覃有實(shí),潘宇倩
(1. 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南寧 530001; 2.柳州工學(xué)院,柳州 545616)
隨著汽車的快速發(fā)展,汽車的NVH問題愈發(fā)受到關(guān)注,用戶對(duì)汽車的舒適性要求提高[1]。車輛起步時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速處于上升階段,車速不高,車身受到的激勵(lì)主要來自于動(dòng)力總成及傳動(dòng)系統(tǒng),發(fā)動(dòng)機(jī)的噪聲隨轉(zhuǎn)速的升高不斷增大[2]。豐田公司針對(duì)混合動(dòng)力ESS車型的起步噪聲,分析了發(fā)動(dòng)機(jī)在起步時(shí)的激勵(lì)主要來源于起動(dòng)反作用力和缸壓波動(dòng)及發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩波動(dòng),通過控制進(jìn)氣門正時(shí)、延遲點(diǎn)火、增加噴油量、活塞初始位置控制等措施來減小起步的振動(dòng)噪聲[3-6]。福特通過控制發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和電機(jī)轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償來減小起動(dòng)噪聲[7]。汪江等通過研究了傳動(dòng)系統(tǒng)在等速驅(qū)動(dòng)軸傳遞轉(zhuǎn)矩時(shí),驅(qū)動(dòng)軸有輪轂軸承交界面產(chǎn)生相對(duì)滑動(dòng),產(chǎn)生噪聲[8]。
解決汽車的振動(dòng)噪聲問題的關(guān)鍵是查明振源所在,并對(duì)振源的激勵(lì)進(jìn)行控制,但是整車作為一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng),部件眾多,并與其他部件有著各種的連接,需要NVH人員了解汽車的構(gòu)造,各系統(tǒng)部件的振動(dòng)噪聲性能,掌握相關(guān)的方法,這樣才能有效、快速的查明振動(dòng)噪聲源所在。常用的噪聲源識(shí)別方法有:頻譜分析法、分別運(yùn)轉(zhuǎn)消去法、聲壓分析法、信號(hào)分析法、聲全息、傳遞路徑分析法、仿真等[9],在實(shí)際應(yīng)用中,通常是多種并行來識(shí)別和診斷問題。本文針對(duì)某乘用車起步噪聲大問題,采用主觀評(píng)價(jià)、頻譜分析、傳遞路徑法等方法從聲源、傳遞路徑方面分析導(dǎo)致起步噪聲問題的因素,并針對(duì)問題點(diǎn)提出了優(yōu)化方案,有效的解決起步噪聲大問題。
搭載N15T+CVT的多個(gè)平臺(tái)車型發(fā)現(xiàn)在車輛在起步時(shí),其噪聲較大,不線性,較對(duì)標(biāo)車型差。
針對(duì)提出的起步噪聲大問題,為鎖定問題的原因,測(cè)試某車型乘用車(測(cè)試車)與對(duì)標(biāo)車在起步的駕駛員右耳、后排乘客噪聲、座椅振動(dòng)。測(cè)試工況為D檔,油門開度為30 %,50 %,100 %。選取50 %油門開度,駕駛員右耳處坎貝爾圖如圖1所示,各車的起步過程中轉(zhuǎn)速如圖2所示。
從圖1的坎貝爾圖可以看出在起步工況下,測(cè)試車的2階噪聲能量較對(duì)標(biāo)車大,為結(jié)構(gòu)噪聲,且存在有轉(zhuǎn)速下降的情況,在350 Hz左右存在共振帶(圖中的紅框部分)。
圖1 50 %油門起步工況駕駛員右耳噪聲
從圖2的起步工況下各車型發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速可以看出測(cè)試車的液力變矩器結(jié)合過程轉(zhuǎn)速較對(duì)標(biāo)車高,液力變矩器在結(jié)合過程中轉(zhuǎn)速下降太大,達(dá)到400~500 rpm,對(duì)標(biāo)車只有約200 rpm。液力變矩器結(jié)合過程,時(shí)間太長,達(dá)到2 s左右,對(duì)標(biāo)車只有約1 s。
圖2 起步工況發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速
針對(duì)起步工況下的結(jié)構(gòu)聲,針對(duì)50 %油門開度的起步工況,采集發(fā)動(dòng)機(jī)各懸置的主、被動(dòng)端振動(dòng)數(shù)據(jù),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后發(fā)現(xiàn)左懸置與后懸置的Z向隔振率不足,小于20 dB,其振動(dòng)衰減較差,發(fā)動(dòng)機(jī)傳遞到車身側(cè)的振動(dòng)能量多。
整車作為一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng),其受多種振動(dòng)噪聲源的激勵(lì),每種激勵(lì)都可能通過不同的路徑傳遞到響應(yīng)點(diǎn)。通過測(cè)試的方法獲取懸置到車內(nèi)的傳遞函數(shù),發(fā)現(xiàn)后懸置至車內(nèi)響應(yīng)點(diǎn)的傳遞函數(shù)上存在350 Hz左右的峰值,如圖3所示,與起步工況的車內(nèi)聲壓的低頻轟鳴頻帶對(duì)應(yīng)。
圖3 懸置到車內(nèi)的傳遞函數(shù)
結(jié)合上面分析可得測(cè)試車起步噪聲大的主要原因:①在起步過程中加速結(jié)構(gòu)聲較大,主要體現(xiàn)為發(fā)動(dòng)機(jī)的2階噪聲;②低頻存在轟鳴;③加速聲音和轉(zhuǎn)速線性度差。
依據(jù)以上的原因,結(jié)合公司整車NVH開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)庫,制定初步的整改方向:①優(yōu)化懸置,改善傳遞路徑;②在前圍處加靜音鋼板,減小發(fā)動(dòng)機(jī)輻射至車內(nèi)的噪聲;③優(yōu)化標(biāo)定,增加線性度。
對(duì)隔振率小于20 dB的左、后懸置進(jìn)行調(diào)制,修改懸置橡膠硬度,從而調(diào)整懸置剛度,主要針對(duì)懸置的Z向剛度。懸置整改結(jié)果如圖4、5所示。左、后懸置優(yōu)化后皆能減小350 Hz左右轟鳴聲,但是在200~300 Hz之間,聲音變得粗糙。對(duì)于2階結(jié)構(gòu)噪聲,左、后懸置優(yōu)化后都使其增大了,其中在對(duì)后懸置的優(yōu)化效果進(jìn)行主觀評(píng)價(jià)時(shí),還存在“突突聲”,認(rèn)為該方案對(duì)于起步噪聲效果不理想。
圖4 左懸置整改結(jié)果對(duì)比
為驗(yàn)證是否是發(fā)動(dòng)機(jī)輻射聲傳遞到車內(nèi),在前圍防火墻處加靜音鋼板,相當(dāng)于在傳遞路徑中增強(qiáng)了隔聲效果,同時(shí)減小發(fā)動(dòng)機(jī)輻射噪聲的傳播,其結(jié)果如圖6所示,可以看出加靜音鋼板后,起步工況的2階噪聲能量減小,且350 Hz左右的轟鳴聲降低,優(yōu)化后的整體效果較為明顯,在整個(gè)頻帶中噪聲能量都減小了,效果優(yōu)于懸置整改發(fā)方案。
圖6 加靜音鋼板效果
標(biāo)定因素主要影響起步加速聲和轉(zhuǎn)速線性度問題。
圖5 后懸置整改結(jié)果對(duì)比
在標(biāo)定策略中增加滑膜功能,并調(diào)整液力變矩器的結(jié)合過程,轉(zhuǎn)速調(diào)低,轉(zhuǎn)速波動(dòng)調(diào)低,結(jié)合時(shí)間調(diào)短。標(biāo)定優(yōu)化的轉(zhuǎn)速效果如圖7所示,TC結(jié)合過程提前,比優(yōu)化前更早進(jìn)入結(jié)合,結(jié)合過程也更為平穩(wěn),液力變矩器的轉(zhuǎn)速與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速趨勢(shì)較為一致。
圖7 增加化膜功能對(duì)比
整改標(biāo)定后的結(jié)果如圖8所示,可以看出標(biāo)定優(yōu)化后的效果較為明顯,發(fā)動(dòng)機(jī)2階噪聲明顯減小,標(biāo)定優(yōu)化后的4階噪聲能量也降低了,主觀評(píng)價(jià)時(shí)標(biāo)定優(yōu)化的線性度較原狀態(tài)好,超越對(duì)標(biāo)車1。
圖8 標(biāo)定優(yōu)化后起步噪聲效果
針對(duì)某乘用車起步過程中噪聲大、不線性問題,綜合運(yùn)用主觀評(píng)價(jià)、傳遞路徑分析以及頻譜分析技術(shù),確定了問題的主要原因:1)在起步過程中加速結(jié)構(gòu)聲較大,2)低頻存在轟鳴,3)加速聲音和轉(zhuǎn)速線性度差。針對(duì)問題點(diǎn)進(jìn)行了懸置優(yōu)化、加靜音鋼板和標(biāo)定優(yōu)化三種方案驗(yàn)證,其中加靜音鋼板和標(biāo)定優(yōu)化方案效果最佳,建議加靜音鋼板和標(biāo)定優(yōu)化方案結(jié)合,減小起步噪聲大問題,提高整車NVH品質(zhì)。