田擁軍,王曉剛,賈克輝
(奎屯錦疆化工有限公司,新疆奎屯 833200)
水煤漿作為潔凈燃料和氣化原料,一直受到國家及地方政府部門的重視,而水煤漿技術(shù)是國家潔凈煤計劃中的一項重要技術(shù),已取得長足發(fā)展[1]?,F(xiàn)代煤化工行業(yè)中,水煤漿氣化原料用煤也以低階煤為主,但由于其內(nèi)在水分高、可磨性差,屬于難成漿煤種。采用常規(guī)的單磨機(jī)制漿工藝,其成漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)普遍偏低(57%~60%),顯著降低了水煤漿的氣化效率,嚴(yán)重影響水煤漿的經(jīng)濟(jì)性和市場競爭力[2]。近年來,國內(nèi)外都在進(jìn)行低階煤提濃的研究,在煤漿添加劑選擇、配煤研究、研磨設(shè)備的研制及試用、提濃工藝的優(yōu)化等方面,取得了較好的成果。研究表明:提高煤漿濃度,可顯著降低氣化過程的比煤耗和比氧耗,提高氣化效率和有效氣產(chǎn)率,提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益[3]。
奎屯錦疆化工有限公司(簡稱錦疆化工)項目設(shè)計年產(chǎn)40萬t合成氨、70萬t尿素。煤漿制備系統(tǒng)以當(dāng)?shù)鼗烀簽橹茲{原料,干煤處理能力為79.8 t/h,由2臺Φ3.6×6.0 m棒磨機(jī)生產(chǎn)線組成(2臺全開)。由于采用單棒磨制漿工藝,粒度級配不盡合理,水煤漿濃度偏低,且流動性、穩(wěn)定性和霧化性能不佳,氣化效率較低。同時,氣化所需煤耗和氧耗也偏高,加劇了氣化爐噴嘴的磨損,增加了氣化爐的停車次數(shù)與運(yùn)行成本。為降本增效,提高企業(yè)產(chǎn)品競爭力,錦疆化工從2016年開始改造煤漿制備系統(tǒng)。經(jīng)過氣化煤質(zhì)分析、技術(shù)比對、成漿試驗、實地考察,最終采用三峰級配煤漿提濃技術(shù)[4]對現(xiàn)有煤漿制備系統(tǒng)進(jìn)行改造,以實現(xiàn)煤漿產(chǎn)品有效提濃。新增的煤漿提濃系統(tǒng)屬于原煤制備漿系統(tǒng)的“外掛式”子系統(tǒng),該系統(tǒng)的停運(yùn)并不影響原有煤漿制備系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
該實驗?zāi)M工業(yè)生產(chǎn)裝置制漿,粒徑分布見表1。
表1 常規(guī)制漿工藝粒徑分布
按照漿體不同的質(zhì)量分?jǐn)?shù)加入添加劑,添加劑用量為0.3%(干基/干粉,質(zhì)量分?jǐn)?shù)),并對漿體黏度、流動性和穩(wěn)定性進(jìn)行觀察,具體結(jié)果見表2。
從表1和表2可以得出:(1)常規(guī)制漿粒徑小于75 μm的占34.87%,小于45 μm的占25.56%,常規(guī)下的粒度偏粗,缺少粒度級配。(2)在常規(guī)制漿中,制漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60.51%時,漿態(tài)流動性較好;再次提高質(zhì)量分?jǐn)?shù)時,雖然黏度不大,但漿體流動性已趨向不流的狀態(tài),8h后發(fā)生硬沉淀現(xiàn)象。綜合觀察,常規(guī)制漿工藝下成漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60.51%以下為宜。
表2 常規(guī)制漿工藝
在原有棒磨機(jī)制備的煤漿中填充一定比例的細(xì)漿和超細(xì)漿,煤漿粒度級配能實現(xiàn)三峰級配,制備的煤漿質(zhì)量更高,試驗結(jié)果見表3。與傳統(tǒng)單棒磨機(jī)制漿工藝(表2)相比,煤漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)更是提高4~8個百分點。
表3 三峰級配試驗數(shù)據(jù)
傳統(tǒng)單棒磨機(jī)制漿,其煤漿中粒度比較均一,平均粒徑為100~150 μm。三峰級煤漿提濃工藝在大顆粒間填充了平均粒徑為30 μm的細(xì)顆粒和平均粒徑為5 μm的超細(xì)顆粒,大小顆粒能相互填充,減少顆粒間空隙,實現(xiàn)了煤漿顆粒的三峰級配,提高了煤漿堆積效率。不同制漿工藝下粒徑分布圖見圖1。
煤漿提濃技改于2018年3月正式啟動,該系統(tǒng)主要由1臺CEXM315A型細(xì)磨機(jī)和1臺CECXM630A型超細(xì)磨機(jī)及其附屬煤漿槽、泵等設(shè)備組成。同年10月開始現(xiàn)場土建,2019年2月初完成土建項目,2月21日完成試車投料。
煤漿提濃技改投用后,經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整,煤漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)從60.9%逐步提到65%以上(最高為67%)。2019年5月2—9日完成相關(guān)性能測試。結(jié)果對比見表4。
(a) 單棒磨機(jī)制漿
(b) 三峰級配制漿
表4 煤漿提濃技改投用前后數(shù)據(jù)對比
根據(jù)煤漿提濃前后合成氨日產(chǎn)量計算增產(chǎn)效益,每年按300 d運(yùn)行時間計算。提濃后日均合成氨增產(chǎn)為135.3 t。合成氨售價按2 200元/t(1~9月平均值)、單位制造成本按1 400元計算,合成氨年增產(chǎn)量收益金額為3 247.20萬元。提濃后噸氨耗煤降低0.086 t,日均合成氨產(chǎn)量為1 456.3 t,化工煤售價按380元/t計算,年節(jié)煤增益為1 427.75萬元。
煤漿提濃技改為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,在氣化裝置上實現(xiàn)制漿技術(shù)的突破,提升煤氣化生產(chǎn)技術(shù)水平,提高水煤漿氣化的效率和經(jīng)濟(jì)性,促進(jìn)煤炭的高效清潔利用。同時比氧耗、比煤耗、噸氨耗煤等數(shù)據(jù)大幅降低,減少了水煤漿對工藝燒嘴、激冷環(huán)、耐火磚等核心部件的磨損,延長設(shè)備及系統(tǒng)的運(yùn)行周期。該項目具有顯著的節(jié)能降耗、提產(chǎn)增效效果,企業(yè)增強(qiáng)了市場競爭和盈利能力,為資源利用、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)造良好條件,為奎屯地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)作出貢獻(xiàn)。