常進(jìn)良 劉潤(rùn)平 李云飛
(1.山西柳林興無(wú)煤礦有限責(zé)任公司,山西 呂梁 033300;2.山西福山資源集團(tuán)有限公司,山西 呂梁 033300)
由于井底車場(chǎng)施工斷面大,車場(chǎng)內(nèi)交叉巷道多,井底車場(chǎng)施工完后在短時(shí)間內(nèi)圍巖蠕動(dòng)變形現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致圍巖出現(xiàn)破碎現(xiàn)象,不僅降低了巷道成形效果,影響車場(chǎng)后期安全通車,而且巷道圍巖出現(xiàn)變形后,在圍巖內(nèi)形成松動(dòng)圈,在松動(dòng)圈內(nèi)出現(xiàn)錨固失效現(xiàn)象,很容易發(fā)生圍巖冒落事故。本文以興無(wú)煤礦副斜井井底車場(chǎng)為例,根據(jù)巷道圍巖變形機(jī)理,提出了合理有效圍巖控制技術(shù)[1-5]。
山西柳林興無(wú)煤礦有限責(zé)任公司副斜井井底車場(chǎng)及上部平車場(chǎng)布置在9#和10#煤層之間,6#、8#、9#、10#煤尚未開(kāi)采,與上組煤掘進(jìn)巷道距離較遠(yuǎn),對(duì)掘進(jìn)巷道無(wú)影響。副斜井井底車場(chǎng)分為甩車場(chǎng)段、車場(chǎng)段、上部平車場(chǎng)段、1號(hào)交岔點(diǎn)段,設(shè)計(jì)長(zhǎng)度222 m。
井底甩車場(chǎng)段設(shè)計(jì)長(zhǎng)54 m,凈寬5000 mm,凈高4500 mm;車場(chǎng)段設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為90 m,設(shè)計(jì)斷面規(guī)格為凈寬4600 mm,凈高3800 mm;上部平車場(chǎng)設(shè)計(jì)長(zhǎng)度72 m,凈寬4600 mm,凈高3800 mm;1號(hào)交岔點(diǎn)設(shè)計(jì)長(zhǎng)16 m,凈寬9395~4600 mm,凈高5998~3800 mm。采用直墻半圓拱形斷面,錨網(wǎng)噴支護(hù),壁厚120 mm,噴射砼強(qiáng)度等級(jí)C20,鋪底厚150 mm,鋪底砼強(qiáng)度等級(jí)為C20。
2020年2月17日副斜井井底車場(chǎng)已施工到位,但是由于副井井底車場(chǎng)布置在9號(hào)與10號(hào)煤層之間,煤層間距7.04 m,層間巖體主要以砂質(zhì)泥巖及泥巖為主,巖體穩(wěn)定性差,而且車場(chǎng)施工斷面大、交叉口多,巷道掘進(jìn)1個(gè)月后巷道圍巖蠕動(dòng)變形現(xiàn)象嚴(yán)重,特別是車場(chǎng)段局部出現(xiàn)頂板冒落、圍巖破碎現(xiàn)象。至3月24日,車場(chǎng)段頂板下沉量達(dá)0.45 m,巷道表面噴層出現(xiàn)裂縫并向巷道四周延伸,威脅著巷道安全施工。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析,導(dǎo)致副井井底車場(chǎng)段圍巖出現(xiàn)變形破碎現(xiàn)象的原因主要有以下幾方面:(1)巷道原支護(hù)效果差,無(wú)法有效控制不穩(wěn)定巖層;(2)巷道施工區(qū)域交叉口多,巷道斷面大,圍巖應(yīng)力大;(3)巷道圍巖蠕動(dòng)變形后,破壞了圍巖力學(xué)結(jié)構(gòu)及整體穩(wěn)定性。
根據(jù)實(shí)際情況分析判斷,治理該類巷道變形現(xiàn)象,僅僅采用注漿加固的技術(shù)手段無(wú)法根本上控制圍巖變形,在注漿的前提下通過(guò)施工加長(zhǎng)注漿錨索控制圍巖變形,才能得到預(yù)期支護(hù)效果。
(1)注漿孔布置方式
① 注漿淺孔與深孔采用三花布置方式,注漿淺孔深度為3.0 m,鉆孔直徑為56 mm,其中兩幫各布置2個(gè)鉆孔(1#、2#),拱形頂板布置三個(gè)鉆孔(4#、5#、6#),幫部鉆孔1#鉆孔成15°仰角布置,2#鉆孔成10°俯角布置,1#、2#鉆孔間距為1.0 m,頂板鉆孔與基巖平面垂直布置;② 深孔與淺孔排距為3.0 m,其中幫部各布置一個(gè),頂部布置2個(gè),深孔與淺孔交錯(cuò)三花布置,深孔直徑56 mm,深度7.0 m,深孔與巷幫以及頂板基巖面垂直布置。
(2)注漿材料
注漿采用雙組分聚氨酯加固材料,該材料主要由A、B兩種成分組成。其中A組分主要由阻燃高分子材料和聚合MDI組成,B組分主要為聚醚多元醇、表面活性劑、催化劑的混合物。聚氨酯加固材料雖然成本費(fèi)用相對(duì)較高,但是在破碎圍巖中該加固材料具有很強(qiáng)的粘接能力、滲透效果好等優(yōu)點(diǎn)。
(3)注漿方式
淺、深孔施工完后,對(duì)淺孔內(nèi)埋入一根長(zhǎng)度為2.0 m注漿管(靠近孔底1.0 m范圍內(nèi)有出漿小孔),深孔內(nèi)埋入一根長(zhǎng)6.0 m注漿管(靠近孔底5.0 m范圍有出漿小孔)。注漿管與氣動(dòng)注漿泵連接進(jìn)行注漿施工。
(4)封孔處理
注漿堵漏是保證注漿效果的關(guān)鍵技術(shù)手段,車場(chǎng)段注漿鉆孔采用膨脹水泥以及棉紗聯(lián)合封堵。鉆孔內(nèi)埋入注漿管后,在孔口處采用膨脹水泥進(jìn)行封堵,封孔長(zhǎng)度不得低于0.5 m,封堵前后采用棉紗進(jìn)行堵塞。注漿深孔封孔平面示意圖如圖1。
圖1 注漿深孔封孔平面示意圖
(5)注漿壓力確定
通過(guò)對(duì)車場(chǎng)段圍巖表層施工窺視孔觀察發(fā)現(xiàn),圍巖破碎范圍在0.8~2.2 m。根據(jù)漿液擴(kuò)散半徑計(jì)算公式可知,注漿壓力在0.5~1.0 MPa范圍內(nèi)漿液擴(kuò)散半徑在0.52~1.04 m,當(dāng)注漿壓力在1.0~2.5 MPa范圍漿液最大擴(kuò)散半徑達(dá)2.6 m,所以根據(jù)車場(chǎng)段實(shí)際圍巖破碎情況,注漿壓力確定為2.0 MPa。
(1)注漿錨索規(guī)格
注漿錨索型號(hào)為SKZ160-1/1770,錨索直徑為22 mm,長(zhǎng)度為8.3 m,中空狀,注漿錨索最大抗拉強(qiáng)度為780 MPa,延展率為18%,錨索中部安裝注漿軟管,端頭部采用注漿鋼管與軟管對(duì)接。
(2)注漿錨索布置方式
車場(chǎng)段變形區(qū)全斷面施工注漿錨索,每排布置7根注漿錨索。其中兩幫各兩根,幫部第一根施工在直墻與半圓拱交界處且以15°仰角布置,第二根與第一根間距為0.9 m,同一幫部的兩根注漿錨索外露端安裝一根長(zhǎng)度為1.5 m“W”型鋼帶預(yù)緊;頂部施工3根注漿錨索,錨索間距為2.0 m,錨索外露端安裝一根長(zhǎng)度為4.2 m“W”型鋼帶預(yù)緊。
(1)圍巖變形監(jiān)測(cè)分析
車場(chǎng)段變形區(qū)返修加固后,分別在車場(chǎng)段布置三個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)(1#~3#),監(jiān)測(cè)圍巖變形、下沉情況。通過(guò)圖2可知,車場(chǎng)段變形圍巖采取“注漿加固技術(shù)+施工注漿錨索”聯(lián)合返修加固技術(shù)后,圍巖最大下沉量為0.35 m。由此可見(jiàn),采取返修加固措施后,原破碎、裂隙圍巖進(jìn)行再次重組,提高了圍巖整體膠結(jié)強(qiáng)度,控制了圍巖大變形現(xiàn)象。
圖2 車場(chǎng)段變形區(qū)返修加固后圍巖變形曲線圖
(2)圍巖內(nèi)部窺視分析
在車場(chǎng)段圍巖變形區(qū)共計(jì)施工3個(gè)窺視孔,孔深為8.0 m,鉆孔直徑為60 mm,其中兩幫各一個(gè),頂板一個(gè)。窺視孔施工完后采用ZKXG100型鉆孔成像軌跡檢測(cè)裝置對(duì)孔壁圍巖情況進(jìn)行觀察記錄。通過(guò)實(shí)際觀察發(fā)現(xiàn),圍巖內(nèi)0.8 m范圍內(nèi)存在少數(shù)裂隙,通過(guò)成像儀可以清晰地看出圍巖裂隙充填的漿液,圍巖注漿后整體完整性好。由此可見(jiàn),注漿后圍巖裂隙得到有效充填、粘接,保證了錨桿(索)支護(hù)預(yù)應(yīng)力傳遞作用,提高支護(hù)效果。
興無(wú)煤礦井底車場(chǎng)圍巖變形區(qū)采取“注漿加固技術(shù)+施工注漿錨索”聯(lián)合返修加固技術(shù)后,有效提高了圍巖內(nèi)部破碎煤巖體完整性以及可靠性,保證了錨桿(索)支護(hù)強(qiáng)度,控制了圍巖變形現(xiàn)象,解決了大斷面井底車場(chǎng)圍巖控制效果差、支護(hù)難度大等技術(shù)難題。