徐火力,丁勁松
(廈門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)院,福建廈門 361004)
廈門某酒店3 臺(tái)WNS3-1.0-Y(Q)型鍋爐(1#—3#爐),制造單位為杭州某設(shè)備公司,2008 年3 月制造,2009 年6 月投用。鍋爐額定蒸發(fā)量3 t/h,額定蒸汽壓力1.0 MPa,額定蒸汽溫度184℃,燃料為天然氣,采用鍋外水處理。鍋筒、管板材料為16Mng,厚度為16 mm。鍋爐結(jié)構(gòu)采用臥式回燃式濕背鍋爐形式,爐膽為回燃室,前管板受熱溫度較高,工作條件較差。
2019 年5 月,對(duì)2#、3#鍋爐進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)過(guò)程中,檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)2#爐前管板有14 處裂紋(圖1),3#爐前管板有5 處裂紋(圖2)。其中管板孔橋裂紋最長(zhǎng)25 mm,煙管端口裂紋最長(zhǎng)22 mm,裂紋周邊有明顯水垢及水痕,即裂紋為穿透性裂紋。檢驗(yàn)員立即開(kāi)具檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書,告知使用單位2#、3#鍋爐應(yīng)停止使用并進(jìn)行整改。同時(shí),針對(duì)2#、3#鍋爐同時(shí)出現(xiàn)管板裂紋的情況,推斷還在使用運(yùn)行的1#鍋爐可能也存在管板裂紋的情況。因此,要求使用單位立即停止使用1#鍋爐并對(duì)鍋爐進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)1#鍋爐前管板存在3 處裂紋(圖3)。通過(guò)鍋爐內(nèi)部檢驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患,避免了鍋爐發(fā)生事故。
圖1 2#爐前管板
圖2 3#爐前管板
圖3 1#爐前管板
2.1.1 資料審查
調(diào)取并查閱3 臺(tái)鍋爐歷年內(nèi)外部檢驗(yàn)報(bào)告、水處理監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、出廠資料、鍋爐運(yùn)行記錄和水質(zhì)化驗(yàn)記錄等資料。發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題。
(1)鍋內(nèi)水垢較厚,局部達(dá)到2.0 mm,鍋底積存大量垢渣。
(2)鍋水全堿度、相對(duì)堿度長(zhǎng)期偏高,全堿度有時(shí)達(dá)到40 mmol/L,遠(yuǎn)高于上限26 mmol/L,相對(duì)堿度遠(yuǎn)高于上限0.2[1]。
(3)鍋爐煙管與管板焊接未采用先脹后焊的工藝,如圖4 所示。
圖4 管板與煙管連接結(jié)構(gòu)
2.1.2 外觀檢查和檢測(cè)分析情況
對(duì)缺陷鍋爐管板進(jìn)行外觀檢查、硬度和光譜檢測(cè)、水垢和煙管泄漏處灰垢混合物取樣分析,檢查情況如下:
(1)管板無(wú)變形,管端伸出長(zhǎng)度符合要求。
(2)從鍋筒內(nèi)部可看到煙管與管板之間存在明顯縫隙,如圖5 所示。
圖5 鍋內(nèi)管板與煙管連接
(3)管板裂紋從里向外發(fā)展,裂口陳舊且附近有黑色氧化鐵。
(4)管板裂紋周圍硬度、光譜未見(jiàn)異常。
(5)鍋內(nèi)水垢為碳酸鹽和硅酸鹽混合物,灰垢混合物堿含量比例高,且含有氧化鐵物質(zhì)。
通過(guò)觀察管板裂紋形態(tài)和位置,綜合以上資料審查、外觀檢查和檢測(cè)分析結(jié)果。判斷該管板裂紋主要為苛性脆化應(yīng)力腐蝕裂紋。產(chǎn)生裂紋的主要原因如下:
(1)前管板(高溫側(cè)焊接管板)的煙管端口未采用先脹后焊工藝,煙管與管板間存在間隙。侵入間隙內(nèi)的鍋水不斷濃縮,由于爐水一般保持一定堿度,在間隙中鍋水流動(dòng)不暢,被不斷濃縮,堿度不斷提高,大大超過(guò)允許限值,為產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕創(chuàng)造了條件。侵入煙管與管板間隙中的水不能進(jìn)行良好循環(huán),局部空間內(nèi)產(chǎn)生蒸汽,壁溫升高。蒸汽沖出間隙后,溫度相對(duì)較低的鍋水又進(jìn)入間隙,如此反復(fù)一熱一冷,造成管板間隙處產(chǎn)生高度集中的交變熱應(yīng)力。在高度集中的應(yīng)力和堿性環(huán)境的共同作用下,造成管板堿性脆化腐蝕,導(dǎo)致管板裂紋的產(chǎn)生和發(fā)展,即苛性脆化。
(2)鍋爐運(yùn)行時(shí)水處理不合格,鍋水全堿度、相對(duì)堿度過(guò)高,更易造成鍋爐苛性脆化。
(3)管板內(nèi)側(cè)覆蓋較厚水垢,使管板得不到可靠冷卻。管孔處高溫金屬不時(shí)受到鍋水急冷收縮,受到周圍金屬的約束,產(chǎn)生過(guò)大的拉應(yīng)力而在管孔邊緣開(kāi)裂,并擴(kuò)展到外側(cè)。
(4)鍋爐運(yùn)行啟動(dòng)頻繁,升壓降壓等負(fù)荷驟然變化,使工況最差的管板應(yīng)力過(guò)于集中,應(yīng)力變化過(guò)于頻繁。
(1)根據(jù)TSG G7002—2015《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》規(guī)定,對(duì)于因苛性脆化產(chǎn)生的裂紋,只能采用挖補(bǔ)或者更換部件的方式進(jìn)行處理[2]。因此,建議采用整體更換前管板的方式進(jìn)行修理。
(2)修理時(shí)建議煙管與管板之間采用先脹后焊,焊后再脹的工藝方法。借助金屬的塑性變形來(lái)消除間隙,再用焊后再脹的方法來(lái)消除因焊接而形成的間隙。
(3)嚴(yán)格控制煙管端口伸出管板長(zhǎng)度。根據(jù)GB/T 16508.3—2013《管殼鍋爐》及有關(guān)鍋爐制造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,當(dāng)管板與600 ℃以上的煙氣接觸時(shí),其煙管端口伸出焊縫的長(zhǎng)度不應(yīng)超過(guò)1.5 mm[3]。
(4)由于鍋爐房場(chǎng)所狹小,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行更換管板、焊接煙管等一系列修理工作,工作難度大,維修質(zhì)量難以保證。建議整體拆除鍋爐,運(yùn)回鍋爐制造廠進(jìn)行維修,同時(shí)委托當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的修理監(jiān)督檢驗(yàn)。
維修單位(鍋爐制造廠)和使用單位采納了上述建議。鍋爐運(yùn)回制造廠進(jìn)行維修,嚴(yán)格按照修理方案進(jìn)行維修施工,維修質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具了修理監(jiān)督檢驗(yàn)合格報(bào)告。鍋爐維修質(zhì)量得到了很好保證,3 臺(tái)鍋爐很快重新投用。
通過(guò)分析臥式內(nèi)燃鍋爐管板產(chǎn)生裂紋的原因,找出管板產(chǎn)生裂紋缺陷原因。由苛性脆化導(dǎo)致的缺陷后果非常嚴(yán)重,輕者使鍋爐不能使用,重者會(huì)引發(fā)鍋爐爆炸,造成嚴(yán)重事故。因此,為確保鍋爐安全可靠運(yùn)行,建議對(duì)臥式內(nèi)燃鍋爐采取以下相應(yīng)的防范措施。
(1)嚴(yán)把鍋爐制造、修理質(zhì)量關(guān)。在鍋爐制造、修理過(guò)程中,煙管與管板的連接結(jié)構(gòu),宜采用焊前先預(yù)脹,徹底消除煙管與管板間隙后再進(jìn)行煙管與管板焊接。嚴(yán)格控制管子伸出管端焊縫的長(zhǎng)度,焊后再進(jìn)一步施脹,以消除因焊接形成的間隙,即采用“脹—焊—脹”的工藝,如圖6 所示。
圖6 管板與煙管脹接焊接結(jié)構(gòu)
(2)加強(qiáng)水處理管理工作。進(jìn)一步完善水處理規(guī)章制度和操作規(guī)程,提高作業(yè)人員的操作水平及責(zé)任心;保持水處理設(shè)備及化驗(yàn)儀器設(shè)備的完好性;做好鍋爐水質(zhì)分析工作,確保水質(zhì)符合GB/T 1576—2018《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》的相關(guān)要求,避免和減少水垢的生成,同時(shí)嚴(yán)格控制鍋水堿度,維持鍋水相對(duì)堿度小于0.2[1]。
(3)加強(qiáng)鍋爐運(yùn)行管理工作。在鍋爐運(yùn)行中,負(fù)荷變化要平穩(wěn),禁止超負(fù)荷運(yùn)行,同時(shí)盡量減少鍋爐啟停次數(shù),以減少應(yīng)力變化;防止鍋爐缺水,確保受熱面得到可靠冷卻。