高萬(wàn)普
(山西華融龍宮煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 忻州 034100)
礦用通風(fēng)機(jī)作為煤炭礦井正常生產(chǎn)的重要設(shè)備,其能否可靠穩(wěn)定運(yùn)行不僅關(guān)系著井下采礦工人的生命安全,還與煤炭企業(yè)的采煤效率和產(chǎn)量息息相關(guān)[1-3]??刂葡到y(tǒng)作為通風(fēng)機(jī)的重要組成部分,為通風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行傳輸控制指令,使其按照規(guī)定的轉(zhuǎn)速、風(fēng)量等連續(xù)運(yùn)行[4]。近年來(lái),智能監(jiān)控技術(shù)得到了迅猛發(fā)展,在一些傳統(tǒng)設(shè)備控制系統(tǒng)的改造過(guò)程中得到了應(yīng)用,取得了較好的應(yīng)用效果[5-6]。
通風(fēng)機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)組成如圖1所示,主要包括遠(yuǎn)程控制層、集中控制層和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層三部分。遠(yuǎn)程控制層的作用是對(duì)通風(fēng)機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)視與控制,借助以太網(wǎng)與集中控制層完成二者之間的信息交互;集中控制層可謂是監(jiān)控系統(tǒng)的核心,主要涉及PLC和工控機(jī),負(fù)責(zé)對(duì)通風(fēng)機(jī)實(shí)時(shí)狀態(tài)參數(shù)的監(jiān)測(cè),如風(fēng)量、風(fēng)壓、電壓、電流等,同時(shí)也能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的遠(yuǎn)程控制,如通風(fēng)機(jī)的啟停、調(diào)速等,還具有通風(fēng)機(jī)故障診斷功能;現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層主要是指通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)傳感器,完成對(duì)通風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)的可靠采集。
圖1 通風(fēng)機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成
通風(fēng)機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng)中央控制器核心元件為PLC,系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)組成如圖2所示。PLC是整個(gè)系統(tǒng)的監(jiān)控中心,涉及通風(fēng)機(jī)溫度、風(fēng)量、電壓、電流等實(shí)時(shí)參數(shù)的監(jiān)測(cè),完成數(shù)據(jù)處理之后將其顯示于監(jiān)控系統(tǒng)的上位機(jī)供監(jiān)控人員遠(yuǎn)程觀察通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行情況和掌握通風(fēng)機(jī)的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)。同時(shí),PLC也可以通過(guò)PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)總線與通風(fēng)機(jī)的變頻器進(jìn)行通信,實(shí)現(xiàn)對(duì)通風(fēng)機(jī)的遠(yuǎn)程控制與調(diào)整功能。上位機(jī)實(shí)時(shí)存儲(chǔ)監(jiān)控系統(tǒng)的主要功能是獲取并存儲(chǔ)通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù),當(dāng)通風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),供運(yùn)維人員調(diào)出歷史數(shù)據(jù)了解故障出現(xiàn)的過(guò)程,以降低通風(fēng)機(jī)運(yùn)維人員的故障排查難度。通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集由多種傳感器完成,包括振動(dòng)傳感器、風(fēng)量傳感器、電壓傳感器等,傳感器工作性能不僅關(guān)系著監(jiān)控系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn),還與檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性息息相關(guān),是智能監(jiān)控系統(tǒng)功能得以實(shí)現(xiàn)的重要保證。
圖2 PLC控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
依據(jù)通風(fēng)機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求及應(yīng)用條件,選擇S7-1200系列的PLC作為智能監(jiān)控系統(tǒng)的控制器,采用模塊化思想開展系統(tǒng)搭建。圖3給出了PLC導(dǎo)軌示意圖,系統(tǒng)中的CPU1214C是PLC監(jiān)控系統(tǒng)的核心,電源模塊為PM1207,通信模塊為CM1243-5和CM1241,前者支持PROFIBUS信號(hào)通信。PLC控制器中的模擬量輸入模塊為SM1231、數(shù)字量輸入模塊為SM1221、數(shù)字量輸出模塊為SM1222,分別負(fù)責(zé)通風(fēng)機(jī)檢測(cè)信號(hào)的采集輸入、采集信號(hào)的A/D數(shù)字轉(zhuǎn)換、數(shù)字信號(hào)的定時(shí)輸出等功能的實(shí)現(xiàn)。
圖3 PLC導(dǎo)軌示意圖
通風(fēng)機(jī)溫度信號(hào)的采集選擇型號(hào)為XMD5000的多功能巡檢儀完成,內(nèi)部溫度采集元件為PT100型溫度傳感器,數(shù)據(jù)采集靈敏迅速。通風(fēng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中電參數(shù)的采集選擇EDA9033A模塊完成,借助RS-485總線將所采集參數(shù)實(shí)時(shí)傳輸至監(jiān)控系統(tǒng)上位機(jī)進(jìn)行動(dòng)態(tài)顯示。風(fēng)壓檢測(cè)傳感器選擇型號(hào)為APG-LC100的壓力傳感器。選擇型號(hào)為GQQ0.1(D)的煙霧報(bào)警器進(jìn)行機(jī)房火災(zāi)的預(yù)防報(bào)警。
智能監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測(cè)涉及兩臺(tái)通風(fēng)機(jī),有手動(dòng)和自動(dòng)兩種操作模式。手動(dòng)操作模式時(shí),操作人員能夠根據(jù)通風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況進(jìn)行設(shè)備操控,多在通風(fēng)機(jī)故障或者調(diào)試時(shí)應(yīng)用。圖4給出了1號(hào)通風(fēng)機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)控制模式下的主程序流程,可以看出,在程序啟動(dòng)之后,風(fēng)門控制子程序運(yùn)行,調(diào)節(jié)控制通風(fēng)機(jī)主副風(fēng)門,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)量的要求控制變頻器實(shí)現(xiàn)對(duì)通風(fēng)電機(jī)轉(zhuǎn)速的控制。當(dāng)變頻器的運(yùn)行狀態(tài)不正常時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)重啟變頻器;當(dāng)變頻器運(yùn)行正常時(shí),即可開啟通風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)傳感器,完成對(duì)通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸至智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的上位機(jī)進(jìn)行顯示。當(dāng)1號(hào)通風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),系統(tǒng)在發(fā)出報(bào)警信息的同時(shí)自動(dòng)切換至備用通風(fēng)機(jī)(2號(hào)),確保井下通風(fēng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
圖4 監(jiān)控系統(tǒng)主程序
人機(jī)交互界面作為通風(fēng)機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng)的重要組成部分,承擔(dān)著通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)顯示任務(wù),又為監(jiān)控人員根據(jù)通風(fēng)機(jī)實(shí)際工作狀態(tài)完成通風(fēng)機(jī)指令的輸入提供平臺(tái)。通過(guò)運(yùn)行可知,通風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)在監(jiān)測(cè)界面中的動(dòng)態(tài)顯示,涉及軸承溫度、電機(jī)溫度、電機(jī)功率、風(fēng)量等參數(shù),為監(jiān)控人員提供了可靠的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),使其能夠及時(shí)掌握通風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況,同時(shí),監(jiān)控人員也可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)通風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的警戒值進(jìn)行設(shè)置。
為了驗(yàn)證通風(fēng)機(jī)智能監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)控效果,將其應(yīng)用于某煤炭企業(yè)服役中的通風(fēng)機(jī)上進(jìn)行試運(yùn)行,跟蹤記錄了監(jiān)控系統(tǒng)半年內(nèi)的運(yùn)行情況。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,相較于通風(fēng)機(jī)原有控制系統(tǒng),降低了近15%的故障排查時(shí)間,減少了2~3名通風(fēng)機(jī)運(yùn)行維護(hù)人員,提高了通風(fēng)機(jī)近10%的利用率,保證了通風(fēng)機(jī)運(yùn)行的可靠性??梢娫撝悄鼙O(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,滿足通風(fēng)機(jī)自動(dòng)化、智能化控制的要求。