摘要:針對潛山裂縫性油藏注氣過程中的氣竄問題,依據(jù)動態(tài)監(jiān)測所取得的資料,并結(jié)合動態(tài)生產(chǎn)情況,在綜合地質(zhì)分析的基礎上,在注氣過程中形成了有效應對氣竄的現(xiàn)場調(diào)控方法,做到及時調(diào)整,精心調(diào)控,,建立健全全面動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng),明確了注采對應關系,使注氣區(qū)塊取得了較好的開發(fā)效果。
關鍵字:潛山油藏,氣竄,精心調(diào)控,動態(tài)監(jiān)測
1、油藏概況
1.1、油氣開發(fā)現(xiàn)狀
興隆臺潛山總體構(gòu)造形態(tài)是以興隆臺潛山為主體的背斜,向南、向北傾沒,沿北東向呈條帶狀展布。油藏頂面埋深2335m,含油幅度2335m,探明含油面積9.77平方公里,探明原油地質(zhì)儲量3537萬噸,已全部動用。儲集空間和滲流通道主要為構(gòu)造裂縫、風化裂縫,其次為次生溶蝕孔隙和次生交代孔隙。目前該塊已投產(chǎn)各類井63口,其中直井14口,水平井49口。截至目前,油井50口,開井35口,區(qū)塊日產(chǎn)油616噸,日產(chǎn)水73.8方,日產(chǎn)氣23.8萬方,累產(chǎn)油459.5萬噸,累產(chǎn)氣12.2萬方,采油速度0.63%,采出程度13.0%。注水井4口,目前全部停注,累注水8.6萬方。
1.2、注氣井現(xiàn)狀
為探索潛山裂縫性油藏增能保壓有效開發(fā)方式,在國內(nèi)外調(diào)研基礎上,提出興隆臺潛山開發(fā)方式選用頂部注干氣重力穩(wěn)定驅(qū)保壓開采,在進行天然氣驅(qū)之前,先進行注氮氣先導試驗,獲取相關注氣參數(shù),為氣驅(qū)做好技術準備。目前興古潛山已投注氮氣驅(qū)井11口,正常注氣8口,日注量43.3萬方,累注量27589萬方。
2、注氣過程中存在的問題及動態(tài)調(diào)控的必要性
2.1、注氣過程中存在的問題
注氣兩年多的時間,氣竄是目前發(fā)生的最突出的最主要的問題。目前已有18口井檢測出氮氣,說明氣驅(qū)前緣已經(jīng)推進至這些井所處地區(qū)。目前這些井日產(chǎn)油649噸,日產(chǎn)氣21.5萬方,根據(jù)最近監(jiān)測的氮氣組分含量進行初步估算,日產(chǎn)氣當中含氮氣約為4.4萬方,占日產(chǎn)氣量的20%。其中監(jiān)測氮氣含量大于30%的井達到5口,占到總見氣井的28%,發(fā)生了氣竄。氣竄的發(fā)生帶來了兩方面的影響:一是原油產(chǎn)量下降,二是外輸氣質(zhì)量下降。
2.2、動態(tài)調(diào)控的必要性
從氣竄井的生產(chǎn)情況上總結(jié)規(guī)律,發(fā)生氣竄后,受氣體的影響,受效井反應出“四升一降”的特點:受效井的氣量、壓力、氣油比、氮氣含量升高,油量降低。一旦發(fā)生氣竄,不僅影響集輸系統(tǒng)的天然氣質(zhì)量,同時影響采出井的產(chǎn)量。因此進行動態(tài)調(diào)控,有效地控制氣竄是提高注氣質(zhì)量的關鍵。
3、抑制氣竄的調(diào)控方法
依據(jù)動態(tài)監(jiān)測所取得的資料,并結(jié)合動態(tài)生產(chǎn)情況,在綜合地質(zhì)分析的基礎上,在注氣過程中形成了有效應對氣竄的現(xiàn)場調(diào)控方法,做到及時調(diào)整,精心調(diào)控,保證了注氣效果。
3.1、整體方案調(diào)整
調(diào)控的原則是有效控制氣竄,對采出井產(chǎn)量影響最小化。通過各種監(jiān)測手段,根據(jù)氣驅(qū)先導試驗認識,中部注氣存在氣竄風險,注氣方式調(diào)整為采用頂部注氣為主、輔助下部注氣,適當調(diào)整注氣井段及注氣井位。停注興古7井,新增興古7-3,興古8由Ⅱ段注氣調(diào)到Ⅰ段。注氣量的調(diào)整為單井的日配注量上段井最高達到12萬方/天,下段平均單井配注2.5萬方/天。
3.2、單井細節(jié)調(diào)控
3.2.1、興古7-H1井氣竄動態(tài)調(diào)整方案
興古7-H1井受興古7-H322、興古7、興古7-H102三口注氣井控制,興古7-H322井注60天后該井產(chǎn)氣量上升,當興古7井、興古7-H102注氣25天后產(chǎn)氣量大幅上升,發(fā)生了氣竄,日產(chǎn)氣由2.6萬上升到4.1萬,日產(chǎn)油由49.2噸下降到41.2噸,汽油比由270升至4500,氮氣含量由3.6%升至37.7%。在停注興古7、減注H322、減注H102后,H1井氣油比基本保持穩(wěn)定,但油量持續(xù)下降?;謴妥夂螽a(chǎn)量回升,一直穩(wěn)定在日產(chǎn)油5-6噸,效果顯著,氮氣含量下降至32.8%左右。
3.2.2、興古7-H2井氣竄動態(tài)調(diào)整方案
興古7-H2井受興古7-H322、興古7-H325、興古7三口注氣井控制,2014年3月20日興古7-H325井注氣15天后該井產(chǎn)氣量上升,當年5月下旬興古7-H325井測吸氣指數(shù)試驗,壓力產(chǎn)量有明顯的波動,興古7井注氣20天后產(chǎn)氣量大幅上升,發(fā)生了氣竄,日產(chǎn)氣由1.3萬上升到3.3萬,日產(chǎn)油由45噸下降到25噸,汽油比由300升至1100,氮氣含量由16%升至35%。在停注興古7后,氣量明顯下降,但仍處于持續(xù)下降至25噸,H322減注后日產(chǎn)油明顯恢復,產(chǎn)量也相對平穩(wěn),目前產(chǎn)量穩(wěn)定在日產(chǎn)油42噸,日產(chǎn)氣1.8萬方,汽油比438。
3.2.3、興古7-H206Z井氣竄動態(tài)調(diào)整方案
興古7-H206Z井受興古8、興古7-H306兩口注氣井控制,興古7-H306井注氣35天后該井產(chǎn)氣量緩慢上升,日產(chǎn)油遞減趨勢減緩,注氣見效。興古8井投注后20天氣量明顯升高,液量下降,發(fā)生氣竄。日產(chǎn)氣由1.5萬上升到2.9萬,日產(chǎn)油由48噸下降到32噸,汽油比由300升至970,氮氣含量由10%升至34%。及時對興古7-H306井減注,對興古8井實施停注后,氣量明顯下降,液量恢復平穩(wěn)。目前產(chǎn)量穩(wěn)定在日產(chǎn)油23.9噸,日產(chǎn)氣0.8554萬方,汽油比358。
4、結(jié)論與認識
1、興古潛山區(qū)塊整體已經(jīng)見到注氣的效果,區(qū)塊整體產(chǎn)量快速遞減得到了控制。
2、由于油藏重力分異的作用和氣體的氣竄特點,堅持頂部大氣量保氣頂,底部小氣量壓底水,中部不注氣控氣竄的“防竄三步走”原則。
3、動態(tài)調(diào)控需將注采井點對點的調(diào)整,注氣井的注氣速度調(diào)整,以及采出井的生產(chǎn)制度調(diào)整相結(jié)合。
4、適當增加注氣井,完善縱疊平錯的立體注氣井網(wǎng),當個別注氣井因氣竄停注后,啟注后備注氣井,動態(tài)調(diào)整注氣井網(wǎng),確保潛山整體的壓力、氣量儲備。
5、保證每口注氣井的注氣量可調(diào),探索不同時期的最佳注氣速度。
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作者簡介:王勃皓,男,1991-1-2出生,2013-7畢業(yè)于遼寧石油化工大學石油與天然氣工程學院,獲工學學士學位。目前于遼河油田興隆臺采油廠工作,擔任工藝一室副主任,從事勘探與生產(chǎn)工作。