劉鵬浩
(長治市生態(tài)環(huán)境局襄垣縣分局,山西 長治 046200)
某煉鋼廠作為對鋼鐵進(jìn)行鍛造的工廠,在生產(chǎn)高質(zhì)量、高性能鋼鐵的同時(shí)還伴隨著大量廢水、廢棄的排放。若對所排放出的廢水、廢棄不進(jìn)行處理或者處理效果不佳會(huì)造成環(huán)境的嚴(yán)重污染。目前,針對冶金行業(yè)中的飛鼠主要采用化學(xué)法進(jìn)行處理,但是其對應(yīng)的處理效果不佳,導(dǎo)致所排放出的廢水中的鎘、鋅、砷以及鉛等重金屬含量超標(biāo)且廢水的pH值超標(biāo),從而對周圍生態(tài)環(huán)境破壞[1]。為此,本文將重點(diǎn)研究ETIG電絮凝工藝在冶煉廢水的應(yīng)用效果
電絮凝工藝已經(jīng)有近百年的歷史,而且在國內(nèi)已經(jīng)使用近40 a的時(shí)間。但是,電絮凝工藝從應(yīng)用開始始終無法取得較大的進(jìn)展,每天可處理廢水的量最高才幾十噸。經(jīng)對實(shí)踐應(yīng)用研究可知,導(dǎo)致電絮凝工藝無法廣泛、高效應(yīng)用于對廢水處理的根本原因是無法從根本上突破反應(yīng)器的泄露、結(jié)垢以及電極腐蝕的問題。值得一提的是,美國推出的ETIG電絮凝工藝已經(jīng)克服了國內(nèi)電絮凝工藝存在的問題,其特點(diǎn)可總結(jié)如下:
1)ETIG電絮凝工藝解決了國內(nèi)反應(yīng)器結(jié)垢、電極腐蝕以及泄露的問題。
2)ETIG電絮凝工藝可將有效消除反應(yīng)器工作時(shí)產(chǎn)生的氣體。
3)ETIG電絮凝工藝可無需對反應(yīng)器進(jìn)行酸清洗,從而避免對周圍環(huán)境造成二次污染。
4)ETIG電絮凝工藝可根據(jù)實(shí)際需求無線增大產(chǎn)量,解決國內(nèi)電絮凝工藝產(chǎn)量小無法工業(yè)化的問題[2]。
目前,ETIG電絮凝工藝已經(jīng)成功并高效應(yīng)用于美國、墨西哥各大中小型冶金行業(yè)企業(yè)中,并取得理想的廢水處理效果。
目前,某冶煉廠的廢水處理工藝主要采用化學(xué)工藝進(jìn)行處理,具體操作方式為在廢水中添加化學(xué)藥劑對其中的重金屬進(jìn)行沉淀、絮凝。從理論上將該廢水處理方法可有效去除廢水中的重金屬;但在實(shí)際應(yīng)用中由于廢水的水質(zhì)不穩(wěn)定、重金屬的含量不穩(wěn)定導(dǎo)致所添加藥劑的用量、時(shí)間以及反應(yīng)時(shí)間無法精確控制,導(dǎo)致采用化學(xué)法對廢水的處理效果不佳,同時(shí)造成對周圍生態(tài)環(huán)境的破壞[3]。
經(jīng)對某冶煉廠排放出廢水近一個(gè)月的監(jiān)測,主要對廢水中鎘、砷的含量和pH值進(jìn)行監(jiān)測,換算出平均值并得出如表1所示的監(jiān)測結(jié)果。
表1 冶煉廠廢水監(jiān)測結(jié)果
如表1所示,廢水中鎘的平均排放濃度為254.71μg/L,而相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定鎘的平均排放濃度不得超過0.1 mg/L;廢水的平均pH值為10.45,原超過標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的的pH值控制在7~9的范圍;按照冶鋼廠目前的生產(chǎn)狀態(tài),若一直采用化學(xué)法對廢水進(jìn)行處理需繳納一定的排污費(fèi)。經(jīng)核算,按照當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)每月需繳納排污費(fèi)用588136.18元,累計(jì)每年需繳納費(fèi)用700萬元。
總的分析,當(dāng)前采用化學(xué)法對廢水進(jìn)行處理不僅達(dá)不到理想的處理效果,對周圍環(huán)境造成污染;而且,企業(yè)還需交納每年超過700萬元的排污費(fèi),大大增加了企業(yè)的開銷[4]。
針對本工程采用ETIG電絮凝處理設(shè)備對廢水進(jìn)行處理,該設(shè)備對廢水的處理能力為9.6 L/min。同時(shí),對處理后的水采用原子吸收分光光度計(jì)、電導(dǎo)儀、pH計(jì)等儀器對處理效果進(jìn)行驗(yàn)證。該ETIG電絮凝廢水處理公司流程如圖1所示。
圖1 ETIG電絮凝廢水處理工藝流程
從圖1得知,原水池的原水中含有一定的漂浮物能容易導(dǎo)致ETIG電絮凝反應(yīng)系統(tǒng)管道的阻塞,因此為在pH值調(diào)節(jié)池前附加篩網(wǎng);pH調(diào)節(jié)池的主要功能是將原水的pH值控制在6.5~7.5之間;在實(shí)際反應(yīng)中,經(jīng)pH調(diào)節(jié)后的原水在水泵的作用下以2800 L/min的速度進(jìn)入電絮凝反應(yīng)器中;經(jīng)電絮凝反應(yīng)系統(tǒng)處理后水進(jìn)入添加絮凝劑的除泡池中;經(jīng)除泡后的水經(jīng)測量達(dá)到循環(huán)排放標(biāo)準(zhǔn)后排放,并回收利用,沉淀的污泥進(jìn)行另行處理[5]。
采用ETIG電絮凝工藝對冶煉廠的廢水進(jìn)行處理,為對處理效果進(jìn)行評估,分別對原水和處理后水中的pH值以及各類重金屬的總量進(jìn)行監(jiān)測,并得出如表2所示的結(jié)果。
表2 ETIG電絮凝廢水處理工藝的效果
從表2得知,經(jīng)處理后,pH值達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求;Pb、Zn以及As的總量已經(jīng)降為0,Cd的總量降低為0.038 kg。
同時(shí),通過在實(shí)踐中應(yīng)用發(fā)現(xiàn)ETIG電絮凝工藝對廢水進(jìn)行處理后,可對重金屬進(jìn)行回收。
1)經(jīng)處理后,水中的鉛的質(zhì)量濃度僅為0.019 mg/L;處理前鉛的質(zhì)量濃度為6.79 mg/L,去除率為99.2%。每天可回收鉛68 kg。
2)經(jīng)處理后,水中的鋅的質(zhì)量濃度僅為0;處理前鉛的濃度為169.13 mg/L,去除率為99.9%。每天可回收鉛1705 kg,可創(chuàng)造4.77萬元的收益。
3)經(jīng)處理后,水中的鎘的質(zhì)量濃度僅為0.018 mg/L;處理前鉛的濃度為2.23 mg/L,去除率為99.2%。
4)經(jīng)處理后,水中的砷的質(zhì)量濃度僅為0.011 mg/L;處理前鉛的質(zhì)量濃度為0.54 mg/L,去除率為97.48%。
冶煉廠在實(shí)際生產(chǎn)中會(huì)排放出一定的廢水,若對廢水處理不當(dāng)容易對周圍環(huán)境造成污染,甚至對周圍生態(tài)環(huán)境破壞。為解決傳統(tǒng)化學(xué)法對冶鋼廠廢水處理效果不佳的問題,本文引入ETIG電絮凝工藝,經(jīng)實(shí)踐表明:基于ETIG電絮凝處理工藝可對廢水中的鉛、鎘、砷以及鋅重金屬進(jìn)行有效處理,并達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。