. 論精細油藏描述[J]. 特種油氣藏,2010(04).
[3]白鳳坤等. 低油價下特高含水后期油藏動態(tài)管理方法[J].山東化工,2018(19).
作者簡介:任鐵映,男,1985年03月出生,遼寧省沈陽市,漢族,工程師,2008年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院資源勘查工程,現(xiàn)于遼河油田沈陽采油廠從事地質(zhì)開發(fā)工作。
遼河油田沈陽采油廠 遼寧 沈陽 110316