張 杰
(北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司,北京 100044)
熱水解工藝氣溫度在100 ℃以上,冷卻水來自于熱交換間的一次稀釋水,夏季溫度在25 ℃,冬季溫度在15 ℃,換熱后的冷卻水溫度在50 ℃左右,其利用方式除了純粹的液體輸送外,還需要與生產(chǎn)流程中的工藝過程要求相配合,發(fā)揮其最大作用提高生產(chǎn)效率。在污泥處理工藝中,預(yù)脫水的藥劑制備需要使用到再生水,在冬季環(huán)境溫度較低時(shí),直接使用再生水制備藥劑的效果并不理想。因此,在預(yù)脫水藥劑制備中利用該部分余熱,解決冬季制備效果不理想的問題。
熱水解厭氧消化技術(shù)是當(dāng)今國際市政污泥處理的主流技術(shù),作為國內(nèi)首個(gè)采用康碧熱水解+厭氧消化工藝的大型污泥升級(jí)改造項(xiàng)目,北京排水集團(tuán)小紅門再生水廠的該套系統(tǒng)已連續(xù)高效穩(wěn)定運(yùn)行3 年多。在正常運(yùn)行的同時(shí)也發(fā)現(xiàn)一些問題,生產(chǎn)線運(yùn)行中產(chǎn)生的工藝氣每天約2000 m3,依托工藝氣管線輸送至消化池,作用是對(duì)工藝氣進(jìn)行集中處理,避免臭氣溢出影響生態(tài)環(huán)境。工藝氣大部分產(chǎn)生于反應(yīng)罐,匯集到漿化罐后排出,因此氣體溫度會(huì)與反應(yīng)罐內(nèi)部溫度較為接近,保持在100 ℃左右。如直接排入消化池會(huì)使消化池溫度升高、甲烷菌活性降低、分解率降低,進(jìn)而影響池內(nèi)中溫消化反應(yīng)條件,造成沼氣產(chǎn)氣率的降低,壓力高時(shí)甚至影響運(yùn)行安全。所以,在熱水解系統(tǒng)中需要將工藝氣溫度降至一定程度,加上輸氣過程管路中的部分熱量流失,確保進(jìn)入消化池前的溫度在50 ℃左右,每日維持消化池溫度波動(dòng)在(41±0.5)℃。
目前系統(tǒng)中采用24 h 不間斷再生水的冷卻水套包裹工藝氣管線,通過管壁換熱,用流動(dòng)的再生水進(jìn)行降溫。換熱再生水供應(yīng)熱水解的3 條生產(chǎn)線,分別對(duì)3 條線的3 根工藝氣支管進(jìn)行換熱,最后由工藝氣匯總管接出,排入雨水井。經(jīng)過計(jì)算,當(dāng)熱水解生產(chǎn)線批次在140~150(正常批次)時(shí),每天約消耗再生水300 m3左右,如果因?yàn)槟嗔看蟮绕渌蛏a(chǎn)批次較高時(shí),所消耗的再生水量更大。這些再生水直接排入雨水井,一方面是利用率低造成水資源的浪費(fèi),同時(shí)排出的再生水溫度在50 ℃左右,也造成了這部分熱能的流失。
要將這部分排放的再生水余熱加以回收利用,用于預(yù)脫水絮凝劑制備過程中,使其優(yōu)化生產(chǎn)流程,提高生產(chǎn)效率,將水資源和熱能的利用達(dá)到最大化。
分析現(xiàn)場(chǎng)的工藝流程,在冬季運(yùn)行中,離心脫水機(jī)運(yùn)行工況一定的情況下,出泥的含水率往往不樂觀,濾液的效果不理想,需要頻繁調(diào)整藥劑的投配比和制備濃度。一旦出現(xiàn)跑稀泥的情況,會(huì)影響后續(xù)工藝流程,同時(shí)需要組織人員進(jìn)行沖洗,耗費(fèi)大量人力。
為更好地解決冬季運(yùn)行存在的上述問題,分析現(xiàn)場(chǎng)工況,選擇單一變量數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),首先找出影響離心脫水機(jī)冬季穩(wěn)定運(yùn)行工況的因素:①經(jīng)檢測(cè)來泥的泥質(zhì)及含水率,相較沒有太大變化,大致維持在97%±0.3%,排除了泥質(zhì)本身產(chǎn)生的影響因素;②由于廠內(nèi)使用的PAM(聚丙烯酰胺)藥劑是由干粉進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)制備成溶液后使用的,其中可能存在溶解效果影響制備,進(jìn)而影響出泥的情況。在冬季運(yùn)行中,當(dāng)絮凝劑制備系統(tǒng)完成整罐藥劑的制備后,通過泄空口取一定量熟化完成的藥劑,觀察發(fā)現(xiàn)溶藥的效果較差,大量干粉并沒有完全溶解。由此初步判斷出泥的效果不好可能與溶藥效果較差有較關(guān),投配比和藥劑濃度的提高并沒有使藥劑的作用發(fā)揮到最大。
分析原因:冬季制備溶藥效果不理想的原因應(yīng)該為溶液再生水的溫度較低,同樣的制備流程下,夏季運(yùn)行沒有出現(xiàn)類似問題。
為驗(yàn)證該判斷的準(zhǔn)確性,首先進(jìn)行溶藥效果燒杯實(shí)驗(yàn),使用現(xiàn)場(chǎng)常用藥劑愛森FLOPAM FO 4650 SSH BDG,驗(yàn)證同樣的干粉藥劑在不同溫度下的再生水溶液中溶解的效果?,F(xiàn)場(chǎng)制備機(jī)正常工作時(shí),罐體可容納的溶液體積為3 m3,取2 個(gè)容積為2 L 的燒杯,為符合生產(chǎn)實(shí)際模擬現(xiàn)場(chǎng)工況選取1 L 的溶劑,實(shí)驗(yàn)與實(shí)際中溶液的比例同為1∶3000,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)制備機(jī)實(shí)際運(yùn)行時(shí)的干粉藥劑投配比3‰,密度1.4 g/cm3,計(jì)算出實(shí)驗(yàn)中干粉藥劑的使用量42 g。根據(jù)上述計(jì)算用量,用天平稱取PAM 干粉藥劑放入燒杯,由于現(xiàn)場(chǎng)工藝氣冷卻水的實(shí)際使用溫度可以保證在30~35 ℃,取相同體積的現(xiàn)有制備的再生水溶液(溫度≤15 ℃)與工藝氣冷卻水(溫度20~35 ℃),以5 ℃為間隔逐一加入燒杯內(nèi)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),根據(jù)實(shí)際運(yùn)行中制備機(jī)攪拌器的運(yùn)行時(shí)間400 s,手動(dòng)均勻攪拌相同的時(shí)間。最后模擬制備機(jī)熟化時(shí)間靜止30 min,觀察干粉的溶解效果。
通過觀察3 個(gè)溫度區(qū)間的冷卻水制備的清澈度、黏稠度情況,發(fā)現(xiàn)20~25 ℃溶解后的溶液中仍然存在少量成團(tuán)的細(xì)微絮狀物;25~30 ℃溶液中已無絮狀物存在,但仍有細(xì)小未完全溶解顆粒,且溶液拉絲較長;30~35 ℃溶液肉眼觀察清澈度良好,溶液無成團(tuán)現(xiàn)象拉絲情況正常,得出在30~35 ℃時(shí)的溶藥效果最佳。由圖1 所示,35 ℃冷卻水的溶藥效果要明顯優(yōu)于現(xiàn)有制備的再生水溶液,該情況在冬季運(yùn)行時(shí)會(huì)影響現(xiàn)場(chǎng)離心脫水機(jī)的重要控制指標(biāo)——出泥含水率。不僅造成了藥劑使用的浪費(fèi)、生產(chǎn)成本的提高,同時(shí)也對(duì)生產(chǎn)的工藝調(diào)控造成困難。
圖1 再生水與冷卻水制備對(duì)比
現(xiàn)場(chǎng)離心脫水機(jī)絮凝劑的制備同樣是采用再生水,與熱水解生產(chǎn)線批次相對(duì)應(yīng),當(dāng)熱水解批次在140 時(shí),離心機(jī)的開啟臺(tái)數(shù)在4 臺(tái)左右,供應(yīng)4 臺(tái)離心機(jī)的制備藥劑再生水量在300 m3左右,這與每天熱水解工藝氣的冷卻水量相差無幾。因此準(zhǔn)備將工藝氣冷卻水進(jìn)行回收,在離心機(jī)制備系統(tǒng)內(nèi)作為溶藥使用。
選取施工較為容易的熱水解生產(chǎn)線東側(cè)綠化帶位置處,制作1 個(gè)容積約6 m3的池子,尺寸為2.7 m×2.2 m×1.2 m,并且對(duì)池底地面進(jìn)行預(yù)制,池壁四周砌磚加固并做保溫,減少熱量散失。定做容積為5 m3壁厚為的樹脂罐(以下簡(jiǎn)稱“5 m3罐”)用于儲(chǔ)存各生產(chǎn)線支管匯總后排出的工藝氣冷卻水,該罐制作尺寸為2.5 m×2.0 m×1.0 m。罐內(nèi)放置2 臺(tái)功率1.5 kW、揚(yáng)程15 m的耐高溫潛水泵,一用一備。泵的出口接DN65 的管線,該管線的走向在綠化帶處采用地埋方式鋪設(shè)約10 m,然后沿現(xiàn)有消化池進(jìn)泥管線走高架一直到離心機(jī)制備間,在不影響正常人員通行的情況下也節(jié)省了工程量。最后連接現(xiàn)有容積為10 m3的制備儲(chǔ)水罐(以下簡(jiǎn)稱“10 m3罐”),實(shí)際管線鋪設(shè)距離約100 m,為減少輸送過程中的熱量散失,所有管線加做保溫。在10 m3罐最高、最低液位處加裝浮球液位開關(guān),根據(jù)液位控制泵的啟停,避免出現(xiàn)溢流情況;5 m3罐內(nèi)加裝低液位保護(hù),確保在生產(chǎn)線停運(yùn)冷卻水停止的情況下及時(shí)停泵,避免泵體出現(xiàn)干運(yùn)行情況。同時(shí)在5 m3罐距罐頂部50 mm 處開管徑為DN100 的溢流口,保證在停泵或泵體檢修等特殊情況時(shí),不間斷的工藝氣冷卻水能夠順利排出。5 m3罐罐體與池體的間隔處裝有潛水泵,當(dāng)出現(xiàn)溢流情況時(shí)及時(shí)排出池體內(nèi)的積水,保證池壁的建筑強(qiáng)度?,F(xiàn)場(chǎng)具體施工情況如圖2 所示,改造方案如圖3 所示。
圖2 現(xiàn)場(chǎng)施工情況
圖3 現(xiàn)場(chǎng)改造方案
本系統(tǒng)投入正常使用后,工藝氣冷卻水量可以滿足干粉藥劑的制備水量需求,冷卻水進(jìn)入10 m3罐體前的溫度能夠保持在35 ℃左右。將離心脫水機(jī)使用冷卻水制備藥劑的運(yùn)行數(shù)據(jù)與正常冬季運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,見表1。在同樣的PAM 溶藥濃度為3‰的情況下,進(jìn)泥濃度維持在96%左右,使用冷卻水制備藥劑的12 月17 日數(shù)據(jù)中,進(jìn)泥流量52 m3/h、加藥流量2.8~2.9 m3/h;反觀12 月19 日的正常運(yùn)行數(shù)據(jù)中,進(jìn)泥流量37 m3/h、加藥流量3.6~4.2 m3/h。對(duì)比兩天的運(yùn)行數(shù)據(jù),在保證出泥含水率恒定的情況下,正常制備中可處理的泥量相較冷卻水制備的低將近30%,但所需要的藥劑投加量卻高30%~45%。同時(shí)使用冷卻水制備中藥劑投加量波動(dòng)范圍很小,既減小了運(yùn)行調(diào)控的難度也大大增強(qiáng)了生產(chǎn)運(yùn)行的穩(wěn)定。
表1 性能測(cè)試數(shù)據(jù)表