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    韶鋼8號(hào)高爐爐役后期爐體維護(hù)實(shí)踐

    2021-07-27 10:47:14丁時(shí)明詹開(kāi)洪潘偉恩
    山西冶金 2021年3期
    關(guān)鍵詞:軟水爐體水道

    丁時(shí)明,詹開(kāi)洪,潘偉恩

    (廣東韶關(guān)鋼鐵松山股份有限公司,廣東 韶關(guān) 512123)

    廣東韶關(guān)鋼鐵松山股份有限公司(全文簡(jiǎn)稱韶鋼)8號(hào)高爐(3200 m3)于2009年10月16日開(kāi)爐,爐體冷卻水系統(tǒng)分為高壓工業(yè)水和軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)。軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)再分兩個(gè)系統(tǒng),冷卻范圍包括爐底水冷管及熱風(fēng)閥、爐體冷卻壁、爐役后期用水等冷卻設(shè)備,總水量為7200 m3/h。爐腹下部到爐身下部設(shè)置6段鑲磚銅冷卻壁;爐身中、上部設(shè)置了6段鐵素體球墨鑄鐵強(qiáng)化型鑲磚冷卻壁。

    1 8號(hào)高爐概況

    高爐冷卻水量分配見(jiàn)表1。

    表1 高爐冷卻水量分配表

    1.1 銅冷卻壁漏水情況

    韶鋼8號(hào)爐自投產(chǎn)以來(lái),生產(chǎn)近10年未發(fā)現(xiàn)冷卻壁破損,但于2019年9月25日開(kāi)始高爐爐腰、爐腹段陸續(xù)出現(xiàn)多塊冷卻壁水道破損漏水現(xiàn)象。漏水統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)表2。

    表2 銅冷卻壁漏水統(tǒng)計(jì)表

    1.2 銅冷卻壁磨損情況

    銅冷卻壁破損后,在破損水道位置開(kāi)微冷棒的孔,從開(kāi)孔鉆出的銅冷卻壁觀察發(fā)現(xiàn),水道破損位置的銅冷卻壁已經(jīng)磨損得很薄,壁體殘余厚度為65 mm(冷卻壁設(shè)計(jì)厚度:125 mm,實(shí)物圖及數(shù)據(jù)見(jiàn)下頁(yè)圖1、表3)。2020年3月26日為了檢測(cè)爐腹至爐身下部6段銅冷卻壁的磨損情況,分別在4個(gè)鐵口上方的7~12層開(kāi)孔采樣。通過(guò)檢測(cè)銅冷卻壁的殘厚,發(fā)現(xiàn)4、3號(hào)口爐腹、爐腰段8、9層磨損最為厲害,2、4號(hào)口未漏水區(qū)域爐腹?fàn)t腰段壁體殘厚75 mm,銅冷卻壁殘厚統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)下頁(yè)表3。

    表3 銅冷卻壁殘厚統(tǒng)計(jì)表

    圖1 銅冷卻壁殘厚實(shí)物圖

    2 冷卻壁漏水原因分析

    2.1 漏水部位分析

    韶鋼8號(hào)爐于2009年開(kāi)爐,2016年2月降料面噴涂,停爐期間檢查爐體銅冷卻壁燕尾槽完好,鑲磚完全脫落。漏水部位縱向高度上集中分布在爐腰、爐腹段軟熔帶位置;圓周位置上集中分布在3、1號(hào)口上方。3號(hào)口上方:2016年降料面停爐、開(kāi)爐過(guò)程中風(fēng)口燒穿;1號(hào)口上方:同等爐次情況下1號(hào)口位置長(zhǎng)期相對(duì)其他三個(gè)鐵口產(chǎn)量超1萬(wàn)多噸,爐缸侵蝕以及該部位下料速度長(zhǎng)期較其他3個(gè)鐵口快。

    2.2 冷卻系統(tǒng)能力偏小、軟水系統(tǒng)長(zhǎng)期進(jìn)水溫度高

    韶鋼8號(hào)爐水系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力偏小,同類(lèi)型3000~4000 m3級(jí)高爐爐體冷卻水量在10000~13000 m3/h,水量對(duì)比相差2000~3000 m3/h;空冷器冷卻效果差,銅冷卻壁進(jìn)水溫度長(zhǎng)期保持在45~52℃以上,造成爐腹、爐腰段渣皮穩(wěn)定性差,頻繁粘結(jié)、脫落。

    2.3 冶煉強(qiáng)度高

    韶鋼8號(hào)高爐的設(shè)計(jì)利用系數(shù)為2.22,爐體冷卻強(qiáng)度與高冶強(qiáng)生產(chǎn)不匹配,實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中利用系數(shù)長(zhǎng)期保持在2.50以上(見(jiàn)圖2)。2017年嘗試高富氧大噴煤操作模式,富氧量由1.0%上升至4%。軟熔帶下移,加劇了高溫區(qū)銅冷卻壁的磨損速度。

    圖2 韶鋼8號(hào)高爐利用系數(shù)趨勢(shì)圖

    3 破損冷卻壁的維護(hù)

    3.1 漏水銅冷卻壁在線控水維護(hù)

    3.1.1 安裝檢漏系統(tǒng)

    8號(hào)高爐銅冷卻壁爐腹、爐腰、爐身下部三段共計(jì)6層,每層50塊冷卻壁,200條水道,供水模式上6塊一連,一旦漏水,采用傳統(tǒng)的開(kāi)點(diǎn)火孔逐層打壓、點(diǎn)火,工作量大,排查準(zhǔn)確率低,現(xiàn)場(chǎng)煤氣濃度高,安全風(fēng)險(xiǎn)大。2018年通過(guò)在兩串進(jìn)出水閥前后安裝流量計(jì),設(shè)置進(jìn)、出流量差大于0.6 t/h時(shí)漏水報(bào)警,初步鎖定漏水位置,并結(jié)合軟水脫氣罐液位和煤氣成分中氫氣含量走勢(shì)判斷是內(nèi)漏還是外漏。若破損水道改通高壓水后脫氣罐液位停止下降,則判定該串漏水,待流量差繼續(xù)擴(kuò)大超過(guò)3 t/h,管工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步控水,減少漏水入爐的量,從而延緩破損水道的養(yǎng)護(hù)周期。

    3.1.2 破損水道改通高壓水

    破損水道漏水量變大后,爐內(nèi)被迫控小該水道進(jìn)水量來(lái)減少向爐內(nèi)漏入的水量,爐內(nèi)的煤氣夾帶焦粉、小塊焦炭、初渣等由破損位置進(jìn)入軟水管路,軟水濁度變黑、變混,水質(zhì)下降。前期通過(guò)對(duì)軟水系統(tǒng)補(bǔ)加新水的方式來(lái)改善水質(zhì),但軟水消耗量大,成本較高。后期在進(jìn)、出水閥門(mén)之間管道上利用在線帶壓開(kāi)孔,改通高壓水,使得軟水水質(zhì)得到了改善,又保障了其他軟水部位的冷卻效果。

    3.2 破損水道微冷安裝

    3.2.1 銅冷卻壁破損水道安裝大微冷

    銅冷卻壁水道損壞之后,改通高壓水養(yǎng)護(hù),一旦漏水量大,進(jìn)出水流量差持續(xù)超過(guò)3 t/h,或爐內(nèi)氫氣含量超過(guò)4%,高爐就會(huì)被迫休風(fēng)對(duì)該水道閉水封堵,破損水道連成一片,冷卻盲區(qū)面積過(guò)大,此時(shí)若不安裝微冷,單靠爐皮打水,爐體難以支撐強(qiáng)化冶煉,就會(huì)導(dǎo)致?tīng)t皮出現(xiàn)頻繁冒蒸汽、發(fā)紅、開(kāi)裂現(xiàn)象。為了預(yù)防爐腰、爐腹段爐皮燒穿,從2020年1月開(kāi)始,利用定修,以破損水道中心線為中心線,開(kāi)直徑Φ=110 mm孔,塞入直徑為100 mm,長(zhǎng)度235 mm的銅冷卻棒,來(lái)緩解冷卻盲區(qū)的熱負(fù)荷。

    3.2.2 預(yù)裝小微冷減緩水道破損速度

    水道一旦破損后,相鄰區(qū)域的水道若不采取措施保護(hù),冷卻壁損壞將會(huì)以破損水道為軸線向兩邊擴(kuò)展。2020年1—6月,幾乎每周都會(huì)有冷卻壁水道破損的情況發(fā)生,破損水道在線無(wú)法分開(kāi),漏水大后,高爐被迫休風(fēng)配合,嚴(yán)重制約高爐穩(wěn)定順行、安全生產(chǎn)。為緩解水道向兩邊破損的速度,在好的冷卻壁的水道之間開(kāi)直徑Φ=70 mm的孔,塞入直徑為65 mm,長(zhǎng)度235 mm的的銅冷卻棒,來(lái)增加破損水道周邊的冷卻強(qiáng)度,提高冷卻壁的掛渣能力,從而延緩水道破損的周期。

    3.2.3 微冷的供水

    為增強(qiáng)冷卻壁封堵區(qū)域的掛渣能力,提高冷卻盲區(qū)的冷卻強(qiáng)度,大、小微冷采用高壓水(水壓1.65 MPa)冷卻,八根微冷為一組,首尾相接串聯(lián)供水,大、小微冷禁止混接,水量在10~15 m3/h。

    3.3 冷卻壁封堵區(qū)域安裝爐皮打水裝置

    截止到2020年7月,3號(hào)、1號(hào)口8~9層爐腹、爐腰段冷卻水道累計(jì)損壞29條,集中分布在11塊冷卻壁上,面積達(dá)15 m2。冷卻壁壁體缺失后,冷卻壁進(jìn)、出水管由于沒(méi)有銅冷卻壁壁體支撐,管頭密封罩膨脹節(jié)基本完全爆開(kāi),導(dǎo)致煤氣泄露。于2020年1月7日、3月28日、4月26日、6月21日四次對(duì)破損管道局部加點(diǎn)式大、小微冷,以點(diǎn)帶面,但爐皮冷卻效果差。無(wú)冷卻壁區(qū)域分布在軟熔帶高溫區(qū)往下(溫度在1500℃以上),爐皮溫度在沒(méi)有爐皮打水的狀態(tài)下,短時(shí)間迅速上至350℃,打水狀態(tài)下個(gè)別點(diǎn)因溫度高也出現(xiàn)局部頻繁冒蒸汽現(xiàn)象,爐體熱負(fù)荷大幅波動(dòng)時(shí)爐皮溫度上升更加明顯。為防止?fàn)t墻渣皮脫落,冷卻壁漏水、斷水、爐況異常所造成微冷、冷卻盲區(qū)、爐皮燒穿等惡性事故,特在爐腹第十層冷卻壁上方加裝霧化打水裝置,爐底加裝爐皮接水槽。通過(guò)爐皮外部霧化打水,讓爐皮溫度控制在100℃以內(nèi),對(duì)于局部頻繁冒蒸汽的點(diǎn)再額外增打水管,保障爐皮鋼殼的強(qiáng)度。

    3.4 微冷區(qū)域采用硬質(zhì)壓入造襯

    通過(guò)爐皮開(kāi)孔或微型冷卻器壓漿孔將高強(qiáng)度、高導(dǎo)熱性、良好附著性和耐磨性的硬質(zhì)壓入料由造襯機(jī)壓入爐內(nèi),以高爐破損冷卻壁殘留結(jié)構(gòu)、微冷棒做依托、支柱。壓入料在殘襯與爐料之間鋪展,并在爐體溫度作用下迅速與爐殼、殘壁、微冷柱粘結(jié)成一體,裹住微型冷冷卻器,構(gòu)筑成有效的耐火材料爐襯,從而達(dá)到修補(bǔ)和維持爐襯厚度的作用,保護(hù)微冷不受侵蝕、剝落,降低爐皮溫度,從而降低爐皮燒穿風(fēng)險(xiǎn)。微冷區(qū)域造襯效果見(jiàn)圖3。

    圖3 微冷區(qū)域造襯效果圖

    3.5 改善中心氣流

    改善中心氣流,適當(dāng)抑制邊緣氣流,把邊緣氣流指數(shù)值控制在0.5~0.6,把中心溫度控制在450℃以上。下部調(diào)整:1號(hào)、3號(hào)口區(qū)域冷卻壁水道破損下方風(fēng)口采用長(zhǎng)風(fēng)口,風(fēng)口長(zhǎng)度由581 mm加至621 mm,風(fēng)口直徑由130 mm縮小至120 mm。

    3.6 完善漏水的日常管理、以及漏水大后休、復(fù)風(fēng)安全管控

    冷卻壁從破損—漏水增大—不可控—休風(fēng)—破損水道封堵,給高爐的安全運(yùn)行帶來(lái)極大的風(fēng)險(xiǎn),因此日常生產(chǎn)過(guò)程中必須明確安全管控的控制要點(diǎn):打水狀態(tài)下?tīng)t皮溫度小于120℃;破損水道水溫差(單層)小于8℃;爐內(nèi)氫氣含量小于4%;破損水道出現(xiàn)斷水、或發(fā)喘厲害及時(shí)做封堵或休風(fēng)處理;冷卻壁(2串6層)進(jìn)水流量最低標(biāo)準(zhǔn)大于總進(jìn)水量的60%,若進(jìn)水控至最低標(biāo)準(zhǔn),流量差仍然超過(guò)3 t/h,必須及時(shí)進(jìn)行休風(fēng)處理;爐皮集中大面積冒蒸汽時(shí)必須加大水量;休風(fēng)期間要針對(duì)冷卻壁漏水進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),預(yù)防工藝、安全事故。

    4 維護(hù)效果檢查

    爐役中后期,韶鋼8號(hào)高爐在短時(shí)間內(nèi)大量銅冷卻壁集中破損,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)漏水冷卻壁的合理維護(hù),以及在冷卻壁漏水大后進(jìn)行操作上的規(guī)范管控,未對(duì)爐溫產(chǎn)生較大影響,爐況整體順行,高爐各項(xiàng)指標(biāo)基本能夠維持。2019年—2020年韶鋼8號(hào)高爐指標(biāo)見(jiàn)下頁(yè)表4。

    表4 韶鋼8號(hào)高爐2019~2020年指標(biāo)

    5 結(jié)論

    高爐在爐役后期,銅冷卻壁頻繁破損,爐況順行、爐溫、鐵口等的維護(hù)難度加大,總結(jié)以下銅冷卻壁破損后維護(hù)經(jīng)驗(yàn)以供借鑒。

    1)冷卻壁漏水生產(chǎn)中,一定要清楚掌控冷卻壁漏水量,加強(qiáng)破損銅冷卻壁的流量差、水頭、水溫差的監(jiān)管,要有嚴(yán)格的控水標(biāo)準(zhǔn),控水達(dá)到下限標(biāo)準(zhǔn)、氫氣含量達(dá)到上限,一定要及時(shí)休風(fēng)處理。

    2)銅冷卻壁軟水系統(tǒng)一旦發(fā)現(xiàn)漏水后,一定要及時(shí)敞開(kāi)并改開(kāi)路循環(huán),避免污染軟水水質(zhì),避免對(duì)其余完好銅冷卻壁造成損傷。

    3)軟水密閉循壞必須配備可靠的檢漏系統(tǒng)。

    4)爐體冷卻系統(tǒng)水量、水壓設(shè)計(jì)應(yīng)隨冶煉強(qiáng)度的增加而增大水量、降低進(jìn)水溫度。

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