李 鵬
(山西鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán)臺(tái)頭前灣煤業(yè)有限公司,山西 鄉(xiāng)寧 042100)
隨著煤礦綜采作業(yè)深度的不斷增加,井下巷道圍巖處于高應(yīng)力集中區(qū)域,在進(jìn)行巷道掘進(jìn)時(shí)打破了原有的應(yīng)力平衡狀態(tài),使圍巖集聚的應(yīng)力釋放出來,同時(shí)在開采擾動(dòng)和地壓沖擊的作用下使圍巖的特性發(fā)生轉(zhuǎn)變,從脆性轉(zhuǎn)向塑性,且具有更高的流變特性,極易導(dǎo)致巷道圍巖的變形、垮塌,嚴(yán)重影響了巷道掘進(jìn)的速度和安全性。傳統(tǒng)的以錨、網(wǎng)、索為主的支護(hù)方案無法滿足大深度礦井下巷道的支護(hù)安全性需求。
在前人研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合大深度礦井的實(shí)際地質(zhì)情況,本文對(duì)巷道圍巖破壞的因素進(jìn)行了簡單的分析,在此基礎(chǔ)上提出了以改善圍巖狀態(tài)為主,以高應(yīng)力錨桿支護(hù)為輔的聯(lián)合加強(qiáng)控制方案,通過注漿加固技術(shù)將破碎的圍巖結(jié)合起來,提升其自身結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和穩(wěn)定性,通過高預(yù)應(yīng)力、高強(qiáng)度錨桿支護(hù)的方式進(jìn)一步提升巷道在地壓沖擊作用下的穩(wěn)定性,不僅簡化了支護(hù)結(jié)構(gòu)、提升了支護(hù)效率,而且極大的提升了巷道圍巖的穩(wěn)定性,根據(jù)實(shí)際應(yīng)用表明,新的支護(hù)方式能夠?qū)㈨敯遄冃瘟拷档?5.5%以上,將巷道兩幫變形量減少64.1%,對(duì)提升大深度礦井掘進(jìn)作業(yè)的安全性具有十分重要的意義。
以大深度礦井為研究對(duì)象,其綜采深度約1260 m,利用井下小孔徑水壓致裂地應(yīng)力監(jiān)測(cè)裝置,對(duì)井下巷道內(nèi)的地應(yīng)力情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),結(jié)果表明井下各測(cè)點(diǎn)的應(yīng)力均大于30 MPa,在各監(jiān)測(cè)點(diǎn)的應(yīng)力分布中以水平應(yīng)力分布為主,構(gòu)造應(yīng)力場分布較為廣泛,圍巖均處在高應(yīng)力分布條件下。利用鉆孔測(cè)試的方案對(duì)井下巷道圍巖的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度進(jìn)行分析,結(jié)果表明深井內(nèi)的圍巖強(qiáng)度波動(dòng)較大,這主要是由于賦層越深巖層的變化越明顯,因此導(dǎo)致圍巖內(nèi)的應(yīng)力作用分布極不均勻,井下巖石多呈破碎狀,使穩(wěn)定性極差。綜上分析大深度礦井圍巖破壞的主要原因是井下圍巖破碎度高、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度弱,在高應(yīng)力作用下極易出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象。巷道圍巖取樣分析如圖1所示[1]。
圖1 井下圍巖采樣結(jié)果
針對(duì)井下圍巖破壞原因,并依據(jù)主動(dòng)支護(hù)的原則[2],充分考慮井下巷道支護(hù)效率和經(jīng)濟(jì)性的需求,提出了采用高強(qiáng)度錨桿支護(hù)+井下注漿加固的方案。
在進(jìn)行頂板支護(hù)時(shí)錨桿選用高強(qiáng)度的錨桿,其規(guī)格為Φ22 mm×2400 mm,在進(jìn)行錨固時(shí)采用樹脂加長錨固的方案,整個(gè)錨固的長度不低于1800 mm,利用W型鋼板作為側(cè)幫防護(hù),利用加密的鋼筋護(hù)網(wǎng)作為上側(cè)防護(hù),各個(gè)錨桿之間的排距按照800 mm來布置,每排錨桿的設(shè)置數(shù)量為10~16個(gè),錨桿固定時(shí)的預(yù)緊力為150 kN。
為了提高支護(hù)效率,錨索安裝時(shí)的錨索孔和注漿孔共用,注漿完成后再設(shè)置錨索,提高施工效率。錨索選擇規(guī)格為Φ22 mm×4300 mm的高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力剛絞線,一根19股布置結(jié)構(gòu),每根錨索采用樹脂藥卷進(jìn)行錨固,錨固的長度不低于1800 mm,各個(gè)錨索之間的排距設(shè)置為800 mm,每排錨索的設(shè)置數(shù)量為5根,錨索固定時(shí)的預(yù)緊力設(shè)置為250 kN,設(shè)置完成后對(duì)錨索進(jìn)行全尺寸錨固。
在進(jìn)行底板支護(hù)時(shí),同樣采用錨固+注漿支護(hù)的形式[3]。為了減少井下物料種類、提高作業(yè)效率,錨索同樣選用規(guī)格為Φ22 mm×4300 mm的高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力剛絞線,一根19股布置結(jié)構(gòu),為了進(jìn)一步提升抗變形能力,在錨索的端部設(shè)置了繩套,在錨固區(qū)域下側(cè)設(shè)置固定結(jié)構(gòu)提高巷道底板對(duì)錨索的固定力。底板上的錨索孔同樣和注漿孔共用,直徑為50 mm,在固定時(shí),首先利用樹脂錨固劑進(jìn)行固定,對(duì)錨索進(jìn)行張緊力設(shè)置,然后對(duì)全段進(jìn)行水泥注漿錨固,各個(gè)錨索的距離按1000 mm×1000 mm布置,錨索均應(yīng)和底板垂直。
在進(jìn)行錨固的過程中,需要充分的考慮注漿料的流動(dòng)性和凝固速度,經(jīng)過多次試驗(yàn)驗(yàn)證,最終選擇硅酸鹽水泥作為注漿料,水灰比按0.7∶1.0,注漿時(shí)的壓力設(shè)置為13 MPa,注漿時(shí)采用分層注漿方案,確保漿液能夠充分滲入到圍巖裂縫內(nèi)并完成凝固[4]。該聯(lián)合支護(hù)方案具有結(jié)構(gòu)簡單,強(qiáng)化效果好、支護(hù)效果好的優(yōu)點(diǎn),巷道井下綜合支護(hù)方案如圖2所示。
圖2 井下巷道綜合支護(hù)圖(mm)
為了對(duì)該綜合支護(hù)方案的應(yīng)用效果進(jìn)行驗(yàn)證,在相同的巷道內(nèi),分別對(duì)無支護(hù)、單純注漿加固及高強(qiáng)度錨桿支護(hù)+井下注漿加固的應(yīng)用效果進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果如圖3所示。
圖3 不同支護(hù)效果情況下圍巖變化情況
由圖3可知,在無支護(hù)的情況下,井下巷道內(nèi)頂板的最大形變量約為782 mm,采用注漿加固后巷道頂板的最大變形量約為445 mm,采用高強(qiáng)度錨桿支護(hù)+井下注漿加固的情況下巷道頂板的形變量僅為270 mm,由此可知,比無巷道支護(hù)情況下的變形量降低了65.5%。
在無支護(hù)的情況下,井下巷道內(nèi)兩幫的最大形變量約為778 mm,采用注漿加固后巷道兩幫的最大形變量約為460 mm,采用高強(qiáng)度錨桿支護(hù)+井下注漿加固的情況下巷道兩幫的最大形變量僅為280 mm,由此可知,比無巷道支護(hù)情況下的變形量降低了64.1%。
針對(duì)大深度礦井地壓沖擊大、巷道變形嚴(yán)重的現(xiàn)狀,在對(duì)井下圍巖破壞原因進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,提出了一種新的支護(hù)工藝,根據(jù)實(shí)際應(yīng)用表明:
1)大深度礦井圍巖破壞的主要原因是井下圍巖破碎度高、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度弱,在高應(yīng)力作用下極易出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象。
2)以硅酸鹽水泥作為注漿料,水灰質(zhì)量比按0.7∶1.0設(shè)置,注漿時(shí)的壓力按13 MPa設(shè)置,注漿時(shí)采用分層注漿方案,能夠最大程度上確保漿液充分滲入到圍巖裂縫內(nèi)并完成凝固。
3)新的支護(hù)方式能夠?qū)㈨敯逍巫兞繙p少65.5%以上,將兩幫形變量減少64.1%,對(duì)提升大深度礦井掘進(jìn)作業(yè)的安全性具有十分重要的意義。