黃 斌,張 露
(1.山西云時代太鋼信息自動化技術(shù)有限公司,山西 太原 030003;2.山西太鋼不銹鋼股份有限公司技術(shù)中心,山西 太原 030003)
冷軋硅鋼作為太原鋼鐵(集團)有限公司(以下簡稱太鋼)的第二大戰(zhàn)略品種,產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響企業(yè)的形象。冷軋硅鋼是生產(chǎn)發(fā)電機、電動機、壓縮機、變壓器鐵芯的重要原材料。太鋼冷軋硅鋼通過二十余年的發(fā)展,在無取向冷軋硅鋼的規(guī)格、牌號體系、電磁性能等方面取得了較大的進(jìn)步,但表面質(zhì)量還存在一定的提升空間。而表面質(zhì)量的好壞將直接影響用戶滿意度和產(chǎn)品競爭力。
冷軋硅鋼表面缺陷種類較多,如重皮、夾雜、擦劃傷、輥印、涂層類缺陷、黑道等缺陷經(jīng)常產(chǎn)生。現(xiàn)針對冷軋硅鋼表面黑道缺陷,在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)研,同時結(jié)合實驗室金相分析、電鏡分析、成分分析、外觀形貌分析,對冷軋硅鋼表面黑道缺陷的形成原因查證分析如下。
冷軋硅鋼采用以下工藝流程進(jìn)行生產(chǎn),其產(chǎn)品厚度為0.35~0.65 mm。
鐵水預(yù)處理→轉(zhuǎn)爐煉鋼→RH真空處理→連鑄(電磁攪拌)→板坯紅送→熱連軋加熱→熱軋→卷取→酸洗、切邊→冷軋→堿洗(脫脂)→退火→涂層→精整→包裝→交庫。
針對冷軋硅鋼表面黑道缺陷的復(fù)雜性,首先在冷軋廠的酸洗、軋鋼、退火、剪切機組進(jìn)行長時間的缺陷跟蹤,并對工序表面缺陷進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)研,一方面收集各種典型缺陷試樣,另一方面尋找缺陷發(fā)生的規(guī)律及其在各工序的演變。在實驗室對所取的典型缺陷試樣進(jìn)行了細(xì)致的金相分析、電鏡分析、成分分析、外觀形貌分析。由于表面缺陷往往較淺,因此試樣的制備十分關(guān)鍵。
通過現(xiàn)場跟蹤,黑道缺陷可分為兩種,寬黑道和窄黑道。表1為缺陷描述與外觀形貌。
表1 黑道缺陷描述與外觀形貌
由于表面缺陷產(chǎn)生的復(fù)雜性,對熱軋、煉鋼、冷軋各工序的生產(chǎn)、工藝、設(shè)備情況進(jìn)行了查證分析,查找產(chǎn)生缺陷的工序。
2.2.1 冷軋各工序產(chǎn)生黑道缺陷對比分析
從表2分析可知,寬黑道、窄黑道在生產(chǎn)各工序均表現(xiàn)為間斷出現(xiàn),各班幾乎均有產(chǎn)生,從分析結(jié)果看應(yīng)排除習(xí)慣性操作失誤的情況和工序波動情況。
表2 冷軋各工序產(chǎn)生黑道缺陷對比分析
2.2.2 冶煉工序、熱軋工序的對應(yīng)分析
寬黑道14卷分布在9個爐號,其中熱連軋僅出現(xiàn)兩卷相鄰的情況一次。
窄黑道12卷分布在9個爐號,其中熱連軋僅出現(xiàn)兩卷相鄰的情況一次。
從冶煉、熱軋對應(yīng)分析上看與冶煉、熱軋工序關(guān)系不大。
2.3.1 寬黑道
2.3.1.1 寬黑道缺陷金相實驗分析
如圖1,黑色部分存在深度在十分之一以上的晶粒未充分生長的區(qū)域,由此分析可能存在成分不均。
圖1 寬黑道缺陷金相實驗分析
2.3.1.2 黑道成分分析
黑色部分取樣w(C)為0.02074%,正常部分取樣w(C)為0.00412%,兩者相差近5倍??梢猿醪秸J(rèn)定產(chǎn)生晶粒生長差異的原因在于成分不均。
2.3.2 窄黑道
2.3.2.1 窄黑道外觀形貌
由圖2,從表觀放大后可以看出明顯的粗糙面,且該黑道存在手感,可以判斷為劃傷導(dǎo)致。要判斷劃傷產(chǎn)生的原因、工序,有待于在酸洗工序、軋鋼工序模擬劃傷實驗結(jié)果產(chǎn)生后再做進(jìn)一步分析。
圖2 窄黑道外觀形貌
2.3.2.2 窄黑道的電鏡分析
由圖3,從掃描電鏡對缺陷處進(jìn)行成分分析結(jié)果顯示,缺陷處成分和正常處成分一致,都為硅鋼基體,未發(fā)現(xiàn)夾雜物等其它物質(zhì)存在。
圖3 窄黑道的電鏡分析
3.1.1 工序?qū)?yīng)分析
從煉鋼、熱軋、冷軋的工序?qū)?yīng)分析結(jié)果來看:兩種缺陷與冶煉、熱軋工序關(guān)系不大。
在冷軋廠工序,兩種缺陷在生產(chǎn)各工序均表現(xiàn)為間斷出現(xiàn),各班幾乎均有產(chǎn)生,并結(jié)合當(dāng)時的生產(chǎn)、工藝、設(shè)備異常情況,可應(yīng)排除習(xí)慣性操作失誤情況和工序波動情況。
3.1.2 寬黑道實驗分析
從寬黑道金相實驗分析,寬黑道黑色部分存在深度在十分之一以上的晶粒未充分生長的區(qū)域,分析可能存在成分不均;從寬黑道成分分析,黑色部分取樣w(C)為0.02074%,正常部分取樣w(C)為0.00412%,兩者相差近5倍,可以初步認(rèn)定產(chǎn)生晶粒生長差異的原因在于成分不均。金相分析與成分檢驗表明缺陷可能存在成分不均。
進(jìn)一步分析造成成分不均的原因可能有兩種:
一種為擦劃傷造成局部粗糙,軋鋼乳液壓入,堿洗不凈,在退火爐內(nèi)發(fā)生滲碳,造成表面層碳含量增高,形成類似夾雜重皮的缺陷。另一種為坯料本身碳分布不均,局部碳含量過高。
綜合分析考慮缺陷出現(xiàn)的位置、情況、退火爐內(nèi)還原性氣氛以及滲碳條件要求復(fù)雜,結(jié)合硅鋼駐爐時間僅3 min左右,黑道在工作側(cè)、傳動側(cè)、上下表面均有出現(xiàn),而退火爐內(nèi)仍有脫碳?xì)夥沾嬖?,以及可能的滲碳深度,所以總體考慮我們認(rèn)為坯料本身碳成分不均,局部碳含量過高是產(chǎn)生寬黑道缺陷的原因。
窄黑道表觀放大后可以看出明顯的粗糙面,且該黑道存在手感,可以判斷為劃傷導(dǎo)致。要判斷劃傷產(chǎn)生的原因、工序,有待于在酸洗工序、軋鋼工序模擬劃傷實驗結(jié)果產(chǎn)生后再做進(jìn)一步分析。
通過對表面缺陷進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研,在實驗室對所取的典型缺陷試樣進(jìn)行了細(xì)致的金相分析、電鏡分析、成分分析、外觀形貌分析,可得出結(jié)論:
寬黑道是由于坯料本身碳成分不均,局部碳含量過高引起。
窄黑道是由于劃傷導(dǎo)致,但劃傷產(chǎn)生的原因、工序有待于在酸洗工序、軋鋼工序模擬劃傷實驗結(jié)果產(chǎn)生后做進(jìn)一步分析。