董偉強(qiáng)
水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)[1]通常由汽輪發(fā)電機(jī)系統(tǒng)、余熱鍋爐系統(tǒng)、化學(xué)水和循環(huán)水系統(tǒng)等構(gòu)成。余熱鍋爐熱源來(lái)自于水泥窯窯頭和窯尾廢氣,整個(gè)余熱發(fā)電機(jī)組是隨動(dòng)系統(tǒng),當(dāng)水泥窯廢氣能量發(fā)生較大波動(dòng)時(shí),余熱電站主要參數(shù)亦隨之波動(dòng)。
常規(guī)的余熱發(fā)電系統(tǒng)設(shè)有DCS控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)報(bào)警、跳機(jī)和聯(lián)鎖及一些PID控制功能,如,除鹽水箱水位的聯(lián)鎖;汽包水位、熱井水位、給水壓力的PID控制,均壓箱壓力控制;汽包緊急排汽、緊急放水聯(lián)鎖;主蒸汽溫度、壓力自動(dòng)聯(lián)鎖控制等。這些功能在工況穩(wěn)定條件下,能輔助工作人員完成相關(guān)操作任務(wù)。但水泥窯余熱發(fā)電機(jī)組負(fù)荷多變,常規(guī)的DCS控制系統(tǒng)需要工作人員具有豐富的經(jīng)驗(yàn)才能完成相關(guān)操作,工作強(qiáng)度也比較大。尤其是余熱發(fā)電站汽包水位的PID控制,存在汽包水位波動(dòng)較大的問(wèn)題,嚴(yán)重影響了余熱電站的安全平穩(wěn)運(yùn)行。
近年來(lái),隨著余熱發(fā)電系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)水平的提高,引入優(yōu)化控制系統(tǒng)后,為余熱電站的少人值守或準(zhǔn)無(wú)人值守打下了基礎(chǔ),降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
優(yōu)化控制系統(tǒng)由優(yōu)化控制器、優(yōu)化工作站和優(yōu)化控制策略構(gòu)成,如圖1所示。
圖1 優(yōu)化控制系統(tǒng)構(gòu)成
優(yōu)化控制系統(tǒng)基于優(yōu)化控制器強(qiáng)大的運(yùn)算能力,可以實(shí)現(xiàn)一些復(fù)雜算法,如解耦控制、超前控制、預(yù)測(cè)控制和模糊控制[1]等先進(jìn)控制算法;可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)優(yōu)化控制子系統(tǒng)的并列運(yùn)行和多個(gè)優(yōu)化控制回路同時(shí)工作;可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化控制策略[2]的在線修改,且修改時(shí)對(duì)系統(tǒng)的干擾小。
水泥生產(chǎn)線窯頭和窯尾鍋爐汽包水位采用的控制策略,是基于串級(jí)+前饋的變參數(shù)調(diào)節(jié)的控制策略(見(jiàn)圖2、圖3)。熱井水位和主給水定壓調(diào)節(jié)控制采用的是單沖量PID參數(shù)調(diào)節(jié)的控制策略(見(jiàn)圖4、圖5)。
圖2 窯頭鍋爐汽包水位控制策略
圖3 窯尾鍋爐汽包水位控制策略
圖4 熱井水位控制策略
圖5 主給水壓力控制策略
優(yōu)化控制系統(tǒng)從DCS控制系統(tǒng)獲取相應(yīng)數(shù)據(jù),通過(guò)算法計(jì)算出最優(yōu)控制參數(shù),再返回DCS控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)最優(yōu)控制。當(dāng)優(yōu)化系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),可與DCS系統(tǒng)安全解離,不影響DCS系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
優(yōu)化控制系統(tǒng)控制回路主要有窯頭余熱鍋爐汽包水位優(yōu)化控制回路,窯尾余熱鍋爐汽包水位優(yōu)化控制回路,窯頭、窯尾余熱鍋爐汽包水位協(xié)調(diào)控制回路,熱井水位優(yōu)化控制回路,除氧器水位優(yōu)化控制回路,給水壓力優(yōu)化控制回路,主蒸汽溫度優(yōu)化控制回路,冷凝器循環(huán)水出口溫度控制回路等。這些調(diào)節(jié)控制回路在水泥窯余熱發(fā)電控制系統(tǒng)上的應(yīng)用,能更好地實(shí)現(xiàn)余熱發(fā)電系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)余熱發(fā)電系統(tǒng)的少人值守或準(zhǔn)無(wú)人值守。
以某水泥窯余熱發(fā)電項(xiàng)目為例,將優(yōu)化控制系統(tǒng)運(yùn)用于窯頭窯尾汽包水位、熱井水位、主給水壓力的調(diào)節(jié)控制回路,其控制效果對(duì)比如下:
(1)汽包水位控制效果對(duì)比
如圖6、7所示,紅色線為汽包水位[4],藍(lán)色線為汽包水位設(shè)定值,綠色線為調(diào)節(jié)閥開(kāi)度。從圖可知,優(yōu)化控制系統(tǒng)投入前,DCS系統(tǒng)使用PID控制鍋爐汽包水位,鍋爐汽包水位可以在一定程度上得到控制,但鍋爐汽包水位存在波動(dòng),且存在調(diào)節(jié)閥指令變化頻繁的情況,影響了執(zhí)行器的使用壽命,操作人員的勞動(dòng)量也較大。優(yōu)化控制系統(tǒng)投入后,鍋爐汽包水位變化范圍明顯縮小,且汽包水位調(diào)節(jié)閥指令變化幅度和變化次數(shù)顯著減少,不僅有益于延長(zhǎng)執(zhí)行器使用壽命,而且還降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了余熱發(fā)電系統(tǒng)因汽包水位變化導(dǎo)致的系統(tǒng)跳停次數(shù),提高了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
圖6 優(yōu)化控制前鍋爐汽包水位變化情況
圖7 優(yōu)化控制后鍋爐汽包水位變化情況
(2)熱井水位優(yōu)化控制效果對(duì)比
從圖8、9所示,紅色線為汽包水位,藍(lán)色線為汽包水位設(shè)定值,綠色線為凝結(jié)水泵給定頻率。從圖可知,優(yōu)化控制系統(tǒng)投入前,DCS系統(tǒng)自動(dòng)控制熱井水位,熱井水位存在一定波動(dòng),凝結(jié)水泵變頻指令變化頻繁,影響了凝結(jié)水泵變頻器的壽命,而且操作人員的勞動(dòng)量也較大。優(yōu)化控制系統(tǒng)投入后,熱井水位變化范圍明顯縮小,且凝結(jié)水泵變頻器變頻指令變化幅度和變化次數(shù)顯著減少,不僅有益于延長(zhǎng)凝結(jié)水泵變頻器的壽命,而且還降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
圖8 優(yōu)化控制前熱井水位變化情況
(3)主給水的壓力控制效果對(duì)比
如圖10、11所示,紅色線為汽包水位,藍(lán)色線為汽包水位設(shè)定值,綠色線為給水泵給定頻率。從圖可知,優(yōu)化控制系統(tǒng)投入前,鍋爐汽包水位變化時(shí),由操作人員手動(dòng)控制給水壓力,控制給水泵頻率,主給水壓力因受給水系統(tǒng)干擾而發(fā)生較大幅度的變化,不利于整個(gè)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。優(yōu)化控制系統(tǒng)投入后,系統(tǒng)發(fā)生干擾時(shí),主給水壓力能夠得到及時(shí)控制,主給水壓力的變化范圍相比優(yōu)化控制系統(tǒng)投入前有明顯縮小,整個(gè)余熱電站水系統(tǒng)的穩(wěn)定性得到提升,操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度大幅降低,為余熱電站少人值守或準(zhǔn)無(wú)人值守打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
圖9 優(yōu)化控制后熱井水位變化情況
圖10 優(yōu)化控制前主給水壓力變化情況
圖11 優(yōu)化控制后主給水壓力變化情況
綜上所述,水泥窯余熱電站引入優(yōu)化控制系統(tǒng)后,可以減少操作人員,同時(shí)降低操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,符合余熱電站未來(lái)發(fā)展方向和業(yè)主對(duì)余熱電站智能化控制要求,能夠?qū)崿F(xiàn)減員增效。該系統(tǒng)可用于BOT余熱電站并產(chǎn)生直接效益,同時(shí)滿足國(guó)內(nèi)余熱電站EPC項(xiàng)目業(yè)主的智能化要求,有利于市場(chǎng)上新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。