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      尾氣壓縮機(jī)活塞環(huán)異常磨損原因分析及對(duì)策

      2021-09-05 13:05:44楊阿鵬
      設(shè)備管理與維修 2021年13期
      關(guān)鍵詞:環(huán)己烷活塞環(huán)液滴

      楊阿鵬

      (中石化巴陵石化分公司,湖南岳陽(yáng) 414014)

      0 引言

      某環(huán)己酮裝置氧化工段尾氣壓縮機(jī),承擔(dān)著回收裝置尾氣有機(jī)物、降低物料消耗的重要作用。具體流程為:各單元尾氣經(jīng)循環(huán)水、低溫水冷卻后,尾氣中環(huán)己烷等有機(jī)物冷凝下料至各工序物料槽,剩余不凝氣進(jìn)入尾氣壓縮機(jī),經(jīng)過三級(jí)壓縮、級(jí)間冷卻、冷凝液回收,再進(jìn)入尾氣吸收塔進(jìn)一步回收尾氣中的環(huán)己烷。

      尾氣壓縮機(jī)型號(hào)為ZW-21/15,立式三級(jí)三缸、雙作用往復(fù)式壓縮機(jī),氣缸為無油潤(rùn)滑,活塞環(huán)材質(zhì)為填充玻纖的聚四氟乙烯。正常運(yùn)行尾氣入口壓力為2~3 kPa(未特別說明均為表壓),一級(jí)排氣壓力0.15~0.18 MPa,二級(jí)排氣壓力0.55~0.6 MPa,三級(jí)排氣壓力1.15 MPa,設(shè)計(jì)流量為1260 Nm3/h。

      1 問題

      該機(jī)組投用早期,活塞環(huán)使用壽命尚可,三級(jí)活塞環(huán)基本可實(shí)現(xiàn)一年一修。2016年后機(jī)組運(yùn)行狀況逐漸劣化,三級(jí)活塞環(huán)使用壽命平均只有3~4 個(gè)月,最短只有20 d;一二級(jí)活塞環(huán)使用壽命也有所下降,但仍可達(dá)到一年一修的要求。

      頻繁的檢修不但增加了維修費(fèi)用,因無備機(jī),機(jī)組檢修時(shí)尾氣只能排向火炬,造成了物料損失和環(huán)保負(fù)面影響。因此有必要針對(duì)故障開展研究分析,制定對(duì)策。

      2 原因分析

      2.1 初步分析

      對(duì)近三次三級(jí)活塞環(huán)損壞樣品進(jìn)行分析,外觀基本類似,為局部偏磨導(dǎo)致活塞環(huán)斷裂(圖1),且另一側(cè)磨損程度明顯較輕?;钊h(huán)磨損斷裂位置有一定方向性,主要分布在靠近三級(jí)吸氣閥側(cè)60°范圍內(nèi)。

      圖1 活塞環(huán)磨損失效

      根據(jù)填充聚四氟乙烯活塞環(huán)特點(diǎn),不考慮活塞環(huán)自身質(zhì)量問題(投用以來一直使用原廠家配件),異常磨損常見原因有:

      (1)氣缸鏡面粗糙度差。

      (2)活塞環(huán)軸向、徑向間隙超標(biāo)。

      (3)氣缸和十字頭滑道不同心。

      (4)介質(zhì)帶粉塵顆粒。

      (5)氣缸冷卻效果差、排氣溫度高。

      (6)介質(zhì)帶液。

      2016年以來,通過反復(fù)復(fù)核檢修數(shù)據(jù)、檢查氣缸和十字頭滑道同心度,均符合要求;檢查氣缸冷卻系統(tǒng)并跟蹤三級(jí)排氣溫度趨勢(shì)均正常;介質(zhì)干凈且檢查壓縮機(jī)進(jìn)氣過濾器及氣缸內(nèi)表面正常;基本排除了前五個(gè)原因。通過在三級(jí)入口管道上開孔取樣,運(yùn)行中肉眼可見氣體中帶液,結(jié)合斷裂位置靠近三級(jí)氣缸吸氣閥一側(cè),初步判斷活塞環(huán)過快磨損的主要原因是由于介質(zhì)帶液。

      2.2 聚四氟乙烯活塞環(huán)自潤(rùn)滑機(jī)理

      聚四氟乙烯(PTFE)分子式為(CF2-CF2)n,C-F 以共價(jià)鍵結(jié)合,且鍵能較強(qiáng)(100×4186.8 kJ/mol),氟原子將C-C 健包圍起來起保護(hù)作用,使碳鏈免受一般活潑分子侵襲,加之分子完全對(duì)稱,分子間內(nèi)聚力很小,因此具有優(yōu)異的自潤(rùn)滑性、化學(xué)穩(wěn)定性和抗咬合性能。

      PTFE 為層狀結(jié)構(gòu),分子輪廓極其光滑,有別于其他高分子材料的球晶結(jié)構(gòu)。其層間結(jié)合力弱,極易沿滑動(dòng)方向剪切,但另一方面,其分子鏈呈剛性,平均屈服強(qiáng)度較高,使得它易于轉(zhuǎn)移到與它對(duì)摩材料的表面上,形成PTFE-PTFE的摩擦副,摩擦因數(shù)大大降低。這一獨(dú)特的自潤(rùn)滑機(jī)理使得PTFE 材料擁有作為自潤(rùn)滑活塞環(huán)的天然優(yōu)勢(shì)。

      具體應(yīng)用中,在初磨合階段,活塞環(huán)磨損速率較高,PTFE 材料逐漸向?qū)δ飧妆砻孓D(zhuǎn)移,填充氣缸表面的微缺陷,并在庫(kù)倫力和范德華力作用下,在氣缸對(duì)摩面上形成一層很薄的堅(jiān)實(shí)的轉(zhuǎn)移膜。伴隨著轉(zhuǎn)移膜的形成,活塞環(huán)和氣缸的摩擦變成了PTFE分子間的滑動(dòng)摩擦,活塞環(huán)變?yōu)槲⒘糠€(wěn)定的磨損(轉(zhuǎn)移膜形成見圖2)。根據(jù)文獻(xiàn)公式計(jì)算,在干燥氣氛中,初磨合時(shí)間根據(jù)氣缸表面粗糙度、活塞環(huán)速度、壓力不同,一般在2000~5000 s。

      圖2 PTFE 活塞環(huán)轉(zhuǎn)移膜形成示意

      2.3 帶液工況對(duì)PTFE 活塞環(huán)影響

      在帶液工況下,氣缸表面形成一層液膜,阻止了PTFE 轉(zhuǎn)移膜的形成,特別是在未完成初磨合階段就開始帶液,轉(zhuǎn)移膜更加難以形成。帶液嚴(yán)重的,已形成的轉(zhuǎn)移膜也會(huì)脫落。在沒有轉(zhuǎn)移膜存在的情況下,活塞環(huán)和氣缸的摩擦副變成了PTFE-鋼,摩擦因數(shù)相比PTFE-PTFE 大大提高,導(dǎo)致活塞環(huán)和氣缸的過快磨損。

      結(jié)合本案例,三級(jí)入口氣體帶液通過氣閥孔帶入氣缸,影響吸入口位置周圍氣缸上PTFE 轉(zhuǎn)移膜的形成,而氣缸內(nèi)其他位置因氣體壓縮溫度較高,環(huán)己烷液體快速汽化,因此對(duì)遠(yuǎn)離三級(jí)吸氣閥的其他位置影響相對(duì)較小,最終導(dǎo)致三級(jí)活塞環(huán)局部磨損斷裂的故障現(xiàn)象。

      3 帶液原因計(jì)算與分析

      3.1 各級(jí)分離器分液量計(jì)算

      測(cè)得尾氣壓縮機(jī)各級(jí)進(jìn)口壓力、溫度,根據(jù)該溫度下的環(huán)己烷的飽和蒸氣壓和道爾頓分壓定律,可得各級(jí)進(jìn)口尾氣中環(huán)己烷含量及各級(jí)冷凝器冷凝的環(huán)己烷比例,見表1。表1 中,環(huán)己烷15 ℃時(shí)飽和蒸氣壓為12.5 kPa(A),40 ℃飽和蒸氣壓為24.6 kPa(A),尾氣中環(huán)己烷氣體含量占比(體積百分比,v/v):V%=P1/P2,式中P1為該溫度下環(huán)己烷飽和蒸氣壓,P2為該位置尾氣壓力,均為絕壓。各級(jí)冷凝器出口冷凝液占比=(上一級(jí)入口環(huán)己烷含量-本級(jí)冷凝器出口環(huán)己烷含量)/一級(jí)入口環(huán)己烷含量。上述計(jì)算中假設(shè)尾氣中可冷凝成分全部為環(huán)己烷。

      從表1 可以看出,二級(jí)分離罐分離出的環(huán)己烷比例最大,將近1/2(44.17%),因此二級(jí)分離罐分離負(fù)荷最重。

      表1 尾氣壓縮機(jī)各級(jí)冷凝器環(huán)己烷冷凝量對(duì)比

      3.2 二級(jí)分離器形式及分離原理

      尾氣壓縮機(jī)二級(jí)分液罐為常規(guī)立式重力分離器,外形尺寸為DN350×1500 mm,中部切向進(jìn)氣,頂部出氣,底部排液。氣相段高度H=600 mm,無頂部除沫網(wǎng)。

      3.3 液滴沉降速度計(jì)算方法

      根據(jù)文獻(xiàn)[1],液滴沉降速度公式如下:

      當(dāng)0.000 1<Re<1 時(shí),為滯流區(qū),公式為:

      當(dāng)1<Re<1000 時(shí),為過渡流區(qū),公式為

      當(dāng)1000<Re<105時(shí),為湍流區(qū),公式為:

      式(1)~式(3)中雷諾數(shù)計(jì)算式為:

      式(1)~式(4)中,Ut是液滴的沉降速度,m/s;g 是重力加速度,9.81m/s2;ρL是液體密度,kg/m3;ρG是氣體密度,kg/m3;d 是液滴直徑,m;uG是氣體黏度,Pa·s。

      3.4 計(jì)算校核在用二級(jí)分離器分離效果

      對(duì)于一般化工過程的氣液分離器,氣液相對(duì)運(yùn)動(dòng)大多處于過渡區(qū),因此假定Re 在過渡區(qū),這時(shí)可以用式(2)計(jì)算。根據(jù)有關(guān)設(shè)計(jì)文獻(xiàn),化工氣液分離器要求分離的液滴最小直徑一般為100~350 μm,因壓縮機(jī)對(duì)帶液較敏感,這里液滴直徑d 取下限100 μm=0.000 1 m;流量按照額定流量1260 Nm3/h 核算,壓力0.7 MPa(A),溫度40 ℃。因液滴主要成分為環(huán)己烷,氣體主要成分為氮?dú)?,查物化?shù)據(jù)手冊(cè),該壓力、溫度下氮?dú)怵ざ萿G=0.018 39 MPa·s=0.000 018 39 Pa·s,密度ρG=6.46 kg/m3,環(huán)己烷密度ρL=760 kg/m3,代入式(2):

      可以看出,液滴沉降速度Ut遠(yuǎn)小于氣體流速U 因此對(duì)于100 μm及以下的液滴,目前在用二級(jí)分離器無法有效分離。

      可控式二元八木天線陣結(jié)合了定向性八木天線和全向性八木天線的優(yōu)勢(shì),在各個(gè)方面都將天線的作用提升了很大的高度。它通過一個(gè)電控裝置將天線陣實(shí)現(xiàn)在角度和速度實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換,改善不同情況下接收信號(hào)不良的狀況,并且可控式八木天線陣可以對(duì)波數(shù)進(jìn)行調(diào)控,從而改變天線的覆蓋范圍區(qū)域,以及對(duì)船舶實(shí)施有效的監(jiān)控。通過動(dòng)態(tài)調(diào)控天線性能,可以實(shí)現(xiàn)船舶跟蹤,避免時(shí)隙沖突,增加通信距離??煽厥蕉四咎炀€陣可在海事局VTS的VHF基站、國(guó)內(nèi)甚至全球推廣,并且不僅局限于VHF岸站,在船上也可得到應(yīng)用。

      3.5 其他影響帶液的因素

      3.5.1 負(fù)荷因素

      根據(jù)上述分析,壓縮機(jī)是否帶液主要和氣體流速,即尾氣負(fù)荷相關(guān)。尾氣壓縮機(jī)2007年投用,配套100 kt/a 環(huán)己酮裝置,設(shè)計(jì)流量為1260 Nm3/h,但投用初期裝置實(shí)際能力只有70 kt/a,直到2010年底裝置技改完成后裝置負(fù)荷達(dá)到100 kt/a,2013年小改造后進(jìn)一步提升至110 kt/a,相比投用初期,尾氣量至少增加57%以上。近幾年上游工況劣化,烷三塔尾氣冷凝負(fù)荷較重,尾氣量持續(xù)增加,尾氣壓縮機(jī)實(shí)際上已超負(fù)荷運(yùn)行,客觀上放大了二級(jí)分離器分離效果差的影響。

      3.5.2 尾氣溫度

      各單元尾氣進(jìn)入尾氣壓縮機(jī)前最后一個(gè)工序?yàn)榈蜏厮淠鞒獭N矚鈮嚎s機(jī)2007年投用之初,裝置低溫水系統(tǒng)水溫可以達(dá)到接近設(shè)計(jì)值的8 ℃,但隨著后期裝置擴(kuò)能,熱負(fù)荷增加及溴化鋰制冷機(jī)組性能下降,低溫水溫度逐漸升高(2016年夏天低溫水溫度最高已經(jīng)達(dá)到20 ℃,2018年最高達(dá)到22 ℃)。根據(jù)理論計(jì)算,尾氣8 ℃時(shí)環(huán)己烷含量約為8.5%,而在20 ℃時(shí)環(huán)己烷含量約為15.7%,同樣體積流量的尾氣中環(huán)己烷含量相差接近一倍。因此在級(jí)間分離器無法有效分離的情況下,低溫水溫度越高,尾氣中有機(jī)物含量越高,冷凝析液量越多,帶液情況越嚴(yán)重。

      3.5.3 機(jī)組冷卻系統(tǒng)

      根據(jù)API 618《石油化工和天然氣工業(yè)用往復(fù)式壓縮機(jī)》(以下簡(jiǎn)稱API 618)6.8.3.4.3 所述:“所提供的氣缸冷卻系統(tǒng)應(yīng)能避免氣體冷凝。冷卻水進(jìn)口溫度應(yīng)至少比進(jìn)口氣體溫度高5 K”,而目前三級(jí)入口氣體溫度42~45 ℃,三級(jí)氣缸冷卻水溫度32~34 ℃,因此三級(jí)入口氣體中飽和的環(huán)己烷氣體會(huì)在氣缸入口夾套處被冷卻后冷凝析液,加重了三級(jí)入口帶液。

      4 改進(jìn)措施

      4.1 按目前工況重新設(shè)計(jì)二級(jí)分離器

      4.1.1 計(jì)算最小直徑Dmin

      若使100 μm 直徑液滴得到有效分離,須氣體流速U<液滴沉降速度Ut,Ut=0.15 m/s,式中,U 是氣體流速,m/s;V 是單位時(shí)間氣體流量,m3/s;D 是分離器直徑,m。先假設(shè)U=Ut,此時(shí)D 為最小直徑Dmin。氣體流量m3/s,則最小直徑按常用壓力容器規(guī)格,則最小直徑圓整為DN700。

      4.1.2 計(jì)算氣相最小高度H1

      一般認(rèn)為,氣相分離高度H1和直徑相當(dāng)即可,即H1=(0.8~1.2)D。為保證分離效果,這里取1.2D,即:H1=1.2×700=840 mm。

      4.1.3 計(jì)算最小液相高度H2

      氣液分離器液相高度H2由被分離液體在分離器中停留的時(shí)間確定。根據(jù)API 618 :7.8.2.5 規(guī)定,分離器液相容積一般不小于15 min 液體量。氣體入口距離距最高液位高差一般不小于200 mm。

      根據(jù)前述計(jì)算,二級(jí)分離器分離的環(huán)己烷總占比為44.17%,環(huán)己烷分子量84.16,密度760 kg/m3,則二級(jí)分離器每小時(shí)分離的液體體積VL(為簡(jiǎn)化計(jì)算,液體全部按環(huán)己烷計(jì)算,進(jìn)口氣體體積直接換算為標(biāo)態(tài)體積)為液相高度按15 min 液體量計(jì)算,氣體入口高差按200 mm 計(jì)算,則

      4.1.4 特別說明

      根據(jù)API 618:7.8.2.3:“…液體分離裝置應(yīng)除去所有10 μm或更大液滴的99%”,若按該標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,重力式分離器直徑將超過2 m,明顯不合適。因此按重力式氣液分離器設(shè)計(jì)難以達(dá)到API 618 標(biāo)準(zhǔn),本文中100 μm的最小液滴直徑計(jì)算是參考國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)所取,若要達(dá)到API 618的分離標(biāo)準(zhǔn),需要增加聚結(jié)除沫器或者其他高效分離內(nèi)件。

      尾氣壓縮機(jī)二級(jí)分離器重新設(shè)計(jì)前后對(duì)比見表2。

      表2 尾氣壓縮機(jī)二級(jí)分離器重新設(shè)計(jì)前后對(duì)比

      4.2 優(yōu)化裝置低溫水系統(tǒng)

      針對(duì)目前裝置低溫水系統(tǒng)存在的問題,主要采取以下措施:

      (1)維護(hù)維修制冷機(jī)組。2020年上半年對(duì)制冷機(jī)組進(jìn)行一次較深層次的維護(hù),包括溴化鋰溶液分析補(bǔ)充濃縮、真空系統(tǒng)保養(yǎng)、傳感探頭測(cè)試及更換,使機(jī)組制冷出力率由之前的66.7%提高到93.3%,夏季機(jī)組出水溫度從之前的20 ℃以上降低至15 ℃以下,冬季預(yù)計(jì)可達(dá)到10 ℃以下。

      (2)檢查低溫?fù)Q熱器及管線保冷,測(cè)量主要低溫水管線兩端溫差,冷損較大的換熱器和管線保冷進(jìn)行針對(duì)性整改。

      (3)監(jiān)控裝置低溫水換熱器溫差及流量,調(diào)整低溫水流量分配,提高烷三塔和分解尾氣低溫水冷凝器水量。

      4.3 優(yōu)化機(jī)組冷卻系統(tǒng),避免氣缸入口氣體冷凝

      計(jì)劃將機(jī)組各級(jí)冷卻器冷卻水改為低溫水,氣缸冷卻水仍維持循環(huán)水,即可達(dá)到API 618 要求,避免氣體冷凝。此外,還可以在二級(jí)分離器到三級(jí)氣缸之間管道上增加加熱措施,使三級(jí)入口氣體既有一定過熱度,又不至于被氣缸冷卻水冷凝。

      4.4 采取減磨措施,提高活塞環(huán)使用壽命

      4.4.1 改進(jìn)活塞環(huán)材質(zhì)配方

      該機(jī)組所用活塞環(huán)為填充玻璃纖維的PTFE,根據(jù)文獻(xiàn)[2]試驗(yàn)數(shù)據(jù),填充石墨、碳纖維、玻璃纖維、二硫化鉬均可提升PTFE的耐磨性,其中填充15%以上玻璃纖維的PTFE 耐磨性可提升兩個(gè)數(shù)量級(jí)以上,效果同比最佳。但單純填充玻璃纖維也有缺點(diǎn),就是使摩擦系數(shù)變大,同時(shí)發(fā)生磨粒磨損,氣缸(缸套)磨損過快。文獻(xiàn)[3]研究表明,在填充玻璃纖維的PTFE 中再添加適量二硫化鉬,因?yàn)槎蚧f同樣是優(yōu)良的固體自潤(rùn)滑材料,就容易恢復(fù)到和基體PTFE 同樣的摩擦系數(shù)和較小的磨粒磨損狀態(tài)。因此建議將活塞環(huán)材料更換為填充玻璃纖維二硫化鉬的PTFE,改善耐磨和自潤(rùn)滑性能。

      4.4.2 氣缸對(duì)摩面預(yù)處理

      根據(jù)文獻(xiàn)[3]介紹,活塞環(huán)安裝前用活塞環(huán)材料對(duì)氣缸對(duì)摩面進(jìn)行預(yù)處理,可顯著提高活塞環(huán)使用壽命。API 618:6.8.2.4也有類似論述。這一過程的目的是用PTFE 初步填補(bǔ)摩擦表面的微觀凸凹不平處,提高轉(zhuǎn)移膜形成速度和質(zhì)量,減少磨損率。施工方法:首先清理研磨氣缸表面的鐵銹、高點(diǎn),再用四氯化碳、丙酮等清洗氣缸內(nèi)表面的油污,用氮?dú)鈱飧妆砻娲蹈桑笥煤突钊h(huán)同樣的材料手工研磨氣缸壁,直至用手觸金屬表面有灰色PTFE 光澤并有柔滑感覺為止。

      4.4.3 優(yōu)化運(yùn)行操作

      設(shè)計(jì)增加調(diào)節(jié)閥,將各級(jí)級(jí)間分離器排液操作方式由手動(dòng)操作改為調(diào)節(jié)閥自動(dòng)操作,減少因操作調(diào)整不及時(shí)導(dǎo)致帶液。此外,新安裝活塞環(huán)、支撐環(huán)投用后,避免直接投用可能冷凝帶液的介質(zhì)。應(yīng)先用干燥氮?dú)膺\(yùn)行1 h 以上,待轉(zhuǎn)移膜形成后再投用易帶液介質(zhì)。

      5 實(shí)施效果

      因部分措施只能待條件具備才能實(shí)施,目前已完成的措施主要包括:①優(yōu)化裝置低溫水系統(tǒng);②優(yōu)化運(yùn)行操作;③檢修時(shí)對(duì)氣缸對(duì)摩面進(jìn)行預(yù)處理。

      實(shí)施效果:從工藝和操作上有效減少了三級(jí)入口帶液量,改善了機(jī)組運(yùn)行工況,使三級(jí)活塞環(huán)使用壽命從之前的平均3~4個(gè)月提高到10 個(gè)月以上(目前仍在運(yùn)行)。預(yù)計(jì)待其他幾項(xiàng)措施實(shí)施后,三級(jí)活塞環(huán)運(yùn)行壽命短的問題可徹底解決,達(dá)到并超過投用初期8000 h的運(yùn)行周期。

      6 結(jié)論

      (1)超負(fù)荷運(yùn)行、級(jí)間分離器直徑過小導(dǎo)致的帶液是造成三級(jí)活塞環(huán)過快磨損的主要原因。要解決帶液?jiǎn)栴}需重新設(shè)計(jì)二級(jí)分離器,分離效果要達(dá)到API 618 要求需增加聚結(jié)除沫器等高效分離內(nèi)件。

      (2)尾氣壓縮機(jī)進(jìn)口氣體冷卻溫度影響帶液程度,對(duì)活塞環(huán)使用壽命也有較大影響。因此在環(huán)己烷不結(jié)晶的前提下應(yīng)盡可能降低壓縮機(jī)入口介質(zhì)溫度。

      (3)對(duì)于易冷凝的飽和工藝氣體,氣缸冷卻水進(jìn)口溫度應(yīng)高于入口氣體溫度5 ℃以上,以避免介質(zhì)冷凝帶液。

      (4)活塞環(huán)材質(zhì)改進(jìn)、氣缸對(duì)磨面預(yù)處理可在一定程度上減少活塞環(huán)磨損率,提高使用壽命。

      (5)各級(jí)分離器排液由手動(dòng)操作改為自動(dòng)。

      新活塞環(huán)投用后,先用氮?dú)饪者\(yùn)行一定時(shí)間可以避免活塞環(huán)壽命受到異常影響。

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