王宏亮,梁冰利
(金堆城鉬業(yè)股份有限公司礦冶分公司,陜西渭南 714102)
金鉬股份礦冶分公司百花嶺選礦廠磨浮車間現(xiàn)有9 臺Φ3.6×4 m 濕式格子型球磨機。磨礦作業(yè)中,球磨機是磨礦作業(yè)的主要設備,將一定比例鋼球與沖洗水加入球磨機筒體內,通過鋼球與礦石的相互作用研磨。由于是濕式磨礦作業(yè),密封性對于球磨機能否正常運轉,作用很大。車間5#、8#球磨機在運行過程中,進料端蓋與筒體法蘭連接螺栓發(fā)生過斷裂現(xiàn)象,導致端蓋法蘭處漏礦,影響正常運轉。
Φ3.6×4 m 濕式格子型球磨機由筒體、進料及出料端蓋、大小齒輪及同步電機等組成。其工作原理為:球磨機運轉時,同步電機帶動大、小齒輪傳動,筒體內部的鋼球通過旋轉,反復揚高、拋落,對礦石進行沖擊、擠壓,使其充分研磨。
進料端蓋與筒體用33 根M42×200 螺栓連接,固定在筒體法蘭上。運轉中螺栓受力情況復雜,曾多次發(fā)生斷裂脫落,且在端蓋法蘭上分布不均勻,斷裂處多位于六角螺栓的六角頭根部,均為受拉斷裂,如圖1 所示。根據(jù)斷面結構可以看出,螺栓存在疲勞缺陷現(xiàn)象,積累到一定程度后發(fā)生斷裂。由于端蓋的旋轉慣性,部分螺栓隨之發(fā)生斷裂。
圖1 六角螺栓頭根部斷裂
球磨機連續(xù)運轉過程中,由于受沖擊載荷影響,端蓋法蘭螺栓會出現(xiàn)不同程度的松動。另外,前期更換斷裂螺栓,因各螺栓緊固程度不一致,使得筒體與端蓋法蘭之間出現(xiàn)間隙。礦石進入法蘭間隙,造成進料端蓋法蘭結合面之間間隙逐步增大且不均勻。2 臺球磨機大修后已運行6 年,螺栓內部逐漸出現(xiàn)疲勞裂紋,累積到一定程度后,連接螺栓會在較薄弱部位發(fā)生斷裂。單個螺栓斷裂,使得相鄰連接螺栓的負荷相應加大,其余螺栓發(fā)生連鎖斷裂。球磨機運轉中,端蓋法蘭連接螺栓承受拉應力,當連接螺栓受力大于極限值后,斷裂最可能出現(xiàn)在螺栓最薄弱處,即螺栓六角頭根部,此處應力集中,現(xiàn)場情況已印證。
根據(jù)圖紙安裝要求,螺栓材料為Q235。普通低碳鋼的抗拉強度和屈服強度較低,隨著處理礦增加,螺栓所受拉應力也增大,因而容易斷裂。螺栓的標準性能顯示,隨著等級增加,螺栓的抗拉強度與屈服強度都會有所增加(表1)。
表1 螺栓性能參照
球磨機端蓋與筒體裝配時,一般會在結合面均勻涂抹鉛油作為密封劑。球磨機大修使用已有6 年時間,鉛油失效,密封嚴重不良。
由于法蘭連接斷面已嵌入少許礦石細粒,更換安裝新的螺栓不能保證連接強度。經(jīng)過分析研究,決定在進料端蓋法蘭連接處焊接專用固定卡子。具體方案如下:
(1)實施過程。設計加工卡子,如圖2 所示。拆除斷裂螺絲,打磨端蓋法蘭的連接面。端蓋法蘭一周焊接δ=30 mm 的卡子(每兩個螺栓之間焊一塊),兩側打坡口焊接。
圖2 設計的專用固定卡子
(2)材料選擇。卡子選用常用材料Q235 鋼板制作。
(3)質量要求。在焊接過程中,工藝要求較為重要。若焊接工藝不合理將造成應力集中,使得端蓋受到載荷時開焊脫落??紤]到熱變形和熱應力,焊接速度不宜過快,焊渣及時清理干凈,最后一道焊完后留渣,焊縫平整光滑,不能有缺焊。預留相同的間隙焊接,保證預緊力一致,確保法蘭貼合緊密,受力均勻。改造效果如圖3 所示。
圖3 改造效果
通過對球磨機端蓋連接法蘭螺栓斷裂分析與對策研究,日常維護中,適時測量球磨機端蓋法蘭厚度,掌握螺栓受力變化情況,發(fā)現(xiàn)尺寸變化異常及時更換。使用專用固定卡子,改變端蓋法蘭連接方式,增加連接強度。進料端蓋與筒體法蘭采用專用固定卡子焊接后,運行兩年來一直未出現(xiàn)法蘭螺栓斷裂,減少了停機時間,降低球磨機故障率,減輕檢修工的勞動強度,確保了主作業(yè)線關鍵設備長期穩(wěn)定運行。