闞家軍
(淮北礦業(yè)集團(tuán) 臨渙選煤廠,安徽 淮北 235141)
受國(guó)家宏觀政策調(diào)控影響,限制了精煤用戶的精煤儲(chǔ)存量,為增加有效儲(chǔ)存量,精煤用戶對(duì)精煤產(chǎn)品水分提出了近乎苛刻的要求。集團(tuán)公司根據(jù)市場(chǎng)需求相應(yīng)調(diào)整了精煤產(chǎn)品水分考核指標(biāo),精煤產(chǎn)品月度累計(jì)水分考核從2019年的11.7%下調(diào)到2020年的10.0%,再到下調(diào)到2021年的9.8%,精煤水分直降1.90%。而此時(shí),為了提高單系統(tǒng)生產(chǎn)能力,降低生產(chǎn)成本,臨渙選煤廠對(duì)東區(qū)旋流器進(jìn)行改造,改用與海王旋流器公司聯(lián)合研制的定制大直徑重介質(zhì)旋流器,將單系統(tǒng)臺(tái)時(shí)處理能力由300 t/h提升到450 t/h,使目前2條生產(chǎn)線的洗選能力達(dá)到以前3條生產(chǎn)線的洗選能力。入洗量增加使精煤產(chǎn)量隨之增加,但同時(shí)也導(dǎo)致精煤脫水設(shè)備出現(xiàn)超負(fù)荷現(xiàn)象,影響了精煤脫水效果。因此,在選煤生產(chǎn)管理過(guò)程中,對(duì)現(xiàn)有的選煤生產(chǎn)工藝、脫水設(shè)備等提出了更高的要求,必須對(duì)每一個(gè)影響因素都加以有效控制,才能最終保證精煤產(chǎn)品水分。
臨渙選煤廠東區(qū)精煤產(chǎn)品由3部分組成:重介精煤、浮選精煤和粗精煤泥。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品各組成部分的設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝進(jìn)行研究分析,最終確定影響精煤水分的主要原因有以下幾個(gè)方面:
(1)改用定制大旋流器,提高了單系統(tǒng)入洗能力,但后續(xù)投入不足,出現(xiàn)了脫水設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行情況;臥式離心脫水機(jī)工況較差,影響重介精煤脫水效果;直線振動(dòng)篩噴水管理不到位,為了保證脫介效果,噴水必須全開,造成離心機(jī)入料水分大。
(2)受加壓過(guò)濾機(jī)日常維護(hù)及濾布更換不到位等因素的影響,加壓倉(cāng)內(nèi)壓力偏低,直接影響浮選精煤水分;加壓過(guò)濾機(jī)存在設(shè)備不完好造成跑風(fēng),影響倉(cāng)內(nèi)壓力;空氣壓縮機(jī)存在溫度高跳電的情況,直接影響加壓過(guò)濾機(jī)工作壓力。
(3)粗煤泥分級(jí)旋流器底流口偏大,造成弧形篩入料水量大,導(dǎo)致弧形篩脫水效果差,造成離心機(jī)入料水分大;立式煤泥離心機(jī)刮刀間隙大,造成篩籃篩縫糊煤泥,影響離心機(jī)脫水效果。
由此可見,降低精煤水分必須分別對(duì)這3種產(chǎn)品分別采取有效措施,最終才能保證精煤產(chǎn)品水分合格。
臨渙選煤廠東區(qū)重介精煤產(chǎn)品的脫水主要是靠直線振動(dòng)篩和VM1400型臥式振動(dòng)離心機(jī)來(lái)完成,其中VM1400型離心機(jī)的脫水效果[1-4]對(duì)重介精煤水分造成最主要的影響。為降低重介精煤水分,采取了以下措施。
(1)優(yōu)化脫水方式。原來(lái)東區(qū)每條生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)一開一備2臺(tái)VM1400型臥式振動(dòng)離心機(jī),通過(guò)調(diào)整重選精煤下料溜槽內(nèi)的翻板,可以使重介精煤靈活進(jìn)入任意1臺(tái)離心機(jī)進(jìn)行脫水,另1臺(tái)作為備用(圖1)。在東區(qū)改用定制大直徑旋流器后,單系統(tǒng)處理能力提升,同時(shí)精煤量也增大,離心機(jī)脫水出現(xiàn)超負(fù)荷運(yùn)行的情況,造成離心機(jī)振動(dòng)大、晃動(dòng)大,重介精煤水分升高,影響精煤產(chǎn)品水分。
圖1 東區(qū)重選介精脫水流程
鑒于此,東區(qū)改變2臺(tái)離心機(jī)一開一備的脫水形式,將2臺(tái)離心機(jī)同時(shí)使用,取消備用,減輕單臺(tái)離心機(jī)脫水負(fù)荷。此外,將離心機(jī)入料溜槽翻板保留,用于調(diào)整進(jìn)入2臺(tái)離心機(jī)的精煤量,并且還能防備一臺(tái)離心機(jī)出現(xiàn)問題時(shí)仍可以通過(guò)調(diào)整重介精煤流向另一臺(tái)離心機(jī),使其更具有靈活性。東區(qū)還將重介精煤下料溜槽喇叭口位置加大,避免出現(xiàn)喇叭口蓬煤造成離心機(jī)入料不均,影響脫水效果的情況。
(2)提高離心機(jī)篩籃轉(zhuǎn)速。對(duì)VM1400型臥式振動(dòng)離心機(jī)來(lái)說(shuō),影響脫水效果最主要的參數(shù)是篩籃轉(zhuǎn)速,若增加篩籃轉(zhuǎn)速,離心機(jī)分離因數(shù)也會(huì)隨之增大,這樣就可以在一定范圍內(nèi)提高脫水效果。VM1400型離心機(jī)的額定轉(zhuǎn)速為274 r/min,其驅(qū)動(dòng)輪的直徑為280 mm,從動(dòng)輪的直徑為1 000 mm。為避免出現(xiàn)篩籃轉(zhuǎn)速過(guò)高而造成篩籃磨損加快的情況,東區(qū)將離心機(jī)篩籃轉(zhuǎn)速小幅度上調(diào),擬將其轉(zhuǎn)速提高至310 r/min左右,經(jīng)計(jì)算,需將驅(qū)動(dòng)輪的直徑擴(kuò)大至325 mm。加工制作驅(qū)動(dòng)輪更換后,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)篩籃轉(zhuǎn)速為309~311 r/min(見表1)。
表1 臥式振動(dòng)離心機(jī)篩籃轉(zhuǎn)速提速效果對(duì)比
生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)重介精煤水分進(jìn)行采樣化驗(yàn),通過(guò)表1數(shù)據(jù)可以看出,提速前3臺(tái)臥式振動(dòng)離心機(jī)轉(zhuǎn)速在280~285 r/min,水分在8.0%~8.5%,提速后轉(zhuǎn)速在310 r/min左右(見圖2),水分在6.4%~6.7%,離心機(jī)提速降水效果明顯,并且經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行,篩籃使用周期沒有明顯變化。
圖2 VM1400型離心機(jī)驅(qū)動(dòng)輪改造
(3)VM1400型臥式振動(dòng)離心機(jī)振幅一般在2~6 mm,振幅的大小決定了篩籃的排料速度,不僅影響離心機(jī)的處理量,而且對(duì)精煤水分也造成較大影響。
振幅的調(diào)整主要是通過(guò)振動(dòng)電機(jī)偏心塊的夾角大小進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)過(guò)多次討論,最后將偏心塊的夾角調(diào)大了10°,略微提高了離心機(jī)振幅,改善了臥式振動(dòng)離心機(jī)的脫水效果。
(4)VM1400臥式振動(dòng)離心機(jī)在使用過(guò)程中頻繁發(fā)生跑粗和離心液管堵的現(xiàn)象,以致離心機(jī)脫水排不掉,反而又流向精煤。由于該處較為隱蔽,不易發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)不及時(shí),常常造成單批次精煤水分超標(biāo)。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),離心機(jī)精煤下料溜槽周邊陶瓷片部分掉落,造成煤塊下落過(guò)程中反彈進(jìn)入篩籃與機(jī)體的縫隙,隨著脫水進(jìn)到離心液管,導(dǎo)致離心液管頻繁堵塞。因此,東區(qū)對(duì)離心機(jī)進(jìn)行了機(jī)體修護(hù),重新補(bǔ)貼了陶瓷片,減少篩籃與機(jī)體之間的間隙,杜絕了大顆粒進(jìn)入離心液管,目前已解決掉離心液跑粗問題和離心液管堵的問題。
(5)提高直線振動(dòng)篩脫水效果。因東區(qū)定制旋流器改造,處理量加大后,精煤量增大、篩面物料厚或細(xì)顆粒含量多、篩面打團(tuán)時(shí),必須通過(guò)開大精煤直線振動(dòng)篩噴水才能保證脫介效果,但是這帶來(lái)了另一方面的問題,就是噴水開的過(guò)大之后,直線振動(dòng)篩不能完全脫水,部分水跟著精煤一起進(jìn)到臥式振動(dòng)離心機(jī)中,增加了離心機(jī)負(fù)荷,從而影響離心機(jī)脫水效果。
經(jīng)調(diào)節(jié)處理量,保證篩面精煤厚度,在直線振動(dòng)篩滿足脫介用水需求的前提下,重點(diǎn)控制最后1道噴水的大小,約減少用水量1/5左右,降低了離心機(jī)的入料水分,改善了離心機(jī)的脫水效果。
通過(guò)以上措施的實(shí)施,重選精煤水分由改造前的8.2%下降至6.0%,降低了2.2個(gè)百分點(diǎn)。
東區(qū)浮選精煤產(chǎn)品的脫水主要是通過(guò)加壓過(guò)濾機(jī)來(lái)完成,目前使用的是山東煤礦萊蕪機(jī)械廠生產(chǎn)的GP-120型加壓過(guò)濾機(jī),其正常工作壓力為0.25~0.35 MPa,濾餅水分可在20﹪以下。
加壓過(guò)濾機(jī)脫水效果[5-9]最直接的影響因素就是加壓倉(cāng)內(nèi)壓力,倉(cāng)內(nèi)壓力需要達(dá)到0.24~0.25 MPa及以上,能夠保證浮選精煤水分較為正常。特別是在壓力低于0.20 MPa時(shí),浮選精煤水分平均達(dá)到22%以上,對(duì)精煤最終水分影響較大。因此,為了降低浮選精煤水分,必須提高加壓過(guò)濾機(jī)倉(cāng)內(nèi)壓力。
(1)加強(qiáng)濾布更換,提高完好率。加壓過(guò)濾機(jī)的濾布是過(guò)濾脫水的主要載體,濾布的破損不僅影響正常生產(chǎn),而且造成加壓倉(cāng)內(nèi)壓力大量損失,對(duì)浮選精煤水分造成直接影響。為此,東區(qū)抽調(diào)專人進(jìn)行濾布更換,并明確了相關(guān)人員的職責(zé),做到了從更換、驗(yàn)收到監(jiān)督等全過(guò)程管理,確保濾布更換質(zhì)量,萬(wàn)噸原煤濾布更換塊數(shù)從6塊提高至8塊。
(2)加強(qiáng)設(shè)備檢查,減少跑風(fēng)點(diǎn)。加壓倉(cāng)內(nèi)壓力低是加壓過(guò)濾機(jī)最常見的問題,它對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)的脫水能力影響最大,原因也較為復(fù)雜,最主要的原因還是設(shè)備系統(tǒng)存在漏風(fēng)現(xiàn)象。東區(qū)對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)倉(cāng)內(nèi)漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行排查,主要漏風(fēng)點(diǎn)有濾液管軟連接、分配頭及電動(dòng)閥門等,先后對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)的濾液管、入料閥及分配頭等進(jìn)行了更換處理,提高了加壓倉(cāng)的風(fēng)壓保障能力。
(3)加強(qiáng)低壓風(fēng)機(jī)維護(hù),提高制備能力。提高加壓過(guò)濾機(jī)倉(cāng)內(nèi)壓力的關(guān)鍵是低壓風(fēng)機(jī)的制備能力,臨渙選煤廠東區(qū)使用螺桿壓風(fēng)機(jī)與離心式風(fēng)機(jī)2種低壓風(fēng)機(jī)。針對(duì)低壓風(fēng)機(jī)因溫度高頻繁跳電的問題,東區(qū)對(duì)風(fēng)機(jī)油冷卻器進(jìn)行更換,改用大型號(hào)油冷卻器。此外對(duì)螺桿壓風(fēng)機(jī)與離心式風(fēng)機(jī)進(jìn)行了全面排查,對(duì)于排查出的問題及時(shí)整改,如更換潤(rùn)滑油、清理疏通低壓風(fēng)機(jī)冷卻器、優(yōu)化設(shè)置低壓風(fēng)機(jī)參數(shù)等,整改后大大改善了低壓風(fēng)機(jī)的工況,提高了低壓風(fēng)的制備能力。
以上措施實(shí)施后,加壓過(guò)濾機(jī)的加壓倉(cāng)內(nèi)壓力從之前的0.20 MPa提升至0.25 MPa以上,最高提升至0.28~0.30 MPa。浮選精煤水分由21.58%降低至19.90%,降低了1.68個(gè)百分點(diǎn)。
臨渙選煤廠東區(qū)粗精泥脫水設(shè)備是弧形篩和立式螺旋卸料離心機(jī),雖然粗精泥在最終精煤中的占比僅為10%左右,但其水分的高低也對(duì)最終精煤水分造成影響。采取的主要措施為:
(1)提高弧形篩入料濃度[10]。弧形篩入料濃度的大小直接決定了弧形篩的脫水效果,入料濃度過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致物料中細(xì)粒級(jí)含量較多,會(huì)造成弧形篩篩縫堵塞,影響脫水效果;入料濃度過(guò)小,會(huì)造成弧形篩竄水,同樣會(huì)導(dǎo)致脫水效果不理想。東區(qū)一號(hào)、二號(hào)粗精煤泥弧形篩脫水效果較差,為控制其水分和灰分,在保證旋流器溢流不跑粗的前提下,對(duì)旋流器底流口分別進(jìn)行了縮小尺寸更換,將旋流器底流口直徑由180 mm更換為170 mm,提高了入料濃度,減少了進(jìn)入粗精煤泥弧形篩的水分。
(2)用高效弧形篩替代固定弧形篩。東區(qū)單系統(tǒng)粗精煤泥弧形篩為4塊1 460 mm寬篩面,弧形篩無(wú)擊打器,且使用時(shí)間長(zhǎng),老化嚴(yán)重,振動(dòng)電機(jī)振幅小,效果較差,班中頻繁出現(xiàn)弧形篩竄料的現(xiàn)象,造成粗精煤泥水分嚴(yán)重超標(biāo),時(shí)常達(dá)到20%~30%,煤泥離心機(jī)下料溜槽明顯淌水,且弧形篩更換頻繁,單塊篩面使用時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月。
東區(qū)對(duì)弧形篩進(jìn)行優(yōu)化改造,將原弧形篩改為高效弧形篩,寬度由原來(lái)的3 m升級(jí)改造為3.6 m,弧形篩的脫水面積增大了20%,并在弧形篩上安裝氣動(dòng)式擊打器,在振動(dòng)電機(jī)和擊打器的共同作用下,提高了弧形篩的脫水效果。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)弧形篩及擊打器的檢查,弧形篩竄料及時(shí)進(jìn)行調(diào)頭,擊打器不動(dòng)作或擊打無(wú)力時(shí)及時(shí)修復(fù)或更換,保證弧形篩脫水效果,進(jìn)一步降低了粗精泥的水分。
(3)提高立式離心機(jī)刮刀間隙標(biāo)準(zhǔn)。篩籃和刮刀之間的間隙大小,對(duì)離心機(jī)的脫水效果影響很大。間隙越小,篩籃上停留的煤層越薄,水流容易通過(guò),脫水效果越好;間隙過(guò)大,篩籃表面粘附著的煤層越厚,水流通過(guò)阻力增加,影響脫水效果。因此,東區(qū)將立式離心機(jī)刮刀間隙由原來(lái)的2~4 mm縮小到1~3 mm,檢查頻次由每周1次增加為2次,提高了立式離心機(jī)的脫水效果。
(4)控制粗精煤泥弧形篩噴水。東區(qū)為提高脫泥效果,降低粗精煤泥灰分,在粗精煤泥弧形篩上安裝了噴水,這也是粗精煤泥水分高的原因之一。因此,在入洗不同礦別的煤種,對(duì)噴水的開關(guān)及開度要有充分的要求,在粗精煤泥灰分正常的前提下,噴水可以開小甚至關(guān)閉。如在入洗臨渙肥煤時(shí),煤粉、高灰細(xì)泥含量高,重介精煤、粗精煤泥容易出現(xiàn)高灰,需將粗精煤泥弧形篩噴水打開,以提高降灰效果;而在入洗楊柳及其配煤時(shí),中間物含量少,此時(shí),噴水可以關(guān)閉。
采取以上措施后,粗粗精煤泥水分由改造前的12.7%降低至11.6%,下降了1.1個(gè)百分點(diǎn),取得了明顯效果。
通過(guò)技術(shù)改造和加強(qiáng)管理措施,臨渙選煤廠東區(qū)外運(yùn)精煤水分下降了0.8%,月度精煤累計(jì)水分達(dá)到了9.4%,圓滿完成了集團(tuán)公司考核指標(biāo),取得了良好效果(見表2)。
表2 東區(qū)月度累計(jì)外運(yùn)精煤水分對(duì)比
臨渙選煤廠東區(qū)通過(guò)采取挖掘脫水設(shè)備潛力、實(shí)施高效弧形篩技術(shù)改造、加強(qiáng)設(shè)備技術(shù)管理等措施,有效降低了精煤產(chǎn)品水分,滿足了精煤用戶的需求,維護(hù)了臨選精煤品牌形象。按照臨渙選煤廠東區(qū)年生產(chǎn)精煤200萬(wàn)t,水分降低0.8%,減少無(wú)效運(yùn)輸200萬(wàn)t×0.8%=1600 t,按照40元/t運(yùn)輸成本計(jì)算,年累計(jì)節(jié)省運(yùn)輸成本1600t×40元/t=64萬(wàn)元。有效節(jié)省了精煤鐵路運(yùn)輸費(fèi)用,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。