王 剛
(成渝釩鈦科技有限公司,四川 內(nèi)江 642469)
西南地區(qū)對焊接材料有較大的需求,特備是氣保焊絲ER50-6有廣泛的社會(huì)需求,因此研究和改善ER50-6質(zhì)量能顯著提高我公司焊絲鋼產(chǎn)品的市場競爭力,節(jié)約焊接成本,提高設(shè)備使用安全,有著重要的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。
公司目前采用鐵水預(yù)處理→轉(zhuǎn)爐→LF精煉→連鑄→高線軋制工藝生產(chǎn)ER50-6,用戶對ER50-6盤條母材提出嚴(yán)格的要求,特別是要求拉拔脆斷指數(shù)100噸≤2次。
用戶拉絲工藝為:開卷機(jī)開卷→剝殼→清理→粗拉(Φ5.5→Φ4.8→Φ4.15→Φ3.5→Φ3.0→Φ2.58→Φ2.2)→ 精 拉(Φ2.2→Φ1.8→Φ1.3→Φ0.8)→鍍銅。
然而在用戶使用過程中,發(fā)現(xiàn)精拉至Φ1.3時(shí),脆斷頻繁。我公司技術(shù)人員對脆斷原因進(jìn)行檢測和分析,成功的找到了脆斷的原因,并制定措施進(jìn)行解決。
為找到脆斷的原因,將斷裂樣品及該批次的母材進(jìn)行檢測。
表1 樣品信息與檢測內(nèi)容
樣品在室溫條件下采用3%硝酸酒精溶液腐蝕5-10秒。
表2 檢測結(jié)果
本次檢測從組織和夾雜物兩個(gè)層面分析Φ5.5盤條→Φ1.3焊絲的變化情況。
1.3.1 組織變化檢測情況
首先在XD30M倒置金相顯微鏡下觀測橫截面組織形貌(圖1)。Φ5.5盤條樣品在500倍的光鏡下邊部和中心組織類型無顯著差異;而在Φ1.3焊絲在500倍的光鏡下其鐵素體與塊狀組織清晰可見,心部塊狀組織總體尺寸更大,邊部塊狀組織相對細(xì)小均勻。
圖1 橫截面組織形貌光鏡對比圖
其次在JSM-7800F場發(fā)射掃描電鏡電鏡下觀察橫截面、縱剖面的組織形貌(圖2)。Φ5.5盤條樣品組織為鐵素體+珠光體+三次滲碳體,鐵素體與珠光體成沿軋向帶狀分布,其中鐵素體占比較大;而Φ1.3焊絲樣品橫截面中心存在相對較多和較大的孔洞;縱剖面的組織形貌可以看出:組織由軟硬兩相組成,軟相拉長呈細(xì)條狀,而塊狀硬相變形能力差,軟相與硬相交界處形成微裂紋級(jí)成為斷裂源,圖中心和下邊沿分別有兩個(gè)夾雜物,夾雜物周圍有裂紋。
圖2 組織形貌電鏡對比圖
分析:焊絲鋼母材組織為均勻的鐵素體+珠光體+三次滲碳體。在拉拔過程中,占比較大的等軸鐵素體體晶粒沿著拉拔方向變成細(xì)長的組織,其呈現(xiàn)較大的韌性,在金相中呈現(xiàn)軟相;在拉拔過程中,隨著晶粒的延伸,分布在晶界處三次滲碳體對位錯(cuò)的釘扎作用也越來越大,其塑性差,在金相中呈硬相。鐵素體和三次滲碳體之間薄弱部位容易產(chǎn)生裂紋。
故三次滲碳體的產(chǎn)生會(huì)導(dǎo)致盤條的拉拔性能變差。
1.3.2 夾雜物變化檢測情況
首先采用電鏡對Φ5.5盤條樣品縱剖面進(jìn)行夾雜物的形貌和能譜檢測,此樣品中主要夾雜物為Al2O3-MgO-SiO2-MnS的復(fù)合夾雜物,Al2O3-MgO占主導(dǎo)地位,其周圍覆蓋有一定量的SiO2-MnS。
夾雜物最大約10微米,在夾雜物附近存在微裂紋,如圖3。
圖3 Φ5.5盤條縱剖面的夾雜物形貌和能譜
其次在Φ5.5盤條縱剖面的夾雜物形貌和能譜面掃描(圖4)可以看出:Al2O3-MgO先生成,并為SiO2和MnS提供異質(zhì)形核核心,最終生成Al2O3-MgO-SiO2-MnS復(fù)合夾雜物。
圖4 Φ5.5盤條縱剖面夾雜物形貌和能譜掃描圖
最后,檢測Φ1.3焊絲斷口夾雜物情況(圖5),斷口底部凹坑中存在明顯異于周圍組織、夾雜物,但凹坑中能譜無信號(hào)不能檢測確定。斷口凸面采用酒精超聲波震蕩清洗后,未發(fā)現(xiàn)典型夾雜物。但在縱剖面200倍的電鏡組織形貌檢測中發(fā)現(xiàn)中心和下沿有兩個(gè)夾雜物,夾雜物周圍有裂紋。
圖5 Φ1.3焊絲組織形貌圖
分析:盤條中存在以脆性夾雜物Al2O3是導(dǎo)致盤條拉拔脆斷的另外一個(gè)原因。從檢測結(jié)果分析,不論拉拔前,還是拉拔后的凹坑處及縱剖面均存在夾雜物,凸面的夾雜物有可能在樣品轉(zhuǎn)運(yùn)、保存不善,改變了樣品的原始形貌。
從母材和拉拔后的焊絲組織異常來看,未發(fā)現(xiàn)有影響拉拔的貝氏體和馬氏體組織存在。目前存在的斷裂問題是Al2O3脆性夾雜物+三次滲碳體疊加導(dǎo)致。
針對影響Al2O3脆性夾雜物和三次滲碳體生成的因素進(jìn)行分析。
ER50-6在新區(qū)120t轉(zhuǎn)爐生產(chǎn),工藝流程如下:KR預(yù)處理脫硫→提釩轉(zhuǎn)爐提釩→頂?shù)讖?fù)吹煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉半鋼→Ar站吹氬調(diào)氧→LF精煉→七機(jī)七流方坯連鑄機(jī)(全程保護(hù)澆注+電磁攪拌)→高線軋制。
為控制全氧含量,采用鋁錳鐵預(yù)脫氧,如氬站氧值偏高,采用鋁線進(jìn)一步脫氧。精煉爐采用硅鈣粉、碳化硅等不含鋁材料進(jìn)行預(yù)脫氧。
為控制鋼中的貝氏體和馬氏體的產(chǎn)生,采用過冷度小、冷速慢的方式進(jìn)行冷卻。目前采用降低吐絲溫度、降低風(fēng)冷線輥道速度、關(guān)閉風(fēng)冷線保溫罩,控制冷卻速度在0.8℃/s~0.9℃/s,組織為F+P。
采用含鋁材料高線的降低鋼中的全氧,但受焊絲鋼熔敷性能的影響,要求Ca含量越低越好,故Al2O3脆性夾雜物未經(jīng)過鈣處理,無法形成液態(tài)的低熔點(diǎn)鋁酸鹽12CaO·7Al2O3,亦導(dǎo)致鋼水結(jié)瘤。故高硅高錳的焊絲鋼在工藝設(shè)計(jì)上可采用硅錳合金進(jìn)行脫氧,避免采用鋁脫氧及加入含鋁合金帶來的高熔點(diǎn)的鋁酸鹽夾雜物[1]。
鐵素體晶界存在的三次滲碳體,是由于緩冷過程中終冷溫度偏低,盤條在鐵素體轉(zhuǎn)變區(qū)域停留時(shí)間過長,奧氏體在轉(zhuǎn)變?yōu)橹楣怏w過程中向鐵素體轉(zhuǎn)變,轉(zhuǎn)變過程中,多余的碳在晶界處形成滲碳體,同時(shí),轉(zhuǎn)變后的鐵素體由于碳含量高,在進(jìn)一步的冷卻總析出三次滲碳體[2]??刹捎锰岣咄陆z溫度和提高輥道速度,提高終止緩冷溫度和適當(dāng)增加冷速,但不得超過1℃/s,控制馬氏體和貝氏體的產(chǎn)生。
通過應(yīng)用硅錳代替鋁脫氧工藝及優(yōu)化冷卻制度后,連續(xù)生產(chǎn)2個(gè)月共生產(chǎn)5000噸ER50-6。用戶反饋,拉拔Φ1.2焊絲斷線率大為降低,改進(jìn)措施取得明顯效果。
(1)通過檢測分析,盤條中存在的Al2O3夾雜物和三次滲碳體是影響拉拔脆斷的主要因素。
(2)采用硅錳脫氧工藝+控制軋后冷速可以有效解決盤條的脆斷問題。