王曉婷,溫維漢,郭喜明,劉同俊,李志斌
(1.山西新泰鋼鐵有限公司,山西 介休 032002;2.阜新達(dá)誠(chéng)科技有限公司,遼寧 阜新123000)
現(xiàn)代高爐爐頂煤氣壓力高,其裝料設(shè)備之受料斗在向料罐裝料前必須進(jìn)行料罐排壓。所謂料罐排壓是指:高爐爐頂裝料設(shè)備之料罐裝料前排出料罐中煤氣的過(guò)程,所用的排氣設(shè)備為均壓放散閥。所排出的煤氣,傳統(tǒng)的作法是直接排入大氣,故也稱為放散??墒怯捎诹瞎拗械拿簹夂写罅繜焿m和CO等毒性物質(zhì),會(huì)嚴(yán)重污染環(huán)境,再加之煤氣本身的能源損失,因此,現(xiàn)已明令禁止將高爐爐頂均壓煤氣排空。既如此,這部分放散煤氣就需要加以回收,既要進(jìn)行回收,就需對(duì)這部分煤氣進(jìn)行除塵后送入煤氣管網(wǎng)。
“一種高爐料罐均壓煤氣濕法除塵回收裝置”專利裝置,于2020年年8月19日在山西新泰鋼鐵有限公司(全文簡(jiǎn)稱新泰)煉鐵廠4號(hào)(1250 m3)高爐正常投用,實(shí)現(xiàn)了料罐均壓煤氣全回收,消除了傳統(tǒng)高爐料罐均壓煤氣回收技術(shù)最后必須排放料罐殘存煤氣“冒煙”的問(wèn)題,同時(shí)克服了料罐均壓煤氣溫度低于露點(diǎn)時(shí)布袋除塵器無(wú)法正常工作問(wèn)題。通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐證明,本料罐均壓煤氣濕式全回收技術(shù),凈煤氣含塵量在5.0 mg/m3左右,料罐均壓煤氣總回收時(shí)間(含閥門(mén)開(kāi)閉時(shí)間)縮短到12 s,回收結(jié)束后料罐壓力為零,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能環(huán)保的預(yù)期效果。
國(guó)外在二十世紀(jì)七八十年代,前蘇聯(lián)、日本等國(guó)即有對(duì)均壓放散工藝優(yōu)化的嘗試,并投入工業(yè)生產(chǎn)[1]進(jìn)行了試運(yùn)行。國(guó)內(nèi)在上世紀(jì)九十年代,當(dāng)時(shí)的重慶鋼鐵設(shè)計(jì)院公開(kāi)了一種利用引射器、文氏管除塵器和脫水器構(gòu)成的濕法煤氣回收系統(tǒng)的專利[2]。由于各種方法均存在一定的缺陷,最終均沒(méi)有得到推廣應(yīng)用。不能推廣用比較典型的原因如下:有的因回收煤氣含塵量高,造成凈煤氣污染而停用;有的以除塵為主、回收煤氣為輔,沒(méi)有徹底解決環(huán)保問(wèn)題而廢棄,還有的因過(guò)濾元件失效引發(fā)回收時(shí)間長(zhǎng)而被迫下線。
針對(duì)以上問(wèn)題,業(yè)內(nèi)研究人員進(jìn)行了理論研究,提出了氣囊法、引射法和氣體替換法等新的回收料罐均壓煤氣的方法[3],并對(duì)以上三種方法進(jìn)行了比較,同時(shí)還發(fā)表了論文。但未見(jiàn)其工業(yè)運(yùn)行報(bào)道。
經(jīng)與兄弟單位交流和山西新泰鋼鐵公司專業(yè)技術(shù)人員的研究討論,與會(huì)專家一致認(rèn)為“一種高爐料罐均壓煤氣濕法除塵回收裝置”專利技術(shù),先進(jìn)且成熟可靠,并可做到料罐均壓煤氣全回收。決定在山西新泰煉鐵廠4號(hào)(1250 m3)高爐料罐均壓煤氣回收項(xiàng)目率先采用“一種高爐料罐均壓煤氣濕法除塵回收裝置”專利技術(shù)。
1)新建“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”。新建專用濕式除塵器主要設(shè)備參數(shù)如表1。
表1 專用濕式除塵器主要設(shè)備參數(shù)表
2)從料罐均壓煤氣放散閥后的均壓煤氣放散管道上,敷設(shè)一支管道連接至新建的“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”入口作為料罐均壓煤氣回收荒煤氣主管。
3)將“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”出口用一條管道引至低壓凈煤氣管網(wǎng)上(調(diào)壓閥組與并網(wǎng)閥組之間的煤氣管道),作為料罐均壓煤氣回收凈煤氣管主管。
4)在“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”與料罐均壓煤氣回收荒煤氣主管之間,設(shè)置“引射裝置”。
5)“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”含污水自循環(huán)系統(tǒng),除塵用水經(jīng)污水自循環(huán)系統(tǒng)打打致“引射裝置”噴頭處。
6)在引射裝置外部,采用管道隔音和彩鋼瓦棚雙重隔音,避免現(xiàn)場(chǎng)噪音過(guò)大,影響崗位工人健康。
7)料罐均壓煤氣回收荒煤氣主管、凈煤氣主管、引射用高壓凈煤氣管道及“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”的規(guī)格型號(hào)根據(jù)高爐爐容和爐頂作業(yè)率等實(shí)際生產(chǎn)情況確定。
8)其污水處理裝置之除塵水采用閉路循環(huán)專利技術(shù),最終排出污泥用吸排車(chē)運(yùn)至燒結(jié)系統(tǒng)回收利用。
9)在高爐料罐均壓煤氣凈化回收系統(tǒng)的管道、除塵器等部位配置相應(yīng)的閥門(mén)儀表,對(duì)新建“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”和料罐均壓煤氣回收荒煤氣部分主管進(jìn)行保溫,并對(duì)“高爐料罐均壓煤氣濕式除塵裝器”錐體進(jìn)行伴熱處理。
本煤氣回收系統(tǒng)由Φ529 mm壁厚10 mm的煤氣回收管道與中間料罐引出的備用均壓放散管道(不走消音器的料罐均壓放散管路)連通將煤氣引出,并在備用均壓放散管道的末端加裝手動(dòng)扇型盲板閥。具體方案如下:高爐原設(shè)有二路煤氣均放系統(tǒng),使用備用一路(A路),保留一路(B路),在A路均壓放閥出口的均放管道上接出Φ377 mm壁厚8 mm的煤氣回收管道6 m,然后通過(guò)變徑成Φ529 mm、Φ508 mm、Φ377 mm壁厚10 mm管道,并在A路均放閥出口的均壓放管道上加裝手動(dòng)扇型盲板閥,Φ529 mm壁厚10 mm的煤氣回收管道沿高爐爐頂煤氣下降管引至進(jìn)入新建濕式除塵器,新建濕式除塵器對(duì)煤氣進(jìn)行凈化,凈化后的煤氣沿新建濕式除塵器出口管道流入調(diào)壓閥組的消音器之后的低壓凈煤氣管網(wǎng),新建濕式除塵器設(shè)有引射器,在引射器的作用下完成料罐均壓煤氣的凈在與回收?;厥諘r(shí),A路煤氣均壓放閥打開(kāi),B路煤氣均壓放閥關(guān)閉,料罐煤氣經(jīng)煤氣回收管道Φ529 mm壁厚10 mm進(jìn)入煤氣回收系統(tǒng),中間料罐進(jìn)行卸壓,8~12 s后,在引射器的作用下料罐壓力降至0,A路煤氣均壓放閥關(guān)閉,打開(kāi)上密封閥,料罐上料,上料結(jié)束,關(guān)閉上密封閥,打開(kāi)均壓閥,料罐充壓至爐頂壓力,打開(kāi)下密封閥,對(duì)高爐進(jìn)行加料,加料結(jié)束,重復(fù)上述操作。如此反復(fù),實(shí)現(xiàn)料罐煤氣回收。
1)由于采用濕法除塵裝置,料罐煤氣回收過(guò)程不受料罐煤氣溫度的影響,解決了布袋除塵器在煤氣溫度低于露點(diǎn)時(shí)無(wú)法正常工作的問(wèn)題。
2)由于高爐料罐均壓煤氣回收操作采用噴射器來(lái)克服凈煤氣管網(wǎng)壓力,噴射器采用高壓凈煤氣作為動(dòng)力,使料罐煤氣壓力低于煤氣管網(wǎng)壓力,接近大氣壓力,從而實(shí)現(xiàn)了高爐料罐煤氣充分回收。
3)由于在噴射器高壓凈煤氣出口處設(shè)給水噴頭,高壓凈煤氣流速快,霧化效果好,除塵效率高。
4)由于除塵用水循環(huán)使用,沒(méi)有污水排放。
5)由于噴射器、脫水器、罐體、噴頭、管道、閥門(mén)等結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,容易安裝、操作方便,因此具有利于推廣應(yīng)用等諸多優(yōu)點(diǎn)。
6)此外,本系統(tǒng)是利用高壓高溫凈煤氣,對(duì)料罐均壓煤氣凈化回收系統(tǒng)進(jìn)行引射,引射氣體與被引射氣體成份相同,因此回收的煤氣熱值不降低。
新泰煉鐵廠技術(shù)人員根據(jù)自身高爐特點(diǎn),本著技術(shù)領(lǐng)先、工藝成熟可靠的原則,在新泰煉鐵廠4號(hào)(1250 m3)高爐料罐均壓煤氣回收在線技改項(xiàng)目上采用了“一種高爐料罐均壓煤氣濕法除塵回收裝置”專利技術(shù)。于2020年8月19日在正式投用。運(yùn)行畫(huà)面如圖3,技術(shù)指標(biāo)如下頁(yè)表2,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下頁(yè)表3。
表3 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
圖3 4號(hào)(1250 m3)高爐運(yùn)行畫(huà)面
由表1可以看出,回收的料罐均壓凈煤氣含塵量5.0 mg/m3左右,料罐均壓煤氣總回收時(shí)間12 s,回收結(jié)束后料罐壓力0,達(dá)到了預(yù)期效果。
由表2可以看出,4號(hào)1250 m3高爐每天回收料罐均壓煤氣約3.6萬(wàn)m3、創(chuàng)效6841元、回收煤氣灰109 kg、減少碳排放30.53 t,達(dá)到了預(yù)期效果。預(yù)期高爐年回收料罐均壓煤氣1260萬(wàn)m3,回收煤氣灰38 t,減少碳排放10867 t,年創(chuàng)效239萬(wàn)元。
表2 技術(shù)指標(biāo)表
1)“一種高爐料罐均壓煤氣濕法除塵回收裝置”專利技術(shù),真正實(shí)現(xiàn)了料罐均壓煤氣濕式全回收,克服了料罐均壓煤氣溫度低于露點(diǎn)時(shí)布袋除塵器無(wú)法正常工作問(wèn)題,徹底解決了傳統(tǒng)高爐料罐均壓煤氣回收技術(shù)環(huán)保不達(dá)標(biāo)難題。開(kāi)拓了料罐均壓煤氣回收新局面。
2)新泰1250 m3高爐應(yīng)用后,各項(xiàng)工藝參數(shù)均達(dá)到了設(shè)定值,預(yù)計(jì)年回收料罐均壓煤氣1260萬(wàn)Nm3、回收煤氣灰約38 t、減少碳排放約10687 t、年創(chuàng)效約239萬(wàn)元,具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。