關玉祥
(淮南市安全生產(chǎn)宣傳教育中心,安徽 淮南 232001)
綜采工作面在回采過程中會產(chǎn)生大量煤塵,一晝夜產(chǎn)塵量約占采煤量3%。煤塵嚴重影響礦工身心健康,還會引發(fā)煤塵爆炸[1-3]。在綜采工作面實施面內淺孔注水是在工作面回采前超前注水,能起到降塵作用,但存在施工困難、費時費力,嚴重制約綜采工作面高效生產(chǎn)等問題[4]。根據(jù)淮南礦業(yè)集團《關于工作面兩巷順層抽采鉆孔一孔三用的安排意見》要求,順層鉆孔必須實現(xiàn)瓦斯抽采、地質探查、煤層注水等“一孔三用”?;茨系V業(yè)集團張集礦1613(3)工作面因受超前動壓影響,在工作面回采期間存在片幫現(xiàn)象,導致回風瓦斯較大。利用兩巷順層抽采鉆孔及工作面淺孔注水相結合,有效解決了工作面片幫、瓦斯及煤塵防治問題。利用順層鉆孔進行注水不僅可以減少工作面淺孔注水的工作量,解決防塵問題,還可降低煤體破碎和切割能量,提高了綜采工作面生產(chǎn)效率,目前已成為淮南礦區(qū)回采工作面的“常規(guī)武器”。
張集礦1613(3)工作面位于西三13-1 煤采區(qū)第三個塊段,北側為1612(3)采空區(qū),南側為尚未施工的1621(3)工作面。1613(3)工作面面長239 m,回采長度為1 480 m,工作面東側為西三采區(qū)13-1煤系統(tǒng)巷道,西側為F22斷層保護煤柱線。
該區(qū)域13-1煤層的煤層厚度3.8~6.8 m,平均煤厚4.7 m,煤層傾角8°~14°?;夭蓸烁邽?513.8~-589.0 m,部分區(qū)域處于13-1煤突出危險區(qū)邊緣,該區(qū)域最大煤層原始瓦斯壓力為0.51 MPa,最大煤層原始瓦斯含量4.2 m3/t。
1613(3)工作面軌道巷、運輸順巷順層抽采鉆孔,按照走向間距5 m 布置,垂直于巷幫施工,孔深140 m,鉆孔采用Ф113 mm 鉆頭施工,開孔高度距巷底1.5 m。鉆孔施工采用跟管鉆進技術,全程1 寸盤管護孔,采用1.5 寸雙抗實管進行封孔,封孔深度25 m。
兩巷具備順層鉆孔注水條件,并采用工作面易片幫地點實施淺孔注水,該面煤層注水工藝分為前期試驗、中期調整、回采后期加強三個階段。選擇工作面易片幫段20#~80#架段為具體實施地點,實施煤壁淺孔注水;超前工作面5~100 m 內的兩巷順層孔實施注水。為保證工作面注水效果,對1613(3)工作面軌道順槽、運輸順槽預注水區(qū)域進行噴注漿加固等工作。
(1)前期準備
①將兩巷距工作面20~70 m 范圍內順層抽采鉆孔與抽采管路斷開。
②利用抽采鉆孔提前對預注水區(qū)域進行注漿工作,注漿深度2.5 m,每個孔注水泥量50 kg左右。
(2)煤層注水系統(tǒng)
在1613(3)工作面輔助運輸巷靜壓供水管路的三通閥門上引出Ф51 mm 高壓膠管,接入分流器,分出三支Ф10 mm 的高壓膠管作為注水管路,并在注水管路上接入壓力表、流量表和流量調節(jié)閥等。見圖1,單孔累計注水時間、注水量不少于規(guī)定值或直到煤幫在預定濕潤范圍內“出汗”為止。其中,1613(3)運輸順巷共28 個注水孔,單孔最大注水量為69#孔,共計注22 m3,單孔注水量最小的孔是70#孔注了1.0 m3。1613(3)軌道順槽共23個孔,單孔注水量最大的是57#孔注了37.8 m3,單孔注水量最小的是43#孔注了7.8 m3。
圖1 工作面順層鉆孔注水
(3)工作面淺孔注水
①利用風鉆打眼,注水孔垂直于工作面煤壁施工,注水孔以單排眼布置。開孔位置距頂板1.0~1.5 m,孔深8~10 m,注水孔間距3 架支架(5.2 m),6 個孔,分三茬共18 個孔循環(huán)注水。
②采用靜壓注水,注水壓力選擇在2~3 MPa,注水孔用封孔器封孔深度1.5 m 以上。每個注水孔配置截止閥,利用截止閥控制單孔注水量,確保不能因注水壓力過大而導致煤壁發(fā)生片幫。
在對1613(3)工作面兩巷注水后,再將鉆孔聯(lián)接到抽采管路上,繼續(xù)抽采煤層瓦斯,其運輸順槽和軌道順槽順層鉆孔在注水前后抽采鉆孔瓦斯?jié)舛惹昂髮Ρ纫妶D2、圖3。由圖2、圖3發(fā)現(xiàn)在兩巷順層鉆孔注水前,單孔瓦斯?jié)舛仍?0%以下,抽采效果較差;在注水后再行合茬抽采,鉆孔瓦斯?jié)舛忍岣?~3 倍,且在同期工作面回風瓦斯有較大幅度降低;在1613(3)工作面配風量2 300 m3/min,平均日產(chǎn)量在9 000 t/d,最大日產(chǎn)量達到12 000 t/d的情況下,回采期間回風瓦斯?jié)舛炔怀^0.3%。經(jīng)測定,煤層注水前上風巷粉塵濃度(全/呼)為273/151,煤層注水后上風巷粉塵濃度(全/呼)為54/35,粉塵濃度降低率為80.2%/76.8%。
圖2 1613(3)運順順層鉆孔注水前后瓦斯抽采濃度對比
圖3 1613(3)軌順順層鉆孔注水前后瓦斯抽采濃度對比
可見,煤層注水不僅增加了煤的水分,使煤體得到濕潤,降低了煤的脆性,增加了煤體強度,起到固結煤壁,減少了片幫問題,還有效解決了工作面瓦斯、煤塵等問題[5-7]。
1)順層抽采鉆孔在注水后增加了煤體的塑性,將煤體內部吸附瓦斯變?yōu)橛坞x態(tài),提高了抽采效果,單孔濃度提高了2~3 倍;減少了回風瓦斯?jié)舛龋ぷ髅婊夭善陂g回風瓦斯?jié)舛炔怀^0.3%。
2)將壓力水通過鉆孔注入煤體內,不僅增加了煤體水分,有效降低工作面溫度和煤塵濃度,而且還改變了煤的物理力學性質,提高了煤體的抗壓強度,減少了工作面煤壁發(fā)生片幫的機率。
3)利用兩巷順層鉆孔注水,在同樣條件下,可以減少工作面面內淺孔注水所占用的注水時間,提高工作面生產(chǎn)時間,為綜采工作面高效、高產(chǎn)創(chuàng)造了條件。