陳彥銘,陳生利,詹開洪
(寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司煉鐵廠,廣東 韶關(guān) 512123)
寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司(全文簡(jiǎn)稱韶鋼)8號(hào)高爐爐容為3200 m3,2009年10月18日點(diǎn)火開爐,配備4座內(nèi)燃式熱風(fēng)爐。自2018年開始,熱風(fēng)爐陸續(xù)出現(xiàn)燃燒室隔墻掉磚、格子磚堵塞、管系溫度高等問題,嚴(yán)重影響生產(chǎn)安全,日均風(fēng)溫由1130℃逐步降到1030℃左右。2020年3月26日,2號(hào)熱風(fēng)爐退出檢修,為期43 d。期間,采用3座熱風(fēng)爐“兩燒一送”的生產(chǎn)模式,影響高爐經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和順行。
1)由蓋斯定律計(jì)算可得,鼓風(fēng)物理熱約占高爐熱量收入的20%,而按高爐實(shí)際冶煉過程計(jì)算,鼓風(fēng)物理熱約占高爐熱量收入的32%[1]。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)計(jì)算可得,韶鋼8號(hào)高爐熱風(fēng)溫度下降100℃,造成綜合焦比上升15 kg/t。
2)高爐低風(fēng)溫入爐,理論燃燒溫度降低,鼓風(fēng)動(dòng)能下降,風(fēng)口前回旋區(qū)減小,難以吹透中心。部分未燃煤粉進(jìn)入上部軟熔帶區(qū)域,造成渣鐵透氣性和流動(dòng)性下降,影響高爐順行。韶鋼8號(hào)爐風(fēng)溫每降低100℃,影響理論燃燒溫度約85℃,鼓風(fēng)動(dòng)能下降約15 kJ/s。
3)入爐風(fēng)溫大幅降低造成軟熔帶位置上移,直接還原區(qū)域增大,固態(tài)碳素消耗增加,煤氣利用率下降,高爐操作爐型發(fā)生變化,甚至引發(fā)爐況異常。
采取“兩燒一送”的送風(fēng)方式,熱風(fēng)爐崗位重點(diǎn)是做好燒爐工作,保證高爐煤氣壓力,同時(shí)加大焦?fàn)t煤氣的配比,最大限度地使用煤氣量進(jìn)行燒爐,在安全溫度范圍內(nèi)使得頂溫和廢氣溫度最大化,確保每座熱風(fēng)爐都能得到充分的燒爐,提高格子磚蓄熱能力。根據(jù)在線3座熱風(fēng)爐風(fēng)溫的特點(diǎn),優(yōu)化燒爐和送風(fēng)時(shí)間,用混風(fēng)閥適當(dāng)調(diào)整送風(fēng)溫度,減少風(fēng)溫波動(dòng),確保整體送風(fēng)溫度最大化和平穩(wěn)有序,風(fēng)溫全用。
建立熱風(fēng)爐檢修期間各相關(guān)部門煤氣保供的異常響應(yīng)機(jī)制,確保高爐煤氣和摻燒焦?fàn)t煤氣壓力滿足熱風(fēng)爐燒爐需求。成立熱風(fēng)檢修期間專項(xiàng)設(shè)備維護(hù)小組,落實(shí)熱風(fēng)爐區(qū)域重點(diǎn)設(shè)備維護(hù)責(zé)任,避免熱風(fēng)爐出現(xiàn)異常停燒事件;利用檢修機(jī)會(huì),對(duì)熱風(fēng)爐預(yù)熱器進(jìn)行全面檢查和補(bǔ)水作業(yè),可提高燒爐煤氣和助燃空氣溫度,有效地保證熱風(fēng)爐燒爐效果。
下部煤氣的分布形態(tài)對(duì)高爐內(nèi)煤氣的分布起決定性作用。鼓風(fēng)動(dòng)能是空氣克服風(fēng)口區(qū)的各種阻力,向爐缸中心擴(kuò)散的穿透能力。其影響燃燒帶的大小,從而影響煤氣在爐內(nèi)的分布[2]。主要調(diào)節(jié)包括以下內(nèi)容:
1)優(yōu)化風(fēng)口布置,適當(dāng)縮小進(jìn)風(fēng)面積,提高下部鼓風(fēng)動(dòng)能。8號(hào)高爐對(duì)鐵口上方的風(fēng)口小套大小和長(zhǎng)度進(jìn)行均勻性調(diào)整,風(fēng)口面積由原來的0.4217 m2縮小至0.4175 m2,鼓風(fēng)動(dòng)能維持在109 kJ/s,實(shí)際風(fēng)速232 m/s。
2)維持合適風(fēng)量和較高的富氧量。風(fēng)量越大,單位時(shí)間內(nèi)帶走的熱量越多,同換爐周期條件下的風(fēng)溫波動(dòng)值加大,不利于爐況穩(wěn)定控制。因此,以滿足鼓風(fēng)動(dòng)能為基礎(chǔ)確定風(fēng)量,采取提高富氧率來維持高冶強(qiáng),保證吹透中心,維護(hù)爐型穩(wěn)定。8號(hào)高爐送風(fēng)比按1.60~1.7控制。
3)上部氣流調(diào)節(jié)以保證較強(qiáng)中心、兼顧邊緣為原則。在保持原有氣流模型不發(fā)生大的變化基礎(chǔ)上,將礦焦角度整體外擴(kuò)1°,其余不變。
4)制訂不同入爐風(fēng)溫條件下的操業(yè)計(jì)劃表,避免風(fēng)溫下降造成爐內(nèi)爐況失常。當(dāng)風(fēng)溫?zé)o法滿足計(jì)劃值時(shí),爐內(nèi)將采取控風(fēng)、控產(chǎn)、降負(fù)荷等應(yīng)對(duì)措施,計(jì)劃參數(shù)如表1所示。
表1 8號(hào)爐入爐風(fēng)溫及操業(yè)計(jì)劃參數(shù)
適宜的理論燃燒溫度應(yīng)能滿足高爐冶煉所需的爐缸溫度和熱量,保證液態(tài)渣鐵充分加熱和還原反應(yīng)的順利進(jìn)行。理論燃燒溫度過高,下部煤氣體積膨脹,會(huì)引發(fā)壓差上升,壓量關(guān)系緊張;反之,則會(huì)影響風(fēng)口前的煤粉燃燒,造成爐缸熱量不足。8號(hào)爐2020年1—6月日均BT與Tf趨勢(shì)如圖1所示。
圖1 8號(hào)爐2020年1—6月日均BT與Tf趨勢(shì)圖
應(yīng)將韶鋼8號(hào)高爐理論燃燒溫度控制在2150~2250℃,壓差175 kPa左右,壓量關(guān)系平穩(wěn),保證高爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行。低風(fēng)溫操作期間,優(yōu)化富氧率、濕分、煤比等參數(shù),維持理論燃燒溫度的穩(wěn)定。具體如下:
1)提高高爐富氧率。由于受到富氧供給總量的限制,通過平衡各高爐的富氧率,把8號(hào)高爐富氧率由4%提高到4.7%,提高理論燃燒溫度。
2)通過脫濕鼓風(fēng)操作,進(jìn)一步降低鼓風(fēng)濕分至9 g/m3左右。
3)適當(dāng)降低焦炭負(fù)荷,煤比下調(diào)5 kg/t左右,維持合理的噴吹量。
下部制度的穩(wěn)定是高爐順行的基礎(chǔ),合適、穩(wěn)定的爐溫和堿度不僅反映了爐缸良好的熱儲(chǔ)備情況和工作狀態(tài),更重要的是避免了因爐溫的大幅度波動(dòng)而造成的軟熔帶位置的變化,也避免了因軟熔帶位置變化而造成的對(duì)煤氣流穩(wěn)定分布產(chǎn)生的影響甚至爐墻結(jié)厚現(xiàn)象[3]。
熱風(fēng)帶入熱量減少,通過提高入爐燃料比等措施保證爐缸的熱量充足,避免爐缸因熱制度失常,引發(fā)爐況異常。操業(yè)制度上,整體提高8號(hào)高爐PT控制水平,同時(shí)考慮到熱風(fēng)溫度下降引起的鼓風(fēng)動(dòng)能不足,進(jìn)而影響爐缸的活躍性,爐溫控制由原來的1500~1510℃提高到1510~1525℃,w[Si]按照0.3%~0.55%目標(biāo)控制。2020年1—6月PT-w[Si]趨勢(shì)如圖2所示。
圖2 2020年1—6月PT-[Si]趨勢(shì)圖
良好的流動(dòng)性是保證爐外能及時(shí)出凈渣鐵的基本要求。為了降低爐渣黏度,改善渣、鐵流動(dòng)性,活躍高爐爐缸,按照1.18~1.23倍、爐渣中w(Al2O3)成分<16%、見渣率>90%控制8號(hào)高爐爐渣二元堿度(R)。高爐爐況的抗波動(dòng)能力提升,促進(jìn)了高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
由于高爐低風(fēng)溫期間,爐缸熱量降低,渣鐵流動(dòng)性變差,爐前應(yīng)做好出鐵組織工作,保證渣鐵及時(shí)排出[4]。具體如下:將爐外鐵口深度控制在3300~3800 mm;出鐵準(zhǔn)點(diǎn)率達(dá)到95%以上,杜絕鐵口堵口冒泥;盡可能做到不燒氧,不重堵。高爐值班工長(zhǎng)根據(jù)出鐵進(jìn)程每小時(shí)核對(duì)理論和實(shí)際渣鐵量的偏差,指導(dǎo)下一爐開鐵口的時(shí)機(jī)和鉆頭型號(hào)選擇。每爐鐵檢查大溝、渣溝、擺嘴,防止出現(xiàn)穿漏事故;落實(shí)設(shè)備管理責(zé)任,加強(qiáng)對(duì)開口機(jī)、液壓炮等重要設(shè)備的點(diǎn)檢,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理。
通過優(yōu)化熱風(fēng)爐操作及高爐操業(yè)參數(shù),維護(hù)高爐操作爐型等措施,有效地改善了風(fēng)溫低帶來的不利影響,實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行。2號(hào)熱風(fēng)爐退出檢修期間,韶鋼8號(hào)高爐煤比168 kg/t,燃料比509 kg/t,高爐利用系數(shù)達(dá)到2.422 t(/m·3d)。