王冠華,陳忠祥
(紅云紅河煙草(集團)有限責任公司會澤卷煙廠,云南曲靖 654200)
KDF2 成型機應用于煙草行業(yè)的濾棒生產(chǎn)。早期的設備主要采用繼電器系統(tǒng)控制,停機頻次較高,其中熱熔膠的停機問題尤為明顯。熱熔膠溫度波動過大,引起膠水夾帶氣泡,導致濾棒粘接不牢,造成跑條,嚴重影響設備的有效作業(yè)率。本文在研究現(xiàn)有成型機熱熔膠系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,對熱熔膠控制系統(tǒng)進行升級,使用Siemens S7-300 PLC 精確控制熱熔膠的溫度。
KDF2 成型機熱熔膠系統(tǒng)的作用是粘接濾棒成型紙的接縫,其主要介質(zhì)是熱熔膠,常溫下呈白色固體狀,經(jīng)加熱后變成液體,經(jīng)過由電磁離合器和齒輪泵組成的輸送系統(tǒng)后,將其涂覆在成型紙的邊緣,然后通過煙槍將成型紙和濾棒卷制成型,由冷卻系統(tǒng)冷卻,快速固化熱熔膠,從而形成穩(wěn)定的搭邊。
熱熔膠系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)包括預熱膠箱、熔化室、輸送泵、軟管、噴嘴、紙張加熱和輔助加熱。當熱熔膠在熔膠罐中融化后,通過齒輪泵將其送至膠管,最后由膠嘴散布在紙帶上。
溫度控制是開關(guān)式控制,由溫度控制器實現(xiàn),如圖1 所示。溫控系統(tǒng)包括溫度控制器N、溫度傳感器Pt100、溫度調(diào)節(jié)旋鈕R1、加熱器R 和固態(tài)繼電器V 等。加熱部件內(nèi)部安裝加熱器和溫度傳感器,加熱器的作用是加熱工作部件,溫度傳感器的作用是檢測工作部件的溫度。在整個加熱系統(tǒng)中,溫度控制器是控制核心,它對比溫度調(diào)節(jié)旋鈕的設定值和溫度傳感器的實際檢測值:如果實際溫度值低于設定值,溫控器發(fā)出信號,接通固態(tài)繼電器,則加熱器加熱;如果實際溫度高于設定值,則加熱控制信號斷開。這種控制方式精度低,溫度波動范圍大,膠水中存有氣泡,導致熱熔膠粘接不良,廢品率較高,造成原輔材料大量浪費。
圖1 溫度控制原理
PID 代表比例(P)、積分(I)和微分(D),將三者線性組合構(gòu)成控制量,由這一控制量對被控對象進行控制。本文使用Siemens S7-300 PLC 編寫溫度控制功能塊。根據(jù)溫度偏差,按照PID算法進行處理后,輸出固定周期的脈沖寬度調(diào)制信號,控制固態(tài)繼電器的接通時間,從而調(diào)節(jié)熱熔膠系統(tǒng)的加熱時間,準確控制溫度。
在實際生產(chǎn)過程中設備時停時開,手動添加熱溶膠原料,電網(wǎng)電壓不穩(wěn)定。這些因素導致受控對象的實際溫度與目標溫度之間存在較大偏差。因此,整個過程需要調(diào)整和控制。
系統(tǒng)可分為兩個工作間隔,第一個工作間隔是啟動階段和手動加膠初期階段。此時,當系統(tǒng)輸出與設定值明顯差異時,控制的目的是盡快減少輸出與設定值之間的差距;第二個工作間隔為正常工作階段,一旦系統(tǒng)輸出接近設定值的允許誤差范圍,控制目的是生產(chǎn)期間的輸出盡可能保持在該范圍內(nèi)。以上兩個工作間隔的劃分根據(jù)偏差E 確定,E 的閾值需要根據(jù)操作員的經(jīng)驗和現(xiàn)場調(diào)試確定。
為更快達到溫度設定值,設計方案為:當||e||≥E,控制量取Um或0 實行開關(guān)控制;當||e||<E,采用PID算法提高控制精度,使其響應超調(diào)小,甚至無超調(diào),結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
圖2 溫度控制
2.2.1 PID 模塊和功能塊FB50
S7 編程軟件中,PID包含F(xiàn)B41(CONT_C)、FB42(CONT_S)和FB43(PULSEGEN)等3 個功能塊。其中,F(xiàn)B41 用于連續(xù)控制,F(xiàn)B42 用于步進控制,F(xiàn)B43 用于脈沖寬度調(diào)制,通常與FB41結(jié)合使用。
結(jié)合PID 模塊,編寫溫度控制功能塊FB50,使用梯形圖或語句表語言在FB50 功能塊中進行編程,通過調(diào)用FB41 和FB43 來實現(xiàn)溫度控制PID算法。根據(jù)輸入變量(如設定點、反饋量)和設定參數(shù)(如積分時間、微分時間、比例常數(shù)),輸出脈沖寬度調(diào)制信號,通過PLC 的I/O 口控制固態(tài)繼電器的輸入端線圈,固態(tài)繼電器輸出端連接電烙鐵,由線圈的通斷時間控制電烙鐵通斷時間,實現(xiàn)溫度控制。
2.2.2 系統(tǒng)調(diào)試
PID算法控制規(guī)律表達式為
溫度調(diào)節(jié)主要通過調(diào)節(jié)PID算法的比例常數(shù)Kp、積分時間常數(shù)TI和微分時間常數(shù)TD等3 個參數(shù)實現(xiàn)。本文PID 調(diào)節(jié)器的參數(shù)選擇試湊方法。只調(diào)整比例部分,即將Kp由小變大,并觀察相應的系統(tǒng)響應,直到獲得快速響應和超調(diào)小的響應曲線;如果系統(tǒng)響應滿足要求,則Kp由此確定,若響應曲線不符合要求,如系統(tǒng)存在靜態(tài)誤差,則增加積分環(huán)節(jié)。先將TI設置為一個較大的值,并適當降低已經(jīng)設置的Kp,然后降低TI。在這個過程中,Kp和TI可根據(jù)響應曲線反復修改。如果通過比例積分消除了靜態(tài)誤差,但經(jīng)反復調(diào)整,動態(tài)過程仍然不能令人滿意,則增加微分環(huán)節(jié),首先將TD設置為零,然后逐步增大。
整定中,參數(shù)的選定是多變的,在Kp、TI和TD等3 部分共同作用下,其中某部分的增大可由其他部分的減少來抵消,故需反復調(diào)試,達到最優(yōu)控制效果。
KDF2 成型機的生產(chǎn)效率在很大程度上取決于熱熔膠系統(tǒng),其溫度控制不理想是導致機組故障停機的主要因素之一,溫度控制方法多種多樣。本文提出的PID 溫度控制功能塊是基于PID算法的溫度控制方法,采用西門子S7-300 PLC 提供的PID功能塊,調(diào)用簡單、參數(shù)調(diào)整方便,大大提高了溫度控制的準確性和可靠性。