李素泉
(南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司,江蘇 南京 210000)
通過項(xiàng)目成立的背景,將各類因素進(jìn)行流程化分析,找出最關(guān)鍵的因子進(jìn)行改善,制定改善計(jì)劃,分步驟實(shí)施改善,觀察每個(gè)因子改善的效果,最終完成常規(guī)事項(xiàng)的文件標(biāo)準(zhǔn)化。本文介紹了液晶面板BONDING異物分析改善[1]。
液晶面板在制造過程中,B O N D I N G 工藝流程說明:面板開捆→端子清洗→OL B工程→端子檢查→PWB工程→E檢查等等,BONDING工藝完成后成品為OPENCELL,基本結(jié)構(gòu)由Multicell(包含TFT玻璃基板、CF玻璃基板、偏光板)、驅(qū)動(dòng)IC(COF)、PCB控制電路基板構(gòu)成[2]。
其中BONDING工藝過程中,通過各向異性導(dǎo)電膜(ACF)使屏端子與COF的輸出側(cè)端子連接,實(shí)現(xiàn)電性導(dǎo)通,如果在ACF壓接過程中有異物進(jìn)入,OPENCELL進(jìn)行E檢查過程中就會(huì)發(fā)生線不良現(xiàn)象,這個(gè)就是工廠內(nèi)常規(guī)的異物不良[3]。
按照BONDING工藝流程,通過宏觀、動(dòng)線、詳細(xì)流程圖的分析,如圖1,最終鎖定端子清洗和OLB工程為異物改善的關(guān)鍵制程因子(y)。
圖1 工藝流程圖
項(xiàng)目關(guān)鍵因子找出后,對(duì)端子清洗和OLB工程進(jìn)行人機(jī)料法環(huán)的分析,如圖2及圖3,端子清洗通過魚骨圖:發(fā)散得到14個(gè)因子(x)。難控因子(x):3個(gè);可控因子(x):11個(gè)。
圖2 端子清洗魚骨圖
OLB工程通過魚骨圖:發(fā)散出12個(gè)因子(x)。難控因子(x)4個(gè);可控因子(x):8個(gè)。
結(jié)合2個(gè)關(guān)鍵因子的魚骨圖,再次通過宏觀、動(dòng)線、詳細(xì)流程圖對(duì)兩個(gè)關(guān)鍵制程因子(y)進(jìn)行梳理,收斂出4個(gè)重點(diǎn)改善方向的因子(x),分別是:IPA滴落量、清潔滾輪磨損、金型研磨周期、設(shè)備內(nèi)落塵量。
根據(jù)上述分析得出4個(gè)重點(diǎn)改善因子(x),將對(duì)其進(jìn)行分析改善,以達(dá)到降低異物不良的目的。
圖3 OLB 工程魚骨圖
針對(duì)清潔滾輪磨損,快速改善方案為:統(tǒng)計(jì)整理出滾輪磨損導(dǎo)致不良時(shí)更換頻率大概在40天左右,后續(xù)每個(gè)月1號(hào)進(jìn)行定期更換,以保證滾輪在磨損前及時(shí)更換為新滾輪,保證良率產(chǎn)出。后續(xù)經(jīng)過討論,還需要對(duì)滾輪進(jìn)行改造,計(jì)劃中間增加法蘭軸承,使得設(shè)備在使用時(shí)滾輪可以保持轉(zhuǎn)動(dòng),減少滾輪不轉(zhuǎn)時(shí)磨損量增加[4]。
針對(duì)設(shè)備內(nèi)落塵量進(jìn)行快速改善,聯(lián)系加工商將OLB工程段所有設(shè)備外圍增加防靜電圍簾;聯(lián)系動(dòng)力部門將無塵室內(nèi)頂上FFU風(fēng)力加大,保證灰塵都在地表面;將OLB工程段所有門的邊緣進(jìn)行包裹,減少開關(guān)門磨擦的金屬屑產(chǎn)生;OLB工程段設(shè)備頂上FFU風(fēng)力也同步加大,保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下無揚(yáng)塵[5]。
針對(duì)IPA滴落量進(jìn)行腦力發(fā)散分析,可能存在的原因:電磁閥長(zhǎng)期使用老化信號(hào)反饋不及時(shí)、調(diào)節(jié)閥松動(dòng)導(dǎo)致滴落量過多、輸送管路老化腐蝕有雜質(zhì)、管路內(nèi)有空氣進(jìn)行導(dǎo)致滴落量不穩(wěn)定、IPA存儲(chǔ)盒老化腐蝕有雜質(zhì)、滴落針頭老化堵塞導(dǎo)致滴落量不穩(wěn)定等等,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行確認(rèn),總結(jié)出3項(xiàng)改善價(jià)值最優(yōu)的方案:(1)調(diào)節(jié)閥松動(dòng)問題,購(gòu)買全新的有防松動(dòng)鎖扣的調(diào)節(jié)閥旋鈕,更換后將無松動(dòng)現(xiàn)象發(fā)生。(2)輸送管路老化腐蝕,購(gòu)買全新的防腐蝕管路,并且后續(xù)定期進(jìn)行檢查,如有老化腐蝕及時(shí)進(jìn)行更換。(3)IPA存儲(chǔ)盒老化腐蝕有雜質(zhì)產(chǎn)生,重新設(shè)計(jì)制作IPA存儲(chǔ)盒,易拆洗,并且增加過濾網(wǎng),每月定期更換[6]。
針對(duì)金型研磨周期進(jìn)行腦力發(fā)散分析,可能存在的原因:金型研磨周期次數(shù)影響、金型打拔次數(shù)記錄影響、金型清掃頻次影響、金型存儲(chǔ)環(huán)境影響、金型入庫(kù)檢查確認(rèn)、金型安裝方法影響等等,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行確認(rèn),總結(jié)出3條改善價(jià)值最優(yōu)的方案:(1)金型打拔次數(shù)記錄,由每4天記錄一次變更為每2天記錄一次打拔數(shù)據(jù),由專門人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)[7]。(2)金型研磨周期次數(shù),由50萬次研磨變更為35萬次研磨。(3)金型入庫(kù)檢查確認(rèn),根據(jù)金型廠商提供的相關(guān)文件,制定嚴(yán)格的入庫(kù)檢查基準(zhǔn),并由專門人員進(jìn)行檢查,合格方可正常入庫(kù)使用[8-10]。
隨著以上4個(gè)重點(diǎn)改善因子(x)全部改善后,BONDING異物不良有明顯下降趨勢(shì),不良率從原來的0.5%下降為0.3%。并且將各個(gè)改善事項(xiàng)的文件都進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化管理,文件全部發(fā)行到現(xiàn)場(chǎng),所有人員嚴(yán)格按照文件執(zhí)行,從而持續(xù)降低BONDING異物不良的產(chǎn)生。
綜上所述,按照工藝流程,通過宏觀、動(dòng)線、詳細(xì)流程圖的分析,鎖定項(xiàng)目改善的關(guān)鍵制程因子(y)和改善因子(x),進(jìn)行快速改善和頭腦發(fā)散思維,最終降低BONDING異物不良。通過此次分析思考,后續(xù)還可以繼續(xù)嘗試其他的改善因子(x),進(jìn)一步降低異物不良。