姜 寶
(晉能控股煤業(yè)集團永定莊煤業(yè)公司,山西 大同 037003)
帶式輸送機是一種被廣泛應(yīng)用在煤礦上的物料運輸設(shè)備,具有結(jié)構(gòu)簡單、靈活性好的優(yōu)點。為了滿足在過載情況下的運輸可靠性,帶式輸送機的驅(qū)動系統(tǒng)通常會預(yù)留足夠的余量,而在實際運行的過程中由于綜采速度的波動,在輸送機上的煤量很難達(dá)到滿載狀態(tài),而且也很難達(dá)到均衡狀態(tài),因此輸送機經(jīng)常以“大馬拉小車”的方式運行,這不僅造成了極大的能源浪費,而且還加速了輸送機系統(tǒng)的磨損,影響了其實際的使用壽命。
為了提升輸送機系統(tǒng)運行的可靠性,本文通過對物料輸送過程的分析,設(shè)計了一種新的帶式輸送機自動調(diào)速控制系統(tǒng),對提升煤礦井下的運行經(jīng)濟性和安全性具有十分重要的意義。
輸送機在運行時的功率受多種因素影響,為了對其功率影響因素進(jìn)行分析,以上運帶式輸送機為研究對象,其布局結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 上運帶式輸送機布局結(jié)構(gòu)
在實際布局中,輸送機的驅(qū)動電機和傳動滾筒之間通過減速裝置和聯(lián)軸器相連接,在傳動過程中存在著較大的功率損耗,這種現(xiàn)象在多電機驅(qū)動的輸送機系統(tǒng)中表現(xiàn)得尤為明顯,因此導(dǎo)致了多電機驅(qū)動的輸送機系統(tǒng)存在著嚴(yán)重的功率不平衡問題,進(jìn)而影響到輸送機系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。驅(qū)動電機的輸出功率和驅(qū)動滾筒的運行功率之間的關(guān)系如式(1)所示[1]。
式中:PM為驅(qū)動電機輸出功率;K1為驅(qū)動電機的功率系數(shù),為常數(shù);K2為驅(qū)動電機啟動方式系數(shù),為常數(shù);C為輸送機運行時的阻力系數(shù),為常數(shù);li為分析區(qū)域內(nèi)的輸送帶長度,為定值;fi為輸送帶和滾筒間的摩擦系數(shù),為常數(shù);v為輸送機運行帶速;qRO為上托輥組質(zhì)量;qRU為下托輥組質(zhì)量;qB為輸送帶單位長度質(zhì)量;Q為輸送帶上物料質(zhì)量;βi為輸送機傾角;PA為驅(qū)動滾筒的運行功率。
根據(jù)分析,當(dāng)輸送機系統(tǒng)確定后,除了運輸?shù)拿毫亢瓦\行帶速外,其他的參數(shù)均為定值,因此輸送機運行時的功率消耗主要取決于載重量和運行帶速,因此需要實現(xiàn)對輸送機運量和帶速的智能調(diào)控才能滿足輸送機穩(wěn)定運行的需求。
根據(jù)分析結(jié)果,本文提出了一種新的帶式輸送機智能控制系統(tǒng),用于實現(xiàn)對運量-帶速的智能調(diào)控[2],提升輸送機運行的經(jīng)濟性和穩(wěn)定性,其整體控制結(jié)構(gòu)如下頁圖2所示。
圖2 輸送機智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
由圖2可知,該控制系統(tǒng)主要包括傳感器及檢測設(shè)備,變頻控制系統(tǒng)及上位機系統(tǒng),采用了模塊化的組合結(jié)構(gòu)。PLC控制器作為該系統(tǒng)的核心,用于對傳感器獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并將分析結(jié)果傳遞給上位機系統(tǒng),各個模塊之間的數(shù)據(jù)通信主要是通過工業(yè)以太網(wǎng)進(jìn)行,通信協(xié)議采用的是PROFIBUS協(xié)議,具有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換便捷、可靠性高的優(yōu)點。工作人員可以在上位機處對井下輸送機的運行狀態(tài)進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)控,確保系統(tǒng)對井下輸送機運行狀態(tài)調(diào)整的靈活性。
在輸送機智能控制系統(tǒng)中,控制中心的穩(wěn)定性和可靠性直接決定了對輸送機運行狀態(tài)調(diào)整的可靠性,因此各控制單元的硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)應(yīng)具有較強的適應(yīng)性,以滿足煤礦井下惡劣條件下的長期工作需求,該智能控制系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)如圖3所示[3]。
圖3 輸送機智能控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)
由圖3可知,在該控制系統(tǒng)中,PLC控制器主要用于對監(jiān)測信息的分析并接收來自于上位機的控制指令,通過控制變頻控制器的運行來實現(xiàn)對驅(qū)動電機的運行控制。系統(tǒng)中的速度傳感器主要用于對輸送帶的運行速度進(jìn)行監(jiān)控,皮帶秤主要用于對落料點處的落料情況進(jìn)行監(jiān)控[4],從而獲取輸送帶上的物料分布情況,功率采集模塊主要用于獲取變頻器的驅(qū)動電機的運行情況,實現(xiàn)對驅(qū)動電機運行狀態(tài)的實時監(jiān)測。各類傳感器將監(jiān)測結(jié)果傳輸給PLC控制中心,通過綜合分析帶速、物料分布情況等,根據(jù)系統(tǒng)預(yù)設(shè)的帶速-煤量匹配速度表,輸出控制信號,實現(xiàn)對驅(qū)動電機運行狀態(tài)的靈活調(diào)整,實現(xiàn)煤量和帶速的精確匹配。
該輸送機智能控制系統(tǒng)自應(yīng)用以來表現(xiàn)出了極高的穩(wěn)定性,通過統(tǒng)計2020年10月至2021年2月份輸送機的運行情況,輸送機在運行時的平均帶速由最初的4.13 m/s降低到了目前的2.6 m/s,平均帶速下降了約37.1%,輸送帶的平均使用壽命時間增加了24.9%,顯著地提升了井下輸送那就運行的穩(wěn)定性和可靠性性。
1)輸送機運行時的功率消耗主要來自載重量和運行帶速,因此需要實現(xiàn)對輸送機運量和帶速的智能調(diào)控才能滿足輸送機穩(wěn)定運行的需求;
2)新的調(diào)速控制系統(tǒng)能夠?qū)⑤斔蜋C運行帶速平均降低37.1%,將輸送帶的使用壽命延長24.9%,對提升煤礦井下的運行經(jīng)濟性和安全性具有十分重要的意義。