蔣林龍
(上海大屯能源股份有限公司選煤中心,江蘇 徐州 221611)
大屯姚橋選煤廠建成投產(chǎn)于20世紀(jì)90年代末,是礦井型選煤廠,設(shè)計(jì)能力為3.00 Mt/a,生產(chǎn)工藝為:小于50 mm原煤無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+煤泥直接浮選。姚橋煤礦井下0~300 mm原煤提升出來(lái)后進(jìn)入選煤廠準(zhǔn)備車(chē)間,經(jīng)過(guò)50 mm分級(jí)篩,篩上物料通過(guò)三通溜槽進(jìn)入2條人工手選膠帶上,選出大塊矸石,分選后的原煤進(jìn)入破碎機(jī)破碎至50 mm以下,與分級(jí)篩篩下物料進(jìn)入原煤儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)作為重介主洗原煤。
人工手選矸石工藝存在勞動(dòng)強(qiáng)度大、效率低的弊端,特別是井下采煤過(guò)斷層、矸石含量超過(guò)40%以上時(shí),只能靠不斷增加人員維持系統(tǒng)正常生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)多方走訪調(diào)研,選煤廠決定進(jìn)行技術(shù)改造,將工人從繁重低效的體力勞動(dòng)中解脫出來(lái),最終確定采用X射線智能風(fēng)力選矸工藝代替人工手選。
2018年1月16日,于姚橋新井原煤車(chē)間手選帶采集煤樣共4 t,運(yùn)至設(shè)備廠家進(jìn)行試驗(yàn)。共進(jìn)行4次干選試驗(yàn),每次試驗(yàn)入料約300 kg,4次試驗(yàn)入料塊煤占比逐步增加。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
分析表1發(fā)現(xiàn),第1次和第2次入料中煤與矸石質(zhì)量比分別為:0.21、0.38,在這種條件下煤中含矸石分別為2.50%、2.53% ;第3次和第4次入料中煤與矸石質(zhì)量比分別為:0.72、1.6,在這種條件下煤中含矸石分別為0.78%、0.71% ??梢酝茰y(cè)出隨著煤與矸石質(zhì)量比比值的增加,煤中含有矸石的量呈下降趨勢(shì);同時(shí)表1中也可以看出隨著煤與矸石的質(zhì)量比比值的增加,矸石中含有煤的量呈上升趨勢(shì)。
表1 試驗(yàn)結(jié)果
通過(guò)統(tǒng)計(jì)姚橋選煤廠新井大于50 mm 原煤產(chǎn)量的質(zhì)量數(shù)據(jù),原來(lái)進(jìn)入人工手選系統(tǒng)的塊煤占原煤產(chǎn)量的35.21%,原煤選煤系統(tǒng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為455 t/h,最大產(chǎn)量為550 t/h,最大矸石處理量為193.66 t/h,因此選擇的X射線風(fēng)選排矸系統(tǒng)處理能力為200 t/h。
原煤經(jīng)50 mm分級(jí)后,大于50 mm塊煤被 運(yùn)轉(zhuǎn)至X射線風(fēng)選排矸系統(tǒng)的分級(jí)布料篩,均勻分布在X射線識(shí)別的膠帶上,通過(guò)智能識(shí)別系統(tǒng)接收裝置的反饋對(duì)矸石或煤炭進(jìn)行識(shí)別,系統(tǒng)通過(guò)107個(gè)高壓風(fēng)閥進(jìn)行風(fēng)選,高壓風(fēng)閥吹出煤或矸石后,煤與布料篩下的物料一起進(jìn)入原煤新破碎機(jī),破碎后,物料進(jìn)入原煤儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng),矸石則通過(guò)矸石緩沖倉(cāng)進(jìn)入矸石運(yùn)輸系統(tǒng)。改造后原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 改造后原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)工藝流程
2019年12月15日,姚橋選煤廠X射線風(fēng)選排矸系統(tǒng)改造完成,帶煤試生產(chǎn)。2020年4月13日開(kāi)始,姚橋選煤廠X射線風(fēng)選排矸系統(tǒng)進(jìn)入帶負(fù)荷正常運(yùn)轉(zhuǎn),生產(chǎn)期間各系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。至2020年4月27日,X射線風(fēng)選排矸系統(tǒng)累計(jì)運(yùn)行220 h,分選新井原煤95 558 t,煤中帶矸及矸中帶煤各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
2020年4月,姚橋選煤廠X射線風(fēng)選排矸系統(tǒng)正式投入使用,與新井原煤提升同步運(yùn)行,對(duì)分選效果進(jìn)行了采樣分析,結(jié)果見(jiàn)表2。
分析表2得出,設(shè)備運(yùn)行期間各項(xiàng)指標(biāo)較為正常,平均矸中帶煤率低于2.0%,平均煤中帶矸率4.17%,低于5.0%,達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
表2 實(shí)際運(yùn)行分選效果
X射線風(fēng)選排矸系統(tǒng)是通過(guò)X射線發(fā)射與接收后將其識(shí)別為矸石和煤并加以準(zhǔn)確跟蹤定位,待其在機(jī)頭拋出時(shí),系統(tǒng)根據(jù)已經(jīng)識(shí)別的結(jié)果,用高壓風(fēng)閥將矸石或煤打出。保證高壓風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要部件是電磁閥,電磁閥在4 s中可以工作(噴氣的次數(shù))20次左右,所以對(duì)環(huán)境要求也比較高,閥體里的每個(gè)部件出問(wèn)題都有可能降低其應(yīng)用效果。車(chē)間于2020年9—12月連續(xù)4個(gè)月對(duì)電磁閥的使用情況做了跟蹤檢查,并作記錄(表3)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)觀察和統(tǒng)計(jì)得出以下幾點(diǎn)分析報(bào)告:
表3 電磁閥維修記錄
(1)電磁閥故障率較高,為了維護(hù)生產(chǎn)的正常運(yùn)行,需要及時(shí)維護(hù)。主要故障情況如下:漏氣占74%、氣小占13%、噴氣口堵占10%,其他個(gè)別更換的鐵銹堵在先導(dǎo)閥里。
(2)高壓風(fēng)進(jìn)風(fēng)管道有鐵銹,粗略統(tǒng)計(jì)在修復(fù)的電磁閥里50%是被進(jìn)風(fēng)管里面的鐵銹堵住的。
(3)濾網(wǎng)容易脫落,由于閥門(mén)進(jìn)氣口有鐵銹進(jìn)入,從而導(dǎo)致鐵銹在濾網(wǎng)上積聚,長(zhǎng)時(shí)間的聚集使濾網(wǎng)承受的壓力增大,最終導(dǎo)致濾網(wǎng)滑進(jìn)先導(dǎo)閥里,阻礙執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作,不能及時(shí)打風(fēng)。
(4)閥門(mén)出氣口阻塞,電磁閥是在由執(zhí)行動(dòng)作指令時(shí)工作,如果在煤多的情況下“打矸”,那么在一段時(shí)間內(nèi)有一個(gè)閥門(mén)出氣口上方一直有煤落下,在此期間恰好該電磁閥不工作,就會(huì)有很多煤渣和煤灰進(jìn)入吹起口,長(zhǎng)時(shí)間會(huì)使其進(jìn)入電磁閥里,導(dǎo)致出氣口堵橡膠鐵芯不運(yùn)作。
12月份電磁閥更換較少,較上個(gè)月相比減少了50%,看上去很可觀,實(shí)則進(jìn)入系統(tǒng)的矸石量在逐步增大,因?yàn)闆](méi)有O形圈和新閥可更換,在現(xiàn)場(chǎng)修一個(gè)漏風(fēng)的閥超過(guò)4次后,對(duì)其進(jìn)行封堵,保證矸石中不帶煤。
目前10月、11月更換的新閥還未出現(xiàn)問(wèn)題,還不能測(cè)出一個(gè)電磁閥使用周期。電磁閥出現(xiàn)堵塞時(shí)不能拆,因?yàn)椴疬^(guò)之后安裝必會(huì)出現(xiàn)漏風(fēng)。2021年1月5日測(cè)試后共有27個(gè)閥出現(xiàn)問(wèn)題,其中堵塞16個(gè),噴氣效果差的11個(gè)。
(1)通過(guò)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)和工業(yè)生產(chǎn)分析,發(fā)現(xiàn)入料中煤與矸石的質(zhì)量比對(duì)分選效果有一定的影響,煤與矸石的質(zhì)量比比值越大,分選后煤中含有矸石的量呈下降趨勢(shì),而矸石中含有煤的量呈上升趨勢(shì)。
(2)X射線風(fēng)選排矸系統(tǒng)投入運(yùn)行后,噸原煤電耗與維檢成本增加0.79元;由機(jī)械選矸替代人工選矸,減少用工30人,工人平均年工資5萬(wàn)元/人,全年節(jié)省人工成本150萬(wàn)元,折合噸入洗原煤成本減少0.5元;機(jī)械選矸效率(95%以上)比人工選矸效率(50%左右)提高45%,月累計(jì)選矸量增加1.7萬(wàn)t,年累計(jì)多選矸石量20.94萬(wàn)t;選煤成本按照30元/t核算,年洗選成本降低628.2萬(wàn)元,折算噸原煤成本降低2.09元。合計(jì)噸入洗原煤可節(jié)約人工及加工費(fèi)1.80元。
(3)采用X射線風(fēng)選排矸系統(tǒng)替代人工選矸,減少用工,降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了工作環(huán)境;實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人的安全生產(chǎn)目標(biāo),提高了選煤廠智能化水平;改善了入洗原煤質(zhì)量,洗選生產(chǎn)系統(tǒng)、精煤產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性提高,保障了選煤效率和效益。
(4)該套系統(tǒng)共有106個(gè)電磁閥,通過(guò)目前生產(chǎn)運(yùn)行看,供風(fēng)系統(tǒng)是維修的重點(diǎn),需要及時(shí)維護(hù)更新確保系統(tǒng)生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。