張南洋
(江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院,江蘇 徐州 221000)
圖1所示為南京某新能源科技有限公司生產(chǎn)的WXH-086壓縮機(jī)生產(chǎn)工藝流程,市場反饋壓縮機(jī)返回機(jī)中存在靜盤排氣閥片漏裝及漏裝的現(xiàn)象,會引起壓縮反轉(zhuǎn)和異響?,F(xiàn)該企業(yè)生產(chǎn)線存在排氣閥片漏取防錯(cuò),但裝完壓縮機(jī)后只能通過目測檢查組件的排氣閥片是否漏裝及裝偏,無法通過儀器判定壓縮機(jī)是否漏裝及裝偏。針對這一問題,通過研究現(xiàn)有生產(chǎn)線的性能測試臺,采取有效的檢測方法對裝配后的壓縮機(jī)的靜盤排氣閥片漏裝及裝偏進(jìn)行自動判斷。
圖1 WXH-086壓縮機(jī)裝配工藝流程
渦旋壓縮機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)、振動小、工作環(huán)境噪聲小,廣泛運(yùn)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療器械、食品包裝、紡織等行業(yè)和其它需要壓縮空氣的場合。
它通常是由一個(gè)固定的漸開線渦旋盤(靜盤)和一個(gè)呈偏心回旋平動的漸開線運(yùn)動渦旋盤(動盤)組成可壓縮容積的壓縮機(jī),其中靜盤固定在機(jī)架上,低壓氣體從靜盤開設(shè)的吸氣口進(jìn)入工作,隨著動盤繞靜盤中心作半徑很小的平面轉(zhuǎn)動,工作腔相應(yīng)地?cái)U(kuò)大或縮小,經(jīng)壓縮的空氣最后由靜盤中心處的排氣孔排出[1]。動靜渦盤如圖2所示,WXH-086渦旋式壓縮機(jī)外圍為吸入過程, 中間為壓縮過程,中心處為排氣過程。
圖2 動靜渦盤
完成該型號渦旋式壓縮機(jī)裝配共需要38個(gè)零件,有時(shí)會出現(xiàn)排氣閥片漏裝的現(xiàn)象,目前在企業(yè)中針對這一問題的解決辦法是通過設(shè)計(jì)輔助工裝,如圖3所示。該工裝定位可以較好解決排氣閥片是否漏裝或裝偏的問題,但壓縮機(jī)裝配后只能通過目測檢查組件的排氣閥片是否漏裝及裝偏,無法通過儀器判定壓縮機(jī)是否漏裝。從渦旋式壓縮機(jī)的工作原理可知,經(jīng)壓縮的空氣最后會由靜渦盤中心處的排氣孔,經(jīng)排氣閥片排出,如果排氣閥片漏裝或裝偏,延時(shí)一定時(shí)間后再排氣則排氣壓力必定降低[2]。
圖3 排氣閥片漏裝防錯(cuò)工裝
WXH-086壓縮機(jī)性能試驗(yàn)平臺是在檢測壓縮機(jī)裝配完畢后,為檢測其性能參數(shù)而專門定制的設(shè)備。目前裝配車間性能測試工序所測試的項(xiàng)目包括靜態(tài)轉(zhuǎn)矩測試、排氣壓力測試、動態(tài)轉(zhuǎn)矩測試及吸氣流量測試。
在以上研究的基礎(chǔ)上,以WXH-086壓縮機(jī)性能試驗(yàn)平臺為試驗(yàn)平臺,對裝排氣閥片的壓縮機(jī)和沒裝排氣閥片的壓縮機(jī)進(jìn)行各項(xiàng)性能參數(shù)測試,探索兩者試驗(yàn)數(shù)據(jù)的差異點(diǎn),進(jìn)行比對研究。
進(jìn)行排氣壓力測試時(shí),設(shè)計(jì)3組對比試驗(yàn),分別延長一定時(shí)間再排氣,檢測排氣壓力下降的差異,檢測結(jié)果如表1所示。
由表1可知,通過延遲一定時(shí)間,安裝排氣閥片與未裝排氣閥片在排氣壓力方面均存在差異。從企業(yè)的生產(chǎn)效率角度出發(fā),考慮車間的生產(chǎn)節(jié)拍,延時(shí)6 s的再排氣會造成壓縮機(jī)流轉(zhuǎn)性能堆積,因而不予考慮。采用延時(shí)3 s的方案經(jīng)驗(yàn)證對生產(chǎn)無明顯影響,這3 s是通過試驗(yàn)確定,只有大于3 s才可以識別不排氣閥片漏裝現(xiàn)象,最終確定每臺壓縮機(jī)檢測時(shí)間為3 s。
表1 排氣壓力與延時(shí)時(shí)間關(guān)系
為驗(yàn)證記錄數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,修改性能試驗(yàn)臺中部分程序,確定在原有性能檢測項(xiàng)上增加延時(shí)排氣壓力一項(xiàng)。程序改為性能測試后對壓縮機(jī)延時(shí)3 s再排氣,設(shè)備自行檢測裝有排氣閥片的壓縮機(jī)與未裝排氣閥片的壓縮機(jī)排氣壓力數(shù)值,并將檢測到結(jié)果顯示在延時(shí)排氣壓力一欄。
裝排氣閥片的壓縮機(jī)和沒裝排氣閥片的壓縮機(jī)在達(dá)到排氣壓力時(shí),排氣腔的壓力會存在差異,通過對比試驗(yàn)尋找區(qū)分兩者的分界值。
壓縮機(jī)延時(shí)3 s再排氣,設(shè)備自行檢測裝有排氣閥片的壓縮機(jī)與未裝排氣閥片的壓縮機(jī)排氣壓力數(shù)值,并將檢測到結(jié)果顯示在延時(shí)排氣壓力一欄,試驗(yàn)獲取的各訓(xùn)練數(shù)據(jù)如表2所示。
從表2可知,裝有排氣閥片的壓縮機(jī),排氣壓力值分布在0.84~0.96 MPa之間,而未裝排氣閥片的壓縮機(jī)最大排氣壓力數(shù)值為0.73 MPa,因此,取0.8 MPa作為區(qū)分裝有排氣閥片和未裝排氣閥片的分界值。
表2 車間性能臺試驗(yàn)對比數(shù)據(jù) MPa
如圖4所示,排氣壓力達(dá)標(biāo)后,等待3 s并同時(shí)監(jiān)測排氣壓力的變化情況,如果在3 s內(nèi)壓力保持在0.8 MPa以上,則判定壓縮機(jī)性能合格,顯示屏延時(shí)排氣壓力一欄會顯示設(shè)備檢測到的數(shù)值,否則認(rèn)為壓縮機(jī)存在內(nèi)泄漏,判定性能不合格,則延時(shí)排氣壓力一欄顯示NG字樣。通過修改觸摸屏的PLC程序,改進(jìn)性能測試平臺,實(shí)現(xiàn)圖4所示功能。
圖4 排氣閥片漏裝檢測原理流程圖
在技術(shù)實(shí)施方案完成后,進(jìn)行小批量試驗(yàn)驗(yàn)證,對31車間性能試驗(yàn)臺進(jìn)行驗(yàn)證,3天的數(shù)據(jù)分布如表3所示。通過試驗(yàn),在WXH-086壓縮機(jī)性能試驗(yàn)平臺試驗(yàn)3天未出現(xiàn)誤判現(xiàn)象。
由表3 可知,延時(shí)3 s后排氣壓力值在0.84~0.90之間,說明排氣閥片安裝正確,其中有2件顯示NG,表示排氣閥片漏裝。通過小批量驗(yàn)證表明,改進(jìn)后的性能試驗(yàn)臺可以有效地測試出排氣閥片漏裝及裝偏問題。
表3 小批量試驗(yàn)數(shù)據(jù) MPa
綜上所述,利用WXH-086壓縮機(jī)性能試驗(yàn)平臺,在靜轉(zhuǎn)矩為0.3~2.0 N·m、動轉(zhuǎn)矩為0.3~10 N·m、吸氣流量≥59 L/min、排氣壓為1.20~1.42 MPa時(shí),延時(shí)3 s后排氣壓力≥0.8 MPa,可作為區(qū)分WXH-086渦旋式壓縮機(jī)是否裝有排氣閥片的標(biāo)準(zhǔn)。