馮 爭
(潞安化工集團(tuán)山西高河能源有限公司,山西 長治 046100)
高河能源E2306工作面切眼長310 m,膠帶順槽長981 m,可采長度496 m。開采3號煤層,平均厚度為6.41 m,采用綜采放頂煤開采,采高3.5 m,放煤高度2.91 m。3號煤層傾角平均3°,埋深在440.5~482.5 m之間。煤層含一層平均0.15 m厚夾矸,頂板為砂質(zhì)泥巖,直接底為細(xì)粒砂巖。E2306工作面內(nèi)無陷落柱和斷層等地質(zhì)構(gòu)造。E2306工作面采用兩進(jìn)一回“Y”型通風(fēng)方式,膠帶順槽和進(jìn)風(fēng)順槽進(jìn)風(fēng),并將進(jìn)風(fēng)順槽通過沿空留巷,保留用作回風(fēng)巷道使用,實現(xiàn)工作面“Y”型通風(fēng)。工作面巷道布置及通風(fēng)方式見圖1所示。E2306工作面經(jīng)抽采后瓦斯含量為5.349 7 m3/t,殘存瓦斯含量為2.069 8 m3/t。3號煤層具有煤塵爆炸性,無煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出危險性,煤層不易自燃。高河能源以往均采用高抽巷對工作面采空區(qū)瓦斯抽采治理。由于高抽巷為巖巷,掘進(jìn)效率低,導(dǎo)致礦井采掘銜接緊張,為創(chuàng)優(yōu)采空區(qū)瓦斯治理措施,解決采掘銜接的問題,決定采用高位大直徑鉆孔[1-4]替代高抽巷,進(jìn)行工作面采空區(qū)瓦斯治理。
圖1 工作面布置圖
(1)鉆場選擇
高位大直徑鉆孔需對工作面開采范圍全覆蓋,因此,根據(jù)工作面推進(jìn)長度496 m,選擇E2306工作面進(jìn)風(fēng)順槽工作面右側(cè)3#鉆場進(jìn)行施工,該鉆場距工作面切眼654 m。在鉆場工作面切眼側(cè)巷幫施工6個高位大直徑鉆孔,孔徑203 mm,設(shè)計單孔孔深679 m。
(2)鉆孔層位確定
高位大直徑鉆孔一般位于裂隙帶中下部,為工作面開采厚度的4~6倍[5]。即高位大直徑鉆孔布置在工作面煤層上部約30~40 m之間。在水平方向,高位大直徑鉆孔距工作面進(jìn)風(fēng)順槽巷幫25~65 m之間。
(3)鉆孔參數(shù)
根據(jù)高河能源以往礦壓觀測和瓦斯抽放經(jīng)驗,同時為了試驗不同層位瓦斯抽采效果,綜合確定:1#~5#鉆孔位于煤層頂板上方25 m,水平方向距工作面進(jìn)風(fēng)順槽分別為65 m、25 m、32 m、40 m和48 m;6#鉆孔位于煤層頂板上方35 m,水平方向距工作面進(jìn)風(fēng)順槽60 m。鉆孔需在工作面停采線前進(jìn)入設(shè)計層位,在切眼前方下探,1#~5#鉆孔下探到煤層頂板,6#鉆孔下探到煤層上方約18 m層位。鉆孔布置如圖2、圖3。
圖2 鉆孔平面布置圖
圖3 鉆孔剖面布置圖
(1)施工設(shè)備
本次施工采用ZDY15000LD型煤礦用履帶式全液壓坑道鉆機(jī),屬于履帶自行式、低轉(zhuǎn)速、大轉(zhuǎn)矩類型,鉆機(jī)功率為132 kW,鉆機(jī)額定轉(zhuǎn)矩為3500~15 000 N.m。通過孔底馬達(dá)驅(qū)動鉆頭實現(xiàn)定向鉆進(jìn),鉆孔軌跡控制通過隨鉆測量系統(tǒng)測量鉆孔軌跡實現(xiàn)。
(2)施工工藝
鉆孔采用三次鉆進(jìn)成孔工藝。首先采用直徑為120 mm的鉆頭定向鉆進(jìn),每根鉆桿,即3 m進(jìn)行一次測量,分析鉆孔軌跡,并及時進(jìn)行修正,確保鉆孔實際施工參數(shù)與設(shè)計相符;之后采用直徑為165 mm的鉆頭進(jìn)行擴(kuò)孔;再后采用直徑為203 mm的鉆孔擴(kuò)孔;最后采用直徑為250 mm鉆頭擴(kuò)孔,孔口的18 m作為封孔段。165 mm和203 mm鉆頭為特制鉆頭,在鉆孔內(nèi)具有導(dǎo)向功能,可沿既有鉆孔軌跡進(jìn)行擴(kuò)孔作業(yè)。鉆孔施工時,每鉆進(jìn)100 m后,采用洗孔液進(jìn)行洗孔作業(yè)。鉆孔封孔采用“兩堵一注帶壓注漿”的工藝,封孔長度為16 m。
本次6個高位大直徑鉆孔自2020年4月19日開始施工,7月31日施工結(jié)束。1#孔位于煤層頂板上方23.6 m,終孔見煤,距離切眼平距10.35 m;2#孔位于煤層頂板上方22.7 m,終孔位于煤層頂板上方3 m,距離切眼平距31.2 m;3#孔位于煤層頂板上方26.1 m,終孔見煤,距離切眼平距20.88 m;4#孔位于煤層頂板上方24.6 m左右,終孔見煤,距離切眼平距5.93 m;5#孔位于煤層頂板上方約21 m,終孔見煤,距離切眼平距13.65 m;6#孔位于煤層頂板上方約36 m,終孔位于煤層頂板上方17.7 m,距離切眼平距3.43 m。鉆孔鉆進(jìn)情況見表1。
表1 鉆孔鉆機(jī)情況統(tǒng)計表
E2306工作面于7月下旬開始回采,至11月12日,機(jī)頭累計推進(jìn)163.4 m,機(jī)尾推進(jìn)165.8 m,最大日產(chǎn)量8 085.2 t,切眼配風(fēng)量3220 m3/min,瓦斯總涌出量為26.5 m3/min(風(fēng)排11.8 m3/min)。從8月17日至11月10日進(jìn)行測量,抽采濃度最高為5.0%,平均2.98%;負(fù)壓最高為17.68 kPa,平均12.06 kPa;混量最高為160.81 m3/min,平均95.05 m3/min;純量最高為8.04 m3/min,平均3.40 m3/min;回風(fēng)流瓦斯?jié)舛茸罡邽?.46%,平均0.26%;上隅角瓦斯?jié)舛茸罡邽?.52%,平均0.24%。11月12日,將E2306沿空留巷柔模埋管停止接抽,11月13日現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),大直徑鉆孔主管路負(fù)壓提升至24.75 kPa,混量提升至239.90 m3/min,純量為10.56 m3/min。由此可見高負(fù)壓帶來的混量提升明顯。各鉆孔瓦斯抽采情況見表2。
表2 高位大直徑鉆孔瓦斯抽采情況表
為了分析高位大直徑鉆孔抽采效果,對E2305和E2307工作面高抽巷及E2306工作面高位大直徑鉆孔的瓦斯?jié)舛?、抽采混量、抽采純量等三個參數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計,見表3。
由表3中瓦斯?jié)舛?、抽采混量、抽采純量三個參數(shù)對比可知:采用高抽巷抽采濃度在2.3%~3.1%,采用高位大直徑鉆孔抽采濃度能達(dá)到3.6%,明顯高于高抽巷。兩種方式抽采純量相差不大,采用高位大直徑鉆孔其抽采混量相對較低。采用高位大直徑鉆孔替代高抽巷可達(dá)到理想的抽采效果。
表3 不同工作面瓦斯抽采效果對比表
(1)結(jié)合工作面地質(zhì)參數(shù),確定了高位大直徑鉆孔布置參數(shù),確定了一次定向、二次和三次擴(kuò)孔的鉆孔施工技術(shù)工藝,并采用“兩堵一注帶壓注漿”的工藝進(jìn)行鉆孔封孔。
(2)將負(fù)壓全部轉(zhuǎn)移至高位大直徑鉆孔抽采,增大高位大直徑鉆孔的抽采負(fù)壓后,大直徑鉆孔主管路負(fù)壓提升至24.75 kPa,混量提升至239.90 m3/min,純量為10.56 m3/min,高負(fù)壓帶來的混量提升明顯。
(3)從瓦斯?jié)舛取⒊椴苫炝?、抽采純量三方面,對高位大直徑鉆孔與高抽巷抽采情況進(jìn)行對比分析,綜合來看,采用高位大直徑鉆孔替代高抽巷可達(dá)到理想的抽采效果。