王海蓮 孫繼增
摘要:文章從某燃煤機(jī)組一次調(diào)頻性能指標(biāo)實(shí)測(cè)異常案例入手,通過對(duì)相關(guān)參數(shù)曲線和控制策略的分析,排查出控制邏輯的不足之處,并提出了切實(shí)可行的優(yōu)化完善方案,取得了初步的效果,對(duì)同類問題的解決有一定借鑒意義。
關(guān)鍵詞:一次調(diào)頻;響應(yīng)指數(shù);控制策略;優(yōu)化
1 引言
近年來(lái),隨著電網(wǎng)用戶對(duì)電能質(zhì)量要求的不斷提高,電網(wǎng)對(duì)并網(wǎng)機(jī)組的一次調(diào)頻性能要求也越來(lái)越高。電網(wǎng)調(diào)度部門對(duì)機(jī)組一次調(diào)頻性能的考核指標(biāo)主要有投運(yùn)率和一次調(diào)頻響應(yīng)指數(shù)兩項(xiàng)。
2 問題引出
某600MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組的一次調(diào)頻控制方案采用DCS+DEH雙側(cè)控制方案。一次調(diào)頻功能無(wú)人為投切按鈕,根據(jù)機(jī)組負(fù)荷自動(dòng)投切。另外,根據(jù)省調(diào)要求,在CCS側(cè)還增加了一次調(diào)頻特性遠(yuǎn)方在線測(cè)試接口邏輯。
近兩年來(lái),從省調(diào)統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看,該機(jī)組一次調(diào)頻性能一直較好,但偶爾會(huì)發(fā)生動(dòng)作指標(biāo)異常情況。據(jù)2019年上半年一次調(diào)頻動(dòng)作統(tǒng)計(jì)情況看,省調(diào)對(duì)該機(jī)組人工測(cè)試4次,系統(tǒng)實(shí)測(cè)兩次,其中除5月份實(shí)測(cè)的15秒響應(yīng)指數(shù)略差外,其余測(cè)試結(jié)果15秒、30秒、45秒響應(yīng)指數(shù)全部到達(dá)標(biāo)。但在2019年7月11日,一次調(diào)頻動(dòng)作發(fā)生異常:15秒、30秒、45秒響應(yīng)指數(shù)分別為0.16、0.16和-0.02,機(jī)組對(duì)電網(wǎng)頻率波動(dòng)幾乎沒有響應(yīng)。
3 問題分析
針對(duì)該問題從機(jī)組運(yùn)行方式、工況、控制邏輯等多方面進(jìn)行了分析排查。
3.1 機(jī)組運(yùn)行方式、工況情況分析
針對(duì)7月11日一次調(diào)頻異常情況,對(duì)機(jī)組的運(yùn)行方式及相關(guān)參數(shù)歷史曲線進(jìn)行了查看分析(如下圖),確認(rèn)機(jī)組當(dāng)時(shí)運(yùn)行工況:AGC方式,機(jī)組負(fù)荷425MW,一次調(diào)頻正常投入,主汽壓力22.36MPa
查看歷史曲線發(fā)現(xiàn)如下信息:15:19:44時(shí),機(jī)組轉(zhuǎn)速下降到2996轉(zhuǎn)/分,超出預(yù)設(shè)的2rpm一次調(diào)頻動(dòng)作死區(qū),觸發(fā)一次調(diào)頻動(dòng)作。一次調(diào)頻校正補(bǔ)償負(fù)荷指令最大達(dá)到8.46MW;在一次調(diào)頻動(dòng)作之前,機(jī)組AGC指令正在減負(fù)荷脈沖過程中;DEH側(cè)一次調(diào)頻及時(shí)進(jìn)行了響應(yīng),但由于幅度較小,只有1.2%左右的調(diào)門開度,機(jī)組負(fù)荷增長(zhǎng)不明顯。同時(shí)從歷史曲線圖中發(fā)現(xiàn)兩個(gè)明顯的異常情況:其一是在一次調(diào)頻動(dòng)作的2-3秒鐘之后,機(jī)組負(fù)荷曲線出現(xiàn)明顯的回調(diào),其二是在一次調(diào)頻動(dòng)作約9秒后(即15:19:53時(shí)),AGC指令開始增負(fù)荷脈沖后,機(jī)組負(fù)荷控制回路負(fù)荷指令LDCOUT沒有響應(yīng)。
3.2 一次調(diào)頻控制策略分析
針對(duì)上述歷史曲線中發(fā)現(xiàn)的異常問題,從控制邏輯回路入手進(jìn)行原因排查。
在AGC方式下,機(jī)組AGC指令經(jīng)限幅和速率控制處理后生成機(jī)組負(fù)荷指令LDCOUT,此負(fù)荷指令信號(hào)經(jīng)濾波處理后加上一次調(diào)頻校正補(bǔ)償指令作為負(fù)荷控制器的設(shè)定值,與機(jī)組實(shí)際負(fù)荷值比較后經(jīng)PID控制器運(yùn)算輸出DEH遙控指令信號(hào)送至DEH控制系統(tǒng);在DEH側(cè),機(jī)組實(shí)際轉(zhuǎn)速與額定轉(zhuǎn)速3000rpm的偏差信號(hào)經(jīng)函數(shù)折算生成DEH側(cè)一次調(diào)頻補(bǔ)償信號(hào),疊加DEH遙控指令信號(hào)送給DEH閥門管理程序,經(jīng)邏輯運(yùn)算處理生成綜合閥位指令后,根據(jù)預(yù)設(shè)的各閥門流量曲線控制各調(diào)閥開度,從而調(diào)節(jié)機(jī)組實(shí)際負(fù)荷。
此外,在機(jī)組負(fù)荷指令(LDCOUT)處理邏輯中,考慮一次調(diào)頻優(yōu)先的原則,還增加了反向AGC閉鎖功能邏輯,即當(dāng)出現(xiàn)與一次調(diào)頻動(dòng)作反向的AGC指令時(shí),機(jī)組負(fù)荷指令LDCOUT保持當(dāng)前值,不再向AGC指令方向變化。同時(shí)為滿足省調(diào)考核的15S、30S、45S三個(gè)時(shí)段的響應(yīng)指數(shù)要求,在反向AGC閉鎖邏輯中設(shè)有45秒的脈沖。具體如下圖三,其中,一次調(diào)頻增負(fù)荷、減負(fù)荷、AGC增負(fù)荷、減負(fù)荷指令信號(hào)由其他相關(guān)邏輯判斷產(chǎn)生,此處不再贅述。
通過對(duì)邏輯策略和歷史曲線圖中兩個(gè)疑問的對(duì)比分析,初步推斷問題原因在于:在設(shè)計(jì)反向AGC閉鎖邏輯時(shí)考慮不周,忽略了閉鎖反向AGC期間出現(xiàn)同向AGC指令的情況,因此導(dǎo)致案例中對(duì)后面兩個(gè)增負(fù)荷AGC指令脈沖的閉鎖,消弱了機(jī)組負(fù)荷補(bǔ)償能力,最終導(dǎo)致省調(diào)一次調(diào)頻實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與評(píng)估系統(tǒng)核算的機(jī)組響應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)不合格。
4 解決方案探討及實(shí)施
基于上述的原因分析結(jié)論,對(duì)一次調(diào)頻反向AGC閉鎖功能邏輯做出優(yōu)化完善。完善后邏輯條件中加入無(wú)同向AGC指令的判斷,即當(dāng)一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí),在45秒時(shí)間內(nèi)如有反向AGC指令則閉鎖AGC調(diào)節(jié),如有同向AGC指令,則釋放閉鎖功能。具體如圖三。
5 效果觀察
通過查看改造后一年多來(lái)省調(diào)對(duì)該機(jī)組一次調(diào)頻性能的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),該機(jī)組再?zèng)]有發(fā)生一次調(diào)頻不合格指標(biāo)情況??梢姲l(fā)生一次調(diào)頻反向動(dòng)作的根源就在閉鎖邏輯存在疏漏。
6 結(jié)語(yǔ)
隨著省調(diào)對(duì)并網(wǎng)機(jī)組的性能考核要求越來(lái)越高,電廠側(cè)機(jī)組的控制策略也必然隨著考核要求不斷優(yōu)化完善,才能確保機(jī)組的安全和經(jīng)濟(jì)性能,這就要求熱控人員在設(shè)計(jì)邏輯策略時(shí),考慮問題必須要周全嚴(yán)謹(jǐn),并在實(shí)踐中不斷研究探索。