趙 凌,謝江峽,王立哲,滕漢義
(1.蘭州城市供水(集團)有限公司調度中心,甘肅 蘭州 730060;2.蘭州城市供水(集團)有限公司 第一水廠,甘肅 蘭州 730060)
在自來水生產的工藝中,投加混凝劑是一個重要的工藝環(huán)節(jié),按照原水的濁度,參照混凝實驗數據,需將一定量的混凝劑投加在水體中,從而達到混凝沉淀降低濁度的目的。為實現精準投加,目前水廠中普遍應用隔膜計量泵[1]、螺桿泵、射流泵等投加設備投加混凝劑。水源不同,原水水質相差較大,總體來說,水庫水相對而言水質穩(wěn)定,河流水隨天氣變化等外因,在以地表水為水源的水廠中,常常要解決原水濁度跨度大所面臨的降低濁度問題,尤其在雨季,原水濁度變化沒有規(guī)律,但為了保證自來水出廠水水質達標,就需要及時掌握水情,及時調節(jié)混凝劑的投加量[2],保證后續(xù)工藝的正常運行。蘭州城市供水集團原水預處理水廠,投加混凝劑采用隔膜計量泵完成,設計為隔膜計量泵組與原水提升泵組一對一的投加方式。
高性能隔膜泵運行時,泵機械驅動系統驅動泵高性能隔膜泵頭中的活塞前后運動,在吸入行程一開始,柱塞攜帶液壓油箱遠離液壓油端方向移動。液壓油被往回拉,彈性隔膜跟著一起拉,降低了隔膜泵頭輸送物料的壓力。此壓力導致液體向內流動,抬起吸入口止回閥球,使得被輸送液體通過吸入管路進入隔膜頭部。同時出口止回閥關閉,阻止了排除管的物料回流。
在吸入行程終了,過程反向,排出行程開始,此時柱塞向前移動,推動前面的液壓油,液壓油壓向隔膜,使之向前變形,從而提高隔膜泵頭內被輸送物料的壓力。此壓力使得被輸送物料向外流動,迫使出口止回閥開啟,而入口止回閥關閉,擋住吸入管路的回流,被輸送物料則流出隔膜泵頭部進入排出管路。這一吸入、排出過程隨柱塞每個行程循環(huán)往復,成為泵輸送液體的直接動因[3]。
按照隔膜泵流量運行的原理,控制一臺已知隔膜泵流量的兩個變量:一為柱塞往返移動的距離即沖程,用沖程控制器調節(jié);二為柱塞在一定時間內往返的次數即頻率。在生產實際中,因頻繁使用沖程控制器調節(jié)活塞移動的距離,導致沖程控制器故障而失去調節(jié)作用。
當投加設備故障時,絮凝劑未能及時投加至待處理水體中,當該水體進入沉淀池,會打破池中原有的渾液面平衡,造成渾液面上升,從而導致沉淀池出水水質超標,影響下一步過濾等后續(xù)生產工藝的效果。水生產過程環(huán)環(huán)相扣,每一個環(huán)節(jié)的控制達標都至關重要,否則將導致后續(xù)工藝的工作量加大,出廠水質不達標。
打開沖程控制器罩外的固定螺絲,拆下控制器罩,當沖程控制器完好時,沖程固定螺母此時在擰松位置,沖程可在0~100%調節(jié)。此時旋轉活塞桿末端螺母,將活塞向前推動,使其沖程歸于零位,用記號筆做標記,然后反方向旋轉活塞桿末端螺母,將活塞向外拉出,使其沖程達100%,過程中,記錄下活塞桿末端螺母旋轉的圈數,按照對應的圈數,調節(jié)活塞至10%的位置上,鎖死沖程固定螺母,開啟泵組,做投加實驗。根據投加量大小,向前向后微調活塞位置,待沖程在10%確定時,鎖死沖程固定螺母,此時隔膜泵組的沖程將固定在10%,不再具備調節(jié)作用,同樣,可根據生產實際運行的所需投加量,固定沖程大小,調節(jié)流量靠調節(jié)頻率完成。
以某進口品牌額定流量為2412 L/h的隔膜計量泵組為例,根據實際投加經驗數據,可按照泵組運行時的頻率和沖程計算出流量。
隔膜泵流量公式為:
Q=2412 L/h×頻率(%)×沖程(0~100%)×時間
蘭州原水預處理廠在原水濁度范圍為75~3 000 NTU時,采用隔膜泵計量泵,投加濃度為1%的HCA-1混凝劑水溶液,溶液儲池兩座,隔膜泵組5臺,隔膜泵頻率調節(jié)范圍為12.3~50%,沖程調節(jié)范圍為0~100%,當沖程控制器和頻率調節(jié)器都完好時,雙變量控制投加量,達到投加的目的,工藝如圖1所示。
圖1 某水廠加藥間隔膜泵投加系統
(1)沖程控制器完好,通過調節(jié)行程、頻率雙變量控制投加量。投加濃度為1%,混凝劑有效成分100%的HCA-1水溶液時,具體情況見表1所列。
表1 原水濁度混凝劑投加量對照表
(2)當沖程控制器故障,人工設定沖程為10%時,調頻器控制投加量,通過投加濃度0.5%和1%兩種有效成分100%的HCA-1水溶液時,具體情況見表2所列。
表2 原水濁度混凝劑投加量對照表
對比以上投加數據,當隔膜泵組行程控制器和頻率調節(jié)器完好,當原水濁度在75~3 000 NTU,或者濁度高于3 000 NTU時,配置一種濃度的水溶液,通過調節(jié)隔膜泵組的頻率、沖程來控制HCA-1水溶液投加量,達到投加目的;當行程控制器損壞,不能調節(jié)行程時,可經過投加實驗,人為調試行程控制器沖程限定螺母,將泵體柱塞往返距離固定,即定量沖程10%,分別配制濃度為0.5%和1%的兩種HCA-1水溶液,原水濁度低于1 000 NTU,投加濃度0.5%的溶液,原水濁度在1 000~3 000 NTU時,投加1%的溶液,同樣能夠滿足生產需要,實現投加目的。
為了保證隔膜計量泵的正常運轉,避免故障發(fā)生,在設備運行中應注意[4]:一是雙變量控制的設備,在使用過程中盡量采用固定其中一個變量,一個變量控制的方法運行,既調節(jié)頻率又調節(jié)沖程,尤其是在高頻低沖程時,容易使沖程控制器發(fā)生故障,活塞在小范圍內來回高頻率的運動,如同振動;二是在泵組的吸入和排出管路中,不應有空氣進入,在管道安裝中要設置排氣裝置。當泵組要啟動時,必須工藝液體灌滿整個泵組系統,當泵組較長時間停用,由于溫度變化,工藝系統中的水溶液會分離出空氣,再啟動泵組時,首先打開排氣裝置,再啟動泵組,用泵組所推送的工藝液體將空氣排除去;三是定期檢查齒輪箱中的油面高度,需要及時補充油脂[5],在每6個月或每運行2 500 h后,必須更換齒輪傳動裝置的潤滑油,一并清洗十字頭腔下磁塞過濾器,避免油脂變質失去潤滑作用,造成齒輪損壞。常見的隔膜泵組填料柱塞液端使用液壓人字型和壓縮型兩種填料。原配泵組的填料根據使用選取最佳型式,不要隨意換成其他填料型式。當壓縮型的填料橫截面為方形時,就不能壓得太緊,因為它由不同的材料構成,只針對于特定的化學物質設定,過緊會導致摩擦增大,產生熱量從而分解原材料,同時可能劃傷不銹鋼柱塞。當壓縮型的填料橫截面為V型或者人字型時,自動填料通過柱塞排除行程膨脹而起密封作用,吸入沖程時,填料松弛以緩解驅動機構上的荷載[6],如果壓力特別高時就比較適應,但平常運行狀態(tài)下,自動壓緊填料用手指擰緊即可;設置清水沖洗系統,定期對泵組及其投加管路運行清洗,尤其在吸入行程中,填料松弛,可有效地去除殘留在柱塞的顆粒固體,保持柱塞正常運行[7]。
某水廠絮凝劑投加車間共有4臺隔膜計量泵因沖程控制器損壞故障,購置隔膜泵組的行程控制器,廠家報價65 000元/臺,共計需要260 000萬元;用限定沖程的辦法,通過生產投加實驗,根據溶液池液位下降高度最終確定沖程位置,從而實現投加,無需費用。
隔膜計量泵計量精準,被制水行業(yè)普遍認可,已廣泛應用于水廠絮凝劑投加的生產工藝中,但進口的設備配件價格較高,不正確的使用方式極容易造成設備損壞,耽誤生產任務,所以在日常的運行中除了正確的使用方式,還要注意對設備定期維護保養(yǎng)。如果隔膜泵沖程產生故障,也可以人為限定沖程,配置兩種不同濃度的混凝劑溶液辦法同樣可以達到投加目的,既保證生產任務的完成又節(jié)約維修成本。