牛慶俊 張中騰 柳研青
(兗州煤業(yè)股份有限公司鮑店煤礦,山東 鄒城 273513)
在煤炭資源開采過程中,由于受地質(zhì)條件、保護煤柱等特定因素影響,不規(guī)則工作面布置形式日益增加。為增加煤炭資源回收率,實現(xiàn)工作面高產(chǎn)高效,延長礦井服務(wù)年限,需對采區(qū)設(shè)計不斷優(yōu)化,合理調(diào)整工作面尺寸,經(jīng)常采用旋轉(zhuǎn)采煤法。旋轉(zhuǎn)采煤法是以工作面巷道中某一個點為中心,工作面按照設(shè)定角度邊旋轉(zhuǎn)邊開采,工作面及時調(diào)整角度。
屠世浩[1]等結(jié)合現(xiàn)場開采實例,對綜采旋轉(zhuǎn)開采過程中礦壓顯現(xiàn)規(guī)律、孤島煤柱回收工藝方式、旋轉(zhuǎn)區(qū)巷道布置等方面關(guān)鍵技術(shù)進行研究,并取得了良好的經(jīng)濟效果。邢相[2]等針對曉南煤礦西三采區(qū)北部原設(shè)計布置的四個工作面造成的回采巷道布置困難、綜采效率低下的問題,通過特大角度聯(lián)合開采將原有四個工作面合并成為一個工作面,將工作面煤炭采出率提高了約5%。李生生等[3]設(shè)計同家梁礦8801工作面采用旋轉(zhuǎn)半徑226 m,“虛心”旋轉(zhuǎn)調(diào)斜開采技術(shù),通過加強兩巷支護與端頭支護,保證同家梁礦8801工作面調(diào)斜開采試驗的順利進行,實現(xiàn)工作面安全高效生產(chǎn),大大提高資源采出效率。
鮑店煤礦83上02工作面位于八采區(qū)中部,工作面標高為-214 m,煤層傾角為2°~19°,工作面長度為228 m,推進長度2477 m,初期開采煤層為3上煤層。3上煤厚度為3.69~7.76 m,均厚5.28 m,f=2.9。直接頂為平均厚度2.83 m的粉砂巖;基本頂為平均厚度4.52 m的細砂巖互層,以細砂巖為主,夾雜部分粉砂巖;直接底為平均厚度0.51 m的粉砂巖;基本底為平均厚度9.44 m的粉細砂巖互層,以細砂巖為主,夾雜部分粉砂巖。83上02工作面旋轉(zhuǎn)開采段布置如圖1。
圖1 工作面布置
83上02作為鮑店煤礦主力生產(chǎn)工作面,為盡可能多的回收煤炭資源,回采初期采用定心扇形旋轉(zhuǎn)開采的方式推進,旋轉(zhuǎn)角度約為20°,旋轉(zhuǎn)弧長近80 m。
83上02綜放工作面使用主要大型機械包括采煤機、液壓支架、刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機及破碎機等,設(shè)備型號及主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 83上02綜放工作面設(shè)備技術(shù)參數(shù)
83上02綜放工作面扇形旋轉(zhuǎn)開采的基本方針為:采用定心旋轉(zhuǎn)方式,即工作面以半徑228 m圓做扇形旋轉(zhuǎn),分26個循環(huán)完成,每個循環(huán)運輸機旋轉(zhuǎn)約0.75°,26個循環(huán)后,機尾推進78 m,工作面累計旋轉(zhuǎn)角度約為20°,此時工作面機頭超前2 m,兩巷高差2 m,工作面進入正常生產(chǎn)階段。設(shè)定兩種旋轉(zhuǎn)開采技術(shù)方案,示意圖如圖2。
如圖2(a)所示,第一種旋轉(zhuǎn)開采技術(shù)方案采取“增刀式”采煤方式,即“先割小刀后割大刀”。工作面割煤路線為130#-100#,130#-65#,130#-30#,130#-1#,每個“小刀”中移架路線為130#-90#,130#-55#,130#-20#,130#-1#。如圖2(b)所示,第二種旋轉(zhuǎn)開采技術(shù)方案采取“減刀式”的采煤方式,即“先割大刀后割小刀”,工作面割煤路線為130#-1#,30#-130#,130#-55#,85#-130#,每個“大刀”中移架路線為130#-1#,20#-130#,130#-45#,75#-130#。
圖2 旋轉(zhuǎn)開采技術(shù)方案
采用“增刀式”采煤方式時,工作面中運輸機推移拐點少,平直程度較高,煤機從機頭返回至機尾時需要返空刀,但整體推進速度較慢,導(dǎo)致割煤效率比較低,影響工作面正常推進速度。采用“減刀式”采煤方式時,煤機從機頭返回至機尾時進行正常割煤,整體推進速度較快,工作面中運輸機需要推移時拐點較多,但運輸機會持續(xù)拖后,影響下一個循環(huán)正常生產(chǎn)。
根據(jù)回采過程中推進速度和前部運輸機機尾長度變化情況,將兩種采煤方式進行對比分析,對每日推進速度、前部運輸機機尾長度及運輸機平直程度進行實時記錄,將開采過程分為四個階段,如圖3。
圖3 扇形開采四階段主要參數(shù)圖
工作面推進天數(shù)第1至第5天即為第一階段,本階段采取“增刀式”的采煤方式。本階段機尾累計進尺16.20 m,工作面正常推進狀態(tài)下,機尾日進尺3.25 m左右。前部運輸機機尾長度從-890 mm逐漸減至-200 mm左右(正負值代表機尾距離巷道中線長度),運輸機狀態(tài)整體較好。
工作面推進天數(shù)第6至第12天即為第二階段,為減少采煤機返機過程中進刀小、割煤效率比較低的情況,將割煤路線“增刀式”的割煤方式改為“減刀式”的割煤方式。本階段機尾進尺為32.0 m,工作面正常推進狀態(tài)下,機尾日進尺為6.20 m左右,比原方案每天多進2.95 m,推移困難后機尾日進尺為2.85 m左右。前部運輸機機尾長度從-650 mm逐漸減至200 mm左右。
工作面推進天數(shù)第13至第15天即為第三階段,本階段主要是中部來回返機,將工作面找直。因運輸機運動起勢,控制效果較好,前部運輸機機尾長度在250~500 mm左右,保障運輸機推移順利。本階段機尾進尺8.85 m,平均日推進2.95 m,運輸機平直度逐漸好轉(zhuǎn)。
工作面推進天數(shù)第16至第18天即為第四階段,此階段機尾進尺22.95 m,改為每班割3個機尾、機頭不進刀割煤方式,執(zhí)行每刀機頭側(cè)30個支架左右順直,機尾側(cè)剩余支架拉滿硐,即130#-1#(130#-30#拉滿硐),30#-130#(65#-130#拉滿硐),130#-65#(130#-85#拉滿硐)運輸機平直度較好,如圖4。
圖4 調(diào)整后運輸機狀態(tài)示意圖
前部運輸機機尾長度600 mm減至100 mm,能進行正常推移,工作面持續(xù)正常推進,前部運輸機機尾日進尺在7.5 m以上,生產(chǎn)保持高效穩(wěn)定。
為增加鮑店煤礦83上02工作面初采階段煤炭資源回收率,將兩種旋轉(zhuǎn)開采方式進行現(xiàn)場實際應(yīng)用,得到以下結(jié)論:
(1)當采用“增刀式”割煤方式時,即“先割小刀,后割大刀”的割煤方式,前部運輸機狀態(tài)較好,但工作面整體推進速度較慢,割煤效率低,生產(chǎn)效率大幅降低。
(2)當采用“減刀式”割煤方式時,即“先割大刀,后割小刀”的割煤方式,會造成運輸機持續(xù)拖后,繼而影響后續(xù)工作面正常生產(chǎn)。
(3)當采用“減刀找直式”割煤方式,即機尾側(cè)支架拉滿硐的割煤拉架配合方式,同時,機頭側(cè)30個支架左右順直,機尾側(cè)剩余支架拉滿硐的旋轉(zhuǎn)開采方式,保障了運輸機的正常推移,保障工作面穩(wěn)定高效推進,煤炭資源回收率大幅提高。
鮑店煤礦83上02工作面在初采階段成功進行扇形開采,提高煤炭資源采出率,經(jīng)濟效益顯著,為該礦扇形開采積累了寶貴的技術(shù)經(jīng)驗。